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文檔簡介

1、HEGENSCHEIDT車拉床刀盤異常下滑故障分析處理從德國HEGENSCHEIDT公司引進的2臺曲軸主軸頸車拉床(HPU)和3臺曲軸連桿頸車拉床(DPU)在使用十多年后,先后出現(xiàn)徑向進給軸X1/X2突然失控下滑現(xiàn)象,并且都是偶爾突然出現(xiàn)。進給軸X1/X2上裝有刀盤,總重有差不多2噸,它的失控下滑會使刀盤撞擊到曲軸上,撞壞刀具,報廢曲軸,給生產(chǎn)帶來安全隱患。車拉床采用SIEMENS SINUMERIK 880T數(shù)控系統(tǒng).機床設(shè)計有左右兩個刀盤,刀盤分別安裝在左右動力頭上,動力頭的導軌與水平面夾角約60度.動力頭上下移動軸(刀盤徑向進給軸)分別為X1/X2。該機床中X1/X2軸是垂直運行的數(shù)控軸

2、。為排除重力的影響,X1/X2軸采用液壓配重。油缸缸底在下方,與導軌(機床床身)作剛性連接,活塞向上,與X1/X2動力頭剛性連接.在該數(shù)控操作系統(tǒng)中,X1/X2向上為正,向下為負。在發(fā)生刀盤異常下滑時,大家都認為是數(shù)控系統(tǒng)出錯所致,但通過檢查分析、更換控制、測量板排除880T數(shù)控系統(tǒng)問題。在問題一籌莫展時,在電氣專家甘文的幫助指導下,對機床的刀盤受力情況、控制加工程序進行了分析監(jiān)控。通過我們的仔細觀察,發(fā)現(xiàn)刀盤異常下滑時都在以下情況出現(xiàn):1、自動加工中一個軸頸加工結(jié)束,Z1/Z2軸向下一個軸頸移動完成時2、自動加工中在一個軸頸加工過程的U1/U2軸旋轉(zhuǎn)換刀過程完成時;3、在一個曲軸加工結(jié)束打開

3、機床防護門(準備檢查加工結(jié)果)的瞬間;4、在按“緊急停止”按鈕后;下面就機床在各個狀態(tài)下X1/X2動力頭受力情況進行分析:以廠家機床編號201766右動力頭X2軸為例機床開機正常后即進入到進給允許狀態(tài)(FEED ENABLE)即輸出 A 57.4(X2軸進給充許信號)為1,X軸處于伺服狀態(tài)下,計算機監(jiān)控PLC程序表明X2軸伺服電機剎車松開(A 57.5為1),X2軸配重油缸供油電磁閥21Y70(Q25.0為1)得電,向液壓配重油缸供液壓油。這時X軸受力情況為:向下的重力分量F、配重油缸活塞對X軸向上的力F、伺服電機對X軸的力F,此時X1/X2軸受力平衡,處于相對靜止狀態(tài),受力情況如下圖1斜導軌

4、重力分量Fg液壓配重力Fb飼服電機力Fx左右刀盤X1/X2數(shù)控軸圖1通過對X1/X2動力頭的受力分析,在X1/X2處于伺服狀態(tài)下,要使刀盤下滑必須克服配重液壓油缸向上的力、絲桿自鎖力。造成X1/X2數(shù)控軸在伺服狀態(tài)突然下滑的原因就有兩種:1是數(shù)控系統(tǒng)異常,突然給X1/X2數(shù)控軸一個不受控的向下命令值,使X軸突然下滑;2是配重液壓油缸突然不起到作用。在圖1中伺服電機對X1/X2軸的作用力在X1/X2軸不同狀態(tài)下力的方向是不一樣的,X1/X2軸向下運行時則作用力向下,X1/X2軸向上運行時則作用力向上;X1/X2軸不運行時處于伺服鎖緊狀態(tài)。如果是數(shù)控系統(tǒng)異常,刀盤異常下滑隨時都有可能發(fā)生,不會在特

5、定情況下下滑。并且在處理過程中更換過命令值輸出相關(guān)系統(tǒng)板,故障并不能排除。在機床自動加工中,計算機監(jiān)控PLC程序發(fā)現(xiàn)當X1/X2軸向上運行或停止時X1/X2軸配重油缸供油電磁閥21Y70(Q25.0為1)得電,當X1/X2軸向下運行時配重油缸供油電磁閥21Y70(Q25.0為0)不得電,相關(guān)程序如圖2圖2圖3程序中F90.2是來自NC的信號,通過PLC的數(shù)據(jù)塊DB32讀NC狀態(tài)。當X1/X2軸向上或停止時為0,當X1/X2向下時為1;Q57.5是X2軸的剎車釋放的輸出點,F(xiàn)134.3是進給保持,沒有異常(電機超溫、驅(qū)動器異常等)時為0,Q25.0是X2軸配重油缸電磁閥輸出點。計算機監(jiān)控PLC程

6、序表明,Q56.4(進給允許)/Q57.5(剎車釋放)在正常自動加工完成一條曲軸的加工過程中輸出始終為1。當X軸剛向下運動時,F(xiàn)90.2為1,會使輸出Q25.0(配重油缸電磁閥輸出點)由1變?yōu)?,這時系統(tǒng)停止向配重油缸供油。故障狀態(tài)中的1、2工況:1、自動加工中一個軸頸加工結(jié)束,Z1/Z2軸向下一個軸頸移動,在移動到位后X軸就會向下移動 2、自動加工中在一個軸頸加工過程的U1/U2軸旋,換刀過程結(jié)束后,X軸就會向下移動;這兩種情況X軸的向下移動都會使系統(tǒng)停止向配重油缸供油;在故障狀態(tài)的3、4工況中:3、在一個曲軸加工結(jié)束打開機床防護門(準備檢查加工結(jié)果)的瞬間; 4、在按“緊急停止”按鈕后;

7、在打開防護門、按“緊急停止”前,系統(tǒng)處于飼服狀態(tài)中,控制系統(tǒng)向配重油缸供油,受力平衡。但在打開機床防護門的瞬間,按“緊急停止”后,都會使系統(tǒng)突然停止向配重油缸供油。但造成的原因與1、2工況不一樣。1、2工況是系統(tǒng)控制X1/X2軸向下運動,使F90.2為1,使Q25.0為0,斷開配重油缸供油回路(相關(guān)程序如圖2);而3、4工況是打開防護門、按急停會使系統(tǒng)退出進給允許狀態(tài),Q56.4(進給允許)為0,而使Q57.5(X2軸電機剎車)為0(相關(guān)程序圖3),造成Q25.0(配重油缸電磁閥輸出點)為0,停止向配重油缸供油。通過以上分析,發(fā)現(xiàn)刀盤異常下滑都出現(xiàn)在系統(tǒng)停止向配重油缸供油時,由于液壓機械的原因(竄油等)配重油缸沒有起到配重的作用,至使動力頭在重力作用下失控快速下滑。綜合考慮后,

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