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1、1 簡要說明執(zhí)行熱力機械操作票制度的重要性。答:執(zhí)行熱力機械操作票制度可以正確、規(guī)范地進行熱力機械操作,能防止由于運行操作不當而引起人身和設備不安全事故的發(fā)生。2簡要說明熱機操作人的條件及應負的安全責任。答:熱機操作人必須是經(jīng)過培訓考試考核合格后經(jīng)車間批準,能獨立擔任本崗位工作的當值運行人員。操作人按操作任務的要求在監(jiān)護人的監(jiān)護下對操作票所列項目進行操作,并對每項操作的操作質(zhì)量負責。3簡述執(zhí)行熱力機械工作票制度的重要性。答:嚴格執(zhí)行熱力機械工作票制度可以保證在生產(chǎn)現(xiàn)場進行熱力設備檢修、試驗、安裝工作時,有可靠的安全工作條件并保證設備安全運行,能防止工作失誤發(fā)生事故。4發(fā)電廠設備及系統(tǒng)的安全運行
2、和安全檢修的要求是什么?答:發(fā)電廠運行人員在對發(fā)供電設備進行的監(jiān)視、控制、操作和調(diào)整時,為保證人身安全和設 備安全,必須遵循有關設備的“運行規(guī)程”、“技術規(guī)范”及相應的安全技術措施,遵守電 業(yè)安全工作規(guī)程的有關規(guī)定;在 進行設備及系統(tǒng)操作時,要嚴格執(zhí)行熱力機械、電氣操 作票制 度和操作監(jiān)護制度,正確、規(guī)范地進行設 備及系統(tǒng)的操作,防 止由于運行操作不當引起人身和設 備不安全事故的發(fā)生。 檢修作業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場進行設備檢修、試驗、安裝工作時,為保證設備安全和人身安全,應嚴格執(zhí)行 電業(yè)安全工作規(guī)程中有關作業(yè)安全的規(guī)定(如工作票制度)及設備的“檢修規(guī)程”和“技術規(guī)范”,與運行值班人員密切配合,自覺遵
3、守現(xiàn)場作業(yè)的安全技術措施。5、如何理解“人、裝備、制度”在安全生產(chǎn)中作用?答:人在安全生產(chǎn)活動中起主導作用,規(guī)紀嚴明、訓練有素的工作人員是保證安全生產(chǎn)的決定因素;裝備 是保證安全生產(chǎn)的物質(zhì)基礎,完好的設備和先進技術可大大減少事故發(fā)生率;制度的作用是規(guī)范和指導工 作人員的行為,健全的規(guī)章制度和嚴格執(zhí)行能為安全生產(chǎn)提供可靠的保證。6 安全教育培訓的目的和要求是什么?答:安全教育培訓的目的:使職工真正從要我安全”,轉(zhuǎn)變到我要安全”,最終達到 我會安全”,從根本上確保企業(yè)的生產(chǎn)安全。要求:認真進行安全教育與技術業(yè)務培訓,包括積極采用現(xiàn)代化的手段開展集中培訓,不斷增強職工的安全意識和自我保護能力,提高職
4、工的安全技術素質(zhì),使他們能夠自覺地貫徹 黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和法令,認真遵守企業(yè)有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,真正掌握安全技術及安 全管理的知識。生產(chǎn)人員安全考核不合格一律不準上崗。7 在執(zhí)行操作票制度中,“五不操作”的內(nèi)容是什么?答:“五不操作”的內(nèi)容是:(1)未進行模擬預演不操作(熱機操作的模擬預演主要是對照系統(tǒng)圖及實際運行 方式狀態(tài)進行);(2)操作任務或目的不清楚不操作;(3)未經(jīng)唱票復誦、三秒思考不操作;(4)操作中發(fā)生疑問或異常不操作;(5)操作項目的檢查不仔細不操作。8 在執(zhí)行工作票制度中,“四不開工”的內(nèi)容是什么?答:“四不開工”的內(nèi)容是:(1)工作地點或工作任務不明確不開工
5、;(2)安全措施的要求或布置不完善不開工; (3)審批手續(xù)或聯(lián)系不完善不開工;(4)檢修(包括試驗)和運行人員沒有共同赴現(xiàn)場檢查或檢查不合格不開工。9 在執(zhí)行工作票制度中,“五不結束”的內(nèi)容是什么?答:“五不結束”的內(nèi)容是:(1)檢修(包括試驗人員)未全部撤離工作現(xiàn)場不結束;(2)設備變更和改進交接不清或記錄不明不結束;(3)安全措施未全部拆除不結束;(4)有關測量試驗工作未完成或測試不合格不結束;(5)檢修(包括試驗)人員和運行人員沒有共同赴現(xiàn)場檢查或檢查不合格不結束。五、案例分析題事故案例 1 (制粉系統(tǒng)爆燃作業(yè)人員身亡事故)事故經(jīng)過:1994 年 8 月 7 日,某發(fā)電廠#4 爐直吹式制
6、粉系統(tǒng)配有 4 臺風扇磨煤機。事故前制粉系統(tǒng) A 磨 處于檢修狀態(tài),其余 3 臺磨運行。20 時 55 分,運行中的 D 風扇式磨煤機一次風壓回零,司爐馬XX初步 判斷為鎖風器堵塞,司爐要求副司爐停止 D 磨運行,讓司水員檢查 D 磨鎖風器無雜物后,判斷為分離器堵,在將情況匯報班長后,隨即聯(lián)系電氣運行將D 磨停電,并用防誤罩扣上了 D 磨操作開關把手,聯(lián)系制粉車間值班人員處理。司水員在 22 時找到值班人員姜XX(男,40 歲,臨時工)和呂XX(男,22 歲,臨時工), 2 人正在處理#3 爐#10 磨大蓋漏粉,司水員講明情況后,2 人同意處理,司水員隨即離去,不久后姜X和呂X到 D 磨分離器
7、處理故障。此時,#4 爐 B.C 磨運行,投一個油槍助燃,22 時 33 分由于煤濕,C 磨突然斷煤,致使#4 爐燃燒不穩(wěn)瞬間正壓(60Pa),由于檢修人員在處理分離器堵時,沒有插入分離器出口 插板(此項工作規(guī)定由檢修人員完成),D 磨沒有與運行系運行系統(tǒng)隔絕,運行人員沒有按安全工作規(guī)定監(jiān)督檢修人員采取可靠的隔絕措施,致使火焰沖入磨煤機分離器并引起內(nèi)部煤粉爆燃,將正在處理分離器 堵塞的姜、呂二人燒成重傷,姜XX于次日死亡。事故原因分析 1.兩票三制”執(zhí)行不力,缺少相應安全工作檢查監(jiān)督機制,檢修工作無票作業(yè)。2.運行人員安全意識淡薄,對無票工作沒有提岀制止,開工前未有采取任何安全措施,也未在就地
8、進行監(jiān)護。3.檢修人員自我保護意識差,對工作的危險性認識不足,也未要求運行人員采取相應的安全措施。4.危險點分析預控不到位,未能分析鍋爐燃燒不穩(wěn)定會導致制粉系統(tǒng)發(fā)生爆燃的危險點而采取有效措施。(4.危險點分析預控不到位,對制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸的機理及危險性認識不足,未能根據(jù)本次作業(yè)的危險點而采取有效措 施以保證鍋爐安全穩(wěn)定運行。)事故案例 2 (檢修凝結水泵檢修引起一臺給水泵損壞事故)2001 年 7 月 4 日某電廠 2 號機運行,因發(fā)現(xiàn)凝結水泵出力不足,負荷帶不起來,于是聯(lián)系檢修。檢修人員辦票清理 B 凝結水泵入口濾網(wǎng)。約半小時后,檢修人員將B 凝結水泵入口濾網(wǎng)打開。這時運行人員發(fā)現(xiàn)機組真空急
9、劇下降,A 凝結水泵電流劇烈波動,除氧器水位下降,凝汽器水位上升。運行人員立即啟動備用射 水泵以維持真空,并降負荷。約2 min 后真空降至-80.99 kPa,但低真空保護沒有動作(真空低至-83 kPa 時保護應動作)。此時運行人員意識到可 能是凝結水泵檢修引起的,立即去關緊B 凝結水泵入口手動門并終止檢修工作,但效果不明顯,除氧器水位繼續(xù)下降,于是繼續(xù)大幅降負荷。約 7 min 后,A 給水泵電流開始波動,A 給水泵汽蝕。4 min 后,停 A 給水泵,啟動B 給水泵,B 給水泵仍處于輕微汽蝕狀態(tài)中。此時運行人員意識到了關鍵所在,立即去關 A、B 凝結水泵的空氣門, 但為時已晚,凝結水泵
10、中的空氣一的圍欄碰壞。因工作未結束,暫時用一條尼龍繩將起吊孔四周圍好,做為臨時防護安全措施。1 月 17 日 8 時 30 分燃貯車間領導安排副班人員清理一期輸煤系統(tǒng)#7 皮帶吊坨間處的積煤,同時疏通落煤管內(nèi)的堵煤。約 9 時,工作負責人于某帶領 7 名臨時工到達#7 皮帶吊坨間開始作業(yè),其中于某、楊某 二人負責疏通落煤管,岳某等五人負責清理積煤。楊某用鐵錘砸落煤管時,于某發(fā)現(xiàn)效果不佳,隨即給燃貯車間領導打電話請示,要求讓自己繼續(xù)砸通落煤管。于某回來接替楊某用鐵錘砸落煤管,岳某為讓岀作 業(yè)空間往南側的起吊孔方向后退時不慎從起吊孔墜落到#8 皮帶地面處(落差 25 米)。于某等人發(fā)現(xiàn)岳某墜落后,
11、立即將岳某送往張家口市251 醫(yī)院搶救,后搶救無效死亡。時沒法排岀,水不能打走。又約4 min 后,凝汽器滿水,真空由-83.9 kPa 降至-77.9 kPa,低真空保護動作。就地檢查,發(fā)現(xiàn) B 給水泵的平衡管被打壞, 漏水嚴重,于是停 B 給水泵。(事故后分析判斷,B 給水泵損壞是因處理故障的時間過長導致除氧器水位下降,使 B 給水泵發(fā)生汽蝕,造成給水泵平衡鼓與襯套咬死,以及葉輪與密封環(huán)輕度碰磨。)事故原因(1)檢修工作票的安全措施漏項,工作票(運行人員)許可人對事故擴大,使 B 給水泵損壞。事故案例 3 (臨時措施不可靠【事故經(jīng)過:1999 年 1 月 15圖 7-2 凝汽器及凝結水泵系
12、統(tǒng)圖1-A 凝結水泵空氣門2-B凝結水泵空氣門濾 1-A 凝結水泵入口濾網(wǎng)濾 2-B 凝結水泵入口濾網(wǎng)忽視了關閉凝結水泵空氣門, 檢修人員也沒有進行補充。(2)作業(yè)的安全措施審查不力。(3)低真空保護沒有按規(guī)定動作,導致了(4) 運行人員判斷事故不及時,處理事故不果斷,導致了B 給水泵損壞。檢修人員喪命事故)日,某發(fā)電廠由于#7 甲路皮帶斷裂,燃貯車間在更換新皮帶時,將該起吊孔【事故原因】1、工作許可制度執(zhí)行不力,工作許可人未在檢修作業(yè)前,對安全措施進行核實審查 落實;2、工作負責人安全意識淡薄,責任心不強,對現(xiàn)場的臨時安全措施沒有強調(diào)安全注意事項,沒有 采取補充安全措施;3、檢修人員自我保護
13、意識差,安全意識不強。事故案例 4(離崗就地看爐火,墜落身亡事故)事故經(jīng)過:1999 年 9 月 2 日 23:00 ,某電廠鍋爐運行二班 4 號爐司爐劉XX戴上安全帽、手套,拿上看火 眼鏡走出集控室,到 4 號爐就地看火打焦。23:30, 4 號爐零米值班員走出隔音室去渣口時,發(fā)現(xiàn)3 號爐甲側磨煤機入口旁主通道躺著一個人,一看,是司爐劉XX(臉、口、鼻有血,旁邊有頂安全帽),立即送醫(yī)院急救,但終因腦管畸形破裂出血搶救無效而死亡。經(jīng)事故調(diào)查組對現(xiàn)場反復勘察分析認為,死者是在正在大修的3 號爐 5.3 m 平臺吊裝孔墜落的(在該孔邊緣留下死者被掛掉的手套)。這個臨時吊裝孔(130 cmx86 c
14、m)安全警示遮攔、安全圍欄齊全,現(xiàn)場照明 充足。分析推斷死者是鉆過安全警示遮攔,又跨過安全圍欄,在跨越吊裝孔時墜落至水泥地面,頭未碰地 前安全帽已滑脫。事故原因分析(1)擅離崗位,私自到不屬于自己當班工作范圍的3 號爐檢修現(xiàn)場。(2)連續(xù)違章:先是違章鉆過安全警示遮攔,再違章跨過安全圍欄,最后違章跨越吊裝孔。(3)自我保護措施不力:安全帽未扣緊系牢,導致墜落時人帽分離,頭部未能受到有效保護。事故案例 5 (維修斗輪堆取料機造成人員墜落事故)事故的發(fā)生 某日 09:00 ,某電廠燃料部機械維修工作負責人羅某辦好“斗輪堆取料機定期加油” 工作票后,帶 3 名加油工到斗輪堆取料機進行加油工作。09:
15、45,加油工作結束,但還需要清理回轉(zhuǎn)平臺下面油槽里的積油。臨時工付某圖方便,擅自揭開回轉(zhuǎn)平臺上的一塊格柵(約1200 mmX1000 mm 距地面 6.9 m 高),未采取任何防止人員墜落的安全隔離措施,又未及時恢復,也未向任何人交代。工作負責人在平臺的另一 端,沒有發(fā)現(xiàn)格柵被揭開。10:05,清理油槽工作完成,工作班人員撤離,工作票未結束。當日10:30,燃料分部運行 E 值斗輪堆取料機司機陳某在斗輪堆取料機進行設備例行巡回檢查時,從揭開的空洞高處掉下,造成腰椎體壓縮性骨折、胸椎體輕度壓縮性骨折、左前臂腕關節(jié)骨折。事故原因分析和暴露的問題 (1)臨時工付某安全意識淡薄,習慣性違章,擅自揭開平
16、臺蓋板,不作 任何安全圍欄,施工結束后,也沒恢復原狀。(2)工作負責人責任心不強,工作結束后未檢查現(xiàn)場就撤離。(3)安全管理不力,對臨時工沒有進行必要的安全教育和安全監(jiān)督。事故案例 6 (汽輪機組小修后啟機過程中發(fā)生燒瓦事故)事故經(jīng)過:2002 年 10 月 16 日,大同二電廠 5 號機組小修后按計劃進行啟動。13 時機組達到?jīng)_轉(zhuǎn)條件,13時 43 分達到額定轉(zhuǎn)速。司機在查看高壓啟動油泵電機電流從沖轉(zhuǎn)前的280A 降到 189A 后于 13 時 49 分盤前停高壓啟動油泵,盤前光子牌發(fā)潤滑油壓低停機”信號,機組自動掉閘,交流潤滑油泵聯(lián)啟。運行人員認為油壓低的原因是就地油壓表一次門未開造成保護
17、動作機組掉閘,因此再次掛閘。14 時 14 分,在高壓啟動油泵再次達到 190A 時,單元長再次在盤前停高壓啟動油泵。盤前光子牌再次發(fā) 潤滑油壓低停機”信號,由于交流潤滑油泵聯(lián)啟未復歸,交流潤滑油泵未能聯(lián)啟,汽輪機再次掉閘。單元長就地檢查發(fā)現(xiàn)五瓦溫度 高,油擋處冒煙,司機盤前發(fā)現(xiàn)六、七瓦溫度高至90C,立即破壞真空緊急停機處理。事故后解體檢查高壓啟動油泵出口逆止門時發(fā)現(xiàn)門板無銷軸(逆止閥關閉不嚴,主油泵出口油可經(jīng)該門直接流回主油箱,造成軸承斷油)。事故原因分析 1、當值運行人員操作中存在嚴重的違章操作情況,有章不循,盲目操作,責任心不強。2、在機組啟動過程中現(xiàn)場操作指揮中違反制度、職責不清、程
18、序不明。3、運行人員對系統(tǒng)不熟,尤其是對主要測點位置不清。4、檢修工作中對設備隱患不摸底,設備檢修驗收制度執(zhí)行不嚴謹。事故案例 7 (檢測開關柜 CT 二次端子電流時短路弧光傷亡事故)事故經(jīng)過 2001 年 6 月 17 日上午,某電廠 5 號機組大修 DCS 系統(tǒng)進入調(diào)試階段,電檢分公司儀表班5 名工作人員在 65 乙段停電設備 CT 回路加二次電流對變送器進行校驗工作。將近中午,班長到 65 乙段宣布工作結束,隨即先行離開工作現(xiàn)場。但王XX認為 65 乙備 CT 回路端子排側測試數(shù)據(jù)有些不準確,提出在 CT 根部接線處再測一次,于是 5 人到 65 乙備柜。當時,有 1 人提醒說:帶電指示燈亮,此柜有電。但王XX說 沒事,隨即拆除了運行人員設置的遮攔繩、帶電標示牌,強行打開65 乙備開關柜的下柜門,進行 CT 二次 端子電流試驗。11 時 57 分,65 乙備開關柜母線發(fā)生短路,弧光將 5 名工作
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