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文檔簡介

1、.; PAGE 465EDPF-NT在國電太原熱電廠#11 300MW機組DCS一體化改造中的成功應用夏 明余 康周尚周2(1.北京國電智深控制技術公司 2.國電太原熱電廠) 摘要本文介紹EDPF-NT在國電太原#11 300MW機組改造工程中的應用情況和EDPF-NT平臺上控制系統(tǒng)一體化的實現(xiàn)情況。關鍵詞改造 應用 控制 一體化改造的原因國電太原熱電廠裝機4300MW、150MW、125MW燃煤汽輪發(fā)電機組,#11 300MW機組于1991年7月投入運行,鍋爐為波蘭產(chǎn)低倍率復合循環(huán)爐,四角切圓燃燒,過熱器三級噴水減溫,再熱汽溫采用二級噴水減溫;汽輪機、發(fā)電機分別由東方汽輪機廠和東方電機廠提供

2、。制粉系統(tǒng)為直吹式,配備了5臺中速碗式磨,4臺正常運行,1臺備用,3臺電泵,2臺運行,1臺備用,2臺鍋爐再循環(huán)泵,1臺運行,1臺備用,2臺一次風機,2臺二次風機,2臺引風機,2臺二次風空預器,3臺高加,4臺低加,1臺除氧器??刂葡到y(tǒng),一次設備主要由波蘭生產(chǎn),DAS為德國制造(1997年改為HS2000),MCS為波蘭組裝儀表(1998年改為HS2000)、SCS為波蘭組裝儀表、安全系統(tǒng)低旁為AV6控制系統(tǒng),高旁,安全門系統(tǒng)為波蘭組裝儀表(1998年改為HS2000),汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)為同步器控制的液調(diào)(2001年改為新華的DEH)。由于控制系統(tǒng)為多家公司提供,且有相當部分的組裝儀表,軟硬件不通用

3、,數(shù)據(jù)無法共享,不能適應現(xiàn)代化電廠控制和信息流動的要求。組裝儀表已嚴重老化,其他設備的質量參差不齊,每年均需花費大量的人力物力進行系統(tǒng)的維護,維護費用不斷增加同時系統(tǒng)的穩(wěn)定性又大大下降,嚴重影響著機組的安全穩(wěn)定運行?,F(xiàn)有的設備技術狀況將很難甚至不可能實現(xiàn)大范圍變負荷快速調(diào)峰時的機組自動協(xié)調(diào)控制,制約著協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)水平的提高,為適應當前電力市場競爭、降低發(fā)電成本和電網(wǎng)調(diào)度對更高程度機組自動化的要求,控制系統(tǒng)進行DCS一體化改造十分必要。2003年大修,#11機組熱控系統(tǒng)進行了一體化改造,DCS采用了北京國電智深控制技術有限公司的EDPF-NT分散控制系統(tǒng),汽輪機控制系統(tǒng)不作改造仍采用新華XDPS

4、-400控制系統(tǒng),但實現(xiàn)兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享,實現(xiàn)GPS時鐘對時且DCS與DEH時鐘同步。改造的范圍和目標 1、改造的范圍及具體配置#11機組改造從安全可靠、先進實用原則出發(fā),以實現(xiàn)DCS一體化和全面提高機組控制性能為目標,改造包括了熱控的主要控制系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng):CCS、BMS、DAS、SCS、BPS、電氣ECS系統(tǒng)(包括電氣220KV系統(tǒng)監(jiān)視和6KV和380V電源的操作和監(jiān)視),原10套基地式調(diào)節(jié)儀納入DCS系統(tǒng),取消原溫度巡測儀,溫度測點進DCS,并使用遠程I/O。原溫度變送器全部取消,DCS直接接收熱電阻,熱電偶信號。集控室內(nèi)設備全部改造,徹底地拋棄了常規(guī)儀表和盤臺,設置大屏幕顯示系統(tǒng),三

5、臺工業(yè)電視和極少數(shù)硬接線操作按扭,及電氣專用的操作盤,配置了5臺操作員站,完全采用鼠標操作。該項目2002年3月25日簽訂合同,7月11日出廠驗收,9月12日機組一次性啟動成功。DCS改造采用北京國電智深控制技術有限公司的EDPF-NT分散控制系統(tǒng),整個系統(tǒng)配置如下:系統(tǒng)配置有17對控制器(DPU)和1個與DEH通訊站。系統(tǒng)I/O點按工藝分配到各個DPU,具體如下:DPU1:#1, #2磨煤機邏輯及相應調(diào)節(jié)系統(tǒng)DPU2:#3, #4磨煤機邏輯及相應調(diào)節(jié)系統(tǒng)DPU3:#5磨煤機邏輯及相應調(diào)節(jié)系統(tǒng)油系統(tǒng)(非FSSS部分)控制DPU4:A側送風機、一、二次風機控制爐膛負壓、風量及氧量調(diào)節(jié)DPU5:B

6、側送風機、一、二次風機控制一、二次風壓調(diào)節(jié)DPU6:機爐協(xié)調(diào)控制,電氣光字DPU7:FSSS系統(tǒng)、點火程控、機爐SOE點DPU8:#1、#3給水泵DPU9: #2給水泵及鍋爐循環(huán)泵控制DPU10:給水調(diào)節(jié)及校正,部分除氧設備DPU11:旁路調(diào)節(jié)及控制DPU12:抽汽系統(tǒng)、氫、水及油系統(tǒng)控制及調(diào)節(jié)DPU13: 凝結水、低加及除氧系統(tǒng)DPU14:主蒸汽、再熱蒸汽系統(tǒng)控制DPU15: ECS系統(tǒng)及電氣SOE點DPU16: 鍋爐疏放水系統(tǒng)、給煤機拉桿門、磨消防電磁閥DPU17: 汽機疏水門、發(fā)電機溫度DPU30: 與DEH數(shù)據(jù)的通訊根據(jù)運行要求及實際需要配置了6個操作員站(包括一個大屏幕操作員站),2

7、個工程師站,1個MIS網(wǎng)關,1個歷史站,1臺激光彩色打印機,1臺激光黑白打印機。系統(tǒng)配置有1個電源分配柜;34個I/O控制柜。2、改造的目標統(tǒng)一運行人員監(jiān)控和操作平臺,遠程控制由DCS實現(xiàn)保護投入率100%,不發(fā)生設備誤動、拒動自動投入率100%,逐步投入AGCDAS測點全部投入,且信號抗干擾能力能滿足實際要求SOE安全可靠,歷史曲線便于事故分析旁路控制系統(tǒng)改造后穩(wěn)定可靠EDPF-NT系統(tǒng)的主要特點EDPF-NT系統(tǒng)是北京國電智深控制技術公司開發(fā)制造的具有全部知識產(chǎn)權的DCS,系統(tǒng)采用開放式系統(tǒng)結構、模塊化設計、軟、硬件可靈活配置、系統(tǒng)易于擴展、用戶界面友好,整個系統(tǒng)具有強大功能和高可靠性。1

8、、系統(tǒng)的先進性新結構設計:在結構設計上,率先采用端子/模塊一體化方案,省去了大量的柜內(nèi)配線 和標設工作,省去了大量預制電纜,降低了工藝復雜性,降低了工藝復雜性,提高了空間利用率,提高了連接可靠性和施工/維護的方便性。新器件:在硬件模塊上采用高性能CPU,集成在CPU內(nèi)的專用通訊處理器,實現(xiàn)了在I/O總線層的真正冗余的高速、高可靠通訊。在測量通道保護上采用高性能PTC器件,實現(xiàn)了模塊的強電保護功能。新技術:采用網(wǎng)絡流量時間片分時控制技術,提高了系統(tǒng)網(wǎng)絡的實時性、可靠性。2、系統(tǒng)的可靠性1)冗余技術:電源:輸入總電源、直流供電電源冗余配置網(wǎng)絡:系統(tǒng)級網(wǎng)絡、I/O總線網(wǎng)絡冗余配置DPU:控制器冗余配

9、置I/O: 支持I/O冗余配置2)隔離技術:I/O總線隔離:I/O模塊和控制器間的通訊隔離I/O現(xiàn)場隔離:I/O模塊和現(xiàn)場信號間隔離數(shù)字/模擬隔離:I/O模塊內(nèi)部的數(shù)字電路和模擬電路隔離電源隔離:I/O模塊內(nèi)的通訊電源、CPU電源、現(xiàn)場信號激勵電源隔離3)防護技術:機械防護:采用密封封裝電磁防護:封裝采用金屬材料靜電防護:封裝采用金屬材料和接地處理強電防護:采用新型電子器件防護250VAC/DC強電3、系統(tǒng)的實用性1)系統(tǒng)功能:已經(jīng)實現(xiàn)DAS、MCS、SCS、FSSS、DEH、ECS、BPS功能2)板卡種類:除通用卡件外,還具有MCS、DEH、ECS等專用卡件,RTU專用光纖模塊3)數(shù)據(jù)庫組態(tài)

10、:支持Excel表格批量組態(tài),以及單點在線組態(tài) 4)控制組態(tài):圖形組態(tài),自動跟蹤(隱式跟蹤),逆運算自動完成 5)監(jiān)控畫面:多窗口、多畫面,盡顯Windows風格 6)控制算法:各種算法約70種以上,控制類算法可以自動實現(xiàn)逆運算和跟蹤4、系統(tǒng)可維護性 1)硬件免維護:硬件以封裝為單位整體維修,用戶不需分解,維護簡便 2)軟件自診斷:完整的自診斷系統(tǒng),可診斷到卡件,在操作站上用形象、準確的圖形表示系統(tǒng)運行狀態(tài),故障點系統(tǒng)的組態(tài)安裝調(diào)試太原第一熱電廠#12機組采用的是目前在國內(nèi)屈指可數(shù)的低倍率循環(huán)鍋爐,配直吹式制粉系統(tǒng),控制較為復雜,與國內(nèi)鍋爐相比有特殊控制要求的設備較多,為此EDPF-NT系統(tǒng)特

11、別定制了相應的設備算法,通過現(xiàn)場應用取得了很好的效果。在旁路控制系統(tǒng)中采用EDPF-NT系統(tǒng)閥門控制卡(VC)對蘇爾壽AV6系統(tǒng)的各閥門的電液伺服閥直接進行控制,通過對VC卡軟件的特殊改進,取得了非常滿意的效果。在本系統(tǒng)中充分利用遠程I/O技術,在以前僅完成監(jiān)視功能的基礎上,實現(xiàn)了磨煤機拉桿門、鍋爐和汽機疏水門的遠程操作與控制。國電太原熱電廠#11機組熱控系統(tǒng)的一體化改造是在20003年7,8月份大修期間進行的,系統(tǒng)共配置了模擬量 1936 個,開關量 5016 個,系統(tǒng)總點數(shù)近30000點,系統(tǒng)調(diào)試的工作量巨大。此次DCS改造準備時間短,而且大修過程中出現(xiàn)電纜重新敷設,造成機組啟動前的調(diào)試時

12、間只有15天左右,如此短時間的調(diào)試卻保證了機組順利啟動,啟動后未出現(xiàn)設備誤動,拒動等不安全現(xiàn)象。如此良好的調(diào)試效果是同EDPF-NT系統(tǒng)的穩(wěn)定性,可靠性分不開的,但更為關鍵的是組態(tài)的嚴謹,圖紙的完備,靜態(tài)調(diào)試的認真細致。EDPF-NT分散控制系統(tǒng)是基于WINDOWSNT的開放式的控制系統(tǒng),界面和操作風格同WINDOWS系統(tǒng)一致,DPU組態(tài)是用LOOP圖和LADDER圖的方式實現(xiàn)的,每個DPU可以定義99個LOOP圖(MCS),999個LADDER(SCS),999個 TEXT算法。組態(tài)時有一個將SAMA圖轉換為上述組態(tài)圖的過程,要求組態(tài)工程師必須認真準備SAMA圖,嚴格數(shù)據(jù)庫點的編碼規(guī)則,因而

13、大大減少了組態(tài)出錯的機會。同時EDPF-NT提供了調(diào)試工具LLTTUNER工具軟件,正因為EDPF-NT系統(tǒng)的這些特點,使得調(diào)試工作出錯少,發(fā)現(xiàn)問題迅速。以下就系統(tǒng)的調(diào)試工作進行介紹。1、系統(tǒng)組態(tài)2003年的“非典”使得DCS的改造又艱難了許多,本來DCS改造的組態(tài)國電太原熱電廠熱工人員將全過程、全方位地參與,但由于“非典”,只能由國電智深工程師單獨完成。由于嚴格了技術準備,加強了技術聯(lián)絡,系統(tǒng)在出廠前進行的各項功能測試和嚴格的質量驗收,確認組態(tài)工作完成良好,是高水平的,硬件配置合理,高質量的系統(tǒng)配置和組態(tài)為一次啟動成功奠定了堅實的基礎。2、系統(tǒng)安裝EDPF-NT系統(tǒng)的安裝較國電太原熱電廠原來

14、安裝上海新華XDPS-400和北京和利時MAX系統(tǒng)簡單,且容易實現(xiàn),尤其是系統(tǒng)接地機柜可直接與底座焊接,只要保證接地電阻即可。機柜受電前嚴格按照DCS系統(tǒng)機柜受電方案嚴格進行復查,保證了機柜受電一次成功。3、SCS調(diào)試DCS改造后,SCS系統(tǒng)所有設備的操作均可在CRT的軟手操上完成;軟手操器除完成設備的啟停/開關操作外,還具有必要的操作提示功能。SCS系統(tǒng)除完成各設備的單操及連鎖邏輯外,還完成對子組的順序啟??刂?。在SCS的調(diào)試中,為確保#11機組DCS改造的圓滿完成,對SCS大修的所有組態(tài)和圖紙進行了校核,并一方面專人負責對SCS進行了靜態(tài)測試,保證了設備輸入輸出信號的正確,保證設備單操功能

15、正常,另一方面是檢查、試驗保護、連鎖、允許邏輯正常。由于EDPF-NT系統(tǒng)的組態(tài)嚴格,圖紙齊備,機柜受電后的靜態(tài)調(diào)試很順利,未發(fā)現(xiàn)大的問題,在設備實際試運時,各設備啟停正常,允許,連鎖正常。4、BMS調(diào)試BMS在保證原功能的實現(xiàn)外,還增加了MFT、OFT首發(fā)記憶,在調(diào)試過程中,個別SOE不記憶,檢查發(fā)現(xiàn)是由于在建立數(shù)據(jù)庫時,數(shù)據(jù)庫項有錯位所致,對數(shù)據(jù)項進行了修改,故障排除。在調(diào)試中發(fā)現(xiàn)報警信號無規(guī)則,級別混亂,對事故分析很不利,對其進行了分級歸類;由于油槍有4種,且差別較大,對油槍進行了重新組態(tài)。5、系統(tǒng)功能測試為確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,對系統(tǒng)的電源、DPU、卡件進行了測試,在測試中發(fā)現(xiàn)DPU電源空

16、氣開關配置偏小,進行了更換,DPU掉電調(diào)整門不保位,對調(diào)整門組態(tài)增加掉電保護功能,滿足了現(xiàn)場的保位要求。6、旁路控制系統(tǒng)調(diào)試旁路控制系統(tǒng)的自動運行是提高機組整體自動化運行水平的標志,是實現(xiàn)主汽壓力全程自動控制中機組啟動階段的主要手段,也是機組停機過程中,保證機組安全的有效手段。11#機組DCS改造過程中,將旁路控制系統(tǒng)納入DCS,操作的閥門有高壓旁路門、高旁減溫門、再熱器安全門、低壓旁路門、低旁減溫門、高旁噴水總門,控制方案在原設計的基礎上,重點考慮在機組的全過程與MCS配合完成主汽壓力的全程控制和機組的甩負荷控制。7、MCS調(diào)試 在機組啟動過程中不斷調(diào)試,不斷投入,與機組啟動同步投入了低旁、

17、安全門、除氧器水位、汽水分離器水位、潤滑油溫、吹灰器壓力自動,于9月10日又將減溫、高加自動投入運行,又于9月30日前,將爐膛負壓、二次風壓、一次風壓、磨煤機自動調(diào)試完成,爐膛負壓、二次風壓投入運行,緊接著對氧量控制和CCS進行了調(diào)試和投運,到目前#11機組自動投入率已達到100%。至此在系統(tǒng)功能上,保護隨機組啟動同步全部投運,投入率100%;自動投入率已達100%。EDPF-NT系統(tǒng)所具有的性能和特點在#11機組的運行中得到了充分的體現(xiàn)和證明,特別是對于11#機組,燃燒系統(tǒng)、風煙系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)的自動控制和機爐協(xié)調(diào)一直沒有正常投運,此次DCS改造,也對測量信號(如:風量信號)和一次控制設備(如

18、:送、引風機導葉,制粉系統(tǒng)風門,給煤機控制裝置等)進行徹底的檢查、改進,使其滿足所有自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)良好投運的要求,DCS優(yōu)勢功能的發(fā)揮有了堅實的基礎,整個控制系統(tǒng)改造的目標全部實現(xiàn)。電廠對EDPF-NT系統(tǒng)運行評價自2003年9月1日開機以來,機組運行情況正常,控制系統(tǒng)穩(wěn)定,整個調(diào)試期間未發(fā)生過由于系統(tǒng)或調(diào)試原因引起的設備誤動,拒動故障。EDPF-NT系統(tǒng)在#11機組上安全,穩(wěn)定運行雖然只有半年多的時間,但從整體上看,#11機組DCS改造是非常成功的,為#11機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行奠定了堅實的基礎。用EDPF-NT系統(tǒng)閥門控制卡(VC)對蘇爾壽AV6系統(tǒng)的各閥門的電液伺服閥直接進行控制,完整實現(xiàn)旁路控制的各項功能,簡潔可靠。用遠程

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