大氣式旋膜除氧器溶氧超標(biāo)的原因分析及處理_第1頁(yè)
大氣式旋膜除氧器溶氧超標(biāo)的原因分析及處理_第2頁(yè)
大氣式旋膜除氧器溶氧超標(biāo)的原因分析及處理_第3頁(yè)
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1、大氣式旋膜除氧器溶氧超標(biāo)的原因分析及處理摘要:大氣式旋膜除氧器為近年來(lái)大量裝備的電廠(chǎng)除氧設(shè)備,溶氧超標(biāo)是除氧 器運(yùn)行中經(jīng)常遇到的現(xiàn)象之一。本文主要從運(yùn)行調(diào)整的角度出發(fā),介紹了通過(guò)合 理操作,有效降低溶氧的過(guò)程。關(guān)鍵詞:大氣式旋膜除氧器;溶氧;解決神華榆林能源化工分公司動(dòng)力裝置所選用的低壓除氧器為青島磐石容器廠(chǎng)生產(chǎn)的大氣式 旋膜式除氧器。該除氧器設(shè)計(jì)處理能力450t/h,運(yùn)行壓力0.02Mpa(G),出水溫度104C,設(shè) 計(jì)出水含氧量15ppb(ug/L)。由于受到下游蒸汽和用水量限制,自該設(shè)備投運(yùn)以來(lái),兩臺(tái)除氧 器出力基本維持在50%左右,其出水溶氧長(zhǎng)期超標(biāo),在惡劣情況下溶氧甚至可達(dá)到170p

2、pb, 給下游的有序生產(chǎn)造成了嚴(yán)重影響,除氧器運(yùn)行人員進(jìn)行調(diào)整排氧閥開(kāi)度等操作對(duì)溶氧效果 影響不大。一.大氣式旋膜除氧器工作原理大氣式旋膜除氧器結(jié)構(gòu)包括除氧塔頭、除氧水箱以及接管和外接件組成其主要部件除氧 塔頭是由外殼、旋膜器(起膜管)、淋水篦子、蓄熱填料液汽網(wǎng)(不銹鋼絲網(wǎng))等部件構(gòu)成。 除氧過(guò)程就是除鹽水進(jìn)入除氧頭內(nèi)旋膜器組水室,在一定的壓差下從膜管的小孔斜旋噴向內(nèi)孔, 形成旋轉(zhuǎn)下流的射流,由于內(nèi)孔充滿(mǎn)了上升的加熱蒸汽,水在射流運(yùn)動(dòng)中便將大量的加熱蒸汽 吸卷進(jìn)來(lái),在極短時(shí)間內(nèi)很小的行程上產(chǎn)生劇烈的混合加熱作用,水溫大幅度提升,而旋轉(zhuǎn)的水 膜沿著膜管內(nèi)孔壁繼續(xù)下旋,形成一層翻滾的水膜裙(水在旋

3、轉(zhuǎn)流動(dòng)時(shí)的臨界雷諾數(shù)下降很多 即產(chǎn)生紊流翻滾),此時(shí)紊流狀態(tài)的水傳熱傳質(zhì)效果最理想,水溫在旋膜管底部接近飽和溫度,氧 氣即被分離出來(lái),并隨上升的蒸汽從排汽管排向大氣。這是其一級(jí)除氧過(guò)程。由旋膜管下落的水,通過(guò)水膜裙室,經(jīng)過(guò)淋水篦子的再次均勻分配,進(jìn)入填料層,由于 填料層比表面積大,其大大增加了水膜的比表面積,在自下而上的蒸汽加熱下,補(bǔ)水在此處 完全達(dá)到飽和狀態(tài)殘余溶氧再次析出,此為其二級(jí)除氧過(guò)程。下圖為大氣式旋膜除氧器除氧塔頭結(jié)構(gòu)圖由以上數(shù)據(jù)可以看出,三路補(bǔ)水溫度各不相同,且差別較大。在低壓除氧器技術(shù)協(xié)議中, 低除的上水溫度范圍為20巧5C,冷除鹽水最終進(jìn)入除氧器的溫度遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)溫度。圖二:除

4、氧器水室及旋膜管照片由右圖可以看出,除氧器水室是一個(gè)上下封閉的空間,其中布置了上百根旋膜管。進(jìn)入 其中的水要通過(guò)壓差作用從分布在旋膜管上的切向小孔流入旋膜管。相對(duì)于目前單臺(tái)除氧器 200t/h左右的出力而言,水室空間極小,因此不同補(bǔ)水在水室中停留的時(shí)間也很短,很難溫 度混合均勻,這就造成了不同區(qū)域內(nèi)流經(jīng)旋膜管的補(bǔ)水溫度存在差異。而自下而上流過(guò)的加 熱蒸汽大致是均勻的。此時(shí)流經(jīng)水溫較高旋膜管的蒸汽更容易將水加熱到飽和溫度,也將有 更多的殘余蒸汽通過(guò)旋膜管進(jìn)入水室上部的汽水分離空間,而流經(jīng)溫度較低旋膜管的蒸汽絕 大部分用于加熱冷水,只有很少量的蒸汽殘余。由于本身的熱量較低,加之收到水室上部汽 水分

5、離層蒸汽的排擠,流經(jīng)水溫較低旋膜管的殘余蒸汽更難攜帶析出的氧氣離開(kāi)旋膜管,且 冷水旋膜管中的水更難被加熱到飽和溫度,溶氧不易析出,因此其除氧效果明顯惡化。在這 種情況下,較多的溶氧隨水下落到填料層,加重了填料層的負(fù)荷壓力。從而導(dǎo)致除氧效果變 差。下圖為該過(guò)程的效果圖:圖三:冷、熱水旋膜管蒸汽狀態(tài)圖2運(yùn)行工況持續(xù)波動(dòng)造成溶氧不合格我廠(chǎng)低壓除氧器接入的補(bǔ)水和加熱汽源較多,因而擾動(dòng)因素也較多,歸結(jié)起來(lái)造成運(yùn)行 壓力和溫度持續(xù)波動(dòng)的因素大致有以下幾個(gè):(1)低壓除氧器液位、壓力調(diào)閥調(diào)節(jié)周期長(zhǎng)、調(diào)節(jié)線(xiàn)性不佳、閥位不穩(wěn)定;(2)疏水泵頻繁啟動(dòng),造成補(bǔ)給水溫度變化大;(3)不同補(bǔ)水溫度差別大,尤其是冷除鹽水

6、溫度忽高忽低;在以上等因素的影響下,我廠(chǎng)低壓除氧器在運(yùn)行中壓力經(jīng)常性波動(dòng),波動(dòng)范圍在23KPa 左右,在疏水泵啟動(dòng)和停止的過(guò)程中,這種波動(dòng)尤其劇烈,在這種情況下,就容易造成溶氧 析出過(guò)程的反復(fù),即壓力突然升高時(shí),部分析出氧氣重新被溶解,壓力突然降低時(shí),氧氣又 重新析出,從而影響到了除氧效果。3設(shè)計(jì)上的因素導(dǎo)致溶氧析出困難等一系列問(wèn)題旋膜式除氧器填料層和旋膜管的加熱蒸汽布置方式一般有兩種:第一種布置方式為填料 層和旋膜管用加熱蒸汽分兩根管線(xiàn)分別引入,這種布置方式下,流經(jīng)填料層和旋膜管的蒸汽 量可以進(jìn)行分別調(diào)節(jié),;第二種布置方式為填料層和旋膜管用加熱蒸汽有一個(gè)汽源管提供, 蒸汽必須先經(jīng)過(guò)填料層,然

7、后才能流經(jīng)旋膜管。兩種布置方式的區(qū)別如下圖:圖四:兩種旋膜除氧器加熱蒸汽布置方式在布置方式一中,旋膜管穿過(guò)兩個(gè)空間,上一層為水室,與上文中所述水室原理相同。 下一次為汽室,該處的旋膜管上同樣布置有切向的小孔,但方向與水室的相反。這樣運(yùn)行中 就會(huì)形成兩股相互交匯的水流和汽流,從而增強(qiáng)了蒸汽的加熱作用和攜帶氧的能力。通過(guò)在 兩個(gè)進(jìn)汽管路上安裝閥門(mén),可以調(diào)節(jié)進(jìn)入旋膜管和進(jìn)入填料層的蒸汽比例。在布置方式二中,整個(gè)除氧塔所需的加熱蒸汽全部來(lái)自填料層下方的一個(gè)蒸汽出口。這 種布置雖然也能夠滿(mǎn)足除氧要求,但是可能造成以下風(fēng)險(xiǎn):(1)增加了填料層所受到的蒸汽沖擊力。在這種情況下,一旦選用的加熱蒸汽熱量較低,

8、或者負(fù)荷較大用汽量過(guò)大,或者填料層過(guò)于密集緊實(shí)時(shí),都有可能造成填料層自下而上沖毀。(2)易造成水箱部分形成不完全加熱度。在這種情況下,一旦負(fù)荷過(guò)大或者填料過(guò)密, 則容易致使填料層上下兩側(cè)形成壓差,填料層上方壓力(除氧塔壓力)低于填料層下方壓力(水箱壓力),使水箱中原本被加熱到飽和溫度的水重新成為不飽和水,再次溶解部分氧氣。 影響到除氧效果。(3)易形成排汽帶水的現(xiàn)象。在這種情況下,蒸汽在到達(dá)旋膜管下方時(shí),其溫度已明顯 降低,成為飽和蒸汽或濕蒸汽,加熱能力降低。這時(shí),如果補(bǔ)水溫度過(guò)低或者補(bǔ)水溫度突然 降低的現(xiàn)象,就可能發(fā)生排汽帶水的現(xiàn)象。解決措施針對(duì)以上造成除氧器溶氧超標(biāo)的可能原因,技術(shù)人員在經(jīng)

9、過(guò)慎重討論分析后,制定并實(shí) 施了一下改進(jìn)措施:調(diào)整除氧器補(bǔ)水溫度通過(guò)汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)改造等措施減少機(jī)組軸封漏汽量,從而降低軸封加熱器出水溫度, 使冷除鹽水進(jìn)入除氧器的溫度降低至57C左右;通過(guò)疏水系統(tǒng)改造消缺、增加疏水混合冷卻 水量等舉措使疏水溫度降低至50C左右。通過(guò)以上措施,使進(jìn)入除氧器的補(bǔ)水基本都滿(mǎn)足了 設(shè)計(jì)要求,且三股水源彼此溫度相差不大,進(jìn)而使除氧器各旋膜管中的負(fù)荷分配更均勻,加 強(qiáng)旋膜管的除氧作用。加強(qiáng)日常運(yùn)行工況的穩(wěn)定性要求維保人員對(duì)除氧器的壓力、液位調(diào)閥調(diào)節(jié)性能進(jìn)行了重新校對(duì),同時(shí)通過(guò)調(diào)整調(diào)節(jié)閥的 PID調(diào)節(jié)設(shè)置,使調(diào)節(jié)閥調(diào)整更加穩(wěn)定。通過(guò)調(diào)整疏水泵出口閥開(kāi)度,使疏水泵上水轉(zhuǎn)為連

10、 續(xù)上水狀態(tài);通過(guò)機(jī)、爐協(xié)調(diào)操作,使蒸汽管網(wǎng)壓力趨于穩(wěn)定;通過(guò)全場(chǎng)調(diào)度協(xié)調(diào),使除氧 器出水流量盡量平穩(wěn),避免大幅度操作。通過(guò)以上措施,使除氧器運(yùn)行工況更加穩(wěn)定,壓力 波動(dòng)降低至1kpa以?xún)?nèi),且除氧器液位、壓力調(diào)閥均能投入自動(dòng)控制,兩臺(tái)除氧器壓水現(xiàn)象也 基本消失。適當(dāng)開(kāi)啟除氧器再沸騰在一半運(yùn)行中,再沸騰管道除在除氧器投運(yùn)過(guò)程中使用外很少用到。但為了減輕因蒸汽 用量過(guò)大給填料層造成的壓力,同時(shí)提高除氧器水箱的水溫飽和度,技術(shù)人員在確保除氧器 安全運(yùn)行的情況下,稍開(kāi)除氧器再沸騰。在實(shí)際運(yùn)行中證明,在同樣的除氧塔壓力下,開(kāi)啟 再沸騰后除氧器水箱水溫能夠比之前提高1C左右,從而提高了水的飽和度,利于殘余溶氧 的析出。四、實(shí)際效果經(jīng)過(guò)以上改進(jìn)舉措半年以來(lái),兩臺(tái)大氣式旋膜除氧器溶氧基本維持在13ppb

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