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文檔簡介
1、 PAGE 2PLC在電鍍電流分段自動調(diào)節(jié)中的應用摘 要:針對我國目前電鍍用整流電源未能滿足自動“階梯式給電”的現(xiàn)狀,本人以PLC為主件,設計制作了一種自動化裝置,并取得了滿意的效果。關 鍵 詞:PLC 分段 自動 調(diào)節(jié) 電鍍電流一、引言1電鍍電流對電鍍質(zhì)量的影響在電鍍中電流是影響鍍層質(zhì)量的一個重要因素。電鍍中對電流的考慮主要著眼于三個方面,一是電流密度的大??;二是電流作用持續(xù)的時間,即電鍍從開始到結(jié)束的整個時間;三是在電鍍過程中根據(jù)鍍膜形成的規(guī)律,適時改變電流的方向和密度。從電鍍工藝學中我們可以看到,對于不同材料制造的工件,在進行電鍍時有一套完整的選擇電流大小、電鍍時間、電流作用過程的工藝。
2、如對于合金鋼件鍍鉻,工藝學中是這樣闡述的:“合金鋼件(特別是含鎳、鉻的合金鋼件),其表面極易形成一層既薄而又致密的氧化膜。在這層薄膜上鍍鉻時,很難得到結(jié)合力良好的鍍層,甚至鍍不上去,因此,必須采取措施將膜除去。首先,將鍍件放入鍍鉻液中進行陽極浸蝕,而后,將零件轉(zhuǎn)到陰極,加以較小的電流密度,使電極上僅進行析氫反應: 2H + + 2e = 2H = H = 2 * Arabic 2 由于陽極浸蝕時有氧氣析出,表面有氧化膜生成,陰極反應生成的新生態(tài)氫原子有很強的還原能力,可將薄的氧化膜還原為金屬,其反應為 MO + 2H = M + H = 2 * Arabic 2 O從而使鍍件表面處于活化狀態(tài)。
3、然后,逐步升高電流密度至正常工藝條件。上述工藝叫 階梯式給電 法,該法可以獲得結(jié)合力良好的鉻鍍層?!边@些工藝過程的實現(xiàn),都是借助于整流電源來完成的。我公司用于制造彩管玻殼關鍵工序成型工序的模具,就是由鎳、鉻合金鋼材料制成的。對模具使用一段時間拆下修整后,和新加工出的模具都要進行表面鍍硬鉻處理。鍍層質(zhì)量的好壞直接影響到模具的使用壽命。2我公司現(xiàn)在的整流器及使用情況我公司現(xiàn)在使用的整流器能正反向穩(wěn)壓穩(wěn)流。整流器主回路有12只可控硅,每6只為一組,組成正反極性輸出的六相整流??煽毓栌|發(fā)脈沖發(fā)生器為一塊電子電路板。在過去的使用中每鍍一工件,首先進行一、二分鐘的反鍍,即進行陽極浸蝕,然后再轉(zhuǎn)為正鍍。正鍍
4、的持續(xù)時間根據(jù)模具的規(guī)格選擇在4060分鐘之間。在正鍍過程中,因為整流器不具備自動調(diào)流功能,僅在開始幾分鐘由人工掌握調(diào)節(jié)電位器,使電流由小到大逐步升高,增大至一定的密度后則保持到電鍍結(jié)束。3問題的提出顯然我們現(xiàn)在的工藝并不理想。今年初主管電鍍工藝的技術人員,用手工調(diào)節(jié)電流方式進行了多次試驗,證實采用“階梯式給電”法能明顯提高電鍍質(zhì)量。因此他們迫切要求更新整流器。公司對此事亦很重視,把這項工作定為今年冷修期間必須完成的一個技改項目。模具維修工段的電氣設備屬于本人主管,因而本人自然成了該項目的主要負責人。負責該項目的還有電鍍主管、項目主管一共5個人。然而,在以后落實設備的工作中,去了幾家電鍍設備專
5、業(yè)生產(chǎn)公司,均說從未生產(chǎn)過這種設備。詢問國內(nèi)同行也無這種設備。從有關資料上我們也了解到:機械工業(yè)部制定的電鍍用整流設備標準(JBT150493),對我國設計和生產(chǎn)的整流設備的型號、基本技術參數(shù)和技術要求已有明確規(guī)定。其中按電氣功能可分為四種。(1)簡單型僅具有手動調(diào)壓的設備。(2)通用型具有穩(wěn)壓穩(wěn)流特性的設備。(3)穩(wěn)電流密度型具有穩(wěn)壓、穩(wěn)流和穩(wěn)電流密度特性的設備。(4)換向型前述三種型式同時具有輸出極性可以轉(zhuǎn)換的設備。以上四種整流器實際代表了我國目前電鍍整流設備的技術狀況。也是我們所能在市場上買到或與整流器生產(chǎn)廠家訂做到的。我公司現(xiàn)在使用的整流器已屬于第四類,算最先進的了。既然無法買到,就只
6、能自己想辦法改制了。二、可能實現(xiàn)“階梯式給電”的幾種方法探討1人工操作方法安排操作人員在電鍍過程中,每隔幾分鐘過來調(diào)一下電位器。這就意味著必須設專人監(jiān)控。我公司現(xiàn)共有鍍鉻槽3個,退鍍槽2個,因模具維修量很大,一直都是3班倒使用的。若設專人監(jiān)控,按我公司現(xiàn)行的四班三運轉(zhuǎn)制度,每班由2人監(jiān)控5只槽子,再加上頂病事假、探親假等假的2名,就需要安排10個人在這個崗位,而且工藝指標的執(zhí)行還受工人情緒和技術素質(zhì)的影響。另外這樣的一種生產(chǎn)模式也顯得太原始,與現(xiàn)代技術格格不入。2自動控制方法從目前的電氣技術條件來看,筆者認為下列三種方式都是有可能的。(1)在每個梯級設置一個時間繼電器,用時間繼電器的輔助觸點,
7、控制整流器觸發(fā)脈沖發(fā)生單元的給定電壓,這樣只要我們預調(diào)好各梯級時間繼電器的時間,及給定電壓電位器的位置,另通過幾個輔助繼電器與原整流器電路協(xié)調(diào)一下,即可完成自動“階梯式給電”。(2)應用單片機。以單片機為中心,輔于程序存儲器、系統(tǒng)存儲器、人機對話接口電路、顯示電路、模擬量輸出接口,組成一個控制系統(tǒng)。這樣只要編好適當?shù)某绦?,模擬量輸出直接與原整流器給定電壓輸入端相連,同樣能達到目的。(3)應用可編程控制器(PLC)。以PLC基本單元,加上一個模擬量輸出單元為中心,組成一個控制系統(tǒng)。對PLC預置好程序,整流器給定電壓由PLC的模擬輸出單元供給,也能很好地達到目的。上述自動控制的三種方式中。第一種方
8、式特點是制造簡單、技術要求不高、零件通用性好、造價每臺1千元左右,但對不同規(guī)格的模具,因工藝不同還要頻繁地整定各梯級時間繼電器,及各梯級的給定電位器、可靠性不是很高、技術不先進;第二種方式特點是造價低,每臺成本二百元左右、體積小、可在程序中設置不同的功能段,滿足不同規(guī)格模具的工藝需要,但制造難度較大、制造周期也較長;第三種方式特點是硬件制作簡單、可靠性高、從軟件上著手設置多個工藝程序段亦能滿足多種規(guī)格模具的需要,不足之處是一次性投資較大,每臺成本要8千元左右。具體地采用哪一種方式,則應由實際應用來確定。如果是鍍件規(guī)格僅一、二種,且變換不頻繁,選擇第一種方式是較適宜的;如果鍍件規(guī)格種類多、需要該
9、裝置的臺數(shù)多,或者將該裝置作為一種商品來批量生產(chǎn),則選用第二種方式最適宜;如果鍍件規(guī)格種類多,但需要的臺數(shù)不多,采用第三種方式就顯得最適合。根據(jù)我公司的實際情況,本人選擇了自動控制方法中的第三種方式。三、電路的設計制作1整體方案本人認為,作為一個完整的裝置,它除了具備最基本的功能外,還應有一些實用的輔助功能。本人在設計制作該裝置時,就考慮增添了如下幾個功能:(1)當前工作段段號顯示。所謂工作段就是當前正在工作的那個梯級。(2)工藝號顯示。表示當前要使用的是那個工藝流程。(3)從開始電鍍累計工作了多長時間的顯示。(4)正在工作時,誤動工藝選擇開關的保護。這點很重要,因為如果在程序運行中途,不慎去
10、扭了一下選擇開關,程序勢必會錯亂,整流器將輸出失控的電流,嚴重時會損壞模具。另外,頻繁操作的開關,日久容易接觸不良,這時此功能亦起作用。(5)在不啟動自動時,原手動功能仍可用,并且與原來操作無別。這主要是為了利用原來的手動功能實驗一些工藝參數(shù),讓手動試驗取得理想的參數(shù)后,再用編程器輸入到程序中。至于電流、電壓、正向、反向的指示,因原操作箱已有,把它利用起來即可。輔助功能的設置能給使用操作及程序調(diào)試帶來方便,也能為工藝技術人員分析研究工藝過程的細節(jié)提供方便。圖 = 1 * Arabic 1為PLC控制系統(tǒng)框圖。其中工藝選擇開關有15種狀態(tài),可選擇15種不同的工藝流程。在軟件中設置十五個工藝程序段
11、,并設法讓未選中的程序段跳過。在每個工藝程序段中設置10個工作段,組成10個梯級。工藝號及工作段號顯示用7段數(shù)碼管,并由PLC直接驅(qū)動,減少中繼電路。電鍍計時選用接通電源便開始從零計時的電子秒鐘。誤動工藝選擇開關的保護由軟件完成。另裝幾個中間繼電器,用于與原整流器電路的協(xié)調(diào)。PLC選用三菱公司的FX248MR,模擬單元選用FX2DA。2工藝流程圖 = 2 * Arabic 2為工藝流程圖。圖中各個工藝程序的區(qū)別只在于工作段的時間和電流參數(shù)的不同,這些參數(shù)可由工藝技術人員設定。3I/O 地址分配(參閱附圖中的PLC控制系統(tǒng)圖)啟動X13選擇開關X0X7,X10X12切換繼電器Y0反鍍繼電器Y1正
12、鍍繼電器Y2警響器Y3工作段顯示數(shù)碼管Y10Y16工藝號顯示數(shù)碼管個位,Y20Y26Y;十位,Y5計時器Y4模擬輸出CH1停止按鈕接在STOP/RUN端子上,按下后能使定時器等軟元件復位。選擇開關由1個11檔和1個5檔的波段開關組合而成,占用輸入點11個。4PLC程序見附圖中的梯形圖。整個梯形圖如下列功能電路組成:(1)工藝號顯示電路。(2)當前工作段顯示及清零電路。(3)聯(lián)鎖檢查電路。(4)供選擇的程序電路。(5)預置數(shù)據(jù)電路。(6)間隙振蕩電路。(7)輸出驅(qū)動電路。其中工藝號顯示數(shù)字014;工作段顯示數(shù)字09;供選擇的程序由15個程序段組成;聯(lián)鎖檢查用于防止誤操作;預置數(shù)據(jù)共97個,數(shù)據(jù)的
13、間隔對應輸出電流為10安培。設計時考慮到以后寫參數(shù)的方便,將送的數(shù)與M的編號安排成定比例,如M5工作送數(shù)-100,M7工作送數(shù)-140等,這樣M的編號自然也就和輸出電流成比例了;功能指令使用了4個,分別是:7段解碼指令SEGD、程序跳轉(zhuǎn)指令CJ、數(shù)據(jù)傳送指令MOV和寫特殊功能模塊指令TO;使用了2個特殊軟元件,運行狀態(tài)繼電器M8000和全清非保持存儲器繼電器M8031。除M8000和M8031外其他軟元件都是非停電保持的。整個程序占內(nèi)存1697步。5工作原理下面以設好參數(shù)的0號和10號工藝程序為例,說明工作過程。在了解工作過程時請參閱附圖中各種圖紙。(1)0號工藝程序A選擇開關接通PLC機輸入
14、端X0,0號工藝被選中,其他各工藝程序段都跳過;M300M303為OFF表示字“0000”,M8000動作、Y20Y26驅(qū)動工藝號個位顯示數(shù)碼管,H3顯示0,X12未接通十位數(shù)碼管H2不亮。此為初始狀態(tài)。B按下啟動按鈕SB1。Y0動作并自鎖;計時開始;KA1吸合,KA1的動作使整流器輸出的控制權(quán)轉(zhuǎn)移到該裝置上,控制權(quán)包括二個方面:正反鍍接觸器ZC、NC的工作和給定電壓的供給;Y10Y16輸出由M304M307組成的字“0000”的7段編碼,驅(qū)動工作段顯示數(shù)碼管H1,顯示0;Y1動作,KA2吸合反鍍接觸器NC工作;T0開始定時;M35工作送數(shù)-700到數(shù)據(jù)寄存器D100,通過TO指令將D100的
15、數(shù)據(jù)寫入到第0號特殊功能模塊的第1號緩沖寄存器中;FX2DA的1號通道輸出給定電壓。整流器原的給定電壓是負值,這里輸出的也是負值。這時整流器輸出反向350A的電鍍電流。C3分鐘后T0動作,Y1釋放,反鍍電流停止輸出;T197開始定時,T197延時的作用是提供從反鍍到正鍍的過渡間隙,防止對整流器的不良沖擊。2秒鐘后Y2動作,KA3吸合,ZC工作,整流器轉(zhuǎn)入正鍍;H1顯示1;T1開始定時;M10工作,送數(shù)-200到D100;FX2DA的1號緩沖寄存器內(nèi)容被改寫為-200;整流器輸出正極性的100A電流。以后的情形是H1顯示由19,輸出電流由100A逐漸升至900A,各段均工作6分鐘。D到T9計時結(jié)
16、束時,Y10Y16被清零,H1無顯示;Y2釋放,整流器無輸出;FX2DA的1號緩沖寄存器清零;間隙振蕩器開始工作,Y3每隔2秒鐘動作一次,產(chǎn)生間隙警響聲。E按過停止按鈕SB2后,除M8000、M8031外其它軟元件復位,PLC返回到初始狀態(tài)。(2)10號工藝程序SA1接通X12、SA2通過D1接通X0,X12、X0同時工作,H2顯示1、H3顯示0,選中10號工藝。下來0至6工作段的工作原理與前述相同,只是各段的工作時間及電流有所不同。第7段設置時間為5分鐘、M編號為200,M200在程序中只用它的線圈,不用它的觸點,意在填充空位,因此到這段時FX2DA輸出電壓不會改變。這樣7段和6段合起來就相
17、當于一個工作55分鐘、350A的段,打破了獨立一個段不能超過3276.7秒(T的最大定時時間)的局限。8段、9段未輸新參數(shù),在預置時特意將K值設為0,M編號為200,而是一旦7段工作完成,這兩段將瞬間走過結(jié)束電鍍。以上是輸了新參數(shù)的工藝程序工作情況。如果選中的程序段是完全未輸新參數(shù)的,則各工作段同理將會瞬間走過。聯(lián)鎖檢查電路中,只要選擇開關的回路斷開時間超過一個掃描周期,M499即釋放,M8031動作,PLC回到初始狀態(tài)。6調(diào)試(1)脫機調(diào)試前述的PLC程序,實際是筆者在脫機狀態(tài)下反復調(diào)試,經(jīng)過多次修改后才確定的。如在調(diào)試中,曾出現(xiàn)過電鍍結(jié)束后H1仍然亮著、CH1仍有電壓輸出的問題,后加了Y1
18、0Y16復位和在1092步M0常開觸點上并聯(lián)T9的常開觸點電路得以解決。調(diào)試的步驟主要是:檢查各零件接線、程序各步寫入無誤。接通電源,觀察H2、H3顯示是否正常;每個工作段設定工作510秒鐘、選取97個電流參數(shù)。啟動后觀察P1、H1的顯示、CH1的輸出電壓及用編程器監(jiān)視寄存器D100的數(shù)值的變化情況。檢查其他功能電路工作是否正常。(2)聯(lián)機調(diào)試檢查與整流器的連接無誤。輸好需用的工藝程序段參數(shù),注意,應避免在同一程序段中使用同一個編號的M;整流器輸出電極帶上工件。啟動后觀察各指示器(包括原整流器操作箱上的輸出電流、電壓表和正、反向指示燈)的工作情況,記錄各工作段的實際電流。電鍍結(jié)束后,利用FX2DA面板上的增益設定按鍵,修正增益,使整流器輸出的電流與預計的電流相符。調(diào)試完畢后,用程序存儲器(FXEEPR0M)將程序保存起來。四、技術總結(jié)該裝置的電路因應用了先進器件PLC,使裝置制作容易、可靠性高。功能上除滿足了基本的要求外,還增加了多種很實用的輔助功能。軟件編制上,既很好地實現(xiàn)了各種功能,又使程序的長度沒有超過2K步。其中有些編程技巧是很值得同行參考的。該裝置的性能,從電路上看,以及從實際使用的情況來看,都是比較理想的。當然也并非無改進的地
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