地熱井應(yīng)用氣舉反循環(huán)鉆進的案例分析,地質(zhì)工程論文_第1頁
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文檔簡介

地熱井應(yīng)用氣舉反循環(huán)鉆進的案例分析,地質(zhì)工程論文摘要:在新鄉(xiāng)太行山脈地區(qū)基巖地熱井施工中,鉆遇上部奧陶寒武灰?guī)r地層時出現(xiàn)嚴重漏失現(xiàn)象,且該地層漏失點多,需屢次堵漏,堵漏時間長成本高,正循環(huán)泥漿鉆進無法施工。隨后采用氣舉反循環(huán)鉆進,成功施行深度達2551.48m的地熱井,順利在太古界片麻巖構(gòu)造地層中找到地熱水,水量50m3/h,水溫55℃。本文介紹了該地熱井施工的主要設(shè)備、鉆頭設(shè)計、鉆具組合及鉆探施工技術(shù),并對鉆探施工中的難點和經(jīng)歷體驗體會進行了總結(jié),為同類工程施工提供借鑒。本文關(guān)鍵詞語:基巖;地熱井;漏失;地層坍塌;氣舉反循環(huán);片麻巖;Abstract:DuringtheconstructionofbedrockgeothermalwellatTaihangMountainsareainXinxiang,seriousleakageoccurredwhendrillingtheupperOrdovicianCambrianlimestonestrata,andthereweremanyleakagepointsinthisformation,wheremuchtimesandhighcostareneededtostopleakage,andnormalcirculationmuddrillingcantbecarriedout.But,thegeothermalwellwithdepthof2551.48mwassuccessfullydrilledwithair-liftreversecirculation,andthegeothermalwaterwasfoundinArcheanGNEISSformationwithwaterflowof50m3/handwatertemperatureof55°C.Thispaperintroducesindetailthemainequipment,bitdesign,drillassemblyanddrillingtechnologyforthisgeothermalwellconstruction,andsummarizesthedifficultiesandexperiencesindrillingtoprovidereferencesforsimilarprojects.Keyword:bedrock;geothermalwell;leakage;formationcollapse;air-liftreversecirculation;gneiss;1、項目大概情況為開發(fā)新鄉(xiāng)市云龍山大健康文化產(chǎn)業(yè)園項目,提升文化園內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)品味,使用綠色能源,促進云龍山大健康文化產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展,受新鄉(xiāng)市德睿實業(yè)有限公司委托施工一口地熱井。該項目取水層位為太古界片麻巖地層,太古界變質(zhì)巖系地層富水性差,找水難度很大,一般被視為“找水禁區(qū)〞。物探技術(shù)人員反復(fù)研究相關(guān)資料,結(jié)合物探數(shù)據(jù)解釋結(jié)果,最終確定井位。鉆井施工中,由于地層處于斷裂帶上,巖層破碎,塌孔、掉塊、卡鉆及容易偏斜等問題時有發(fā)生,采用氣舉反循環(huán)施工工藝[1]克制了種種困難,實現(xiàn)了太古界片麻巖地區(qū)地熱勘探的新突破。最終成井深度2551.48m,水量50m3/h,水溫55℃。2、工程地質(zhì)條件2.1、區(qū)域水文地質(zhì)條件本區(qū)地下水可劃分為兩種不同的基本類型。上部奧陶、寒武系碳酸鹽巖裂隙巖溶水地下水發(fā)育,其水量豐富,分布不均勻,但水溫低,需要隔離;下部太古界地層構(gòu)造裂隙發(fā)育,富水且水溫高。本次地熱取水目的層為太古界片麻巖構(gòu)造裂隙水。2.1.1、太古界(Ar)本區(qū)太古界為登封群,巖性主要為片麻巖、石英砂巖,鉆孔揭露865.00~2551.48m。地層受青羊口斷層影響,地層深部構(gòu)造裂隙發(fā)育。2.1.2、寒武系(∈)(1)下統(tǒng)(∈1)。自下而上分為辛集組和饅頭組。辛集組(∈1x),鉆孔揭露750~865m,下部巖性為紅色石英砂巖、紫紅色頁巖夾泥灰質(zhì)白云巖,上部為灰色薄、中厚層狀灰質(zhì)白云巖。饅頭組(∈1m),鉆孔揭露630~750m,底部為紫紅色粉砂巖、頁巖,主要為黃色板狀白云質(zhì)泥灰?guī)r夾紫紅色頁巖。(2)中統(tǒng)(∈2)。分為毛莊組、徐莊組和張夏組。毛莊組(∈2m),鉆孔揭露500~630m,下部為紫紅色頁巖、粉砂巖,上部以深灰色厚層狀灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r為主,夾透鏡狀白云巖層。徐莊組(∈2x),鉆孔揭露400~500m,上部為深灰色薄層狀含竹葉狀灰?guī)r、泥質(zhì)條帶灰?guī)r及巨厚層鮞狀灰?guī)r,巖溶發(fā)育,下部主要為黃綠色頁巖,夾薄層灰?guī)r泥灰?guī)r。張夏組(∈2zh),鉆孔揭露185~400m,主要為灰、深灰色厚、巨厚層鮞狀灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r,巖溶發(fā)育。2.1.3、奧陶系下統(tǒng)(O)為厚至巨厚細晶或粗晶白云巖,鉆孔揭露20~185m,巖溶發(fā)育。2.1.4、新近系(N)為棕紅色、淺黃色及雜色砂質(zhì)黏土、泥灰?guī)r及泥質(zhì)砂巖,多未膠結(jié)或半膠結(jié)0~20m。2.2、地質(zhì)構(gòu)造本區(qū)構(gòu)造部位處于新華夏系太行山隆起的東南邊緣和華北凹陷的過渡地帶,南鄰秦嶺緯向復(fù)雜構(gòu)造帶。區(qū)內(nèi)構(gòu)造痕跡以斷裂為主,新構(gòu)造運動比擬活潑踴躍,并多呈繼承性活動。(1)青羊口斷層(F1)。由青羊口經(jīng)本區(qū)金燈寺—北站延至新鄉(xiāng)一帶,全長大于100km,走向北東25°~40°,傾向南東,為高角度正斷層,垂直斷距大于1000m,該斷層晚最近仍有活動。據(jù)鉆孔資料,上第三系上部泥灰?guī)r被斷開,斷距60~90m,反映到地貌形態(tài)上,此斷裂北西側(cè)為太行山麓的山岳地貌,南東側(cè)為堆積平原地貌。(2)山彪—五陵斷層(F2)。由山彪、五陵與青羊口大斷層復(fù)合,走向北東40°~50°,傾向北西,斷距20~30m,為正斷層,斷至上第三系泥灰?guī)r,從該斷層和青羊口斷裂成“入〞字型斜接的關(guān)系看,可能是青羊口斷裂的分支斷層。該斷層穿過本井區(qū)域,對本井水文地質(zhì)條件有重要影響。(3)西曲里斷層(F3)。由西曲里沿衛(wèi)河向北東方向延伸,走向北東40°左右,傾向南東,斷距20~40m,向北東方向逐步消失,為高角度正斷層,切穿地層至上第三系泥灰?guī)r。2.3、施工條件分析該地區(qū)地層老,構(gòu)造復(fù)雜,易偏斜、漏失,施工程序復(fù)雜,要到達含水層,需要通過高裂隙發(fā)育帶奧陶系灰?guī)r漏失層。巖性多變、軟硬不同,鉆頭選型困難;部分泥巖中含有鈣質(zhì)團塊,地層非均質(zhì)、夾層發(fā)育,巖性變化大,在井底構(gòu)成非均質(zhì)切削;井內(nèi)掉塊導(dǎo)致蹩、跳鉆嚴重,極易造成鉆具脹扣和斷鉆具事故。辛集組砂巖層研磨性較強,太古界片麻巖可鉆性8~9,屬于硬巖,造成鉆頭的磨損速度快,鉆進效率低,極易疲憊損壞,導(dǎo)致鉆井周期和成本比擬高。3、鉆井工藝3.1、設(shè)備選型選用TSJ3000型水源鉆機和與之配套的LG.VF-10/60高壓空氣壓縮機及HS-37型四腳鉆塔。LG.VF-10/60高壓空氣壓縮機的公稱容積流量10m3/min,額定排氣壓力6MPa,108mm×108mm雙壁主動鉆桿及雙壁氣水龍頭,直徑114mm內(nèi)平雙壁鉆桿300m和89mm(內(nèi)徑70mm)單壁鉆桿。3.2、氣舉反循環(huán)鉆井工藝先用直徑445mm鉆頭鉆孔,然后下入直徑425mm保衛(wèi)管30m,確保上部孔壁安全穩(wěn)定。在一開鉆進時首先采用正循環(huán)鉆進工藝,使用直徑346mm鉆頭鉆進,在鉆進至231m深奧陶系灰?guī)r地層時,孔內(nèi)漏漿嚴重,采用多種方式方法堵漏,地層仍漏漿嚴重。測試發(fā)現(xiàn)漏失地層富含地下水,地下水位50m左右。氣舉反循環(huán)鉆進工藝[2]廣泛應(yīng)用于漏水嚴重的基巖地層中,彌補了大漏失地層無法正常泥漿正循環(huán)鉆進的缺乏,鉆進效率、成井質(zhì)量都優(yōu)于正循環(huán)工藝。經(jīng)研究,本工程采用氣舉反循環(huán)鉆井工藝。3.2.1、反循環(huán)鉆頭設(shè)計常規(guī)鉆頭分刮刀鉆頭、三牙輪鉆頭及PDC合金鉆頭等,華而不實三牙輪鉆頭又分為鋼齒鉆頭和鑲齒鉆頭。反循環(huán)鉆頭需要在常規(guī)鉆頭中心切割出一個與鉆桿內(nèi)徑相通的圓孔,能夠使井底刻取的巖屑在反循環(huán)作用下,經(jīng)鉆頭中心孔、鉆桿內(nèi)管排至地表[3]。本井施工采用江漢石油設(shè)備廠生產(chǎn)的HJ517GK、HJT537G型、HJT547鑲齒牙輪鉆頭。在牙輪鉆頭中心位置開直徑為50mm進水孔,鉆頭牙掌上設(shè)置鋼筋裙網(wǎng),減少鉆頭邊部的磨損,增加出渣效果,鉆頭見圖1。圖1氣舉反循環(huán)鉆頭Fig.1Air-liftreversecirculationbit3.2.2、鉆具配置根據(jù)地質(zhì)設(shè)計給出的地層剖面及巖性描繪敘述,本工程采用下面鉆具組合:①直徑346mm鉆頭+直徑203mm鉆鋌5根+直徑178mm鉆鋌6根+直徑159mm鉆鋌6根+直徑89mm鉆桿+主動(雙壁)鉆桿;②直徑311.1mm鉆頭+直徑203mm鉆鋌+直徑203mm鉆鋌+直徑308mm扶正器+直徑203mm鉆鋌3根+直徑178mm鉆鋌6根+直徑159mm鉆鋌6根+直徑89mm鉆桿+直徑114mm雙壁鉆桿+主動(雙壁)鉆桿;③直徑215.9mm鉆頭+直徑159mm鉆鋌+直徑159mm鉆鋌+直徑214mm扶正器+直徑159mm鉆鋌13根+直徑89mm鉆桿+直徑114mm雙壁鉆桿+主動(雙壁)鉆桿。3.2.3、施工參數(shù)本井一開井段(0~325.15m)使用正循環(huán)鉆進工藝,泥漿泵排量23L/s,泵壓2MPa,之后的井段采用氣舉反循環(huán)鉆進,各井段具體鉆進參數(shù)見表1。氣舉反循環(huán)鉆進效率主要取決于壓縮空氣的壓力、風量以及混合器沉沒在水中的深度[4],下面為氣舉反循環(huán)主要鉆進參數(shù)。①根據(jù)不同地層情況、巖性、鉆頭尺寸及出渣情況調(diào)整鉆壓,上部灰?guī)r控制在80~120kN,下部片麻巖、砂巖控制在30~80kN,鉆壓不能超過鉆鋌總重量的2∕3,以防孔斜。②采用40~70r/min轉(zhuǎn)速鉆進即可,不能盲目使用高速,以防產(chǎn)生劇烈振動,發(fā)生孔內(nèi)事故。③根據(jù)孔深、靜水位和“鉆屑能力〞等確定風壓,空壓機啟動風壓2.6~3.2MPa,工作壓力1.4~2.3MPa,工作壓力假如低于0.8MPa就不能構(gòu)成氣舉反循環(huán)鉆進。④風量10m3/min。⑤混合器埋深應(yīng)采用不低于50%的沉沒比,隨著井深的增加逐步增大沉沒比,混合器埋深150~227m,最大沉沒比保持在70%以上。⑥雙壁鉆具與井深比為1∶10至1∶2[5]。表1鉆井技術(shù)參數(shù)3.2.4、主要技術(shù)措施①在施工時應(yīng)盡可能采用較大的沉沒比,最小不低于50%;雙壁鉆具的初始長度141m,隨著井深的增加逐步加大沉沒比,最后保持在70%以上,即混合器埋深180~227m;空壓機風量≥6m3/min[6]。②本井的循環(huán)液來自井內(nèi)地層的自流補給,補給量大于15m3/h,知足氣舉反循環(huán)的沖洗液攜帶巖屑的需要。③雙壁鉆具要密封連接螺紋,不能用穿刺的鉆具,以免構(gòu)成短路循環(huán),發(fā)生燒鉆、埋鉆等事故。④送氣前鉆頭與井底保持一定距離,防止鉆頭水眼被井底的巖屑堵塞;待排出的水液清潔后,再將鉆頭緩慢送至井底。⑤當攜帶出的巖屑濃度大時,應(yīng)控制鉆進速度,切勿忽然停止送風;加單根前,觀察出水液情況,待水液中基本不含巖屑后方能停風加單根。⑥注意觀察排出水液量的大小變化及攜砂情況,當水液量變小時,即刻檢查鉆頭、鉆具內(nèi)管能否堵塞,水液中巖屑能否太多,或井內(nèi)能否發(fā)生坍塌情況;當水液中不含巖屑時,應(yīng)判定是沉沒比缺乏,還是井底巖屑顆粒過大,水液攜帶不上來[7]。3.2.5、鉆井液工藝在深井鉆探施工中,鉆遇的地層非常復(fù)雜,而鉆進不同地層所采用的泥漿體系也不盡一樣。本著安全與節(jié)約的原則,我們對于不同井段配置了不同體系的泥漿,氣舉反循環(huán)鉆進循環(huán)液為清水[8]。在正循環(huán)鉆進時采用聚合物優(yōu)質(zhì)低固相泥漿液護壁,泥漿密度1.05~1.16g/cm3,黏度25~45s,API濾失量10mL/30min,pH8~9,含砂量小于0.3%,泥餅厚0.5~1.0mm。在鉆進至231m時井內(nèi)泥漿漏失嚴重,判定為地層裂隙發(fā)育且富含地下水,在堵漏失敗后決定使用氣舉反循環(huán)鉆進工藝,鉆井液使用清水鉆進。本井采用的清水鉆進保衛(wèi)了水層,提高了鉆進效率,有效地保證了成井質(zhì)量。4、成井工藝4.1、鉆井構(gòu)造該地熱井成井深度2551.48m,采用三開式成井構(gòu)造的地熱井[9],按不同井徑下入兩種不同規(guī)格國產(chǎn)無縫石油鋼管及裸孔成井,井身構(gòu)造見圖2。圖2成井構(gòu)造圖Fig.2Wellcompletiondiagram一開,井深0~325.15m,下入直徑425mm保衛(wèi)管30m,采用直徑346mm牙輪鉆頭鉆進,下入直徑273.1mm國產(chǎn)無縫石油鋼管作為泵室段套管,鋼級J55,壁厚8.89mm,下深315.15m,泵室段套管高出地面1.2m。二開,井深325.15~1066.50m,采用直徑311.1mm牙輪鉆頭鉆進;下入直徑244.5mm國產(chǎn)無縫石油鋼管作為生產(chǎn)套管,鋼級J55,壁厚8.94mm,長度746.15m,下入至315.15~1066.50m井段;在直徑273.1mm、244.5mm套管與井壁之間環(huán)狀間隙內(nèi),采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥全段封固。三開,井深1066.50~2551.48m,采用直徑215.9mm牙輪鉆頭鉆進,此井段為太古系片麻巖地層,井壁穩(wěn)定,為采水目的層,決定采用裸孔成井。4.2、固井工藝本井采用反循環(huán)鉆井工藝鉆進,先鉆進至設(shè)計孔深,測井后根據(jù)測井結(jié)果選擇止水位置,然后擴孔下入石油套管。采用架橋法固井[10]10],下管前在鉆孔直徑由311.1mm變至215.9mm處下入加工制作的木塞,木塞吸水膨脹卡在變徑處,然后投入黏土球0.2m3,黏土球與木塞起到封隔器作用,預(yù)防固井時水泥下沉進入下部地層。管串構(gòu)造要求自下而上為:引鞋+水泥塞逆止閥+直徑244.5mm套管+變徑接頭+直徑273.1mm套管串。固井水泥返至地面,水泥漿密度1.80g/cm3,用量60m3,標號為硅酸鹽水泥P.O42.5。4.3、洗井本地熱井鉆進時采用清水作為沖洗液,避免了泥皮和巖屑堵塞出水裂隙通道的現(xiàn)象。施工完畢后即可下泵抽水,在水泥凝結(jié)固井結(jié)束后,在降壓試驗開展前,對鉆井開展洗井工作,洗井主要采用大泵量大降深抽水洗井抽水設(shè)備型號為200QJ50/180,抽水至鉆井內(nèi)流出清水為止。5、施工中碰到的困難當鉆進至奧陶系石灰?guī)r地層時,出現(xiàn)了地層大漏失情況,改用氣舉反循環(huán)技術(shù)工藝。開場鉆進時,出現(xiàn)了鉆桿內(nèi)巖屑堵塞情況。堵塞的原因是346mm鉆頭鉆進孔徑較大,灰?guī)r白云巖鉆進速度快,巖屑在單位時間內(nèi)急劇增加,循環(huán)液中巖屑濃度增大,巖屑顆粒質(zhì)地差異大,在巖屑上升經(jīng)過中出現(xiàn)了大量聚集現(xiàn)象,導(dǎo)致鉆桿管徑內(nèi)局部堵塞。解決方式方法:①減小鉆壓,將鉆壓控制在20~50kN;②換用牙輪鉆頭中牙齒密、空隙小的鉆頭,減小巖屑顆粒的直徑,同時在鉆頭上部開一個進水口,保持上返水量不變,降低循環(huán)液中巖屑密度;③將鉆頭下部進水孔孔徑由50mm縮小為40mm,進而減小巖屑的進入量;④同時加大混合器的沉沒比,以提高上返水的攜砂能力。在實際生產(chǎn)中應(yīng)結(jié)合實際情況,合理選擇鉆探工藝,在能到達要求的基礎(chǔ)上,能夠選擇多種鉆探工藝結(jié)合鉆井,不僅提高工作效率,同時也能獲得更大的經(jīng)濟效益。在開展施工前,應(yīng)合理選用鉆具、空壓機、鉆機等設(shè)備;在施行中,還應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,合理選用風量、風壓、混合器沉沒深度、鉆速等參數(shù),及時發(fā)現(xiàn)和處理各類異常現(xiàn)象,避免發(fā)生事故[11]11]。6、應(yīng)用效果6.1、井身質(zhì)量控制6.1.1、井身質(zhì)量控制措施[12,13]12-13](1〕開孔及下孔口套管〔0~30m〕。開鉆前必須校正好天車、轉(zhuǎn)盤及井口,保證三者在一條垂線上,最大偏差不得超過20mm,預(yù)防開孔就斜。可采用直徑500mm鉆頭開孔,開孔應(yīng)輕壓、慢轉(zhuǎn),開孔時采用滿徑鉆具組合,以免偏斜??卓谔坠茼斆娓叱龅孛?0cm為宜,安頓時為保證孔口套管居中垂直,下入直徑400mm鋼管,外邊用水泥砂漿封固。(2〕一開鉆進與安裝頂部開采套管〔30~325m〕采用直徑346mm鉆頭鉆進,采用滿徑扶正器加塔式鉆具構(gòu)造,及時校對指重表,保證加壓準確,送鉆均勻。根據(jù)鉆機能力配置18kN加重鉆鋌,鉆進奧陶系地層鉆壓控制在80kN,轉(zhuǎn)速40~63r/min,防止鉆孔偏斜。選用HJT517G合金鑲齒鉆頭。該段地層較硬且多有裂隙,漏漿嚴重,鉆進至231m后地層出現(xiàn)漏漿現(xiàn)象,停鉆堵漏,堵漏失敗后經(jīng)研究決定采用氣舉反循環(huán)鉆井工藝。鉆進中每5m撈取巖樣1個,放入巖樣箱,并及時進行地質(zhì)編錄。班報表應(yīng)特殊記錄泥漿消耗情況,泥漿漏失位置與漏失量,鉆進異常情況等。(3〕二開使用直徑311.1mm鉆頭,鉆鋌12根,鐘擺式鉆具鉆進,由于該段對鉆孔垂直度要求很高,需嚴格控制鉆壓,堅持吊打確保了鉆孔垂直度。(4〕三開使用直徑215.9mm鉆頭,采用鐘擺鉆具構(gòu)造,直徑214mm扶正器加在第二根鉆鋌上部,調(diào)整鉆壓、控制井斜。及時測斜及時校對鉆壓儀,保證加壓準確,送鉆均勻,保證井身質(zhì)量。6.1.2、孔身質(zhì)量表鉆孔的孔身質(zhì)量均到達設(shè)計要求,這充分講明鉆具組合和鉆進參數(shù)的工藝設(shè)計是正確的,獲得了良好的效果,見表2[14]14]。表2孔身質(zhì)量表6.2、鉆進效率分析[15]本井使用氣舉反循環(huán)鉆進大幅度提高了鉆進效率,在該地區(qū)深孔大口徑灰?guī)r、頁巖、片麻巖地層鉆進中,平均時效到達1.0m/h,最高到達3m/h,平均臺效到達450m/臺月,比常規(guī)正循環(huán)鉆進提高150%以上。當前在河南地區(qū)鉆井記錄中是使用氣舉反循環(huán)鉆井技術(shù)施工最深的一口井。本孔施工鉆進首先采用正循環(huán)鉆井工藝,后采用了氣舉反循環(huán)鉆井工藝,進尺2551.48m,純鉆進用時2557h,平均鉆速1.00m/h。全孔平均臺月效率450m,平均鉆進小時效率1.00m,純鉆時間利用率為43.33%。一開正循環(huán)平均小時效率1.0m,一開反循環(huán)鉆進平均小時效率0.85m;二開平均小時效率0.98m;三開平均小時效率1.1m。7、結(jié)論及建議7.1、結(jié)論對地下水位埋藏淺的富水地層、斷層破碎帶、溶洞及地下暗河發(fā)育段,在靜水位較淺的情況下,應(yīng)采用氣舉反循環(huán)鉆進工藝施工,在堵漏失敗后采用空氣反循環(huán)施工。該井的成功實踐,驗證了氣舉反循環(huán)對深井施工的適應(yīng)性和高效性,該井的施工深度到達了2551.48m,且隨著深度的增加,鉆進一直保持較高的效率。氣舉反循環(huán)工藝具有下面的優(yōu)點[16,17,18,19,20]:(1)鉆進效率高。使用氣舉反循環(huán)鉆井時,在鉆遇全漏失地層(正循環(huán)鉆進必須堵漏),孔內(nèi)水位知足氣液混合器沉沒比≥50%的條件下,無需堵漏,能夠正常連續(xù)施工。施工中井底巖屑大多被及時帶走,減少巖屑重復(fù)破碎,提高鉆進效率,該井的鉆進效率提高了45%左右。(2)施工成本低。采用清水鉆進,節(jié)約了泥漿材料的費用;不再使用泥漿泵,減少泵損耗配件的費用;降低鉆頭磨損速度,延長了鉆頭的純鉆進時間,單個鉆頭進尺顯著增大;同時,減少了起下鉆次數(shù),降低了工人的勞動強度。(3)安全性能好。清水鉆進,無泥皮不會發(fā)生粘鉆事故,孔內(nèi)干凈無巖屑不會發(fā)生埋鉆事故。(4)提高出水量。清水鉆進,避免泥漿、巖屑堵塞地層裂隙的情況,施工完畢后即可下泵抽水,水量到達了1248m3/d,遠超過了700m3/d的設(shè)計要求,相比正循環(huán)鉆進的鹽酸、空壓機等洗井步驟,不僅節(jié)約了洗井費用,而且成井質(zhì)量更高層次。(5)準確判定地層巖性。攜砂能力強,巖屑延遲時間短且?guī)r樣干凈,在漏失地層中能夠開展地質(zhì)撈樣等工作,撈取干凈的巖屑,便于準確判定地層巖性。7.2、建議[21,22,23,24,25](1)氣舉反循環(huán)工藝對孔內(nèi)水位有嚴格的要求,沉沒比≥50%時應(yīng)用效果良好;當沉沒比50%時,應(yīng)用攜砂能力差,鉆進效率低。(2)由于受沉沒系數(shù)的限制,氣舉反循環(huán)不能地表鉆進,開孔階段要選用泥漿鉆井工藝。(3)在施工時設(shè)備能力到達的情況下應(yīng)盡可能采用較大的沉沒比,最小不低于50%,隨著井深的增加,應(yīng)逐步加大沉沒比,以提高泥漿攜粉能力,本井的沉沒比最大為1∶3。隨著沉沒比提高,能夠進一步增加鉆進深度。以下為參考文獻[1]許劉萬,史兵言,李國棟大力推廣氣動潛孔錘及氣舉反循環(huán)組合鉆進技術(shù)和[J].探礦工程(巖土鉆掘工程)2007.34(9):41-45.[2]陳怡,段德培.氣舉反循環(huán)鉆進技術(shù)在地熱深井施I中的應(yīng)用[J]探礦工程(巖土鉆掘工程),2018,36(4):23-24,28.[3]楊忠彥,賈志,安振營,等懸掛式獨立內(nèi)管氣舉反循環(hu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