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本文格式為Word版,下載可任意編輯——石油煉制工藝綜述

MIP工藝工程技術(shù)進(jìn)展綜述

MIP工藝工程技術(shù)進(jìn)展綜述1多產(chǎn)清潔汽油和丙烯的MIPCGP工藝在MIP工藝的根基上,專利商調(diào)整了催化劑配方并開發(fā)了系列的專用催化劑,將MIP工藝拓展形成MIPCGP工藝,其提升管型式與MIP工藝一致,優(yōu)化了回響條件,提高了回響溫度,強(qiáng)化了異構(gòu)化、芳構(gòu)化等二次回響的氫轉(zhuǎn)移活性,原料在一反裂化得到大量丙烯和富含低碳烯烴的汽油組分,低碳烯烴在二反持續(xù)舉行異構(gòu)化、芳構(gòu)化等二次反應(yīng),以得志降低汽油烯烴和增產(chǎn)丙烯的要求,MIPCGP汽油中烯烴體積分?jǐn)?shù)可降至18%以下,芳烴體積分?jǐn)?shù)提高至18%以上,辛烷值(RON)提高1個單位,相對原料的丙烯產(chǎn)率提高8%~10%。2004年4月、7月分別在中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司Ⅰ套催化裂打扮置及中國石油化工股份有限公司九江分公司(九江分公司)Ⅱ套催化裂打扮置上完成MIPCGP工藝工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。表1列出了MIP工藝與MIPCGP工藝的主要參數(shù)和特征,其主要技術(shù)特點(diǎn):①MIP工藝回響程度深,需配合較低的重時空速,MIPCGP工藝還需要有較高的回響溫度和催化劑活性;

②通過二反擴(kuò)徑實(shí)現(xiàn)低空速操作,并適量補(bǔ)充待生循環(huán)催化劑以提高二反催化劑藏量,重時回響空速MIP工藝為20~30h-1,MIPCGP工藝為15~25h-1;

③催化劑需具備較高的裂化活性和氫轉(zhuǎn)移活性,需提高催化劑的置換率以維持其活性,盡可能裁減外補(bǔ)待生循環(huán)催化劑。實(shí)踐證明,MIPCGP汽油烯烴體積分?jǐn)?shù)可以降至18%以下,但該工況下的生焦趨勢上升、柴油質(zhì)量下降,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變差,更加理應(yīng)留神的是MIP汽油烯烴體積分?jǐn)?shù)從21%降至18%時,這一趨勢尤為明顯。根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價確定降烯烴目標(biāo)分外重要,合理的降烯烴目標(biāo)應(yīng)確定在25%左右。與常規(guī)FCC工藝相比,MIPCGP汽油辛烷值有所增加,研究法辛烷值(RON)可提高1個單位,但MIPCGP柴油質(zhì)量有所下降,十六烷值降低3~5個單位。

2降低焦炭和干氣的MIPDCR工藝在MIP和MIPCGP工藝技術(shù)的根基上,還開發(fā)了MIPDCR工藝。圖2為MIPDCR工藝回響再生系統(tǒng)示意圖,MIPDCR工藝是以重質(zhì)油為原料,通過降低再生催化劑與原料油的接觸溫差,提高原料油預(yù)熱溫度,降低與原料油接觸前的再生催化劑溫度,增加劑油比,裁減催化裂化回響過程中的質(zhì)子化裂化回響和熱裂化回響的比例,以降低干氣和焦炭產(chǎn)率、提高產(chǎn)品總液體收率[3]6。為降低與原料油接觸前的再生催化劑溫度,將傳統(tǒng)的提升管預(yù)提升段改造為催化劑預(yù)提升混合器,從外取熱器引出一片面溫度較低(冷)的催化劑與從再生器引出的溫度較高(熱)的再生催化劑進(jìn)入催化劑預(yù)提升混合器,同時提高原料油預(yù)熱溫度,以大幅度降低原料油與催化劑接觸溫差[3]8。2011年在九江分公司Ⅱ套催化裂打扮置上完成首次MIPDCR工藝工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。2014年采用MIPDCR工藝對中國石油化工股份有限公司長嶺分公司2.80Mt/a催化裂打扮置舉行改造,對預(yù)混合器布局舉行了優(yōu)化設(shè)計,圖3為改造前后再生密相與預(yù)提升混合溫度差值變化趨勢比較,再生密相與預(yù)提升混合溫度差增加20℃左右。表2列出了裝置改造前后的操作條件與產(chǎn)品分布數(shù)據(jù),改造后干氣和焦炭產(chǎn)率分別降低0.46百分點(diǎn)和0.31百分點(diǎn),汽油收率增加3.5百分點(diǎn),總液體收率增加0.15百分點(diǎn)。MIPDCR工藝除留存MIP工藝根本特征外,還具有以下工藝特點(diǎn):①一反底部增設(shè)催化劑預(yù)提升混合器,大幅度降低原料油與再生催化劑接觸溫差,裁減質(zhì)子化裂化和熱裂化回響的比例,從而降低干氣和焦炭產(chǎn)率,有利于改善產(chǎn)品分布;

②實(shí)現(xiàn)了回響溫度、再生溫度、原料預(yù)熱溫度的獨(dú)立操縱,打破熱平衡限制,從而使劑油比成為獨(dú)立變量,有利于加工劣重質(zhì)原料;

③在一致回響溫度下,可以選擇高活性、低劑油比或者低活性、高劑油比;

④根據(jù)回響再生系統(tǒng)設(shè)備與外取熱器布置處境以及再生器的取熱負(fù)荷,可共用1臺外取熱器或單獨(dú)設(shè)置1臺外取熱器,用于生動調(diào)理提升管底部溫度較低(冷)的催化劑循環(huán)量;

⑤增加了催化裂化回響的劑油比。

3MIP工藝應(yīng)用于常壓渣油的ARGG裝置3.1采用MIP工藝降低汽油烯烴含量中國石油化工股份有限公司大慶煉化分公司1.80Mt/aARGG裝置1999年10月建成投產(chǎn),原設(shè)計采用ARGG工藝,以大慶常壓渣油、減壓蠟油和減壓渣油為原料,生產(chǎn)富含丙烯的液化石油氣和高辛烷值汽油,但ARGG汽油烯烴含量高,成為影響全廠汽油質(zhì)量的重要因素。

為得志清潔汽油生產(chǎn)的需要,保證全廠汽油得志國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的要求,2009年8月采用MIPCGP工藝技術(shù)對ARGG裝置舉行改造,表3列出了裝置改造前后的產(chǎn)品分布及產(chǎn)品質(zhì)量等數(shù)據(jù),總的來說ARGG工藝與MIPCGP工藝的產(chǎn)品分布區(qū)別不大,但MIPCGP工藝在汽油降烯烴、裝置能耗等方面具有明顯優(yōu)勢,丙烯收率由9.57%提高到9.66%,干氣+焦炭收率由12.97%降到12.42%,汽油烯烴體積分?jǐn)?shù)由52%~55%降到36%~40%,能耗由2905.64MJ/t降到2332.88MJ/t[4]。

3.2增產(chǎn)高辛烷值汽油的MIPLTG技術(shù)隨著國家標(biāo)準(zhǔn)GB17930―2011《車用汽油》的發(fā)布實(shí)施,2014年1月1日起全國實(shí)施國Ⅳ汽油標(biāo)準(zhǔn),要求汽油中苯的體積分?jǐn)?shù)不大于1%、芳烴體積分?jǐn)?shù)不大于40%(97號汽油芳烴體積分?jǐn)?shù)不超過42%),硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于50μg/g。文獻(xiàn)[5]研究結(jié)果說明,大部分MIP汽油苯體積分?jǐn)?shù)小于0.5%、芳烴體積分?jǐn)?shù)約為10%~25%,辛烷值與商品汽油的要求還有確定差距。

輕組分中富集較多的單環(huán)芳烴,采用柴油輕餾分回?zé)捁に嚳梢栽霎a(chǎn)高辛烷值汽油。MIP汽油芳烴含量低,MIP柴油輕組分富含單環(huán)芳烴。將MIP柴油輕組分返回提升管再裂化,使其烷基側(cè)鏈斷裂生成短鏈芳烴,轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油組分,調(diào)入汽油可以提高MIP汽油辛烷值和收率,同時減少品質(zhì)較差的MIP柴油產(chǎn)率。2011年在中國石化巴陵分公司MIP裝置上完成首次MIPLTG工藝工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。柴油輕組分自分餾塔頂循環(huán)回流抽出口與輕柴油抽出口間的2段填料內(nèi)的液體分布器前抽出并經(jīng)泵加壓送至新增設(shè)的柴油輕組分進(jìn)料噴嘴(設(shè)在提升管原料油噴嘴和一反出口之間),將約占MIP柴油30%的柴油輕組分返回提升管再裂化,結(jié)果液化石油氣+汽油產(chǎn)率增加1.16百分點(diǎn),汽油辛烷值(MON)增加0.5個單位,目的產(chǎn)物柴油產(chǎn)率增加1.41百分點(diǎn),十六烷值有所降低,達(dá)成增產(chǎn)高辛烷值汽油的預(yù)期目的。

4結(jié)論MIP工藝在國Ⅲ和國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)汽油質(zhì)量升級過程中發(fā)揮了重要作用,通過多年的實(shí)踐,MIP工藝已形成系列技術(shù),告成解決了得志清潔汽油組分的若干問題。(1)MIP工藝技術(shù)通過提升管設(shè)置二反建立回響床層和補(bǔ)充待生催化劑降低二反空速,采用緩和的回響條件,強(qiáng)化異構(gòu)化反應(yīng)時間,可以將催化汽油產(chǎn)品中的烯烴體積分?jǐn)?shù)降至35%以下。(2)MIPCGP工藝可以將汽油中的烯烴體積分?jǐn)?shù)降低至18%,同時將汽油中的芳烴體積分?jǐn)?shù)提高至18%以上,汽油辛烷值(RON)可提高1個單位,相對原料的丙烯產(chǎn)率可提高到8%~10%。(3)MIPDCR工藝可

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