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文檔簡介
-.z●通過改變風(fēng)機的轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)對風(fēng)機的風(fēng)量調(diào)節(jié)
改變風(fēng)機的轉(zhuǎn)速時,風(fēng)機的壓力特性曲線隨之改變,當(dāng)管網(wǎng)阻力不變時,其特性曲線如圖:
當(dāng)風(fēng)機的轉(zhuǎn)速定為n1、n2、n3時,每個轉(zhuǎn)速都對應(yīng)其相應(yīng)的壓力特性曲線,在管網(wǎng)阻力R不變的情況下,工況點隨之改變?yōu)镸1、M2,其對應(yīng)的流量變?yōu)镼1、Q2。
在實際中,采用高壓變頻器,內(nèi)反應(yīng)串級調(diào)速電機,液力耦合器等方法到達對風(fēng)機轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié),從而在管網(wǎng)阻力不變的情況下調(diào)節(jié)流量。
〔4〕風(fēng)機定速運行與風(fēng)機調(diào)速運行在輸出同等風(fēng)量時的比擬:
當(dāng)風(fēng)機的額定轉(zhuǎn)速為n1,擋板全開管網(wǎng)壓力為R1,額定流量為Q1時,通過調(diào)節(jié)管網(wǎng)壓力和風(fēng)機轉(zhuǎn)速的二種方法,將輸出流量改變?yōu)镼2,其運行工況的差異如下圖:
從圖中可以看出,在輸出同等流量的情況下,用擋板調(diào)節(jié)的工況點是M3,運行時壓力為Hf。用速度調(diào)節(jié)的工況點是M2,運行時壓為H2。
〔5〕兩種風(fēng)量調(diào)節(jié)方法消耗能量的差異:
從上面可以看出,調(diào)節(jié)擋板與調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的最大差異在于風(fēng)壓,兩種運行方式風(fēng)機吸收軸功率的差異為:
根據(jù)風(fēng)機功率消耗的相擬性理論,得出結(jié)論:用擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量與用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)風(fēng)量比照,隨著實際輸出流量與風(fēng)機額定流量差值的加大,其能量的消耗差異也呈平方比例系數(shù)加大。6、風(fēng)機調(diào)速改造方案的調(diào)研:
〔1〕液力耦合器調(diào)速方案:
優(yōu)點:
●液力耦合器價格廉價。
●操作簡單,維修方便。
●水冷卻系統(tǒng)不需單獨安裝,可以直接使用回轉(zhuǎn)窯的水冷系統(tǒng)。
缺點:
●調(diào)速效率低,節(jié)能效果差。
●機械傳動方式,運行故障率高,且需定時加液力油。
●安裝時需加在電機與風(fēng)機中間,則要重作電機根底,期間將造成生產(chǎn)停頓。
●當(dāng)在運行中液力耦合器出現(xiàn)問題時,只能停產(chǎn)修理。
〔2〕串級調(diào)速電機調(diào)速方案:
優(yōu)點:
●價格宜中。
●可以安裝于原電機根底上。
●調(diào)速時效率高。
缺點:
●需更換電機。
●調(diào)速*圍窄,最低速只到額定的50%。
●電機為繞線式,需每年更換碳刷。
〔3〕高壓變頻器調(diào)速方案:
優(yōu)點:
●全*圍調(diào)速,啟動時間可以根據(jù)工況自行設(shè)定。
●運行效率高,功率因數(shù)高。
●技術(shù)先進,在低速運行時,電機溫升低,噪音低,增加電機壽命。
●可以頻繁啟動,保持啟動電流在電機額定電流之內(nèi)。
缺點:
●價格較貴。
●操作參數(shù)較多,需對操作人員培訓(xùn)?!?〕采用調(diào)速運行后節(jié)能效果計算:
●設(shè)備參數(shù)
引風(fēng)機型號為GW-GR168D〔IDF〕,其性能參數(shù)為:項
目參數(shù)風(fēng)機流量〔m3/H〕145658風(fēng)機全壓〔Pa〕8000軸功率〔KW〕403介質(zhì)密度〔Kg/m3〕0.577轉(zhuǎn)
速〔r/min〕1480
異步電動機型號為YKK450-2-4,其性能參數(shù)為項
目參數(shù)額定功率〔KW〕500額定電壓〔V〕6000額定電流〔A〕59.5額定轉(zhuǎn)速〔r/min〕1490
●回轉(zhuǎn)窯運行時的風(fēng)機參數(shù)2005年2月1日—3月2日回轉(zhuǎn)窯引風(fēng)機工頻運行時的測試結(jié)果如下:序號名
稱單位引風(fēng)機1累計工作時間h3142風(fēng)門開度%15-253窯內(nèi)負壓Pa100-2004風(fēng)機電流A25-355累計電耗Kw.h880206平均每小時電耗Kw.h280.32
●利用相似理論分析回轉(zhuǎn)窯引風(fēng)機調(diào)速的運行數(shù)據(jù)
風(fēng)機調(diào)速運行后的運行狀態(tài)關(guān)系式為:
Qa=QAn/n0
Pa=PA(n/n0
)2(ρ/ρ0)
Qb=QBn/n0
Pb=PB(n/n0
)2(ρ/ρ0)
為了方便計算,近似認為性能曲線成線性關(guān)系,即:
(Pc–Pb)/(Qc–Qb)=(Pa–Pb)/(Qa–Qb)
風(fēng)機轉(zhuǎn)速與運行電流:
Ia=IA(n/n0
)3
●
根據(jù)原運行數(shù)據(jù)和以上公式計算后得出調(diào)速運行工作狀態(tài):
序號名稱單位*1引風(fēng)機1運行頻率Hz302風(fēng)門開度%1003窯內(nèi)負壓Pa2126.734介質(zhì)密度Kg/m30.3245風(fēng)機電流A8.416風(fēng)機單位電耗Kw.h61.8
〔5〕調(diào)速運行后的效益估算:●根據(jù)以上計算出的調(diào)速運行狀態(tài),定速運行單位電耗280.32Kw.h,調(diào)速運行后單位電耗61.8Kw.h,每小時節(jié)電達212.52Kw.h
●以上為在理想狀況下的單位節(jié)能,在實際運用中,考慮到設(shè)箅的效率轉(zhuǎn)換,調(diào)速裝置的損耗,還應(yīng)乘以0.85的額外消耗系數(shù),實際單位節(jié)電按180Kw.h進展計算。
●以正常年工作300天計算,其節(jié)電總量為:1,296,000Kw.h。
●以電價每Kw.h費用0.57元計算,年節(jié)約電量應(yīng)達738,720元。
〔6〕最終選擇方案:
經(jīng)過對以上對調(diào)速方案的論證,節(jié)能效果的計算。并對進展了上述三種方案改造過的廠家進展現(xiàn)場考察,并結(jié)合回轉(zhuǎn)窯實際流程的要求,綜合以上因素,選用高壓變頻器調(diào)速方案作為石灰車間回轉(zhuǎn)窯引風(fēng)機調(diào)速改造方案。7、高壓變頻器性能參數(shù):
〔1〕高壓變頻器的類型:
●高—低—高三電平高壓變頻器
●功率器件直接串聯(lián)變頻器
●多電平單元串聯(lián)疊加電壓源型變頻器
●SGCT器件串聯(lián)電流型變頻器
〔2〕變頻器類型的選擇:
●我們在選擇時除了考慮一些常規(guī)的性能指標外,還著重注意:設(shè)計上是否相對有其特點,選用的元件是否穩(wěn)定、成熟;產(chǎn)生的諧波分量是否符合有關(guān)標準;電源短時中斷恢復(fù)時對其影響程度;個別元件故障時能保持短時間的運行等功能。
●在以上類型中,SGCT器件串聯(lián)電流型變頻器最為先進,但是國內(nèi)無法生產(chǎn),均為國外產(chǎn)品,其中加拿大羅克韋爾公司的PowerFle*M7000系列的變頻器性能優(yōu)秀,且對現(xiàn)場適應(yīng)能力強,但是價格過于昂貴。
●在國內(nèi),多電平單元串聯(lián)疊加電壓源型變頻器屬于最為先進,同時在現(xiàn)場考察中,其運行穩(wěn)定,節(jié)能效果良好,功率因數(shù)高。經(jīng)過多方比擬,決定采用多電平單元串聯(lián)疊加電壓源型變頻器。
〔3〕多電平單元串聯(lián)疊加電壓源型變頻器性能:
通過對國內(nèi)生產(chǎn)多電平單無串聯(lián)疊加電壓源型變頻器廠家的情況,并進展了比擬,最后選擇了**九洲電氣股份**。其產(chǎn)品特點:
●調(diào)速*轉(zhuǎn)寬,可以從零轉(zhuǎn)速到工頻轉(zhuǎn)速的*圍內(nèi)進展平滑調(diào)節(jié)。
●在大電機上能實現(xiàn)小電流的軟啟動,啟動時間和啟動的方式可以根椐現(xiàn)場工況進展調(diào)整。
●頻率的調(diào)整是根據(jù)電機在低頻下的壓頻比系數(shù)進展電壓和頻率的輸出,在低轉(zhuǎn)速下,電機不僅是發(fā)熱量低,而且輸入電壓低,將使電機絕緣老化速度降低。
●串聯(lián)多重化疊加技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)了真正意義的高-高電力變換,無需降壓升壓變換,降低了裝置的損耗,提高了可靠性,解決了高壓電力變換的困難。串聯(lián)多重化疊加技術(shù)的應(yīng)用還為實現(xiàn)純粹弦波、消除電網(wǎng)諧波污染開辟了嶄新的途徑。
●高功率因數(shù),達0.95以上,無需另加功率因數(shù)補償裝置,防止了因無功帶來的罰款。
●效率高,高達96%以上,遠遠高于可控硅大功率調(diào)速裝置。
●符合IEEE519-1992標準的嚴格要求,不對電網(wǎng)產(chǎn)生諧波污染,完全無需任何濾波裝置。
●對電機不產(chǎn)生諧波污染,有效降低了電機的發(fā)熱量,噪聲與采用工頻供電時相近。
●轉(zhuǎn)矩脈沖很低,不會導(dǎo)致電機等機械設(shè)備的共振,同時也減少了傳動機構(gòu)的磨損。
●輸出波形完美,失真度小于1%。
●電動機的電應(yīng)力強度與采用工頻供電時相近,無需配備特殊電動機。
●與電機的連接不受電纜長度的限制。
●采用大規(guī)模門陣列CPLD電路,實現(xiàn)了PWM控制的高度實時性、快速性和準確性。
●兩光纖實時傳送技術(shù),獲得了國家創(chuàng)造專利,使得控制單元與功率單元之間的通訊更加迅速、可靠。
●特別設(shè)計的H橋逆變電路,已獲得了國家專利,為系統(tǒng)運行的可靠性提供了保障。
●完善的功率單元旁通技術(shù),已獲得了國家專利,進一步提高了系統(tǒng)運行的可靠性。
控制局部采用高性能的DSP和FPGA芯片,使得控制系統(tǒng)的性能大大提高,實現(xiàn)恒定V/F和恒轉(zhuǎn)矩控制,提升特性可任意設(shè)定,滿足各種機械啟動及運行的要求。
●優(yōu)秀的DSP軟件數(shù)學(xué)模型,使得系統(tǒng)運行的實時性和效率大大提高8、設(shè)備安裝系統(tǒng)調(diào)試
2005年3月,高壓變頻器在在灰車間安裝。
〔1〕系統(tǒng)回路:
●在系統(tǒng)回路中,加旁路系統(tǒng),當(dāng)變頻器故障時即可通過路繼續(xù)運行引風(fēng)機。
●保持原有高壓開關(guān)保護設(shè)定。
●將水阻啟動器嵌入旁路系統(tǒng),用于旁路運行時啟動引風(fēng)機。
●根據(jù)以上的需求,的經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計分析,其主回路如圖:
圖8引風(fēng)機調(diào)速系統(tǒng)圖
〔2〕變頻器安裝流程:
●根據(jù)變頻器安裝要求,做變頻器根底。
●安裝變頻器。
●做高壓聯(lián)屏電纜
●接控制連鎖線
●接入控制電源電纜
●控制回路調(diào)試完成后,連接主回電纜。
〔3〕調(diào)試流程:
●相關(guān)變頻器工作的一、二次設(shè)備安裝、組態(tài)完畢;
●變頻器柜內(nèi)變壓器耐壓試驗、直流電阻測量合格;
●6KV電纜、變頻器閘刀柜內(nèi)支持瓷瓶、避雷器等試驗合格;
●檢查各接線正確、緊固;
●變頻器參數(shù)設(shè)置正確;
●引風(fēng)機等機務(wù)設(shè)備具備試車條件。
●閘刀閉鎖功能試驗:
主要檢查出線閘刀和旁路閘刀的機械閉鎖功能;“高壓允許合閘〞閉鎖功能;防止帶負荷拉合閘刀功能。
●靜態(tài)調(diào)試:
將變頻器控制電源送上,引風(fēng)機開關(guān)處于試驗狀態(tài)。檢查“本機控制〞〔數(shù)字鍵盤控制〕、“遠方控制〞〔液晶觸摸屏控制,遠方控制箱控制〕時的開關(guān)動作狀態(tài)及變頻器面板、觸摸屏畫面上的各種狀態(tài)顯示是否正確對應(yīng)。
●動態(tài)調(diào)試:
引風(fēng)機開關(guān)、變頻器柜將正式通電。分別檢查“工頻旁路〞狀態(tài)以及“變頻控制〞狀態(tài)下,在變頻器面板和遠方控制箱上操作引風(fēng)機、變頻器的啟、停、調(diào)是否正常,轉(zhuǎn)速、電流是否正確;在“工頻旁路〞狀態(tài)時與“變頻控制〞狀態(tài)時的轉(zhuǎn)向是否一致;在“變頻控制〞時人為模擬故障保護動作、信號是否正確。
●帶負荷試驗:
主要了解正常運行工況下引風(fēng)機、變頻器的風(fēng)量、電流、轉(zhuǎn)速〔頻率〕;檢查變頻器額定輸出電流時的電機轉(zhuǎn)速、變頻器頻率。9、回轉(zhuǎn)窯引風(fēng)機變頻調(diào)速改造后的運行:
石灰車間回轉(zhuǎn)窯引風(fēng)機于2005年3月18日用高壓變頻器調(diào)節(jié)引風(fēng)機轉(zhuǎn)速方法投入生產(chǎn)。
〔1〕
石灰回轉(zhuǎn)窯運行參數(shù)變化:
●變頻器啟動時間設(shè)定為120秒,在啟動中電機運行平穩(wěn),電機電流保持在60A電流之內(nèi)。
●在回轉(zhuǎn)窯用木料烘窯時,引風(fēng)機電機在8赫茲的頻率下運行,風(fēng)機運行時極為安靜,此時的風(fēng)量正可滿足木材充分燃燒,且不會使燃燒速度過快。
●最大負荷運行時,電機在25赫茲運行,風(fēng)機振動大大減輕,在旁邊的電工室內(nèi)已感不到明顯的風(fēng)機震動。
●在進展沖窯皮或進展短時維修時,風(fēng)機運行于2赫茲或停頓,不但引風(fēng)機電量消耗減少,同時風(fēng)量減小,使回轉(zhuǎn)窯溫度下降速度變慢,在比擬短時間內(nèi)完成的不必進展噴煤加溫。
●通過變頻器頻率的準確調(diào)整,使入料和出料時窯溫保持在最正確狀態(tài)。
〔2〕引風(fēng)機調(diào)速運行后的電量消耗:
●6月17日到6月23日變頻運行實測數(shù)據(jù)統(tǒng)計序號名稱單位
1累計運行時間h1442運行頻率Hz10-253風(fēng)機電流A11-23.54變頻器輸入電流A6A以下5累計電耗Kw.h78486平均每小時電耗Kw.h54.5●高壓變頻改造后,引風(fēng)機在滿足回轉(zhuǎn)窯負壓的情況下,風(fēng)機電流明顯減少,由25A-35A降為11A-23.5A變頻器輸入電流則降到6A以下,風(fēng)機平均每小時電耗也由280.32Kw.h降到54.5Kw.h,節(jié)電率為80.1%。
〔3〕高壓變頻運行后,相關(guān)設(shè)備的運行變化:
●防止了電動機啟動時對電機的沖擊損害,對電網(wǎng)的沖擊。
●提高了引風(fēng)機的自動控制能力。
●減少了引風(fēng)機和高壓除塵器的振動。
●由于轉(zhuǎn)速的降低,對風(fēng)機的葉輪、軸承等壽命得以延長。
●擋風(fēng)板保持全開狀態(tài),降低了磨損,且大力矩執(zhí)行機構(gòu)工作次數(shù)減少,故障率降低。10石灰車間回轉(zhuǎn)窯引風(fēng)機變頻調(diào)速運行的節(jié)能與效益:
1〕引風(fēng)機運行時間:
●石灰車間回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)為十二天一個生產(chǎn)周期,十天進展活性石灰生產(chǎn),二天進展修窯。
●引風(fēng)機月運轉(zhuǎn)時間:
24小時×30天×10天/12天=600小時
●引風(fēng)機年運轉(zhuǎn)時間:
600小時×11月=6600小時
●引風(fēng)機運行單耗節(jié)約量:
280.32Kw.h-54.5Kw.h=225.82Kw.h
●引風(fēng)機月節(jié)約電量:
225.82×600=135492Kw.h
●引風(fēng)機年節(jié)約電量:
225.82×6600=1490412Kw.h
●石灰車間電價是每Kw.h花費0.57元
●引風(fēng)機變頻運行每小時節(jié)約電費:
225.82×0.57=128.72元
●引風(fēng)機變頻運行每月節(jié)約電費:
135492×0.57=77230.44元
●引風(fēng)機變頻運行年節(jié)約電費:
1490412×0.57=849534元11、完畢語
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