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大唐信陽(yáng)華豫二期(2x660MW超超臨界機(jī)組)工程#3機(jī)組試運(yùn)中出現(xiàn)的問題匯總2009年3月23日11時(shí)50分,凝聚著無數(shù)人智慧和汗水的#3機(jī)組(660MW超超臨界機(jī)組)滿負(fù)荷一次順利通過168小時(shí)試運(yùn)行。但在#3機(jī)組試運(yùn)過程中,鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工、化學(xué)等專業(yè)也暴露出設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、設(shè)備制造、運(yùn)行操作等方面的問題,為確保#4機(jī)組順利通過168h試運(yùn),有利于下一步工作的改進(jìn)和便于兄弟廠借鑒,防止類似問題的重復(fù)發(fā)生,工程部進(jìn)行了總結(jié)歸納,共36項(xiàng),其中汽機(jī)7項(xiàng)、鍋爐12項(xiàng)、電氣8項(xiàng)、熱控5項(xiàng)燃料2項(xiàng)、化學(xué)2項(xiàng)。詳細(xì)匯報(bào)如下:一、汽機(jī)專業(yè)(7項(xiàng))1、 2008年12月5日,#3機(jī)循環(huán)水系統(tǒng)采用工業(yè)水泵注水造成循泵出口門法蘭和凝汽器進(jìn)水管伸縮節(jié)法蘭墊嗤開。原因分析:經(jīng)查系統(tǒng)水注滿放空氣門關(guān)閉后沒有及時(shí)停工業(yè)水泵造成。屬調(diào)試指揮錯(cuò)誤。處理措施:全部換墊處理后系統(tǒng)正常。2、 2008年12月23日21:25,#3電動(dòng)給水泵再循環(huán)門故障,不能關(guān)閉。原因分析:檢查發(fā)現(xiàn)門芯處卡8個(gè)內(nèi)六方螺栓斷頭和8個(gè)墊片,系電動(dòng)給水泵(鄭州電力修造廠)內(nèi)部元件廠內(nèi)組裝原因造成脫落或損壞。處理措施:經(jīng)返廠解體更換處理正常。3、 2009年1月8日,兩臺(tái)頂軸油泵試運(yùn)時(shí)母管壓力不穩(wěn)定。原因分析:各瓦分配閥因振動(dòng)有自關(guān)現(xiàn)象。處理措施:將閥門手輪固定處理后正常。4、 中壓調(diào)速汽門三次出現(xiàn)熱態(tài)卡澀第一次:2009年1月17日1時(shí)36分,#3汽輪機(jī)打閘停機(jī),主汽壓2.13Mpa,主汽溫428°C,再熱汽溫430°C,檢查發(fā)現(xiàn)#4中壓調(diào)閥卡在100%位臵無法關(guān)閉;第二次:2009年1月23日12:00時(shí),#3機(jī)組啟動(dòng)沖轉(zhuǎn),21時(shí)08分,3號(hào)機(jī)組首次順利并網(wǎng)一次成功。22:00時(shí)#3機(jī)組解列停機(jī)檢查#4中壓調(diào)閥卡在100%無法關(guān)閉,#2中壓調(diào)閥卡在60%無法關(guān)閉第三次:2月9日6:38,#3機(jī)組啟動(dòng)、沖轉(zhuǎn),6:50升速至600rpm,7:18升速至2300rpm暖機(jī),10:08主汽壓力7.0Mpa,汽溫420度,升速至2900rpm,10:22汽輪機(jī)升速至3000rpm。2月9日16:56,鍋爐滅火,汽輪機(jī)跳閘,檢查#4中調(diào)門發(fā)現(xiàn)卡在100%位臵原因分析:安裝單位、工程部積極配合廠家分析造成卡澀原因,現(xiàn)場(chǎng)拆卸進(jìn)行檢查4#調(diào)節(jié)閥密封環(huán)開口間隙,上環(huán)開口間隙只有2.0mm,下環(huán)開口沒有間隙,其余三個(gè)調(diào)節(jié)閥的密封環(huán)開口間隙也都1?2mm之間。屬于哈汽廠制造時(shí)沒有按照?qǐng)D紙預(yù)留間隙(設(shè)計(jì)為3.7mm),是造成密封環(huán)與套筒脹死的主要原因。處理措施:逐個(gè)解體,對(duì)卡澀嚴(yán)重的#4中調(diào)門密封環(huán)更換,對(duì)其余三個(gè)將開口間隙擴(kuò)大到5mm。并在處理過程中哈汽廠告知江蘇闞山電廠(600MW超超臨界)#1機(jī)組運(yùn)行8各月后的發(fā)現(xiàn)中壓調(diào)節(jié)閥的閥碟由于沒有限位,存在旋轉(zhuǎn)問題,對(duì)機(jī)組的安全性存在重大的隱患,要求更換加厚的鎖緊螺母。在處理調(diào)節(jié)閥卡澀的同時(shí),決定將閥碟的鎖緊螺母加長(zhǎng)36mm,讓此螺母在調(diào)節(jié)閥全開時(shí)能頂在調(diào)節(jié)閥的上套筒上。這樣既能夠保證閥碟限位,同時(shí)能夠減小閥桿與閥套間隙放大后造成的間隙漏汽。經(jīng)過廠家、安裝單位、工程部等共同努力終于使中壓調(diào)節(jié)閥問題得到圓滿解決。5、 2009年1月17日,00:55#3汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)到3000r/min,01:35因F磨煤機(jī)(供前墻底層粉管)斷煤手動(dòng)MFT停爐。01:45汽機(jī)打閘,02:30汽機(jī)轉(zhuǎn)子靜止,因頂軸油壓低盤車無法啟動(dòng)。頂軸油壓經(jīng)重新調(diào)整處理后,03:04投入盤車。此時(shí),大軸撓度達(dá)20絲。原因分析:主要是當(dāng)時(shí)頂軸油泵沒有啟動(dòng)的原因,純屬調(diào)試責(zé)任。處理措施:首先采取悶缸措施,盤車投入后,經(jīng)連續(xù)盤車確認(rèn)軸系撓度恢復(fù)后正常。6、 2009年1月18日,為試#3爐大油槍啟動(dòng)給水泵上水后,發(fā)現(xiàn)#3機(jī)高中壓缸上下溫差上升至120C,汽輪機(jī)偷轉(zhuǎn)56rpm0原因分析:抽汽管道疏水閥門不嚴(yán),導(dǎo)致汽缸進(jìn)水。最后確認(rèn)真空降低造成。處理措施:全面確認(rèn)疏水門關(guān)閉后,提高真空后正常。7、 2008年12月8日,#3混床、陰床、陽(yáng)床進(jìn)口、出口氣動(dòng)門開啟時(shí)間長(zhǎng)(長(zhǎng)達(dá)2分鐘),導(dǎo)致程序執(zhí)行完了,門還沒有開啟。原因分析:大唐科技提供的工藝步序沒有問題,處理措施:大唐科技提供正確的步序后,經(jīng)北京程控配合后真誠(chéng)。二、鍋爐專業(yè)(12項(xiàng))1、2008年12月4日,檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)#3A吸風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油油質(zhì)乳化,重新進(jìn)行濾油處理后油質(zhì)經(jīng)化驗(yàn)合格。原因分析:設(shè)備到廠后,安裝單位物資代管不善,油箱存放時(shí)從某油管進(jìn)水,加油前沒有對(duì)油箱內(nèi)進(jìn)行仔細(xì)檢查,導(dǎo)致油質(zhì)乳化。處理措施:連續(xù)濾油一個(gè)月,換油兩次,合格。2.2008年12月26日,#3爐吹管時(shí)發(fā)現(xiàn)A側(cè)過熱器安全閥漏汽,停爐后經(jīng)處理正常。原因分析:吹管時(shí),調(diào)試單位利用PCV閥控制系統(tǒng)壓力,多次開關(guān)PCV閥后,閥門輕微內(nèi)漏。處理措施:停爐后對(duì)PCV閥進(jìn)行檢修后正常。3、 08年1月2日吹管時(shí),#3爐A、B空預(yù)器內(nèi)部有摩擦。原因分析:熱端扇形板吊桿螺栓穿中心筒處預(yù)留間隙太小,只有10mm。處理措施:將熱端扇形板吊桿螺栓穿中心筒處預(yù)留間隙擴(kuò)大為30mm后正常。4、 2009年1月16日,6:17停爐檢查發(fā)現(xiàn)A1一次風(fēng)管被煤粉堵塞。經(jīng)徹底清理后試運(yùn)正常。原因分析:一次風(fēng)壓力低,投用氣化小油槍時(shí),在小油槍的噴口位臵對(duì)煤粉有一定的阻力,導(dǎo)致粉管堵粉。處理措施:停爐,清除粉管積粉,提高一次風(fēng)速。5、電除塵灰斗多處漏灰。原因分析:氣化板用螺栓固定在灰斗內(nèi)部,多次熱脹冷縮后,容易出現(xiàn)漏灰。處理措施:將螺栓連接改為焊接形式,解決了漏灰現(xiàn)象。6、361閥經(jīng)過廠家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并親自檢修后,閥門運(yùn)行過程中沒有外漏,但是當(dāng)閥門全關(guān)后,閥門又出現(xiàn)輕微外漏汽、水現(xiàn)象。原因分析:閥門全關(guān)后,管道內(nèi)水溫下降,閥門內(nèi)筒和閥體溫降不一致,導(dǎo)致閥門密封面之間出現(xiàn)間隙,汽水從間隙處漏出。處理措施:停爐后更換閥桿填料。7、引風(fēng)機(jī)葉片磨損嚴(yán)重。原因分析:引風(fēng)機(jī)葉片為球磨鑄鐵,投粉時(shí)間早,電除塵投入時(shí)間太晚,鍋爐在低負(fù)荷徘徊時(shí)間太長(zhǎng)。電除塵投運(yùn)指導(dǎo)意見內(nèi)規(guī)定:“空預(yù)器出口排煙溫度大于110°C或鍋爐斷油即可投入電除塵”在空預(yù)器出口排煙溫度已大于110C,具備電除塵投用條件了,調(diào)試單位和運(yùn)行人員仍猶豫不決。處理措施:電除塵只要具備投用條件,應(yīng)該及時(shí)投入電除塵,以免加劇引風(fēng)機(jī)葉片的磨損。8、2009年02月25日,#3機(jī)組整套啟動(dòng)帶負(fù)荷試運(yùn),機(jī)組負(fù)荷250MW,運(yùn)行正常。11:00,#3爐B空預(yù)器出口熱一次風(fēng)膨脹節(jié)破裂,威脅到B空預(yù)器導(dǎo)向軸承,采取臨時(shí)措施進(jìn)行隔離。原因分析:B空預(yù)器出口熱一次風(fēng)非金屬膨脹節(jié)內(nèi)部防磨板在熱態(tài)時(shí)變形,內(nèi)部硅酸鋁材料缺損,導(dǎo)致外部硅橡膠直接受高溫?zé)犸L(fēng)烘烤,最后破裂。處理措施:更換非金屬膨脹節(jié)的非金屬材料,更換內(nèi)部防磨板,檢查其它非金屬膨脹節(jié)是否有同類缺陷,及時(shí)消除。安裝單位提供非金屬膨脹節(jié)的強(qiáng)度材料。9、2009年02月26日,#3機(jī)組整套啟動(dòng)帶負(fù)荷試運(yùn),機(jī)組負(fù)荷398MW,運(yùn)行正常。11:00:13,鍋爐MFT,11:00:25爐膛壓力低III值,11:00:26鍋爐負(fù)壓最低-4017Pa。電除塵出口三個(gè)非金屬伸縮節(jié)(#1、#2、#3)拉斷,電除塵器4個(gè)出氣煙箱出現(xiàn)不同程度的塌陷變形原因分析:造成鍋爐MFT的原因,是調(diào)試原因,爐膛負(fù)壓沒有控制在正確的范圍內(nèi)。除塵器出口煙箱損壞的原因,是出氣煙箱內(nèi)橫撐管與豎管撐之間沒有按圖紙要求安裝連接板,出氣煙箱內(nèi)支撐管沒有形成一個(gè)整體穩(wěn)固的框架系統(tǒng);外壁面板與面板之間加強(qiáng)的兩道環(huán)型I字鋼在拐角處的連接板沒有安裝,加強(qiáng)的I字鋼沒有形成一個(gè)整體穩(wěn)固的框架;廠供的內(nèi)支撐管,有大部分焊縫沒有焊透。處理措施:(1) 安裝單位嚴(yán)格按照設(shè)備廠家蘭州電力修造廠圖紙進(jìn)行修復(fù)。(2) 工程部組織電除塵廠駐廠工代、安裝單位質(zhì)檢部門、監(jiān)理工程師、工程部專工全程跟蹤修復(fù)過程,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),電除塵廠駐廠工代指導(dǎo)修復(fù)。(3)對(duì)修復(fù)后的熱工測(cè)點(diǎn)重新校核,以便于機(jī)組運(yùn)行時(shí)提供準(zhǔn)確測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)。(4)對(duì)沒焊透的支撐管進(jìn)行割口,重新按規(guī)范焊接。(5)安裝單位完善分段驗(yàn)收資料。(6)調(diào)試單位做好鍋爐滅火后爐膛負(fù)壓的調(diào)試工作。10、2009年3月5日,兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)電流偏差大。原因分析:風(fēng)機(jī)油泵已停電,但動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)未停電,運(yùn)行人員強(qiáng)行操作動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu),導(dǎo)致在沒有液壓油的情況下,動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)強(qiáng)行帶動(dòng)液壓缸動(dòng)作,最后導(dǎo)致液壓缸的實(shí)際位臵與執(zhí)行機(jī)構(gòu)不對(duì)應(yīng)。說明液壓缸的過力矩保護(hù)未投,控制邏輯不完善。處理措施:重新對(duì)照兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)葉片的角度,通知熱工專業(yè)及時(shí)投入液壓缸過力矩保護(hù),防止同類問題再次發(fā)生。11、“168”試運(yùn)過程中,空預(yù)器出口熱一次風(fēng)熱態(tài)時(shí)往爐后發(fā)生位移。原因分析:熱一次風(fēng)出口風(fēng)道頂部和前部均為膨脹死點(diǎn),熱一次風(fēng)的徑向膨脹只能往爐后方向膨脹處理措施;設(shè)計(jì)院出具方案,在風(fēng)道內(nèi)部加裝十字支撐,對(duì)風(fēng)道的膨脹起到限位導(dǎo)向作用。12、“168”試運(yùn)過程中,空預(yù)器排煙溫度高。原因分析:主要原因是熱端蓄熱元件與邊框間隙過大,造成延期段路。經(jīng)東鍋廠設(shè)計(jì)人員分析計(jì)算,認(rèn)為:預(yù)熱器出口一次風(fēng)混合溫度比設(shè)計(jì)值低,導(dǎo)致排煙溫度比設(shè)計(jì)值高9?10度;風(fēng)煙量比降低2%,導(dǎo)致排煙溫度比設(shè)計(jì)值高3?4度;同時(shí)消除表記的測(cè)量誤差則可以把空預(yù)器排煙溫度下降至設(shè)計(jì)值。處理措施:按照東鍋廠意見對(duì)熱端蓄熱元件與邊框間隙過大情況進(jìn)行加裝扁鋼處理。三、電氣專業(yè)(8項(xiàng))1、 2008年10月31日,3B汽泵前置泵電機(jī)試轉(zhuǎn)時(shí)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳閘.原因分析:經(jīng)查系接入開關(guān)柜處差動(dòng)回路CT極性接反。處理措施:更改接線后正常。2、 2008年11月14日15:20,3B凝結(jié)水輸送泵帶泵試轉(zhuǎn)2小時(shí)后,電機(jī)前軸承溫度高達(dá)80度。原因分析:經(jīng)檢查為電機(jī)軸承安裝有問題,由于發(fā)熱電機(jī)為臨時(shí)借用電機(jī)。處理措施:更換正式電機(jī)后試運(yùn)正常。3、 2008年11月10日17:45,3A凝結(jié)水泵電機(jī)工頻試轉(zhuǎn)時(shí),差動(dòng)保護(hù)跳閘。原因分析:經(jīng)查系是中性點(diǎn)CT二次接線錯(cuò)誤。處理措施:更改后正常。4、 2008年11月10日01:46,3B凝結(jié)水泵在試運(yùn)中,發(fā)現(xiàn)電機(jī)中性點(diǎn)電纜接線鼻燒損。原因分析:經(jīng)查系廠家電機(jī)引線線鼻沒有壓好,接觸不良引起發(fā)熱造成。處理措施:浙火及時(shí)進(jìn)行更換接線鼻,電機(jī)試運(yùn)正常。5、2008年12月5日,在做#3發(fā)動(dòng)機(jī)定冷水流量分配試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)勵(lì)端27槽水電接頭處有滲水。原因分析:經(jīng)廠家現(xiàn)場(chǎng)檢查屬制造過程中焊接質(zhì)量問題引起。處理措施:由廠家在現(xiàn)場(chǎng)更換新線棒,于12月20日線棒更換完,經(jīng)風(fēng)壓試驗(yàn)和水壓試驗(yàn),未再發(fā)現(xiàn)滲漏。6、2008年1月12日,直流系統(tǒng)竄入交流電源。原因分析:經(jīng)查是輸煤#11甲皮帶程控箱廠家內(nèi)部接線錯(cuò)誤引起。處理措施:廠家將二次線改接后正常。7、2009年3月20日#3機(jī)168試運(yùn)第四天,01:53分立盤光字牌出“勵(lì)磁系統(tǒng)故障”亮,DCS畫面中滅磁開關(guān)(FCB)變?yōu)辄S色閃光。原因分析:檢查發(fā)電機(jī)所有運(yùn)行參數(shù)正常。就地勵(lì)磁系統(tǒng)柜上有“Fieldbustimeout122”(現(xiàn)場(chǎng)總線超時(shí))報(bào)警,未復(fù)歸,后經(jīng)手動(dòng)復(fù)歸該報(bào)警信號(hào)消失,但DCS盤上滅磁開關(guān)(FCB)黃閃狀態(tài)未消除,理論上可以在DCS將此信號(hào)復(fù)位,但根據(jù)江蘇方天調(diào)試人員及公司領(lǐng)導(dǎo)決定既然不影響運(yùn)行為了防止出現(xiàn)其它差錯(cuò)暫不進(jìn)行復(fù)位,運(yùn)行人員加強(qiáng)監(jiān)視,待168結(jié)束后再?gòu)?fù)位并進(jìn)行邏輯修改?!艾F(xiàn)場(chǎng)總線超時(shí)報(bào)警”是本次故障的首發(fā)原因,該故障信號(hào)送至DCS后,在DCS邏輯中觸發(fā)“勵(lì)磁系統(tǒng)故障信號(hào)”,造成DCS及光字牌出“勵(lì)磁系統(tǒng)故障”信號(hào);同時(shí)DCS中“勵(lì)磁系統(tǒng)故障”是觸發(fā)“滅磁開關(guān)事故跳閘”的四個(gè)條件之一,即DCS發(fā)了一個(gè)跳滅磁開關(guān)的指令,但該跳閘指令在勵(lì)磁系統(tǒng)中被閉鎖,DCS在發(fā)出跳滅磁開關(guān)指令后,檢測(cè)至滅開關(guān)仍在合閘狀態(tài),因此出現(xiàn)了在DCS畫面中滅磁開關(guān)“黃閃”的現(xiàn)象。通過此異常說明在討論DCS邏輯時(shí)把關(guān)不嚴(yán),考慮問題不全面,認(rèn)為條件越多越可靠,沒有想到條件過多帶來的副作用,當(dāng)時(shí)在討論邏輯時(shí)方天調(diào)試人員不同意將此信號(hào)做入順控去跳滅磁開關(guān),只報(bào)警即可,因?yàn)槿绻泄收习l(fā)變組保護(hù)及勵(lì)磁系統(tǒng)都有保護(hù)去跳滅此開關(guān),此邏輯多余。廠家對(duì)現(xiàn)場(chǎng)總線超時(shí)報(bào)警出現(xiàn)原因解釋為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)偶爾通訊繁忙原因沒有收到對(duì)側(cè)消息造成,AVR中現(xiàn)場(chǎng)總線通訊超時(shí)整定值為,參數(shù)918=75ms(超時(shí)延時(shí));參數(shù)917=Alam(超時(shí)故障級(jí)別為報(bào)警)。處理措施:廠家意見可將參數(shù)918改為最大值500ms,或?qū)?17改為Event(故障級(jí)別為事件,即通訊超時(shí)后不報(bào)警)。8、 氫氣濕度超標(biāo)。原因分析:經(jīng)氫氣干燥器廠家來廠檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣閥門開度太大,導(dǎo)致加熱溫度一直只有80多度,不能使水份加熱為水蒸汽,達(dá)不到除濕效果。處理措施:經(jīng)廠家將進(jìn)氣閥門調(diào)整至合適位位后,加熱溫度上升至150度左右,干燥器排水閥有水流出,氫氣濕度明顯下降至正常值,達(dá)到除濕效果,同時(shí)氫氣濕度儀顯示正確,說明濕度儀不存在顯示不準(zhǔn)缺陷,此問題得以解決。四、熱控專業(yè)(5項(xiàng))1、2008年11月27日,精處理旁路門調(diào)試中電路板燒壞。原因分析:設(shè)備廠家提供圖紙不及時(shí),提供的資料與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備不符,致使調(diào)試人員將供電電壓220V的執(zhí)行器接成380V造成。采取措施:重新采購(gòu)兩臺(tái)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)執(zhí)行器進(jìn)行更換后正常。2、 2009年1月15日,#3機(jī)AST電磁閥在調(diào)中燒壞4個(gè)。原因分析:施工人員接線時(shí)看圖不認(rèn)真,造成交流電源串入直流回路,致使AST電磁閥過電壓燒毀。采取措施:交、直電源增加明顯標(biāo)示,重新接線。3、 A、B小汽機(jī)轉(zhuǎn)速在3000轉(zhuǎn)/分左右時(shí)跳閘原因分析:轉(zhuǎn)速探頭距測(cè)速盤間隙小,造成信號(hào)電壓高,小汽機(jī)跳閘。采取措施:經(jīng)廠家多次調(diào)整,將轉(zhuǎn)速探頭距測(cè)速盤間隙由1MM調(diào)整到1.5MM后正常。4、 2009年2月26日#3爐MFT,原因分析:原MFT跳閘邏輯在“MFT復(fù)位后1800秒,若沒有油組運(yùn)行”會(huì)觸發(fā)“4次點(diǎn)火失敗”MFT。此邏輯的本意是在MFT復(fù)位后半小時(shí)不點(diǎn)火發(fā)MFT進(jìn)行再吹掃。但因邏輯考慮不周,在爐膛點(diǎn)火后1800秒油全退出時(shí)也會(huì)觸發(fā)MFT。采取措施:修改錯(cuò)誤邏輯,增加任意煤層運(yùn)行時(shí)不觸發(fā)“4
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