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原油泄漏事故案例分享演示文稿目前一頁\總數(shù)十七頁\編于十八點優(yōu)選原油泄漏事故案例分享目前二頁\總數(shù)十七頁\編于十八點3

一、事件經(jīng)過

2015年3月26日6時許,X廠X作業(yè)區(qū)吳X轉(zhuǎn)崗位人員楊某、李某進行班產(chǎn)計算。經(jīng)計算,4:00至6:00收發(fā)液量差5m3,楊某電話立即報吳X轉(zhuǎn)值班副站長陽興。陽某判斷起X增來油管道可能發(fā)生泄漏,立即通知起X增當班員工陳茵停泵,并報告作業(yè)區(qū)副經(jīng)理。6時5分起二增停止外輸。7時41分,陽某在距起X增6公里處發(fā)現(xiàn)原油泄漏點,將情況匯報作業(yè)區(qū)。作業(yè)區(qū)隨即啟動管線泄漏應(yīng)急預(yù)案。8時24分,作業(yè)區(qū)向當?shù)乜h環(huán)保局電話匯報發(fā)生原油泄漏情況。陸續(xù)組織70余人投入搶險。8時35分,搶險人員發(fā)現(xiàn)泄漏原油在X縣薛岔鄉(xiāng)王園子村山坡溝底,順干溝流淌約200米,便立即組織打壩攔截。9時30分,當?shù)乜h環(huán)保局安排工作人員到達現(xiàn)場,協(xié)調(diào)搶險。10時許,找到管線漏點,位于管線本體底部,孔徑約2毫米,進行了臨時堵漏,泄漏完全控制。當?shù)卮迕褡钃?,搶險清理油污工作進展緩慢。17時許,油田公司、集團公司在網(wǎng)上獲知X廠管線泄漏事件信息,向該廠核實情況。17時42分,X廠啟動廠級突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,總工程師楊某到現(xiàn)場組織應(yīng)急搶險。3月27日8時,完成現(xiàn)場清理。

“3·26”原油泄漏事件目前三頁\總數(shù)十七頁\編于十八點4二、事件調(diào)查分析:

1、此前同類事件的發(fā)生,X廠沒有采取有效措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn),該管線2015年3月3日曾發(fā)生一次泄漏事件。當?shù)乜h環(huán)保局下達《違法行為限期整改通知書》、《行政處罰事先告知書》,并處以5萬元經(jīng)濟處罰。事后,X廠只是在吳X轉(zhuǎn)安裝起X增來油流量計,加密起X增與吳X轉(zhuǎn)流量計數(shù)據(jù)對比,安排專人每天進行徒步巡線,委托專業(yè)機構(gòu)進行管線腐蝕檢測。沒有針對管線腐蝕破損發(fā)生原油泄漏采取有效措施整改。2、管線路由變更未履行相關(guān)程序,存在安全風險。通過調(diào)閱設(shè)計圖紙,起X增壓點站址原設(shè)計位于X鄉(xiāng)杏樹梁,處理長8含水原油。由于產(chǎn)能建設(shè)調(diào)整等原因,X廠將起X增壓點站址調(diào)整至X鄉(xiāng)沙集,處理層位調(diào)整為侏羅系延9、延10,外輸至吳X接轉(zhuǎn)站。產(chǎn)能建設(shè)過程中路由調(diào)整未按規(guī)定履行建設(shè)變更程序,路由選擇存在較大安全環(huán)保風險,管線緊鄰坡度較大的季節(jié)性干溝,一旦發(fā)生泄漏,原油直接沖入溝中,造成事故影響擴大。

目前四頁\總數(shù)十七頁\編于十八點53、輸送介質(zhì)的腐蝕性與管線防腐蝕工藝缺乏評價資料。調(diào)查過程中沒有找到介質(zhì)腐蝕性和管材耐腐蝕性評價資料。從管線腐蝕位置看和腐蝕特征看,調(diào)查初步認為,該管線腐蝕屬于采出水多種電化學腐蝕綜合形成,坑點狀腐蝕判斷為游離氧腐蝕,黑色沉積物為硫酸還原菌腐蝕,同時存在Cl-、HCO3-腐蝕。4、目前管線監(jiān)控措施難以及時發(fā)現(xiàn)泄漏。調(diào)查認為,管線監(jiān)控不完善,存在缺陷。作業(yè)區(qū)沒有充分認識到吳X轉(zhuǎn)站內(nèi)起X增來油流量計對于管線運行監(jiān)控的重要性,安裝的同時未將該流量計接入?yún)荴轉(zhuǎn)數(shù)字化站控系統(tǒng),無法對起X增來油瞬時流量進行實時監(jiān)控,加之SCADA系統(tǒng)建設(shè)滯后,造成管線破漏未能及時發(fā)現(xiàn)。

目前五頁\總數(shù)十七頁\編于十八點6

5、油氣現(xiàn)場應(yīng)急措施不完善,存在重大安全風險3月26日7時41分發(fā)現(xiàn)泄漏點后,作業(yè)區(qū)由于應(yīng)急人員不足,在發(fā)現(xiàn)原油泄漏第一時間僅組織了12人趕到現(xiàn)場進行應(yīng)急搶險。應(yīng)急搶險存在隱患。由于未對事發(fā)地第一時間進行現(xiàn)場警戒,個別記者、村民等非應(yīng)急人員進入事發(fā)現(xiàn)場拍照和阻撓搶險,不僅增加火災(zāi)、爆炸等次生安全事故風險,而且延誤搶險快速處置時機,進而引發(fā)后續(xù)輿論失控,造成小事件大影響。搶險應(yīng)急器械不能及時到位。搶險中許可作業(yè)執(zhí)行不嚴格,現(xiàn)場開挖、動火沒有找到相關(guān)資料,存在安全事故隱患。6、信息報送不規(guī)范,延誤搶險時機。事件發(fā)生后,作業(yè)區(qū)在3月26日7時41分發(fā)現(xiàn)管線泄漏,8時24分,向當?shù)乜h環(huán)保局進行了電話報告。未按照規(guī)定向廠業(yè)務(wù)主管部門報告。X廠未能及時獲知和掌握基層單位生產(chǎn)動態(tài)和事件信息,未能按照規(guī)定1小時上報油田公司,直到26日17時許,油田公司相關(guān)部門通過網(wǎng)絡(luò)媒體獲知事件信息,至此距事發(fā)已過去9小時,使集團公司、油田公司在事件處理時陷入被動局面。目前六頁\總數(shù)十七頁\編于十八點77、輿情控制未能積極主動有效的方式應(yīng)對,使得事件影響快速發(fā)酵,輿情進一步升級,給集團公司、油田公司較大的負面影響。三、事件原因

(一)直接原因管線內(nèi)腐蝕穿孔是導致原油泄漏的直接原因。

(二)間接原因管線路由選擇不合理,造成事件污染區(qū)域擴大。管線運行監(jiān)控不完善,造成泄漏未能及時發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)場應(yīng)急組織和輿論控制不得力,造成事件影響升級。

目前七頁\總數(shù)十七頁\編于十八點8一、事件經(jīng)過1、時間:X年10月6日早7:00時2、地點:華X站3、事件簡要經(jīng)過:X作業(yè)區(qū)X站書記曹X,接到當?shù)乩相l(xiāng)告知山下(X縣X鄉(xiāng)X溝)輸油管破裂(華X站至X站1200m處),立即帶領(lǐng)大班人員下山查看,同時通知站員工停止外輸并報告作業(yè)區(qū)調(diào)控中心,作業(yè)區(qū)指示X站關(guān)閉來油閥門停止外輸,作業(yè)區(qū)隨即組織搶焊溝底管線焊口破裂處(裂口寬度為14mm,長度為162mm),13點30分生產(chǎn)恢復正常,泄漏液量約Xm3,油量Xm3

,約500平方米,原油順河溝流至下游約X公里?!?0·6”管線泄漏事件目前八頁\總數(shù)十七頁\編于十八點9

目前九頁\總數(shù)十七頁\編于十八點10

二、原因分析(一)直接原因由于管線焊口地處位約40米深溝底,在輸油過程中熱油給管線產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力及伸縮力均集中在焊口處,致使管線爆裂,造成外輸原油大量泄漏。(二)間接原因施工單位X公司安裝隊在施工過程中,未按照施工現(xiàn)場交底單(37)第七條要求規(guī)定“管線下溝,必須由作業(yè)區(qū)監(jiān)督員、監(jiān)理公司等相關(guān)單位驗收合格后進行回填”,但交底單上沒有作業(yè)區(qū)監(jiān)督人員驗收簽字,僅有監(jiān)理和本單位人員驗收;隱蔽工程檢查記錄()、管道組隊檢查記錄、管道焊接檢查記錄、管道清管記錄中檢查意見欄均未填寫,存在施工質(zhì)量管理問題。目前十頁\總數(shù)十七頁\編于十八點11

3、作業(yè)區(qū)管理不到位,責任不落實是造成事態(tài)擴大的主要原因。(1)崗位員工責任心差,泵壓發(fā)生變化時未及時處置。華X三個站均出現(xiàn)輸油泵壓力在10月5日13-23時期間出現(xiàn)變化,當班員工對泵壓變化未及時發(fā)現(xiàn)處置,華X站當班員工彭X、晉X5日23時外輸原油時發(fā)現(xiàn)泵壓下降,報告技術(shù)員胡X,胡X也并未做出其他處理措施,繼續(xù)外輸,是造成事態(tài)擴大的主要原因之一。各站點10月6日的輸油報表在19:00-23:00期間存在輸差。XX聯(lián)、調(diào)度室均沒有對輸差增大的原因進行及時分析,未采取任何措施,繼續(xù)連續(xù)輸油,造成事態(tài)進一步擴大。目前十一頁\總數(shù)十七頁\編于十八點12(2)管線巡護不落實。事發(fā)當晚華X站未按規(guī)定安排并落實人員對外輸管線進行巡護,未能及時發(fā)現(xiàn)管線破裂原油泄漏,是事態(tài)擴大的又一原因。(3)報表存在虛假現(xiàn)象。如華X站零點班外輸量為76.1m3,報表反映輸油時間為4小時,而該站外輸泵最大排量為11m3/h,折算外輸時間應(yīng)為7小時以上,(在與當班員工調(diào)查時,當班員工反映在6日早3:00左右,外輸壓力降至0.9Mpa,而綜合報表仍然反映為1.2Mpa),導致崗位員工不能及時發(fā)現(xiàn)壓力變化值,是事態(tài)擴大的又一原因。(4)X作業(yè)區(qū)崗位員工培訓不到位。華X三個站崗位員工發(fā)現(xiàn)泵壓發(fā)生下降后不知如何處置,是事態(tài)擴大的又一原因。目前十二頁\總數(shù)十七頁\編于十八點13三、汲取的教訓1、對X站外輸上山下溝管線加裝推力支墩;對其它各上高山下深溝管線進行檢查,根據(jù)規(guī)范加裝推力支墩;2、嚴格落實定期(每小時)統(tǒng)計一次流量,查看一次壓力并落實專人負責制度,發(fā)現(xiàn)異常立即處置,防止泄漏、打眼造成類似事故擴大;3、嚴格落實巡檢、巡線制度,杜絕不巡或漏巡現(xiàn)象發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報及時處置;4、嚴格落實廠部、作業(yè)區(qū)、班站逐級跟班查、值班查、夜查制度,確保崗位員工責任制度落實到位;目前十三頁\總數(shù)十七頁\編于十八點14

5、加強員工崗位培訓和應(yīng)急演練,提高員工基本素質(zhì)和應(yīng)急能力;

6、嚴格施工組織管理,落實工序檢驗,確保施工質(zhì)量合格率達到100%,杜絕類似事故的發(fā)生;

7、相關(guān)部門根據(jù)職責分工,系統(tǒng)研究制定完善輸油站管線安全運行保障措施和應(yīng)急處置預(yù)案,確保問題早發(fā)現(xiàn)、早處置,將損失降到最低限度;

8、進一步查實各級管理人員工作職責履行是否到位,嚴格按規(guī)定進行責任追究,教育廣大員工嚴格認真履行職責,深入開展崗位和作業(yè)過程風險識別及削減控制措施的落實,確保生產(chǎn)安全平穩(wěn)運行,絕杜類似問題再發(fā)生。目前十四頁\總數(shù)十七頁\編于十八點15一、事件經(jīng)過1、時間:X年11月27日12時2、地點:X站3、事件經(jīng)過:X年11月27日12時左右,作業(yè)區(qū)X站3#300方沉降罐罐底人孔鋼板焊縫開焊,罐內(nèi)X方原油、X方污水泄漏,浸泡土筑防火堤,造成防火堤穿孔垮塌,致使站內(nèi)地面及站外Xkm河溝污染。“11·27”沉降罐泄漏事件目前十五頁\總數(shù)十七頁\編于十八點16

二、原因分析(一)直接原因3#沉降罐建罐時在罐底開了一個人孔,完工時直接將原開孔鋼板在原孔位一面焊接,焊縫焊接不牢靠,也未采用加強板加固,工藝方法上存在缺陷。在長期承壓和

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