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關(guān)于發(fā)電廠汽輪機組軸承振動原因分析及處理的探討殷楊冬
摘要:隨著我國電力行業(yè)的進步與發(fā)展,發(fā)電廠汽輪機組在運行中軸承異常振動大多數(shù)是非正常振動,經(jīng)過試驗研究可以確定問題的出現(xiàn)需要從汽輪機組的高壓缸與低壓缸兩方面分析,處理發(fā)電廠汽輪機組軸承振動異常時需要檢查這兩方面,根據(jù)實際情況分析問題存在的原因,并對高壓缸與低壓缸進行有效的故障處理,從而提高發(fā)電廠汽輪機組運行的安全性和穩(wěn)定性。關(guān)鍵詞:汽輪機組;軸承振動;高壓缸;低壓缸引言:想要了解現(xiàn)實生活中發(fā)電廠汽輪機組工作中軸承出現(xiàn)的振動異常原因,需要根據(jù)機械工作原理尋找有效的振動解決方案,避免發(fā)電廠汽輪機組在接下來的工作中再次出現(xiàn)振動異常情況。本文使用的汽輪機機組是單軸四缸凝汽式汽輪機,高壓缸和低壓缸的設計分別為單流式與雙流式,發(fā)電廠汽輪機組軸承振動發(fā)生的時候就對其拆解處理,經(jīng)過問題分析得知高壓缸與低壓缸都存在問題。1汽輪機組出現(xiàn)軸承振動的原因分析1.1高壓缸動靜碰磨對本文選用的發(fā)電廠汽輪機組經(jīng)過100小時的運行測試后發(fā)現(xiàn)在汽輪機沖至3000轉(zhuǎn)時高壓缸中出現(xiàn)了“蛙跳”現(xiàn)象,在持續(xù)一段時間后,機組中軸承開始了不規(guī)則的振動,因此將機器拆分,對高壓缸進行檢查,發(fā)現(xiàn)在高壓缸中出現(xiàn)了動靜碰磨現(xiàn)象,同時大機組中的高壓轉(zhuǎn)子汽封過長,導致啟動過程中出現(xiàn)左右不均的現(xiàn)象,從而造成了高壓缸膨脹不暢,并導致軸承異常振動。通過觀察,發(fā)現(xiàn)高壓缸存在以下現(xiàn)象:高壓轉(zhuǎn)子的軸封和汽封磨損十分嚴重;測量高壓缸的負荷分配發(fā)現(xiàn)電端貓爪垂弧差達到0.25mm,已經(jīng)嚴重超標;紅丹對磨接觸面積不足總面積一半,有著嚴重的安全隱患。1.2低壓缸動靜碰磨在對其他設備進行運行測試的過程中,低壓缸的問題也逐漸浮出水面。對于軸承異常振動這一現(xiàn)象來說,低壓缸也起到了重要影響。對低壓缸的檢測中發(fā)現(xiàn),低壓缸的動靜碰磨問題直接導致了低壓缸的蒸汽參數(shù)過低,其中,低壓缸的汽封徑向之間存在的間隙過小,疑為經(jīng)過人為調(diào)節(jié);此外,汽輪機的低壓軸封出現(xiàn)了進水現(xiàn)象;隨著排氣溫度過低,導致汽輪機低壓缸內(nèi)部的真空情況過高,使得非落地的軸承標高出現(xiàn)變化,造成軸承受力不均勻,發(fā)生嚴重摩擦。在該汽輪機組中,低壓缸與高壓缸不同,是雙流式構(gòu)造,其中缸體為雙層結(jié)構(gòu),并且與抵押軸承相互焊接,因此在真空情況過高的狀態(tài)下橫縱兩向上所施加的力會造成缸體彈性變形,從而使低壓缸的剛度變低。2發(fā)電廠汽輪機組軸承振動的處理途徑通過上述分析可以發(fā)現(xiàn),發(fā)電廠汽輪機組軸承異常振動主要是因為高壓缸以及低壓缸出現(xiàn)了問題。因此,要想保證機組的正常運行,就必須對高壓缸和低壓缸進行針對性的處理。下面將對處理的方法以及處理效果進行詳細闡述。2.1解決高壓缸問題的方法2.1.1處理的具體方法為了有效解決高壓缸出現(xiàn)的膨脹工作不順暢的問題,應該先通過仔細的研究與分析,找出其產(chǎn)生的原因,并在此基礎上結(jié)合相關(guān)的工作經(jīng)驗對其進行處理。以上述高壓缸中存在的“蛙跳”問題為例,具體可以從以下幾方面對其進行處理:應該先在前軸承箱臺板的滑塊下面放置一個不銹鋼片,并有效調(diào)節(jié)前軸承箱與滑塊二者間的間隙,保證其間隙距離在0.1mm以下。同時應該在前箱臺板的滑塊表面上均勻涂抹紅丹,使表面與前箱底部之間形成對磨,并盡可能增加對磨接觸的面積,從而有效提高其安全性能。之后,要在高壓缸中另開一個注油孔,并在其周圍設計出相關(guān)的注油管道,從而通過注油的方法使?jié)櫥Ч玫接行嵘_€要及時更換前軸承箱中磨損比較嚴重的滑銷,并在更換好滑銷后,把有著良好耐高溫特點的潤滑脂涂抹在新的滑銷表面。最后,要根據(jù)實際情況與需求,對負荷分配進行科學、合理的調(diào)整與控制,從而有效降低電端的貓爪垂弧。應該對垂弧進行多次測量,只有保證貓爪垂弧差在0.05mm之下,才可以將其投入使用。2.1.2處理結(jié)果經(jīng)過以上處理方式對出現(xiàn)膨脹不暢現(xiàn)象的高壓缸進行詳細的處理后,再對其進行全面的測試,測試中發(fā)現(xiàn),高壓缸內(nèi)部的“蛙跳”現(xiàn)象已經(jīng)消失,汽輪機組的軸承正常運行,并沒有再出現(xiàn)異常的振動現(xiàn)象,輕微振動的幅度控制良好,最大振幅不足70μm。同時,高壓缸的膨脹能力得到了十分明顯的提升,在從20mm膨脹到50mm的過程中,實現(xiàn)縮短了近一半,最快在10小時以內(nèi)完成了膨脹工作。2.2解決低壓缸問題的方法2.2.1處理的具體方法發(fā)電廠汽輪機組中不僅高壓缸會出現(xiàn)明顯的異常情況,低壓缸也會存在相應的問題,這些問題也會直接導致發(fā)電廠汽輪機組出現(xiàn)異常振動,對此以下幾點可供參考:發(fā)電廠汽輪機組中如果低壓軸封與汽封的磨損比較嚴重,甚至存在威脅發(fā)電廠汽輪機組正常運行,建議改變汽封方式,將過去的斜齒改為直齒汽封,經(jīng)過分析與研究得知,直齒的汽封方式具有較好的耐磨性能,可以緩解發(fā)電廠汽輪機組的異常振動;如果發(fā)電廠汽輪機組低壓缸內(nèi)部下降量巨大,建議至少抬高隔板0.01毫米,還可以提升低壓缸端部汽封,降低發(fā)電廠汽輪機組的動靜碰磨;如果發(fā)電廠汽輪機組低壓缸中有較為明顯的變形情況,或者低壓缸剛度低于標準值,可以采用一定的加固方法進行固定,部分工作人員使用筋板對低壓缸進行加固,筋板可以較好的起到輔助支撐的作用,也能夠在一定程度上降低發(fā)電廠汽輪機組軸承異常振動給設備帶來的威脅。經(jīng)過有效的加固之后,某發(fā)電廠的員工再一次對低壓缸進行詳細的分析與檢查,發(fā)現(xiàn)低壓缸的變形與發(fā)電廠汽輪機組軸承振動的幅度有了較大程度的降低,問題處理之前,低壓缸變形量有3.97毫米,完成加固以后,低壓缸的變形量降低到2.97毫米,發(fā)電廠汽輪機組軸承挖溝變形量也降低了百分之五十六。2.2.2處理后的結(jié)果使用改變汽封方式、抬高各級隔板以及利用輔助支撐等方法對出現(xiàn)變形問題以及振動異常問題的低壓缸進行仔細處理之后,再通過全面測試可以發(fā)現(xiàn),與未處理前比較,缸體的振動幅度以及變形量都有著一定的降低。其中,最明顯的就是變形量的降低。例如,在總變形中,通過計算可以發(fā)現(xiàn),加固處理之前的變形量在4.17mm之上,而加固處理之后的變形量只有2.01mm。同時,各個分項的變形量也都降低了,且達到了理想的標準。其中,降低幅度最大的就是軸承挖溝的垂直變形,其降低幅度達到了56.3%。在各分項變形量中,雖然內(nèi)缸支撐的垂直變形是降低幅度最小的,但是其也超過了19.4%。由此可見,加固方式的效果是比較好的。另外,使用輔助支撐的方式來提高低壓缸剛度后,汽輪機組中軸承振動的狀況也得到了一定的改善。在對平穩(wěn)運行了100個小時之后的汽輪機組進行檢測后可以發(fā)現(xiàn),汽輪機組的振動幅度變得較為平穩(wěn)。而且,隨著真空情況的減少,機組中軸承的振動也在逐漸降低。結(jié)束語:在汽輪機組的運行過程中,出現(xiàn)的嚴重的非正常軸承振動,經(jīng)過試驗測定,可以認定是高壓缸和低壓缸這兩個方面出現(xiàn)了問題,因此在進行軸承振動處理時,需要針對這兩個方面進行嚴格詳細的檢查,以便確定問題根源。本文中對于機器測定的原因分析只是眾多故障原因中的一種,其他的故障處理需要根據(jù)故障的具體成因制定具有針對性的處理方案,不可
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