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文檔簡介

1、汽缸金屬溫度急劇下降的原因分析及預(yù)防 某廠1臺哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的三缸三排汽200mw汽輪機組,長期存在熱態(tài)、溫態(tài)啟動時高壓內(nèi)缸下壁金屬溫度急劇下降、上下缸溫差拉大的現(xiàn)象,有時甚至由于高壓內(nèi)缸下壁溫度下降幅度太大,高壓內(nèi)缸上下壁溫差太大,使機組無法啟動。 1 沖轉(zhuǎn)時缸溫急劇下降的現(xiàn)象 熱態(tài)、溫態(tài)啟動沖轉(zhuǎn)時,高壓調(diào)速汽門一打開,高壓內(nèi)缸下部的內(nèi)壁金屬溫度就開始急劇下降,一般在23min就下降至最低點;高壓內(nèi)缸下部的外壁金屬溫度也跟著下降,只是稍稍有點延時,下降幅度比內(nèi)壁金屬溫度的下降幅度?。ㄒ话阈?0左右);隨著機組暖機,高壓內(nèi)缸下壁金屬溫度應(yīng)逐步回升。在高壓內(nèi)缸下壁金屬溫度急劇下降期間,高壓內(nèi)

2、缸上壁和高壓外缸各溫度測點的金屬溫度都基本上保持不變。每次高壓內(nèi)缸下壁金屬溫度下降的幅度都不一樣,一般在1530;且缸溫越高、暖管時間越長,高壓內(nèi)缸下壁金屬溫度下降的幅度也有增大的趨勢。有幾次就因下降幅度較大(最大的一次下降幅度達54)造成機組無法啟動。為安全起見,在上下缸溫差拉大后,應(yīng)經(jīng)較長的一段時間(一般為2030min)暖機,待高壓缸下壁溫有所回升,上、下缸溫差小于20后,機組再繼續(xù)升速。圖1為啟動時的高壓內(nèi)缸下部金屬溫度變化曲線。 1 高壓內(nèi)缸下缸內(nèi)壁金屬溫度變化曲線 2 高壓內(nèi)缸下缸外壁金屬溫度變化曲線 圖1 啟動時金屬溫度變化示意圖 2 原因分析 根據(jù)上述現(xiàn)象判斷,造成高壓內(nèi)缸下壁

3、金屬溫度下降的原因為:在開始沖轉(zhuǎn)的瞬間有水進入高壓內(nèi)缸,造成高壓內(nèi)缸下部金屬溫度急劇下降。且從下缸金屬溫度下降幅度和隨即的下缸金屬溫度回升速度判斷,進入汽缸的水不會太多。 但水從什么地方來,是怎樣進入汽缸的呢?針對這個問題進行了多次的檢查分析和研究。 (1)從運行人員操作分析,沒發(fā)現(xiàn)什么可疑之處。每次開機有關(guān)管理人員都到現(xiàn)場監(jiān)督,運行人員也能嚴格按運行規(guī)程要求操作,沒有發(fā)現(xiàn)什么操作差錯。 (2)對主蒸汽系統(tǒng)、高壓缸本體疏水、和高壓缸相連的其他管道的疏水進行多次割管檢查,也沒有發(fā)現(xiàn)什么問題,所有疏水管都是通暢的,閥門開關(guān)正常,嚴密性也好。 (3)在排除了上述2個可能性后,認為造成機組啟動過程中高

4、壓內(nèi)缸下壁金屬溫度急劇下降的原因極可能是熱力系統(tǒng)的連接方式有問題。經(jīng)對機組高壓缸相連的所有管道、系統(tǒng)的連接方式進行認真檢查、分析,逐一排除疑點,最后認為高壓導(dǎo)汽管的疏水管連接方式確有問題。 該汽輪機的4根高壓導(dǎo)汽管都是一大“u”形管,疏水管從各高壓導(dǎo)汽管的最低點引出,匯總成一條管后再與高壓自動主汽門門座疏水管、高壓調(diào)速汽門門座疏水管并在一起,再經(jīng)一總門排到疏水聯(lián)箱,最后和其他疏水一起排到疏水擴容器中去,如圖2所示。分析認為,在沖轉(zhuǎn)前的暖管階段,高壓自動主汽門門座疏水管可能有較大的蒸汽排出,使得高壓導(dǎo)汽管的疏水管、高壓自動主汽門門座疏水管、高壓調(diào)速門門座疏水管的匯集處壓力較高,為小正壓。而高壓導(dǎo)

5、汽管和高壓缸直接相連,在機組抽真空后,處于負壓狀態(tài)。這樣,高壓自動主汽門門座疏水管排出的蒸汽有一部分會沿高壓導(dǎo)汽管的疏水管倒流至導(dǎo)汽管中。因高壓導(dǎo)汽管的保溫較差,倒流進來的蒸汽在導(dǎo)汽管中會凝結(jié)成水,所以這一階段導(dǎo)汽管中的積水是無法排出的,且越積越多。汽機沖轉(zhuǎn)時,高壓導(dǎo)汽管中的積水就會進入高壓內(nèi)缸,造成高壓內(nèi)缸下壁金屬溫度急劇下降。 1 疏水擴容器 2 其他疏水管 3 高壓調(diào)速汽門門座疏水管 4 高壓自動主汽門門座疏水管 5 高壓導(dǎo)汽管的疏水管 圖2 原高壓疏水系統(tǒng) 3 問題的解決 根據(jù)上述分析,在機組啟動暖管過程中對高壓導(dǎo)汽管的疏水管、高壓自動主汽門門座疏水管、高壓調(diào)速汽門門座疏水管進行了監(jiān)視

6、,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在開啟電動主汽門進行主蒸汽管二段暖管后,高壓自動主汽門門座疏水管果然有大量蒸汽排出,并且確實有一部分蒸汽沿高壓導(dǎo)汽管的疏水管倒流進導(dǎo)汽管,高壓導(dǎo)汽管的疏水管的壁溫有較大上升,并最后穩(wěn)定在80左右(與導(dǎo)汽管相連接處的疏水管壁溫)。 根據(jù)上述分析判斷,為了保證機組能安全啟動,決定采取以下的措施:因高壓主汽門門座壁溫經(jīng)過暖管已加熱至約200,決定把高壓自動主汽門門座疏水門、高壓調(diào)速汽門門座疏水門全關(guān),單獨讓高壓導(dǎo)汽管進行充分疏水,確認高壓導(dǎo)汽管的積水疏干凈后再沖轉(zhuǎn)。 全關(guān)門座疏水后,發(fā)現(xiàn)高壓導(dǎo)汽管的疏水管壁溫下降較快,約10min就下降并穩(wěn)定在56左右。再經(jīng)20min觀察,發(fā)現(xiàn)高壓導(dǎo)汽管的

7、疏水管壁溫沒有再繼續(xù)下降。這次機組啟動過程高壓導(dǎo)汽管的疏水管壁溫變化曲線如圖3。判斷此時高壓導(dǎo)汽管的積水已疏干凈,進行汽輪機沖轉(zhuǎn)。結(jié)果高壓內(nèi)缸下壁金屬溫度真的就沒有下降。 1 凝結(jié)器抽真空 2 主汽管二段暖管 3 全關(guān)門座疏水 4 汽機沖轉(zhuǎn) 圖3 高壓導(dǎo)汽管疏水管溫度變化示意圖 汽輪機沖轉(zhuǎn)時高壓內(nèi)缸下壁金屬溫度下降的真正原因找到了,于是電廠利用停機機會對高壓導(dǎo)汽管的疏水進行改造,將高壓導(dǎo)汽管的疏水管與高壓自動主汽門門座疏水管、高壓調(diào)速汽門門座疏水管分開、并單獨接入疏水擴容器(如圖4)。改造后的幾次機組啟動都沒有再出現(xiàn)高壓內(nèi)缸下部金屬溫度急劇大幅下降的現(xiàn)象。 1,2,3,4,5同圖2 圖4 改后高壓疏水系統(tǒng) 4 結(jié)束語 機組的

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