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文檔簡介
1、2012年6月提提 綱綱一、開停工方案編制一、開停工方案編制二、開停工過程組織二、開停工過程組織三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)一、開停工方案編制一、開停工方案編制 1 1、編制指導(dǎo)思想、編制指導(dǎo)思想 全員參與、合理分工、注重現(xiàn)場、強(qiáng)化責(zé)任全員參與、合理分工、注重現(xiàn)場、強(qiáng)化責(zé)任 一、開停工方案編制一、開停工方案編制2 2、方案制訂流程、方案制訂流程 框架內(nèi)容框架內(nèi)容1 1、停工的組織體系、停工的組織體系2 2、停工的統(tǒng)籌安排、停工的統(tǒng)籌安排3 3、停工的安全要求、停工的安全要求4 4、停工的環(huán)保要求、停工的環(huán)保要求5 5、置換的標(biāo)準(zhǔn)、置換的標(biāo)準(zhǔn)人員分
2、工人員分工將需要到現(xiàn)場核實(shí)將需要到現(xiàn)場核實(shí)工作(設(shè)備檢查、工作(設(shè)備檢查、流程的吹掃等)按流程的吹掃等)按區(qū)域分給相應(yīng)的班區(qū)域分給相應(yīng)的班組組對照現(xiàn)場對照現(xiàn)場制定方案制定方案 單元單元 班組班組 寫出框架并寫出框架并進(jìn)行合理分工進(jìn)行合理分工 班組班組 對照現(xiàn)場制對照現(xiàn)場制定流程方案定流程方案 一、開停工方案編制一、開停工方案編制單元單元 組織討論提組織討論提出修改建議出修改建議 班組班組 單元組織技術(shù)人員和班組進(jìn)單元組織技術(shù)人員和班組進(jìn)行方案討論,每個(gè)方案討論次行方案討論,每個(gè)方案討論次數(shù)不下于數(shù)不下于3 3次,確保了方案的每次,確保了方案的每個(gè)環(huán)節(jié)都得到了充分考慮,同個(gè)環(huán)節(jié)都得到了充分考慮,
3、同時(shí)對員工也是一個(gè)很好的培訓(xùn)時(shí)對員工也是一個(gè)很好的培訓(xùn)和熟悉過程。和熟悉過程。 3 3、方案完善、方案完善 一、開停工方案編制一、開停工方案編制 3 3、方案完善、方案完善 對照現(xiàn)場對照現(xiàn)場核實(shí)修改核實(shí)修改單元單元班組班組 按照討論會上提出的按照討論會上提出的修改建議,班組人員進(jìn)入修改建議,班組人員進(jìn)入裝置現(xiàn)場對修改內(nèi)容進(jìn)行裝置現(xiàn)場對修改內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),進(jìn)一步完善停、開核實(shí),進(jìn)一步完善停、開工方案。工方案。一、開停工方案編制一、開停工方案編制 3 3、方案完善、方案完善 部門協(xié)調(diào)部門協(xié)調(diào)單元單元單元單元 對于裝置間及裝置與儲運(yùn)系統(tǒng)的管線的處對于裝置間及裝置與儲運(yùn)系統(tǒng)的管線的處理,生產(chǎn)技術(shù)管理部組
4、織各單元進(jìn)行了多次對理,生產(chǎn)技術(shù)管理部組織各單元進(jìn)行了多次對接,各單元按照總體安排時(shí)間,與上下游裝置、接,各單元按照總體安排時(shí)間,與上下游裝置、儲運(yùn)單元對接管線處理細(xì)節(jié),管線吹掃層層把儲運(yùn)單元對接管線處理細(xì)節(jié),管線吹掃層層把關(guān),按照管理分工原則,制定出吹掃明細(xì)表,關(guān),按照管理分工原則,制定出吹掃明細(xì)表,做出看板上墻,逐項(xiàng)消項(xiàng)。做出看板上墻,逐項(xiàng)消項(xiàng)。一、開停工方案編制一、開停工方案編制 4 4、會簽審批、會簽審批 會簽審批會簽審批部門部門單元單元 生產(chǎn)技術(shù)管理部與各單元一個(gè)一個(gè)對接,生產(chǎn)技術(shù)管理部與各單元一個(gè)一個(gè)對接,到裝置現(xiàn)場落實(shí)方案的可行性。經(jīng)過多次討論到裝置現(xiàn)場落實(shí)方案的可行性。經(jīng)過多次
5、討論和修改,使停工方案、吹掃退油方案、清洗鈍和修改,使停工方案、吹掃退油方案、清洗鈍化方案進(jìn)一步細(xì)化和完善。化方案進(jìn)一步細(xì)化和完善。 相關(guān)部門進(jìn)行會簽,對修改后的停、開工相關(guān)部門進(jìn)行會簽,對修改后的停、開工方案進(jìn)行再次審核,確認(rèn)無誤報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方案進(jìn)行再次審核,確認(rèn)無誤報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行印刷下發(fā)給班組。后進(jìn)行印刷下發(fā)給班組。一、開停工方案編制一、開停工方案編制一、開停工方案編制一、開停工方案編制匯報(bào)匯報(bào)主題主題手冊手冊內(nèi)容內(nèi)容Add Your Text in here大修前的準(zhǔn)備工作大修前的準(zhǔn)備工作Add Your Text in here大修安全監(jiān)護(hù)要點(diǎn)大修安全監(jiān)護(hù)要點(diǎn) 大修設(shè)備交出與質(zhì)
6、量驗(yàn)收要點(diǎn)大修設(shè)備交出與質(zhì)量驗(yàn)收要點(diǎn) 大修停車安全、環(huán)保要點(diǎn)大修停車安全、環(huán)保要點(diǎn) 大修安全、大修安全、環(huán)環(huán)保禁令保禁令 安全分析控制指標(biāo)安全分析控制指標(biāo)大修開車安全、環(huán)保要點(diǎn)大修開車安全、環(huán)保要點(diǎn) 5 5、制定、制定HSEHSE手冊手冊 一、開停工方案編制一、開停工方案編制1 1)職責(zé)職責(zé)2 2)裝置檢修盲板隔離原則裝置檢修盲板隔離原則3 3)盲板方案盲板方案4 4)盲板加裝、拆卸作業(yè)安全要)盲板加裝、拆卸作業(yè)安全要求求5 5)盲板加裝、拆卸作業(yè)流程盲板加裝、拆卸作業(yè)流程大修盲板管理大修盲板管理規(guī)規(guī)定定 一、開停工方案編制一、開停工方案編制1 1)降溫、降壓、回暖的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn))降溫、降
7、壓、回暖的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn) 2 2)倒空、置換時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn))倒空、置換時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn) 3 3)水洗、蒸煮時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn))水洗、蒸煮時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn) 停工處理過程停工處理過程一、開停工方案編制一、開停工方案編制1)公用工程建立時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn))公用工程建立時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn)2)氣密試驗(yàn)時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn))氣密試驗(yàn)時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn) 3)水洗時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn))水洗時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn) 4)吹掃、置換時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn))吹掃、置換時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn)5)干燥時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn))干燥時(shí)的原則、細(xì)節(jié)及要點(diǎn) 在停工的裝置安排上確定了以下原則:在停工的裝置安排上確定
8、了以下原則: 1 1)四套含蠟重油裝置錯開停工掃線時(shí)間,減輕重污油掃線的負(fù))四套含蠟重油裝置錯開停工掃線時(shí)間,減輕重污油掃線的負(fù)荷和風(fēng)險(xiǎn)。常減壓、催化、重整、柴油加氫等裝置均安排在同一天荷和風(fēng)險(xiǎn)。常減壓、催化、重整、柴油加氫等裝置均安排在同一天停工,更有利于瓦斯的平衡和系統(tǒng)管線處理的時(shí)間集中。停工,更有利于瓦斯的平衡和系統(tǒng)管線處理的時(shí)間集中。 2 2)停工前酸性水汽提原料水罐、焦化冷焦水相關(guān)水罐、原水罐)停工前酸性水汽提原料水罐、焦化冷焦水相關(guān)水罐、原水罐、污水處理場相關(guān)水罐全部分階段清洗完成。、污水處理場相關(guān)水罐全部分階段清洗完成。 3 3)焦化裝置與催化裝置錯開停工時(shí)間,減少停工中天然氣的
9、消)焦化裝置與催化裝置錯開停工時(shí)間,減少停工中天然氣的消耗和平衡瓦斯的困難。耗和平衡瓦斯的困難。 4 4)原則上停工期間廠內(nèi)留存液化氣量盡可能少。)原則上停工期間廠內(nèi)留存液化氣量盡可能少。 5 5)涉及溶劑的系統(tǒng)在鈍化前第一遍洗塔水均進(jìn)入溶劑系統(tǒng),避)涉及溶劑的系統(tǒng)在鈍化前第一遍洗塔水均進(jìn)入溶劑系統(tǒng),避免沖擊污水質(zhì)量。免沖擊污水質(zhì)量。一、開停工方案編制一、開停工方案編制 6 6、停工裝置安排原則、停工裝置安排原則 結(jié)合結(jié)合20082008年開工對系統(tǒng)各項(xiàng)物料消耗測算的成功經(jīng)驗(yàn),年開工對系統(tǒng)各項(xiàng)物料消耗測算的成功經(jīng)驗(yàn),根據(jù)三年來的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),本次停工將對每天的物料消根據(jù)三年來的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),本
10、次停工將對每天的物料消耗提出更高要求,按天進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和安排,在停工的同時(shí)兼耗提出更高要求,按天進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和安排,在停工的同時(shí)兼顧節(jié)約和增效。顧節(jié)約和增效。 常減壓、焦化等裝置重油及換熱系統(tǒng)在停工中使用催常減壓、焦化等裝置重油及換熱系統(tǒng)在停工中使用催化柴油進(jìn)行循環(huán)清洗,減少吹掃的壓力和難度?;裼瓦M(jìn)行循環(huán)清洗,減少吹掃的壓力和難度。一、開停工方案編制一、開停工方案編制 7 7、停工物料消耗準(zhǔn)備、停工物料消耗準(zhǔn)備提提 綱綱一、開停工方案編制一、開停工方案編制二、開停工過程組織二、開停工過程組織三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)1 1、停工裝置時(shí)間進(jìn)度安排、停工
11、裝置時(shí)間進(jìn)度安排 停工實(shí)施過程中,除根據(jù)渣油庫存較高的實(shí)際情況,停工實(shí)施過程中,除根據(jù)渣油庫存較高的實(shí)際情況,將焦化裝置由原將焦化裝置由原6 6月月1919日停工改為日停工改為6 6月月2020日停工外,其他裝日停工外,其他裝置均按照計(jì)劃進(jìn)行組織停工。置均按照計(jì)劃進(jìn)行組織停工。 考慮到各生產(chǎn)裝置布置緊湊,裝置間隔較近,以及地考慮到各生產(chǎn)裝置布置緊湊,裝置間隔較近,以及地下污水系統(tǒng)在幾套裝置區(qū)域內(nèi)相互連通等因素,在相鄰裝下污水系統(tǒng)在幾套裝置區(qū)域內(nèi)相互連通等因素,在相鄰裝置的交付檢修上盡量安排在同時(shí)進(jìn)行,特別是裝置動火時(shí)置的交付檢修上盡量安排在同時(shí)進(jìn)行,特別是裝置動火時(shí)間均按照統(tǒng)一時(shí)間(地下污水系
12、統(tǒng)處理干凈)開始。間均按照統(tǒng)一時(shí)間(地下污水系統(tǒng)處理干凈)開始。二、開停工過程組織二、開停工過程組織2 2、停工物料的退、儲情況、停工物料的退、儲情況 常減壓、焦化裝置:引罐區(qū)的催化柴油進(jìn)行循環(huán)清洗、常減壓、焦化裝置:引罐區(qū)的催化柴油進(jìn)行循環(huán)清洗、置換系統(tǒng),清洗后的柴油經(jīng)重污油線去重污油罐區(qū),再轉(zhuǎn)置換系統(tǒng),清洗后的柴油經(jīng)重污油線去重污油罐區(qū),再轉(zhuǎn)去原油罐。渣油返回焦化原料罐去原油罐。渣油返回焦化原料罐 。 催化裝置:催化汽油及清洗后的柴油經(jīng)不合格柴油線催化裝置:催化汽油及清洗后的柴油經(jīng)不合格柴油線退去輕污油罐區(qū),再轉(zhuǎn)去原油罐;雙脫、氣分、退去輕污油罐區(qū),再轉(zhuǎn)去原油罐;雙脫、氣分、MTBEMTB
13、E裝置裝置的的C4C4液化氣組分通過產(chǎn)品線轉(zhuǎn)去液化氣罐區(qū)。液化氣組分通過產(chǎn)品線轉(zhuǎn)去液化氣罐區(qū)。 重整裝置:重整裝置系統(tǒng)的油全部經(jīng)重整汽油產(chǎn)品線重整裝置:重整裝置系統(tǒng)的油全部經(jīng)重整汽油產(chǎn)品線退去重整汽油罐;液化氣通過液化氣產(chǎn)品去液化氣罐區(qū)。退去重整汽油罐;液化氣通過液化氣產(chǎn)品去液化氣罐區(qū)。二、開停工過程組織二、開停工過程組織2 2、停工物料的退、儲情況、停工物料的退、儲情況 加氫處理裝置:蠟油全部退去往催化原料罐;退蠟油加氫處理裝置:蠟油全部退去往催化原料罐;退蠟油的同時(shí),引罐區(qū)的直餾柴油改長循環(huán)清洗、置換系統(tǒng);清的同時(shí),引罐區(qū)的直餾柴油改長循環(huán)清洗、置換系統(tǒng);清洗后的柴油經(jīng)過不合格柴油線退去輕
14、污油罐區(qū),再從輕污洗后的柴油經(jīng)過不合格柴油線退去輕污油罐區(qū),再從輕污油罐區(qū)轉(zhuǎn)去原油罐。油罐區(qū)轉(zhuǎn)去原油罐。 柴油加氫裝置:直接通過柴油產(chǎn)品線退去罐區(qū)。柴油加氫裝置:直接通過柴油產(chǎn)品線退去罐區(qū)。 煤油加氫裝置:反應(yīng)系統(tǒng)和分餾系統(tǒng)的煤油通過不合煤油加氫裝置:反應(yīng)系統(tǒng)和分餾系統(tǒng)的煤油通過不合格航煤線退去罐區(qū)做柴油產(chǎn)品出廠。格航煤線退去罐區(qū)做柴油產(chǎn)品出廠。 聚丙烯裝置:聚丙烯裝置反應(yīng)系統(tǒng)的丙烯通過退丙烯聚丙烯裝置:聚丙烯裝置反應(yīng)系統(tǒng)的丙烯通過退丙烯線退去丙烯原料罐。線退去丙烯原料罐。 二、開停工過程組織二、開停工過程組織3 3、吹掃置換、吹掃置換 由于重油系統(tǒng)采用了柴油循環(huán)置換方案,大大減輕了由于重油系
15、統(tǒng)采用了柴油循環(huán)置換方案,大大減輕了重油系統(tǒng)的吹掃難度。從設(shè)備、管線打開的情況來看,柴重油系統(tǒng)的吹掃難度。從設(shè)備、管線打開的情況來看,柴油置換效果比較理想,吹掃質(zhì)量較高,杜絕了亂排亂放。油置換效果比較理想,吹掃質(zhì)量較高,杜絕了亂排亂放。 經(jīng)過精心準(zhǔn)備以及停工過程中的精心組織,利用經(jīng)過精心準(zhǔn)備以及停工過程中的精心組織,利用1010天天的時(shí)間,圓滿完成了全廠各裝置的停工及吹掃工作。在停的時(shí)間,圓滿完成了全廠各裝置的停工及吹掃工作。在停工過程中,真正實(shí)現(xiàn)了工過程中,真正實(shí)現(xiàn)了“氣不上天、油不落地氣不上天、油不落地”的安全環(huán)的安全環(huán)保目標(biāo)。保目標(biāo)。 二、開停工過程組織二、開停工過程組織重油換熱器吹掃效
16、果重油換熱器吹掃效果二、開停工過程組織二、開停工過程組織二、開停工過程組織二、開停工過程組織4 4、公用工程的物料消耗情況、公用工程的物料消耗情況-氮?dú)獾獨(dú)?二、開停工過程組織二、開停工過程組織4 4、公用工程的物料消耗情況、公用工程的物料消耗情況蒸汽蒸汽 二、開停工過程組織二、開停工過程組織4 4、公用工程的物料消耗情況、公用工程的物料消耗情況天然氣天然氣 二、開停工過程組織二、開停工過程組織5 5、安全氣體分析、安全氣體分析 為了保證檢修工作的順利進(jìn)行,停工吹掃是關(guān)鍵,檢修為了保證檢修工作的順利進(jìn)行,停工吹掃是關(guān)鍵,檢修安全是大檢修工作的基礎(chǔ),安全氣分析合格是檢修工作安全安全是大檢修工作的
17、基礎(chǔ),安全氣分析合格是檢修工作安全的必要保證。各生產(chǎn)單元根據(jù)檢修的動改情況制定了安全氣的必要保證。各生產(chǎn)單元根據(jù)檢修的動改情況制定了安全氣分析檢驗(yàn)計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)管理部作為安全氣分析協(xié)調(diào)部門,分析檢驗(yàn)計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)管理部作為安全氣分析協(xié)調(diào)部門,質(zhì)量管理組提前對每一單元的安全氣分析計(jì)劃進(jìn)行一一確認(rèn)。質(zhì)量管理組提前對每一單元的安全氣分析計(jì)劃進(jìn)行一一確認(rèn)。為了保證分析計(jì)劃的順利完成,檢驗(yàn)中心合理組織人員、優(yōu)為了保證分析計(jì)劃的順利完成,檢驗(yàn)中心合理組織人員、優(yōu)化分析設(shè)備資源,全力配合大檢修的安全氣分析?;治鲈O(shè)備資源,全力配合大檢修的安全氣分析。 本次大檢修期間動火分析共分析本次大檢修期間動火分析共分析
18、10541054個(gè),未出現(xiàn)一起分個(gè),未出現(xiàn)一起分析不及時(shí)而導(dǎo)致延誤施工和發(fā)生火災(zāi)事故。析不及時(shí)而導(dǎo)致延誤施工和發(fā)生火災(zāi)事故。 二、開停工過程組織二、開停工過程組織裝置交出簽字確認(rèn)裝置交出簽字確認(rèn)現(xiàn)場安全現(xiàn)場安全條件條件檢查確認(rèn)檢查確認(rèn)設(shè)備管線設(shè)備管線蒸煮合格蒸煮合格確認(rèn)表確認(rèn)表動設(shè)備停電動設(shè)備停電確認(rèn)表確認(rèn)表盲板確認(rèn)表盲板確認(rèn)表倒空置換倒空置換確認(rèn)表確認(rèn)表6 6、表單化管理、表單化管理二、開停工過程組織二、開停工過程組織6 6、表單化管理、表單化管理拆盲板確認(rèn)拆盲板確認(rèn)塔盤和通道板回裝確認(rèn)塔盤和通道板回裝確認(rèn)TP點(diǎn)完成情況確認(rèn)點(diǎn)完成情況確認(rèn)系統(tǒng)氮?dú)鈿饷苤脫Q確認(rèn)系統(tǒng)氮?dú)鈿饷苤脫Q確認(rèn)大修大修MOC
19、完成情況確認(rèn)完成情況確認(rèn)現(xiàn)場規(guī)格化簽字確認(rèn)現(xiàn)場規(guī)格化簽字確認(rèn)儀表聯(lián)鎖調(diào)校確認(rèn)儀表聯(lián)鎖調(diào)校確認(rèn)檢修項(xiàng)目完工確認(rèn)檢修項(xiàng)目完工確認(rèn)新老流程隔離新老流程隔離二、開停工過程組織二、開停工過程組織提提 綱綱一、開停工方案編制一、開停工方案編制二、開停工過程組織二、開停工過程組織三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn) 為了實(shí)現(xiàn)清潔停工目標(biāo),本次停工對為了實(shí)現(xiàn)清潔停工目標(biāo),本次停工對5 5個(gè)單元的個(gè)單元的1111個(gè)個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行鈍化處理,其中常減壓、焦化的塔頂系統(tǒng)及雙脫系統(tǒng)進(jìn)行鈍化處理,其中常減壓、焦化的塔頂系統(tǒng)及雙脫的局部系統(tǒng)進(jìn)行鈍化的同時(shí)進(jìn)行了除臭處理。的局部系統(tǒng)進(jìn)行鈍化
20、的同時(shí)進(jìn)行了除臭處理。 本次停工對本次停工對9 9套裝置共約套裝置共約465.155465.155噸固定床催化劑進(jìn)行噸固定床催化劑進(jìn)行了更換,了更換,4 4套裝置共約套裝置共約375375噸的固定床催化劑進(jìn)行了再生。噸的固定床催化劑進(jìn)行了再生。對連續(xù)重整裝置需死區(qū)高碳催化劑和侏儒球進(jìn)行了物理篩對連續(xù)重整裝置需死區(qū)高碳催化劑和侏儒球進(jìn)行了物理篩分。分。 三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換5 02 92 82 62 41E - 2 0 2D - 2 0 1C - 2 0 1至 連 續(xù) 重 整至 中 間 罐 區(qū)常 二 中 自 E - 1 1 9 來常 二 中 至 E - 1 1 7 A
21、液 態(tài) 烴含 硫 污 水不 凝 氣P - 2 0 2 A B 穩(wěn)定塔系統(tǒng)在裝置切穩(wěn)定塔系統(tǒng)在裝置切斷進(jìn)料時(shí)開始掃線,吹掃斷進(jìn)料時(shí)開始掃線,吹掃后,鈍化公司從穩(wěn)定塔塔后,鈍化公司從穩(wěn)定塔塔底排污線接臨時(shí)線并增加底排污線接臨時(shí)線并增加自備泵,接穩(wěn)定塔底至穩(wěn)自備泵,接穩(wěn)定塔底至穩(wěn)定塔頂回流及產(chǎn)品罐管線定塔頂回流及產(chǎn)品罐管線,配置鈍化液約,配置鈍化液約100100噸,通噸,通過自備泵和回流泵建立單過自備泵和回流泵建立單塔循環(huán),進(jìn)行穩(wěn)定塔鈍化塔循環(huán),進(jìn)行穩(wěn)定塔鈍化,在減壓塔具備鈍化條件,在減壓塔具備鈍化條件前鈍化結(jié)束,鈍化液繼續(xù)前鈍化結(jié)束,鈍化液繼續(xù)轉(zhuǎn)入減壓系統(tǒng)供減壓塔鈍轉(zhuǎn)入減壓系統(tǒng)供減壓塔鈍化使用?;?/p>
22、使用。 常減壓穩(wěn)定塔鈍化流程常減壓穩(wěn)定塔鈍化流程三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換61D-122至 罐 區(qū)至 加 氫 處 理至 罐 區(qū)至 焦 化至 安 全 放 空 系 統(tǒng)P-113A BC-301P-114A BP-116A B開 工 柴 油 來開 工 柴 油 來減壓塔鈍化流程減壓塔鈍化流程 減壓塔蒸塔結(jié)束減壓塔蒸塔結(jié)束后,將穩(wěn)定塔內(nèi)鈍化后,將穩(wěn)定塔內(nèi)鈍化液接臨時(shí)線引入減壓液接臨時(shí)線引入減壓塔,同時(shí)繼續(xù)補(bǔ)充鈍塔,同時(shí)繼續(xù)補(bǔ)充鈍化液(總量約化液(總量約600600噸)噸),各中段回流建立循,各中段回流建立循環(huán),鈍化公司從塔底環(huán),鈍化公司從塔底排污線接臨時(shí)線,自排污線接臨時(shí)線,自備泵
23、將塔底鈍化液打備泵將塔底鈍化液打入減頂循,建立全塔入減頂循,建立全塔循環(huán)鈍化,鈍化結(jié)束循環(huán)鈍化,鈍化結(jié)束后鈍化液給各容器鈍后鈍化液給各容器鈍化使用?;褂谩?三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換焦化裝置廢劑排放流程如下:焦化裝置廢劑排放流程如下: C204C204底部底部臨時(shí)線至鈍化劑泵臨時(shí)線至鈍化劑泵臨時(shí)線至臨時(shí)線至C203C203底部底部 C-203C-203底(抽出閥后隔斷閥關(guān)閉)底(抽出閥后隔斷閥關(guān)閉)P-206BP-206B至穩(wěn)定塔底出口線至穩(wěn)定塔底出口線E-205E-203A
24、E-206 E-124ADA-202A-DE-207A/B E-205E-203AE-206 E-124ADA-202A-DE-207A/B FV21801P109FV21801P109出口線出口線倒至倒至D102D102 D-102P-109A/BFV12901D-102P-109A/BFV12901冷回流至頂循環(huán)線冷回流至頂循環(huán)線全部轉(zhuǎn)至全部轉(zhuǎn)至C102C102 C102C102底底SR101A/BP-103A/BSR101A/BP-103A/B(出口接臨時(shí)線)(出口接臨時(shí)線)專用退水線專用退水線 C103C103底底SR104A/BP113 A/BSR104A/BP113 A/B接臨時(shí)線
25、至專用退水線接臨時(shí)線至專用退水線 專用退水線專用退水線碰至碰至P302P302出口臨時(shí)線出口臨時(shí)線污水汽提裝置污水汽提裝置P202P202入口入口倒倒至至B B列污水大罐列污水大罐 鈍化后的廢劑全部進(jìn)污水汽提裝置進(jìn)行處理,因鈍化后的廢劑全部進(jìn)污水汽提裝置進(jìn)行處理,因此各裝置增加了多條臨時(shí)跨線:此各裝置增加了多條臨時(shí)跨線:三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換提提 綱綱一、開停工方案編制一、開停工方案編制二、開停工過程組織二、開停工過程組織三、鈍化清洗及催化劑更換三、鈍化清洗及催化劑更換四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)1 1、放空系統(tǒng)的吹掃、放空系統(tǒng)的吹掃 由于火炬系統(tǒng)管線管徑大、管線長,
26、沒有保溫,因此蒸汽吹掃難由于火炬系統(tǒng)管線管徑大、管線長,沒有保溫,因此蒸汽吹掃難度較大度較大 。在停工后,為保證。在停工后,為保證“氣不上天氣不上天”,各裝置都是采用密閉吹,各裝置都是采用密閉吹掃,罐頂、塔頂?shù)姆趴站€都是對著火炬系統(tǒng)排放的,在多套裝置同時(shí)掃,罐頂、塔頂?shù)姆趴站€都是對著火炬系統(tǒng)排放的,在多套裝置同時(shí)蒸塔、蒸罐的時(shí)候,大量的蒸汽被排到火炬系統(tǒng)管線里,使火炬系統(tǒng)蒸塔、蒸罐的時(shí)候,大量的蒸汽被排到火炬系統(tǒng)管線里,使火炬系統(tǒng)管線的溫度達(dá)到了管線的溫度達(dá)到了100100左右,蒸汽從火炬頭排出系統(tǒng),并沒有產(chǎn)生左右,蒸汽從火炬頭排出系統(tǒng),并沒有產(chǎn)生水擊現(xiàn)象,通過現(xiàn)場標(biāo)識發(fā)現(xiàn),管線也不產(chǎn)生位移等
27、意外情況。裝置水擊現(xiàn)象,通過現(xiàn)場標(biāo)識發(fā)現(xiàn),管線也不產(chǎn)生位移等意外情況。裝置的密閉吹掃對火炬放空系統(tǒng)的吹掃貢獻(xiàn)很大。的密閉吹掃對火炬放空系統(tǒng)的吹掃貢獻(xiàn)很大。 為了確?;鹁嫦到y(tǒng)管線吹掃合格,在各生產(chǎn)裝置蒸塔、蒸罐結(jié)束為了確?;鹁嫦到y(tǒng)管線吹掃合格,在各生產(chǎn)裝置蒸塔、蒸罐結(jié)束后,又在裝置火炬罐出口管線上給蒸汽吹掃了后,又在裝置火炬罐出口管線上給蒸汽吹掃了2424個(gè)小時(shí)。在停吹掃火個(gè)小時(shí)。在停吹掃火炬系統(tǒng)管線的蒸汽之前,給火炬系統(tǒng)充氮?dú)?,避免火炬系統(tǒng)產(chǎn)生負(fù)壓炬系統(tǒng)管線的蒸汽之前,給火炬系統(tǒng)充氮?dú)猓苊饣鹁嫦到y(tǒng)產(chǎn)生負(fù)壓。在蒸汽和氮?dú)獾拇祾吆椭脫Q下火炬系統(tǒng)管線較容易的吹掃合格,達(dá)。在蒸汽和氮?dú)獾拇祾吆椭脫Q下
28、火炬系統(tǒng)管線較容易的吹掃合格,達(dá)到了動火的條件。到了動火的條件。 四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)2 2、生產(chǎn)裝置密閉吹掃、生產(chǎn)裝置密閉吹掃 在本次停工大檢修期間,各生產(chǎn)裝置采用的都是密閉吹掃的方式在本次停工大檢修期間,各生產(chǎn)裝置采用的都是密閉吹掃的方式,密閉吹掃對于青島煉化這個(gè)沿海城市的煉廠來說尤為重要,密閉吹,密閉吹掃對于青島煉化這個(gè)沿海城市的煉廠來說尤為重要,密閉吹掃不僅僅減少了有毒、有害、有臭味的氣體的排放,而且還減少了大掃不僅僅減少了有毒、有害、有臭味的氣體的排放,而且還減少了大量的含油、含鹽污水的隨地排放,給生產(chǎn)裝置大檢修營造了一個(gè)相對量的含油、含鹽污水的隨地排放,給生產(chǎn)裝置大檢修營造
29、了一個(gè)相對比較清潔的檢修環(huán)境,給周邊的村鎮(zhèn)樹立了一個(gè)良好的企業(yè)形象。但比較清潔的檢修環(huán)境,給周邊的村鎮(zhèn)樹立了一個(gè)良好的企業(yè)形象。但是由于設(shè)計(jì)原因,密閉吹掃不可能做到完全的密閉吹掃。部分裝置在是由于設(shè)計(jì)原因,密閉吹掃不可能做到完全的密閉吹掃。部分裝置在吹掃過程中現(xiàn)場的油氣味依然很大,例如重整裝置苯和二甲苯產(chǎn)品檢吹掃過程中現(xiàn)場的油氣味依然很大,例如重整裝置苯和二甲苯產(chǎn)品檢驗(yàn)罐上只有呼吸閥,并沒有放火炬的管線,檢驗(yàn)罐在蒸罐的時(shí)候只能驗(yàn)罐上只有呼吸閥,并沒有放火炬的管線,檢驗(yàn)罐在蒸罐的時(shí)候只能對著大氣排放。對著大氣排放。 四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)3 3、退油進(jìn)原油罐、退油進(jìn)原油罐 在停工之前生產(chǎn)技
30、術(shù)管理部按公司要求拉低原油的庫存,給大檢在停工之前生產(chǎn)技術(shù)管理部按公司要求拉低原油的庫存,給大檢修停工期間各生產(chǎn)裝置退油騰出了空間。在各生產(chǎn)裝置停工期間,尤修停工期間各生產(chǎn)裝置退油騰出了空間。在各生產(chǎn)裝置停工期間,尤其是對于常減壓、焦化、催化和加氫處理這樣的重油裝置,不僅要把其是對于常減壓、焦化、催化和加氫處理這樣的重油裝置,不僅要把裝置里的重油退到罐區(qū)去,還要用柴油置換、清洗系統(tǒng),因此在停工裝置里的重油退到罐區(qū)去,還要用柴油置換、清洗系統(tǒng),因此在停工期間,各裝置污油的產(chǎn)量非常的大,輕污油罐區(qū)和重污油罐區(qū)的儲量期間,各裝置污油的產(chǎn)量非常的大,輕污油罐區(qū)和重污油罐區(qū)的儲量不能滿足各生產(chǎn)裝置停工期
31、間產(chǎn)生的污油量。在合理安排各生產(chǎn)裝置不能滿足各生產(chǎn)裝置停工期間產(chǎn)生的污油量。在合理安排各生產(chǎn)裝置不同物料退油去向的同時(shí),把裝置產(chǎn)生的污油,通過不合格汽、柴油不同物料退油去向的同時(shí),把裝置產(chǎn)生的污油,通過不合格汽、柴油線和重污油線送去輕污油罐區(qū)和重污油罐區(qū),然后再轉(zhuǎn)去原油罐區(qū),線和重污油線送去輕污油罐區(qū)和重污油罐區(qū),然后再轉(zhuǎn)去原油罐區(qū),待開工時(shí)回?zé)挘@樣不僅解決了污油的存儲問題,而且還為裝置停工待開工時(shí)回?zé)挘@樣不僅解決了污油的存儲問題,而且還為裝置停工退油節(jié)省了時(shí)間。退油節(jié)省了時(shí)間。四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)4 4、催化柴油清洗、催化柴油清洗 目前國內(nèi)石化行業(yè)對常減壓、焦化等重油裝置超級清洗
32、時(shí)所用的目前國內(nèi)石化行業(yè)對常減壓、焦化等重油裝置超級清洗時(shí)所用的清洗劑是以催化柴油為母液制成的,清洗溫度可以提高到清洗劑是以催化柴油為母液制成的,清洗溫度可以提高到105105150, 150, 對大分子烴類物質(zhì),甚至高對大分子烴類物質(zhì),甚至高C/HC/H比的瀝青質(zhì)、膠質(zhì)的化學(xué)滲透比的瀝青質(zhì)、膠質(zhì)的化學(xué)滲透、溶解作用都很強(qiáng),清洗效果好。因此在裝置停工前,生產(chǎn)技術(shù)管理、溶解作用都很強(qiáng),清洗效果好。因此在裝置停工前,生產(chǎn)技術(shù)管理部專門儲存了一罐催化柴油,為常減壓和焦化裝置停工退油后置換、部專門儲存了一罐催化柴油,為常減壓和焦化裝置停工退油后置換、清洗系統(tǒng)做準(zhǔn)備。經(jīng)過催化柴油的置換和清洗后,常減壓和
33、焦化裝置清洗系統(tǒng)做準(zhǔn)備。經(jīng)過催化柴油的置換和清洗后,常減壓和焦化裝置在系統(tǒng)吹掃方面不僅縮短了吹掃周期,為大檢修贏得了時(shí)間,而且還在系統(tǒng)吹掃方面不僅縮短了吹掃周期,為大檢修贏得了時(shí)間,而且還為公司節(jié)省了大量的吹掃蒸汽、氮?dú)夂退?,達(dá)到了節(jié)能減排的目的。為公司節(jié)省了大量的吹掃蒸汽、氮?dú)夂退?,達(dá)到了節(jié)能減排的目的。 四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)5 5、儲運(yùn)球罐儲存氮?dú)馀浜戏趴障到y(tǒng)吹掃、儲運(yùn)球罐儲存氮?dú)馀浜戏趴障到y(tǒng)吹掃 1208-009#1208-009#罐在裝置大檢修停工前已經(jīng)檢修完畢,一直沒有投用罐在裝置大檢修停工前已經(jīng)檢修完畢,一直沒有投用;1208-011#1208-011#罐為了檢罐已經(jīng)氮?dú)庵?/p>
34、換合格,但是還沒有開人孔,恰罐為了檢罐已經(jīng)氮?dú)庵脫Q合格,但是還沒有開人孔,恰逢低壓火炬系統(tǒng)管線吹掃,在各生產(chǎn)裝置用蒸汽吹掃火炬系統(tǒng)管線結(jié)逢低壓火炬系統(tǒng)管線吹掃,在各生產(chǎn)裝置用蒸汽吹掃火炬系統(tǒng)管線結(jié)束后,由束后,由1208-0091208-009、011#011#罐泄壓,用罐中的氮?dú)獯祾摺⒅脫Q低壓火炬罐泄壓,用罐中的氮?dú)獯祾?、置換低壓火炬系統(tǒng)在罐區(qū)的末端管線。同時(shí),思遠(yuǎn)公司專門騰出一個(gè)液化氣球罐來系統(tǒng)在罐區(qū)的末端管線。同時(shí),思遠(yuǎn)公司專門騰出一個(gè)液化氣球罐來存儲氮?dú)猓浜瞎迏^(qū)末端火炬線的吹掃。球罐的容量大,因此在置換存儲氮?dú)?,配合罐區(qū)末端火炬線的吹掃。球罐的容量大,因此在置換、吹掃罐區(qū)低壓火炬管線時(shí)氮?dú)饬髁看螅祾咝Ч容^好。、吹掃罐區(qū)低壓火炬管線時(shí)氮?dú)饬髁看?,吹掃效果比較好。 四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)四、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)6 6、提前做好充分準(zhǔn)備,不斷優(yōu)化統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)、提前做好充分準(zhǔn)備,不斷優(yōu)化統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò) 由于裝置檢修后開工需要過氣密、升溫、干燥、熱緊等諸多關(guān)卡由于裝置檢修后開工需要過氣密、升溫、干燥、熱緊等諸多關(guān)卡,任何一關(guān)卡的通過都不會一帆風(fēng)順的,作為公司單系列裝置
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