獨(dú)山子石化公司乙烯鉗工五區(qū)_第1頁
獨(dú)山子石化公司乙烯鉗工五區(qū)_第2頁
獨(dú)山子石化公司乙烯鉗工五區(qū)_第3頁
獨(dú)山子石化公司乙烯鉗工五區(qū)_第4頁
獨(dú)山子石化公司乙烯鉗工五區(qū)_第5頁
已閱讀5頁,還剩29頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、12計(jì)劃階段計(jì)劃階段小組概況小組概況實(shí)施階段實(shí)施階段 效果效果檢查階段檢查階段總結(jié)階段總結(jié)階段 前前 言言 3410P211泵是乙烯裝置裂解氣壓縮機(jī)10K201的重要輔助設(shè)備,系進(jìn)口柱塞式計(jì)量泵,四臺(tái)計(jì)量泵串聯(lián)由一臺(tái)電機(jī)提供動(dòng)力,分別向201壓縮機(jī)一、二、三、四段缸注水,起到防止葉輪結(jié)垢并降溫,使壓縮機(jī)出口溫度保持在90度以下;由于是進(jìn)口設(shè)備,泵故障后,配件供貨周期長(zhǎng),造成該泵基本處于停用狀態(tài)。如果停用,將直接造成10K201壓縮機(jī)降負(fù)荷,使乙烯量降低10%。5單單 位位乙烯鉗工小組成立日期小組成立日期2007.1.22小組名稱小組名稱鉗工五區(qū)QC小組廠登記注冊(cè)號(hào)廠登記注冊(cè)號(hào)Y84課課 題題消

2、除10K201壓縮機(jī)一段沖洗泵故障小小 組組 成成 員員姓名姓名性性別別族族別別年年齡齡文化程度文化程度職務(wù)或工種職務(wù)或工種參加參加QC學(xué)習(xí)情況學(xué)習(xí)情況宋波男漢37本科副主任合格馬進(jìn)男回28本科安全工程師合格程君男漢37本科班長(zhǎng)合格夏隆生男漢34大專班員合格王路龍男漢34大專技術(shù)員合格祝雄新男漢36大專技術(shù)員合格張?bào)w春男漢25大專班員合格宋守信男漢25本科班員合格組長(zhǎng)組長(zhǎng)肖光宇男漢27本科技術(shù)員合格6消除消除10K20110K201壓縮機(jī)一段沖洗泵故障壓縮機(jī)一段沖洗泵故障 廠部要求消除設(shè)備故障廠部要求消除設(shè)備故障單位:次單位:次 10 5 0曲柄斷裂曲柄斷裂2對(duì)輪軸頭磨損對(duì)輪軸頭磨損67P-1

3、 制定目標(biāo)08單位:次 現(xiàn)狀目標(biāo)8P-2 目標(biāo)可行性分析序序號(hào)號(hào)影響因素影響因素調(diào)查時(shí)間調(diào)查時(shí)間頻數(shù)頻數(shù)(次)(次)累計(jì)頻累計(jì)頻數(shù)(次)數(shù)(次)累計(jì)百分累計(jì)百分?jǐn)?shù)(數(shù)(% %)1 1對(duì)輪軸頭磨損2007年4月66752 2曲柄斷裂2007年4月28100頻次頻次對(duì)輪軸頭磨損對(duì)輪軸頭磨損曲柄斷裂曲柄斷裂 0 0 2 2 4 4 6 68 8101025255050757510010075%75%結(jié)論:對(duì)輪軸頭磨損占結(jié)論:對(duì)輪軸頭磨損占75%75%是是10P21110P211一段泵故障的主要問題。一段泵故障的主要問題。9 我們的目標(biāo)一定能夠達(dá)到。1、10P211是201壓縮機(jī)的重要輔助設(shè)備 2、由

4、于對(duì)輪軸頭磨損,當(dāng)傳遞扭矩時(shí)造成曲柄處產(chǎn)生應(yīng)力集中,造成曲柄斷裂。3、10P211二、三、四段未出現(xiàn)對(duì)輪軸頭磨損現(xiàn)象 。10P-3 原因分析對(duì)輪軸頭磨損軸頭應(yīng)力集中對(duì)中未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)對(duì)輪未裝配到位1、4段泵間距離較大距對(duì)中出現(xiàn)偏差泵基礎(chǔ)變形系統(tǒng)背壓不穩(wěn)定傳遞功率增加配合長(zhǎng)度短緩沖器壓力低對(duì)輪和軸出現(xiàn)滑動(dòng)對(duì)輪頂絲未緊固軸強(qiáng)度低軸材質(zhì)差11 要因確認(rèn)計(jì)劃表序序號(hào)號(hào)末端因素末端因素確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方法確認(rèn)方法標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人完成時(shí)間完成時(shí)間1軸材質(zhì)差軸材質(zhì)查閱設(shè)備資料是否符合10P211運(yùn)行工況宋波程君2007年3月2緩沖器壓力低緩沖器壓力測(cè)壓力25bar宋波夏隆生2007年3月3對(duì)輪未裝配到位

5、軸和對(duì)輪長(zhǎng)度測(cè)量配合長(zhǎng)度50mm馬進(jìn)程君2007年3月41、4段泵間距離較大距對(duì)輪和軸配合長(zhǎng)度測(cè)量長(zhǎng)度50mm宋波肖光宇2007年3月5泵基礎(chǔ)變形基礎(chǔ)水平度測(cè)量水平度0.1/1000宋波馬進(jìn)2007年3月6對(duì)中未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查對(duì)中打表測(cè)量對(duì)中軸向0.03mm徑向0.05mm馬進(jìn)王路龍2007年3月7對(duì)輪頂絲未緊固對(duì)輪和軸有無滑動(dòng)盤車有無相對(duì)運(yùn)動(dòng)馬進(jìn)肖光宇2007年3月12P-3 要因分析P-3-1 對(duì)原因分析中的未端因素進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),找出主要原因。結(jié)論:軸材質(zhì)差不是主要因素結(jié)論:軸材質(zhì)差不是主要因素 驗(yàn)證一:軸材質(zhì)差 蝸桿軸材質(zhì)40Cr,4550HRC調(diào)質(zhì)鋼。13驗(yàn)證二:緩沖器壓力低 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)

6、地檢查和調(diào)試時(shí),發(fā)現(xiàn)隨計(jì)量10P211一段泵流量的增加出現(xiàn)系統(tǒng)背壓不穩(wěn)定。緩沖器是用來問題系統(tǒng)壓力保障系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,當(dāng)緩沖器壓力低于標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)就不能起到的緩沖作用。同時(shí),用壓力表測(cè)量緩沖器的壓力為15 bar,低于標(biāo)準(zhǔn)要求25bar。結(jié)論:緩沖器壓力低是主要因素。結(jié)論:緩沖器壓力低是主要因素。14驗(yàn)證三:對(duì)輪未裝配到位 在安裝對(duì)輪時(shí),用200目砂紙打磨軸頭、對(duì)輪、鍵、鍵槽。裝配后卡尺測(cè)量軸頭伸長(zhǎng)量為50mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求的配合長(zhǎng)度50mm。結(jié)論:對(duì)輪未裝配到位不是主要原因。結(jié)論:對(duì)輪未裝配到位不是主要原因。15驗(yàn)證四:1、4段泵間距較大 10P211是四段,其中2、3、4段公用一個(gè)基礎(chǔ),由于生

7、產(chǎn)需要1段臨時(shí)加上,在安裝泵的時(shí)候沒有充分考慮到聯(lián)軸器的長(zhǎng)度要求,在泵運(yùn)行一段時(shí)間后檢查對(duì)輪向外移動(dòng)造成對(duì)輪和軸配合長(zhǎng)度變短,對(duì)輪出現(xiàn)5mm間隙,測(cè)量配合長(zhǎng)度為45mm。低于標(biāo)準(zhǔn)配合長(zhǎng)度50mm。結(jié)論:結(jié)論:1 1、4 4段泵間距離較大是主要原因。段泵間距離較大是主要原因。16驗(yàn)證五:泵基礎(chǔ)變形水平尺測(cè)量水平度為0.5/1000,高于0.1/1000標(biāo)準(zhǔn)要求 結(jié)論:泵基礎(chǔ)變形是主要原因。結(jié)論:泵基礎(chǔ)變形是主要原因。17驗(yàn)證六:對(duì)中未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論:對(duì)中未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)不是主要原因。結(jié)論:對(duì)中未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)不是主要原因。 通過查看檢修記錄,10P211一段和四段對(duì)中軸向 為-0.02mm、徑向?yàn)?.04mm

8、,標(biāo)準(zhǔn)為軸向0.03mm、徑向0.05mm。 18驗(yàn)證七 :對(duì)輪頂絲未緊固在停機(jī)時(shí)對(duì)10P211進(jìn)行盤車未有發(fā)現(xiàn)對(duì)輪和軸頭出現(xiàn)相對(duì)運(yùn)動(dòng),同時(shí)檢查頂絲未有松動(dòng)現(xiàn)象。結(jié)論:結(jié)論:對(duì)輪頂絲未緊固不是主要原因。對(duì)輪頂絲未緊固不是主要原因。19P-3-2 確認(rèn)影響對(duì)輪軸頭磨損的主要原因 經(jīng)過對(duì)所有末端因素的逐條確認(rèn),確認(rèn)造成對(duì)輪軸頭磨損的主要原因是:1. 緩沖器壓力低2. 1、4段泵間距離較大3. 泵基礎(chǔ)變形20 根據(jù)原因分析,圍繞主要因素制定對(duì)策。根據(jù)原因分析,圍繞主要因素制定對(duì)策。P-4 制定對(duì)策序序號(hào)號(hào)主要原主要原因因?qū)Σ邔?duì)策目標(biāo)目標(biāo)措施措施負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人完成完成時(shí)間時(shí)間工作工作地點(diǎn)地點(diǎn)1緩沖器壓力

9、低增大壓力壓力達(dá)25bar采用高壓氮?dú)獬鋲核尾R進(jìn)2007年4月650機(jī)房21、4段泵間距離較大 延長(zhǎng)對(duì)輪配合長(zhǎng)度對(duì)輪配合長(zhǎng)度達(dá)50mm配合車工加工新的對(duì)輪宋波馬進(jìn)2007年4月車工班組3泵基礎(chǔ)變形加固機(jī)座平面度達(dá)到0.1/1000框架機(jī)座焊接肋板宋波夏隆生2007年4月設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)21D-1 增大緩沖器壓力一段:MB 140 R 70 H 10 / VV3.Z;系統(tǒng)工作壓力:1.0MPa;釋放閥設(shè)定壓力:1.2 MPa流量沖程34%50%80%100%出口壓力0.60.8 MPa1.01.4 MPa1.22.0 MPa1.42.4 MPa內(nèi)置壓力釋放閥正常少量釋放明顯釋放明顯釋放22D-1-1

10、高壓氮?dú)饩€充壓23D-1-2 改進(jìn)后數(shù)據(jù)記錄一段:MB 140 R 70 H 10 / VV3.Z;系統(tǒng)工作壓力:1.0MPa;釋放閥設(shè)定壓力:1.2 MPa流量沖程34%50%80%100%出口壓力0.60.8 MPa0.70.9 MPa0.91.1MPa1.11.2MPa內(nèi)置壓力釋放閥正常正常正常正常結(jié)論:結(jié)論:對(duì)策實(shí)施前因緩沖器壓力低而造成設(shè)備在更高系統(tǒng)對(duì)策實(shí)施前因緩沖器壓力低而造成設(shè)備在更高系統(tǒng)負(fù)載下工作,實(shí)施后消除。負(fù)載下工作,實(shí)施后消除。24D-2 消除1、4段泵間距離較大 1、4段泵間距離較大,是由于1、4段泵間距離是安裝泵時(shí)未考慮到對(duì)輪的尺寸設(shè)計(jì)的,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行后,在軸向

11、力的作用下,對(duì)輪被拉出5mm,造成對(duì)輪和軸配合長(zhǎng)度變短。 25 D-2-1 加工新的對(duì)輪26 D-2-2 檢查配合長(zhǎng)度結(jié)論:結(jié)論:實(shí)施后對(duì)輪和軸配合長(zhǎng)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后對(duì)輪和軸配合長(zhǎng)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)50mm50mm,消除,消除1 1、4 4段段泵間距離較大造成的影響。泵間距離較大造成的影響。2007年4月,通過運(yùn)行后,檢查對(duì)輪和軸的配合長(zhǎng)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 50mm。 27D-3 消除泵基礎(chǔ)變形 由于10P211一段泵公用底座采用框架結(jié)構(gòu),與2、3、4泵不是同一個(gè)基礎(chǔ),所以在水泥基座灌漿完成收縮后,產(chǎn)生局部變形,導(dǎo)致傳動(dòng)軸對(duì)中出現(xiàn)偏差;泵公用框架底座的上、下底面均經(jīng)過加工,如果水泥底座的水平基準(zhǔn)不平,緊固框架

12、底座后也會(huì)導(dǎo)致上底面不平整。 28D-3-1 加固框架結(jié)構(gòu)基座 2007年4月,對(duì)10P211一段框架結(jié)構(gòu)機(jī)座焊接肋板,加固機(jī)座,減小基礎(chǔ)變形對(duì)機(jī)座的影響。 29D-3-2 運(yùn)行檢查 結(jié)論:結(jié)論:改進(jìn)后機(jī)座達(dá)到泵要求標(biāo)準(zhǔn),消除泵基礎(chǔ)變形造成的影響。改進(jìn)后機(jī)座達(dá)到泵要求標(biāo)準(zhǔn),消除泵基礎(chǔ)變形造成的影響。2007年4月,通過運(yùn)行后,檢查機(jī)座水平對(duì)未有變化,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求0.1/1000。 30項(xiàng) 目活動(dòng)前小組目標(biāo)活動(dòng)后故障次數(shù)800活動(dòng)目標(biāo)值活動(dòng)目標(biāo)值08活動(dòng)前活動(dòng)前 C-1 效果對(duì)比現(xiàn)狀值現(xiàn)狀值0311)乙烯增量效益 根據(jù)乙烯車間提供的工藝數(shù)據(jù),如果10P211一段出現(xiàn)故障,達(dá)不到對(duì)201壓縮機(jī)除垢

13、和降溫的作用,將降低10K210壓縮機(jī)負(fù)荷,使乙烯量降低10%;目前的每天乙烯產(chǎn)量為700噸,則每天影響乙烯量為70噸;故障檢修需要7天時(shí)間(進(jìn)口配件),按乙烯的折合價(jià)格4000元/噸;乙烯增量效益:乙烯增量效益:70707 74000=1964000=196萬元。萬元。2)配件效益: 根據(jù)庫房提供的數(shù)據(jù),211配件的價(jià)格為20萬,消除故障可以節(jié)約配件費(fèi)用為20萬元。3)人工效益: 檢修10P211需要5人7天時(shí)間;每人每天費(fèi)用根據(jù)財(cái)務(wù)提供的數(shù)據(jù)每人每天需要50元,507=350元。 C2 經(jīng)濟(jì)效益活動(dòng)后活動(dòng)后 經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益:1960000+200000+350 =1960000+200000+350

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論