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文檔簡介

1、深圳市奧的電子有限公司管理評審報告評審內(nèi)容:一、總經(jīng)理致詞,報告組織架構(gòu)和資源配備狀況 首先,感謝在座各位為公司推行ISO9001質(zhì)量體系所作的各種努力,公司在近段時間的變化能明顯地感覺到,隨著ISO9001和5S的推行,使我們的管理水平在軟件和硬件上都上了一個臺階,為了用事實來證明這一點,我們特地召開這次管理評審會議,對公司的各管理要素和質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性進行評審。為了建立ISO9001這個質(zhì)量管理平臺,公司投入了大量的人力、物力和財力作為推行的基礎(chǔ),任命了李炳城為管理者代表,成立了由李炳城與各部門主管組成的ISO推行委員會和5S推行小組,公司的組織架構(gòu)為總經(jīng)理負責(zé)制,下設(shè)市場部、

2、開發(fā)部、采購部、PMC部、行政部、ISO辦公室、生產(chǎn)部、品管部、工程部等9個部門。二、品質(zhì)體系的建立和文件的運行狀況報告 自2009年進入ISO9001:2008認證輔導(dǎo)以來,在柳祚兵老師的輔導(dǎo)下,其品質(zhì)體系已于3月份初步建立,并在以后試運行中得到逐步規(guī)范和完善,質(zhì)量體系主體文件經(jīng)過反復(fù)討論、審查、修改,于2009年7月編制完畢,并經(jīng)過三級會審后于月底受控發(fā)放,至今運行四個月,其間文件體系得到逐步充實、完善,現(xiàn)在其編制品質(zhì)手冊1冊,程序文件24個,三階文件65個(其中生產(chǎn)、檢驗類作業(yè)指導(dǎo)書37個),表單及相關(guān)附件表單116份,通過這段時間的運行,特別是一次內(nèi)審,覺得文件體系是比較完善的,文件的

3、編制基本是切合實際的,符合“簡單、實用、有效、受控”的文件編寫基本原則,與實際操作的吻合情況相對較好。三、品質(zhì)系統(tǒng)計劃和展望 我們于今天進行第一次管理評審,并計劃于半年左右進行第二次管理評審,對質(zhì)量管理體系,包括整個管理的基本要素進行一次完整的診斷、評審;并預(yù)計于12月底進行ISO9001:2008質(zhì)量管理體系正式認證評審,通過這一系列的評審,特別是通過正式認證一定會使公司的質(zhì)量管理體系更加完善、實用、有效。四、內(nèi)部品質(zhì)審核狀況報告 本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項10個,其中生產(chǎn)部3項、工程部2項、PMC部(倉庫)2項、開發(fā)部1項、品管部2項,已書面提交相關(guān)部門制定糾正預(yù)防措施,并按糾正措施完成時間改

4、善。五、公司具體的目標達成情況如下:公司具體的目標達成情況如下:9月份制程出錯率為2%;10月份 出錯率為2.2%;11月份出錯率為1.5%。制程出錯點、原因及對策:零件裝配個別出錯:原因:操作者對電子零件標稱值意識差,分辨能力較差,班組長基礎(chǔ)管理不足,對細節(jié)質(zhì)量控制不嚴,對品質(zhì)目標中優(yōu)良品質(zhì)出自每一細微制造過程未理解重視。對策:對操作者加強品質(zhì)意識教育,加大培訓(xùn)力度,制定此類問題的處罰措施。產(chǎn)品外觀插件有小部分歪斜現(xiàn)象:原因:操作者工作馬虎、不認真、不仔細,加工后未做好自檢。 操作者部分新近員工,對生產(chǎn)工藝未熟悉造成。 對策:加強員工的質(zhì)量意識教育,增強其責(zé)任感,要求完工后必須進行自檢,并制

5、定相應(yīng)的處罰措施。 對新員工進行培訓(xùn)上崗,班組長對操作員工進行針對性的培訓(xùn)。上料錯誤,與樣品不符:原因:4月份SMT機房錯將22P(NPO材質(zhì))SMD電容,上到22P(X7R材質(zhì))的零件位置,主要是操作者夜班疲累,精神不集中,工作馬虎,沒有進行二次核對。不同產(chǎn)品的同種材料亂調(diào)用,導(dǎo)致訂單出貨混亂。 測量器具偏差,導(dǎo)致測量不準確,如5月份有一臺頻譜儀校驗的產(chǎn)品存在授信距離短。 下工序未互檢,導(dǎo)致誤差積累,完工后未自檢, AR237 PCBA 到了裝配的時候才發(fā)現(xiàn)線材顏色與樣品對照錯誤。 對策:對操作者進行技能培訓(xùn),加強識別零部件能力,盡量不安排通宵夜班。 對材料管理嚴格執(zhí)行5S也嚴格執(zhí)行按單使用

6、。 對所有儀器定期外校和內(nèi)校,保證儀器工具精準。 對員工增加培訓(xùn)力度,向他們貫徹自檢和互檢的理念,深入落實。 補焊焊接質(zhì)量差(虛焊、錫點過大):原因:質(zhì)量意識不強,新近員工未熟練。對策:對操作者進行技能培訓(xùn),限期考核,淘汰不合格者,加強質(zhì)量意識教育,制定相應(yīng)獎懲措施。操作不規(guī)范,違反操作規(guī)程,損作外觀:原因:操作者不了解操作要求。 操作者了解操作要求,但覺得麻煩、費時,不按要求操作,如去除塑膠外殼毛刺。對策:對操作者進行培訓(xùn)考核。 對違反操作規(guī)范者進行處罰,通報批評,限期反省考核,不合格者淘汰。客戶投訴:1-11月份4次 客戶投訴內(nèi)容、原因及對策:佳之瑩投訴產(chǎn)品外觀不良,有劃傷外殼的產(chǎn)品5pc

7、s原因1:可能因運輸過程造成。原因2:肯能因包裝前撞擊其它硬物造成,而包裝人員在包裝時沒做好全面檢查。對策1:開考慮對包裝保護進行改進,或?qū)ふ腋玫倪\輸 方式;對策2:加強對包裝人員的培訓(xùn),尤其不熟練的人必須培訓(xùn)到位;盡量安排熟練、責(zé)任 心強的人做包裝前的檢查工作。西西利A867控制板充電功能6pcs指示燈不正常,充電時不能正常指示工作狀態(tài)。原因:虛焊的有4pcs,另外2pcs為錫渣造成短路。對策:加強工藝改進改善,做好各方面問題預(yù)見,從而做好預(yù)防措施。西西利A867 多焊接了兩根線材原因:客戶在我們出貨后才要求的變更,結(jié)果客戶收到貨時產(chǎn)品多出了兩根線材。對策:加強客戶溝通,減少此類事件。佳之

8、瑩,投訴試產(chǎn)門鈴產(chǎn)品個別出現(xiàn)聲音小。原因:開發(fā)部設(shè)計參數(shù)為調(diào)整為最佳,導(dǎo)致部分試產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)異常,電容毀壞。對策:開發(fā)部加強設(shè)計的周密測試和破壞性實驗。客戶投訴絕大部分是開發(fā)部和生產(chǎn)部導(dǎo)致,改善這些問題的對策如下:設(shè)計部改善對策:全面評估設(shè)計工程師的設(shè)計能力; 針對目前現(xiàn)狀,制定培訓(xùn)計劃; 對工程師進行定期測試; 將所有歷來的客戶投訴匯總成冊,對工程師專項培訓(xùn);生產(chǎn)部改善對策: 加強工藝不良品的定時演示,讓作業(yè)員工警覺; 做好員工的培訓(xùn)和考核; 生產(chǎn)現(xiàn)場的管理,定期定點跟蹤現(xiàn)場;三、客戶滿意度為94%,其中,品質(zhì)滿意:93.4%;配合度:96%;服務(wù)滿意:93%;交期滿意:93.5%客戶不滿意內(nèi)

9、容、原因及對策:佳之瑩:交貨期較長。原因:今年9月份訂單太多,有小部分產(chǎn)品未能按時交貨。對策:加強交貨計劃的預(yù)算,以及更好的配套資源。西西利:交貨期不準時。原因:ROHS物料檢測不通過原因,要求供應(yīng)商重新供貨,影響了交期。對策:加強對特殊物料監(jiān)管,充分預(yù)計可能發(fā)生的情況,確保正常生產(chǎn)正常交貨。四、一次交驗合格率95%今年1月至11月期間統(tǒng)計門鈴97%,模型控制板94%,其它成品96%,公司總體一次交驗合格率為95.6%。 主要存在的問題的原因和對策: 1、門鈴系列OEM訂單:AT222 發(fā)射機存在電池反裝耗盡的問題。 原因:設(shè)計上未考慮到此問題,客戶也未提出,問題發(fā)現(xiàn)后需要更正,導(dǎo)致延長了交驗

10、時間延遲。 對策:整理好各時段發(fā)生過的問題,做好總結(jié),舉一反三,對以后類似的問題杜絕再發(fā)生。 2、模型控制板訂單:A859客戶測得距離不夠。 原因:A859距離處于客戶設(shè)定范圍的臨界狀態(tài),有少量由于異地環(huán)境不同,出現(xiàn)小部分產(chǎn)品距離不足。 對策:各產(chǎn)品應(yīng)做好有充分的預(yù)留值,避免出現(xiàn)臨界距離而不能交驗。一開始設(shè)計部門就要考慮客戶的要求是否能夠充分做到,故往后要做好這方面的客戶溝通。 3、其它未能一次交驗均屬于產(chǎn)品不良品超標。 原因:作業(yè)人員,F(xiàn)QC疏忽所致。 對策:加強工藝不良品的定時演示,讓作業(yè)員工警覺; 做好員工的培訓(xùn)和考核; 生產(chǎn)現(xiàn)場的管理,以及制定獎懲制度等。五、交期達成率97%今年1月至

11、11月共接訂單167批次,其中訂單期限內(nèi)交付的164批。 存在問題的原因及對策:OEM客戶的遙控開關(guān)插座。原因:與客戶的溝通存在誤會,最終出貨時,客戶說是要通過ETL認證,事實上我們認為不需要。對策:市場部接單時加強客戶溝通,擬定較為完整的合同模式。西西利A867ROHS訂單。原因:ROHS物料檢測不通過原因,要求供應(yīng)商重新供貨,影響了交期。對策:加強對特殊物料監(jiān)管,充分預(yù)計可能發(fā)生的情況,確保正常生產(chǎn)正常交貨。佳之瑩:交貨期較長。原因:今年9月份訂單太多,有小部分產(chǎn)品未能按時交貨。對策:加強交貨計劃的預(yù)算,及提前做好配套資源。六、生產(chǎn)達成率99%今年1月至11月期間統(tǒng)計,生產(chǎn)任務(wù)在計劃內(nèi)完成

12、的批次為162批,總計劃共167批次,生產(chǎn)達成率 97%,未能達到目標。存在問題的原因及對策:物料的未能準時到達。原因:由于采購周期短,或者是個別材料比較偏門造成對策:市場部級PMC計劃時應(yīng)充分考慮采購周期以及物料采購難度。資源限制。原因:訂單大部分集中在8-11月份,一時間人力資源和配套硬件無法跟上。對策:市場部對訂單可干預(yù)情況下做好調(diào)配,或者預(yù)見性的對可以備庫存的產(chǎn)品在淡季進行備貨,以緩解訂單過于集中在某一時段。技術(shù)更改或客戶更改。原因:開發(fā)部的技術(shù)變更或客戶的變更。對策:對于每一款產(chǎn)品工程部及品質(zhì)部加強各種環(huán)境下的測試,及時提出一些可能發(fā)生的問題,以減少比較突然的變更。六、人力資源報告全

13、公司目前總?cè)藬?shù)85人 ,各部門分布為總經(jīng)理1人,副總經(jīng)理2人,設(shè)計部6人,市場部3人,財務(wù)部2人,行政部2人,PMC部3人 ,采購部2人 ,廠部辦公室2人 ,生產(chǎn)部50人 ,工程部3人 ,品管部8人 。按年齡分布為20-29歲65人,30-39歲10人,40-49歲8人,50-59歲2人。按學(xué)歷分布為小學(xué)1人,初中20人,高中或中專51人,大專10人,本科3人。七、缺員情況設(shè)計部:1、電子工程師1人,2、結(jié)構(gòu)工程師:人數(shù)待定 3、項目負責(zé)人:人數(shù)待定業(yè)務(wù)部:業(yè)務(wù)員3名; 工程部:1、IE工程師 1人 2、 PE工程師 待定品質(zhì)部:QE 工程師生產(chǎn)部:波峰焊操作工1人, 浸錫工、焊工人數(shù)待定。八

14、、人員流失情況工廠11月份的總?cè)藬?shù)為89人,辭職4人,占4.4%;工廠10月份的總?cè)藬?shù)為99人,辭職4人占3%、辭退7人占6%;工廠9月份的總?cè)藬?shù)108人,辭職3人占3%、辭退13人占11%。原因分析:1、辭職人數(shù)中72%的是辭職回家(辭職理由)、28%的是不適應(yīng)本職工作或換一工作環(huán)境。2、辭退員工均屬于不能勝任本職工作。九、人員培訓(xùn)公司現(xiàn)有員工89人,與ISO直接關(guān)系的人員83人,為切實貫徹文件要求,對新老員工進行ISO基礎(chǔ)知識、程序文件、崗位技能等在內(nèi)的培訓(xùn)并考核,特殊工種執(zhí)行考試合格上崗制。生產(chǎn)部的培訓(xùn)基本按照培訓(xùn)計劃要求進行,工程部、設(shè)計部、業(yè)務(wù)部等的培訓(xùn)比較薄弱,有待于加強。對策:制

15、定2009年度培訓(xùn)計劃,嚴格按計劃實施培訓(xùn)。十、設(shè)計任務(wù)達成情況9月份:共設(shè)計項目7個,其中按期完工6個,完成率:85%10月份:共設(shè)計項目6個,其中按期完工5個,完成率:83%11月份:設(shè)計任務(wù)共12個,其中按期完工7個,完成率:58%具體問題、原因分析及對策如下:法國客戶產(chǎn)品CE認證:計劃完工6天,實際16天。原因:第一次ITS合作CE認證,溝通上和技術(shù)上需要去時間磨合。對策:平時應(yīng)多熟悉各種產(chǎn)品認證和個第三方認證公司的要求。日本客戶的外殼模具設(shè)計:計劃完工9天,實際完工18天。原因:方案圖客戶多次變更,部分技術(shù)參數(shù)變更;設(shè)計者對新客戶的意念不熟悉對策:加強與客戶聯(lián)系,加強自身學(xué)習(xí)BSI客

16、戶的地插項目:計劃完工時間3天,實際完工5天。 原因:塑膠廠出 了問題,未能及時出樣品。對策:要找比較有實力的供應(yīng)商。中天模型小車項目:計劃完工時間4天,實際完工6天。原因:其它任務(wù)抓的不緊對策:抓緊時間,按時完成設(shè)計任務(wù)5、美國BSI門鈴項目:計劃完工9天,實際12天。原因:設(shè)計任務(wù)下發(fā)時還在做地插的任務(wù),待別的設(shè)計任務(wù)完成后才開始進行此任務(wù)對策:應(yīng)保證設(shè)計時間6、西西利模型飛機:計劃完工時間3天,實際7天。原因:交圖復(fù)印后楊工返回修改,中間有病請假一星期,故推遲對策:應(yīng)提高設(shè)計水平,減少返回7、法國客戶MP3門鈴:計劃設(shè)計時間3天,實際未完成。 原因:因考慮工藝加工性,反復(fù)設(shè)計了幾次,因此

17、推遲對策:應(yīng)先將方案討論請楚后再設(shè)計十一、設(shè)計部人力資源及狀況目前設(shè)計部人員均能按設(shè)計控制程序進行設(shè)計工作,主要問題是新手多,人力資源不夠,設(shè)計更改多及客戶投訴比較多,這樣勢必對正常的設(shè)計工作造成影響,另外方案設(shè)計隨機性大,有的方案反復(fù)45次使人力資源極大的浪費,主要是業(yè)務(wù)人員對客戶的要求識別不夠,有的方案計劃完成時間不客觀,希望實際一點,有時要保證設(shè)計時間又要保證方案按期給業(yè)務(wù)員,本人感到力不從心,希望再招一些搞方案設(shè)計的人員,這樣業(yè)務(wù)才能跟得上,現(xiàn)在不是作不出來而是設(shè)計不出來,所以一定要加強設(shè)計力量。 對策: 招聘人員; 工資調(diào)整; 對人員進行培訓(xùn); 嚴格按設(shè)計部工作考核規(guī)定執(zhí)行。十二、生

18、產(chǎn)部工作報告1、生產(chǎn)狀況:A、9,10月月份工作量飽滿; B、11月訂單減少,人員、設(shè)備相對滿足。2、存在問題:生產(chǎn)物料一直無能按時上線,嚴重影響生產(chǎn)效率,生產(chǎn)一線人員缺乏培訓(xùn)資源培訓(xùn)時間。 對策:PMC部統(tǒng)籌兼顧,嚴格控制各部門之進度,以保證充分的生產(chǎn)周期。 加強員工培訓(xùn),采取行政措施加以保證。十三、設(shè)備狀況報告各主要生產(chǎn)設(shè)備通過日常維護保養(yǎng)和定期保養(yǎng)使各設(shè)備均處于較為良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài),沒有出現(xiàn)明顯的因設(shè)備故障而對生產(chǎn)造成較大影響的情況。目前,共有設(shè)備37臺、工程部共有設(shè)備8臺。其中:一臺切腳機,導(dǎo)軌嚴重磨損無法使用;結(jié)論:申請報廢。一臺車錫爐壞;結(jié)論:申請報廢。十四、供應(yīng)商供料情況報告200

19、9年1-11月來料送檢563批,33批不合格,占5.8%,全部合格來料不合格之問題點總結(jié)、原因、對策(以下對幾大重點問題詳述,其它小問題進行綜合):1、旺興供應(yīng)的SMD貼片式電阻電容共退貨7批:原因:3批電容值偏差超出額定偏差,2批產(chǎn)品品牌混淆,2批產(chǎn)品老化。對策:旺興的SMD貼片式物料多次來料不良,應(yīng)該予以取消其貼片物料的供應(yīng)資格。十五、供應(yīng)商供料情況報告中揚電子開關(guān)供應(yīng)ROHS物料4批均不合格退貨。原因:廠家ROHS產(chǎn)品存在問題,無法解決。對策:以別的供應(yīng)商取代,待其送樣確認OK后再行選擇。國杵塑膠供應(yīng)是塑膠外殼問題4批原因:該廠送貨80批次,發(fā)現(xiàn)2批有部分縮水較為嚴重,有2批次有少量披峰

20、,對策:該供應(yīng)商合格率還是比較高。4批貨均給予挑選使用,并對其發(fā)出糾 正預(yù)防措施,要求該廠送貨時加強檢查,并給予罰款。 4、其它供應(yīng)商主要都是一些個別的小品質(zhì)問題,一般如個別壞品不符合原樣品要求。原因:屬于品質(zhì)正常問題范圍。對策:不合格品性能影響較小,讓步收貨使用,發(fā)出糾正預(yù)防措施,要求加強對外協(xié)廠 評審,開發(fā)新的供應(yīng)商,確保其具備必要的加工能力。 供應(yīng)商供貨及時率平均為: 88%。供應(yīng)商供貨準確率為:98.5%。十五、制程能力統(tǒng)計報告1-11月份共完成訂單67批次,其中51個項目制程出錯率為3%,16個項目制程出錯率超過品質(zhì)目標5%。由設(shè)計原因造成嚴重返工3次,輕微返工6次,制程中:序號返工

21、原因 返工次數(shù)1 反向 返工1次2 少件 嚴重返工1次3 連焊 返工1次4 移位 返工1次5 反面 返工1次6 立碑(側(cè)立)返工1次7 溢膠 返工1次8 錯件 嚴重返工2次9 未露腳 返工1次十六、客戶投訴報告1-11月份投訴4次1、佳之瑩,投訴試產(chǎn)門鈴產(chǎn)品個別出現(xiàn)聲音小。2、西西利A867 多焊接了兩根線材3、西西利A867控制板充電功能6pcs指示燈不正常,充電時不能正常指示工作狀態(tài)。4、佳之瑩投訴產(chǎn)品外觀不良,有劃傷外殼的產(chǎn)品5pcs, 具體投訴內(nèi)容、原因、對策請見“5、品質(zhì)目標達成情況報告客戶投訴之原因分析、對策”十七、品質(zhì)異常報告2009年2月5月共發(fā)生品質(zhì)異常19次,2月份2次(生

22、產(chǎn)部、采購部各一次)、3月份8次(采購部3次、設(shè)計部4次、生產(chǎn)部1次)、4月份6次(采購部)、5月份3次(生產(chǎn)部)。主要異?,F(xiàn)象及原因:A、原材料不合格5次,其中厚度不合格3次,顏色不合格1次,質(zhì)次不合格1次; B、外購成品不合格4次,其中硬度不合格3次,尺寸不合格1次; C、外協(xié)加工件 不合格1次;D、設(shè)計部設(shè)計結(jié)構(gòu)錯誤2次、尺寸錯誤2次; E、生產(chǎn)部 制作錯誤3次,其中2次嚴重返工、1次報廢; F、違反操作規(guī)范損傷外觀報廢1次; G、輕微返工較量較大1次。具體異常狀況及原因分析、糾正預(yù)防措施請參見品質(zhì)異常報告略)十八、計量器具狀況報告公司計量器具的精度、數(shù)量狀況見附件五,目前計量器具的精度

23、暫能滿足設(shè)計需求。十九、業(yè)務(wù)狀況及市場分析從2月份以來業(yè)務(wù)部共作方案100多個,成功了大約30多個,成功率30%,從項目成功率來講還是有成績的,但是從項目的收益來講都是丟了西瓜撿了芝麻,大的方案客戶都沒能抓住,導(dǎo)致了從2月份以后公司效益的下滑,出現(xiàn)以上問題的根本原因在于我們沒能及時的了解市場行情,沒能跟著市場走,現(xiàn)在做生產(chǎn)線的廠家都在打價格占及人力戰(zhàn),價格一般都以低價取得項目,特別對一些大項目更是如此,還有就是與客戶溝通的不夠,沒能及時明確了解客戶的意圖,如客戶在只要線體能用就行的情況下,我們還在不斷向客戶介紹用哪里的配件會很好,導(dǎo)致最終價格不能達到客戶的理想價格,不能成效。所在在新的一年里,

24、我們將抓住客戶的心理,跟著客戶的要求走,以最終贏得更大份額的市場訂單。2009年11月以后業(yè)務(wù)下滑的原因有以下幾點:業(yè)務(wù)團隊的管理比較放松,疏于管制;業(yè)務(wù)員存在著輕率的心理;新客戶的開發(fā)未跟上;價格普遍高于競爭對手;二十、倉儲空間及環(huán)境狀況倉儲空間為360m2,可使用空間為23m2。目前倉庫共分為:電子倉、成品倉、輔料倉3個倉庫倉庫環(huán)境:電子倉空氣不流暢須裝排氣扇2個;d、成品、輔料庫面積太小,物料擺放不清; 結(jié)論:倉庫空間已滿足我公司實際需求,倉庫環(huán)境問題,根據(jù)實際情況影響不大,暫不解決。二十一、生產(chǎn)部及工程部效率統(tǒng)計報告9月份加工項目22套(具體項目見清單): 生產(chǎn)部人力 57人,投入工時

25、19155H,人均336H 品質(zhì)部人力 13人,投入工時4836H,人均372H 10月份加工項目26套(具體項目見清單): 生產(chǎn)部人力 46人,投入工時12184.5H,人均264.8H品質(zhì)部人力 10人,投入工時3520H,人均352H 11月份加工項目34套(具體項目見清單): 生產(chǎn)部人力 47人,投入工時13979.5H,人均297H品質(zhì)部人力 10人,投入工時3360H,人均336H據(jù)不完全統(tǒng)計911月份:生產(chǎn)部平均44.30元/小時;品質(zhì)部平均43.48元/小時。 結(jié)論:因未具體統(tǒng)計工廠人員實際成本,所以生產(chǎn)效率達成狀況留待下次管理評審時再進行檢討。二十二、生產(chǎn)計劃達成情況9-11

26、月份交貨數(shù)22宗及時數(shù)19宗,及時率86問題描述:BSI訂單加工時間10/1020/10,主要材料17/10才到,部分材料23/10才到齊2.法國系列門鈴訂單預(yù)計加工時間加工時間10/1120/11,25/11日出貨,但由于CE認證證書報告沒下來,所以沒辦法出貨。3.西西利模型飛機控制板訂單加工時間19/1025/10,主要材料22/10才到齊,比原計劃推遲了3天。原因分析:1.原材料采購不及時。2.外購件或第三方認證事宜未事先通過,未充分考慮其它事項周期。3.PMC部安排的生產(chǎn)周期不盡合理。對策:1.建議設(shè)計產(chǎn)品的同時,對材料初步預(yù)算和提前做好相關(guān)的安規(guī)認證等,及時將主要材料及外購件報采購部門先行處理,(采購周期充分考慮)。2.計劃部安排生產(chǎn)周期應(yīng)有綜合評估,盡量給定合理生產(chǎn)時間。二十三、公司品質(zhì)方針和目標的適宜性及有效性檢討從9/10/11三個月的品質(zhì)目標的達成情況來看:制程加工零件出錯率2%及客戶投訴:1-2次/月基本是適宜、有效的; 交貨及時率:9

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