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煉鋼中修工作總結(jié)煉鋼中修工作總結(jié)12/12煉鋼中修工作總結(jié)煉鋼作業(yè)部中修工作總結(jié)2017年11月3日開始對(duì)2#轉(zhuǎn)爐、2#脫硫、兩座精髓爐、2#RH爐以及1650mm和2150mm鑄機(jī)設(shè)施進(jìn)行了全面檢修。煉鋼作業(yè)部全體參戰(zhàn)員工在中修指揮部的精心組織下,在保證安全、質(zhì)量和進(jìn)度的前提下,圓滿地完成了從2#轉(zhuǎn)爐到連鑄機(jī)的中修工作。經(jīng)過本次中修基本上除掉了設(shè)施存在的重要缺點(diǎn),為后續(xù)安全、牢固生產(chǎn)確定了優(yōu)異的基礎(chǔ)。參加此次中修有西創(chuàng)辦設(shè)爐窯一分企業(yè)、西創(chuàng)辦設(shè)三分企業(yè)、西創(chuàng)辦設(shè)保產(chǎn)二部、西創(chuàng)辦設(shè)檢測(cè)分企業(yè)、西創(chuàng)辦設(shè)土建一分企業(yè)、鋼興鍋爐廠、中國(guó)五冶、鋼興二十一分企業(yè)等8支施工隊(duì)伍共同協(xié)作以及親近配合下較為圓滿的完成了預(yù)約檢修項(xiàng)目,轉(zhuǎn)爐和脫硫地域136項(xiàng),精髓地域85項(xiàng),連鑄地域56項(xiàng),項(xiàng)目共計(jì)277項(xiàng),完成272項(xiàng),完成率98.2%,此中要點(diǎn)項(xiàng)目30項(xiàng),完成30項(xiàng),完成率100%。轉(zhuǎn)爐于11月15日11:18開始烘爐標(biāo)記著此次中修工程圓滿結(jié)束?,F(xiàn)將詳細(xì)狀況總結(jié)報(bào)告以下:一、中修先期準(zhǔn)備工作本次中修工作煉鋼作業(yè)部立足于全面解決設(shè)施隱患,保證檢修質(zhì)量和工期,確保安全施工,實(shí)現(xiàn)零傷亡的前提下,張開此次中修的準(zhǔn)備工作。中修從前,煉鋼作業(yè)部針對(duì)此次中修張開了維檢修安全確認(rèn)相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn),設(shè)施與工藝人員全面參加到安全確認(rèn)工作中。為了保證“新惹禍物”發(fā)揮作用,保證安全高效地張開中修工作,煉鋼作業(yè)部設(shè)施人員張開了大批的先期準(zhǔn)備工作,安全員也能踴躍參加到各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)隱患排查、安全防備舉措與設(shè)施的圓滿工作中,能固化的內(nèi)容提前固化形成標(biāo)準(zhǔn),能現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)時(shí)增補(bǔ)和整頓。本次中修成立以適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向的變化,重視設(shè)施管理為生產(chǎn)服務(wù)的思想。煉鋼作業(yè)部設(shè)施管理采納了將設(shè)施管理的重心下移,把對(duì)設(shè)施管理的職能按地域分工的原則落實(shí)到點(diǎn)檢員,使點(diǎn)檢員成為第一線的管理者,讓點(diǎn)檢員理解不只需管理施工方案和質(zhì)量,更要管好安全,真切確定以點(diǎn)檢為核心的設(shè)施維修管理系統(tǒng)。特別是每個(gè)項(xiàng)目的安全施工、高質(zhì)量完成成為本次中修的核心思想。1、依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,確實(shí)抓好檢修項(xiàng)目擬訂、檢修標(biāo)準(zhǔn)圓滿、檢修方案的編制以及查竣工作,并擬訂合理的施工網(wǎng)絡(luò)圖。多次組織工程師、施工方等人員進(jìn)行議論和查對(duì),優(yōu)化施工網(wǎng)絡(luò),達(dá)到縮散工期,安全施工的目標(biāo),形成最后的網(wǎng)絡(luò)和施工方案。2、確實(shí)抓好備件、資料質(zhì)量查竣工作,保證備件的質(zhì)量,防備不合格產(chǎn)品進(jìn)入,影響正常的中修進(jìn)度和質(zhì)量,全面保證了中修備件及資料的有效推行。3、各施工單位在施工前一天,全部的機(jī)具存放在各施工點(diǎn),備件和資料準(zhǔn)備到位,按煉鋼廠指定的地域進(jìn)行堆放。4、中修前擬訂了詳細(xì)的防凍方案,并設(shè)專人落實(shí),保證了此次中修設(shè)施在停運(yùn)時(shí)期未出現(xiàn)凍壞現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)順利生產(chǎn)。5、本次中修針對(duì)兩臺(tái)鑄機(jī)的要求,對(duì)兩臺(tái)鑄機(jī)進(jìn)行了詳細(xì)的檢查,并依據(jù)檢查的狀況列出缺點(diǎn)表,依據(jù)缺點(diǎn)表擬訂了連鑄機(jī)中修項(xiàng)目,并對(duì)全部項(xiàng)目進(jìn)行了分類,不屬于連鑄設(shè)施維檢總包的項(xiàng)目進(jìn)行外委承包。6、針對(duì)中修項(xiàng)目共排查出危險(xiǎn)源約682項(xiàng),提出防備舉措約1039項(xiàng),擬訂重點(diǎn)項(xiàng)目維修方案12項(xiàng),在中修前對(duì)施工單位進(jìn)行了每個(gè)項(xiàng)目的安全交底,并明確了相關(guān)的防備舉措,對(duì)提前盡可能的查對(duì)施工方的人員狀況。并對(duì)我方各項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人培訓(xùn)了安全確認(rèn)的相關(guān)制度和內(nèi)容。中修作業(yè)面廣,檢修任務(wù)重,設(shè)施拆掉和吊裝等交錯(cuò)作業(yè)點(diǎn)比很多,全部參戰(zhàn)人員必定嚴(yán)格遵守企業(yè)和稀土鋼板材廠的各項(xiàng)安全制度,所以要求各級(jí)安全管理人員對(duì)違犯安全規(guī)程的人和事進(jìn)行嚴(yán)格查處和糾正。二、方案的合理性本次中修共擬訂了裙罩更換、氧槍起落小車下線、精髓爐蓋整體更換、精髓電極起落液壓缸更換、斜煙道測(cè)厚補(bǔ)焊、RH頂升液壓缸更換螺栓、ER和荒煤氣管道清灰、渣道護(hù)板更換、斜煙道清渣、底吹打壓、1#鑄機(jī)兩流香蕉梁的丈量調(diào)整項(xiàng)目以及2#鑄機(jī)大包展轉(zhuǎn)臺(tái)2#臂提高缸的更換等12個(gè)方案。從整個(gè)施工過程中來看,所擬訂的安全基本是正確和可行的,但部分過程仍存在必定問題,需要進(jìn)一步圓滿。詳細(xì)總結(jié)以下:1、方案的整體是合理,基本解決了施工過程中存在的問題,使本次中修在安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面達(dá)到了預(yù)期的奏效,特別是斜煙道清渣、精髓爐蓋整體更換、渣道護(hù)板更換、氧槍起落小車下線等圓滿依據(jù)預(yù)約的方案進(jìn)行的。2、方案的擬訂基本依據(jù)圖紙尺寸,實(shí)質(zhì)上部分圖紙與現(xiàn)場(chǎng)存在差別。比方裙罩更換方案,依據(jù)圖紙查對(duì)原有更換方式圓滿能將裙罩落下,但實(shí)質(zhì)不能夠。最后重新調(diào)整了方案才將裙罩整體更換,對(duì)整個(gè)工期造成了必定的延緩。所以在擬訂方案時(shí)不只需嚴(yán)格查對(duì)圖紙的理論尺寸,還要查對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)質(zhì)尺寸,做到萬無一失。3、方案沒有考慮備件的質(zhì)量問題,致使方案推行沒有問題,但運(yùn)轉(zhuǎn)中裸露出來,給中修進(jìn)度帶來必定的影響。比方精髓爐蓋更換后送水發(fā)現(xiàn)有漏水滴。所以擬訂方案必定考慮備件的質(zhì)量問題,施工開始前必定確定備件質(zhì)量。4、方案應(yīng)試慮施工的難度和工作量;比方渣道護(hù)板的更換,固然方案是合理的,但施工的難度和工作量很大,在中修前沒有考慮進(jìn)去,造成渣道護(hù)板沒有達(dá)到方案的要求,應(yīng)實(shí)時(shí)調(diào)整施工的進(jìn)度,合理安排,而不是次序漸進(jìn)的張開,致使渣道護(hù)板沒有達(dá)到方案預(yù)約的目的。5、對(duì)于大型備件的更換應(yīng)有備選方案,而不是固定的一個(gè)方案,若是存在問題現(xiàn)擬訂方案將造成工期的延緩或質(zhì)量達(dá)不到預(yù)約的目的。比方裙罩的更換,只擬訂了一個(gè)方案,當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)再重新碰方案,影響了工期。6、動(dòng)工前對(duì)1#鑄機(jī)兩流香蕉梁的丈量調(diào)整項(xiàng)目和2#鑄機(jī)大包展轉(zhuǎn)臺(tái)2#臂提高缸的更換這兩個(gè)項(xiàng)目的施工方案和安全防備舉措進(jìn)行了頻頻的論證、商酌和更正,保證了項(xiàng)目的順利推行。施工方案是一個(gè)項(xiàng)目安全順利張開、質(zhì)量獲得保證的要點(diǎn),必定在施工前做到萬無一失,而且需要頻頻和查對(duì)和考量,而且需要擬訂預(yù)備方案,而不是單一的方案,一旦受阻,將對(duì)施工進(jìn)度和質(zhì)量產(chǎn)生必定的影響,可能達(dá)不到預(yù)期的目的。三、工期的合理性本次中修轉(zhuǎn)爐工期為12天、精髓工期為5天、連鑄11天。實(shí)質(zhì)在中修過程中,轉(zhuǎn)爐主網(wǎng)絡(luò)在增添裙罩更換的狀況下,依舊在12天中完成,精髓實(shí)質(zhì)工期為4天,而且沒有晚班施工。說明中修工期是比較寬松的,固然渣道護(hù)板沒有在中修結(jié)束前按要求完成,但其實(shí)不是工期存在問題,而是先期沒有合理的安排。比方進(jìn)行爐內(nèi)挖補(bǔ)和探傷作業(yè)時(shí),轉(zhuǎn)爐是靜止不動(dòng)的,且爐本體沒有任何作業(yè),最稀有24小時(shí)的時(shí)間能夠張開渣道護(hù)板的工作。其余,在更換水冷爐口的16小時(shí)的作業(yè)時(shí),渣道西側(cè)完全能夠更換護(hù)板,依舊沒有張開該項(xiàng)工作,前后約有40小時(shí)沒有進(jìn)行該項(xiàng)工作,因此總工期是寬松的。其余,固然裙罩的更換是新增添的,整體占主網(wǎng)絡(luò)36小時(shí),對(duì)于一些小的節(jié)點(diǎn)的脫網(wǎng),我部以為是因?yàn)槭┕と藛T不足或施工人員素質(zhì)差,造成整體施工拖拉,因此若無裙罩更換,中修主網(wǎng)絡(luò)可在10天內(nèi)完成。本次中修我們對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行了寫實(shí),并對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的施工進(jìn)度重新進(jìn)行剖析總結(jié),可確定最后的施工主網(wǎng)絡(luò)時(shí)間,為今后中修確定正確的施工網(wǎng)絡(luò)和工期打下基礎(chǔ)。四、人員結(jié)構(gòu)的合理性本次中修我方和施工方均是兩班制,分為白班和晚班。我方轉(zhuǎn)爐地域白班8人、晚班3人,精髓地域6人(均為白班),連鑄地域白班9人、晚班3人,除塵地域人(均為白班)。從我方人員狀況看,轉(zhuǎn)爐地域白班人員比較緊張,其余地域能夠知足中修的需求。此中有6人為轉(zhuǎn)崗人員或入場(chǎng)不足3個(gè)月,負(fù)責(zé)中修項(xiàng)目仍是比較困難的,需要進(jìn)一步的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)才能勝任中修的需要。其余,我方人員在中修前固然進(jìn)行的方案的交底,但是在施工程中依舊沒法獨(dú)立解決一些問題,而現(xiàn)場(chǎng)解決問題的人員僅有三兩個(gè),這致使了一些項(xiàng)目進(jìn)度遲緩且質(zhì)量較差的一個(gè)重要原由。施工方人員整體能力比較差,特別是責(zé)任心更差,需要全程進(jìn)行追蹤,不然可能掩蓋一些質(zhì)量問題。整體工作的動(dòng)力不足,在施工過程中寬泛存在拖拉和欺詐的狀況,或是裝不懂,不指導(dǎo)就停止工作,這也是造成我方人員工作量的主要原由。其余施工方寬泛缺稀有技術(shù)的人員,現(xiàn)場(chǎng)的任何問題均需要甲方進(jìn)行解決,不然將沒法張開正常的工作,這也是施工進(jìn)度不理想的主要原由。同時(shí)施工方缺少組織人員,工作一片紛雜,沒有一致協(xié)調(diào)停組織的人員,各干各的,甚至搞不懂哪個(gè)是主線,哪個(gè)是副線,致使主要的項(xiàng)目給次要項(xiàng)目讓路的狀況時(shí)有發(fā)生。比方爐本體結(jié)束后部分跳板拆掉,噴涂工作沒法張開,再進(jìn)行二次搭設(shè)跳板,致使?fàn)t口護(hù)板沒法搭設(shè),汽化系統(tǒng)送水滯后。最大的問題是施工方人員對(duì)安全的冷視,包含其管理層。因?yàn)闆]法知足現(xiàn)場(chǎng)安全的需要,部分施工方人員被清退或頻頻進(jìn)行安全交底或安全確認(rèn),造成大批時(shí)間的浪費(fèi),是本次中修進(jìn)度遲緩的另一個(gè)主要原由。整體來說,人員結(jié)構(gòu)的不合理是本次中修最大的問題,不只造成的進(jìn)度的遲緩,同時(shí)致使項(xiàng)目的質(zhì)量沒法獲得保證,安全存在較大的隱患。五、中修的收獲本次中修基本解決了轉(zhuǎn)爐、精髓以及連鑄設(shè)施存在的重要缺點(diǎn),特別是嚴(yán)重影響生產(chǎn)順行的要素獲得了整頓,比方精髓的爐蓋、轉(zhuǎn)爐的裙罩、轉(zhuǎn)爐集煙室、渣道、EC積灰、1#鑄機(jī)兩流香蕉梁以及2#鑄機(jī)大包展轉(zhuǎn)臺(tái)2#臂提高缸等。同時(shí)鍛煉的隊(duì)伍,使設(shè)施點(diǎn)檢人員重新認(rèn)識(shí)了設(shè)施,特別是對(duì)檢修安全的認(rèn)識(shí)。(一)解決的設(shè)施問題1、解決了一次和二次集煙室漏煙、漏火的現(xiàn)狀,本體破壞以及龜甲網(wǎng)零散等重大難題,經(jīng)過本次中修降低了吹煉時(shí)一次集煙室和二次集煙室大批冒煙的問題。2、經(jīng)過CAD模擬與現(xiàn)場(chǎng)丈量計(jì)算,在計(jì)算機(jī)上形成一套科學(xué)的拆卸和安裝路徑,初次試一試了轉(zhuǎn)爐裙罩側(cè)出更換方案,順利完成了施工項(xiàng)目,為未來裙罩快速更換積累了難得的經(jīng)驗(yàn)。3、經(jīng)過本次中修解決了2#爐EC筒壁大批積渣問題,除掉了EC筒體鋼結(jié)構(gòu)安全隱患,降低了煙氣流動(dòng)阻力,保證了一次除塵的奏效,同時(shí)提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率。4、渣坑護(hù)板零散問題整頓;轉(zhuǎn)爐爐下渣坑護(hù)板屬于鋼包車軌道基礎(chǔ)以及渣墻的一道保護(hù)屏障,在轉(zhuǎn)爐加廢鋼的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)廢鋼卡槽掉到渣道的狀況,掉落的廢鋼將渣墻護(hù)板砸落,直接破壞了軌道基礎(chǔ)。平常要恢復(fù)掉落的渣墻護(hù)板因?yàn)闄z修時(shí)間比較短,不具備土建施工的條件,不能夠圓滿地解決,所以,只好利用轉(zhuǎn)爐中修時(shí)間進(jìn)行辦理。1)將本來50mm厚的立板改為150mm后的鋼坯,底部用150mm的鋼坯支撐,頂部和預(yù)埋鋼筋全部焊接;2)渣坑雙側(cè)水平板用50mm厚鋼板鋪設(shè),且每隔400mm植筋2根,今后平板與立板滿焊焊接,很好的增添了渣墻護(hù)板的牢固性,在后期的使用過程中應(yīng)該不會(huì)再次出現(xiàn)頻頻掉落的狀況。隨后在使用過程中還會(huì)連續(xù)跟進(jìn)渣墻護(hù)板的使用狀況。5、下料系統(tǒng)噴灰、漏料整頓;輔料和合金系統(tǒng)的全部振動(dòng)給料機(jī)出口密封膠皮更換,軟連接全部更換。對(duì)8臺(tái)排料與密封閘門軟連接進(jìn)行整頓,經(jīng)過整頓較好的改進(jìn)了下料系統(tǒng)跑灰。6、氧槍小車下線檢查與維修;氧槍小車下線檢查起落輪軸承和磨損量,修復(fù)調(diào)槍定位裝置;更換了氧氣短接,保證了生產(chǎn)安全牢固運(yùn)轉(zhuǎn)。7、轉(zhuǎn)爐汽化系統(tǒng)中修內(nèi)容主要包含汽包內(nèi)部檢查、除氧器內(nèi)部檢查、除氧頭修復(fù)、搬動(dòng)段拉蒙管拆下沖刷、汽化系統(tǒng)安全閥年檢、斜煙道漏點(diǎn)補(bǔ)焊以及煙道測(cè)厚檢查等內(nèi)容。此次中修對(duì)固定段、搬動(dòng)段以及斜煙道和波折煙道的水冷壁管進(jìn)行測(cè)厚,丈量結(jié)果為,固定段東側(cè)彎頭處有6根管減薄,最薄的管厚度為2.99,此次中修對(duì)減薄的管予以電焊堆焊,其余地域管壁厚度均在3.6以上,所以固定段煙道還可連續(xù)使用1-2年。搬動(dòng)段和斜煙道管壁減薄微小,厚度均在3.88~4.8mm之間,在西側(cè)30根管之間出現(xiàn)磨損的凹坑約35處,均用電焊補(bǔ)焊平展,延長(zhǎng)了煙道使用壽命。8、精髓爐蓋更換;更換了1#LF爐Ⅱ工位和2#LF爐Ⅰ工位的爐蓋,解決了冶煉過程中頻頻漏水的現(xiàn)象。9、更換了電除塵器入口的漣漪補(bǔ)償器;有效降低了煤氣的含氧量;同時(shí)對(duì)ID風(fēng)機(jī)的動(dòng)平衡進(jìn)行的調(diào)整,風(fēng)機(jī)振動(dòng)值有6mm/s降落至2mm/s。10、2#脫硫傾翻車框架頂升耳軸在探傷檢查發(fā)現(xiàn)存在重要的缺點(diǎn),在本次中修中進(jìn)行了更換。11、香蕉梁基準(zhǔn)的丈量是板坯連鑄機(jī)扇形段支撐導(dǎo)向框架校驗(yàn)工作的要點(diǎn)和難點(diǎn),所以此次中修對(duì)1#鑄機(jī)兩流香蕉梁的丈量調(diào)整,為未來數(shù)據(jù)丈量調(diào)整確定牢固基礎(chǔ)。12、2#鑄機(jī)大包展轉(zhuǎn)臺(tái)2#臂提高缸的順利更換,保證了鑄機(jī)牢固安全生產(chǎn)。(二)點(diǎn)檢人員對(duì)設(shè)施認(rèn)識(shí)加深本次中修項(xiàng)目比較全面,全部的設(shè)施均有項(xiàng)目,特別是一些重要設(shè)施進(jìn)行了更換,必定精髓爐蓋、電極臂起落液壓缸、轉(zhuǎn)爐裙罩、干法除塵ID風(fēng)機(jī)等,使設(shè)施人員對(duì)設(shè)施的認(rèn)識(shí)和掌握更進(jìn)一步。特別是每個(gè)項(xiàng)目的檢修方案和安全防備舉措,工程師和點(diǎn)檢員均參加此中,而且起到了主導(dǎo)作用,甚至部分方案是由點(diǎn)檢員和工程師直接提出,在推行中奏效優(yōu)異。點(diǎn)檢員和工程師在中修前做了很多的準(zhǔn)備工作,比方備件和資料的落實(shí),備件質(zhì)量的核實(shí),提前進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)安全隱患的排查等,工程師還進(jìn)行了大批的圖紙和資料的查證,有力的保證了本次中修的順利進(jìn)行。其余,重要項(xiàng)目在本次中修進(jìn)行了寫實(shí),為今后的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)供給了實(shí)踐依據(jù),有助于趕忙形成標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。(三)安全方面確實(shí)認(rèn)和落實(shí)本次中修推行了安全確認(rèn)制,每個(gè)負(fù)責(zé)人不只是質(zhì)量檢查人,同時(shí)也是安全負(fù)責(zé)人,開始施工前,對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的參加人員進(jìn)行了確認(rèn),隱患和安全舉措進(jìn)行了確認(rèn),保證每個(gè)項(xiàng)目安全張開。1、捋順了安全確認(rèn)流程,每個(gè)項(xiàng)目的動(dòng)工,第一進(jìn)行人員確實(shí)認(rèn),再由施工方、安全方以及業(yè)主三方確認(rèn)安全隱患,提出應(yīng)付安全隱患的舉措,并予以落實(shí),施工方每個(gè)人必定都清楚都有哪些安全隱患,詳細(xì)應(yīng)付舉措,落實(shí)后方可動(dòng)工。2、堅(jiān)持開好每天的早會(huì)和晚會(huì),對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目的隱患和安全舉措提前進(jìn)行排查和整理,保證全部的隱患和舉措考慮全面,要點(diǎn)項(xiàng)目在會(huì)上要點(diǎn)進(jìn)行重申解部署,保證做到萬無一失。3、增強(qiáng)對(duì)委外施工項(xiàng)目和委外服務(wù)以及勞務(wù)用工的安全管理,對(duì)其進(jìn)行入廠安全教育和安全技術(shù)交底,施工前必定辦理施工單位、安全部門及所轄單位的“三方”確認(rèn)登記單,使各單位明確施工內(nèi)容范圍、時(shí)間、地點(diǎn),認(rèn)識(shí)施工過程中存在的危險(xiǎn)源,并提出卓有奏效的安全舉措,對(duì)每個(gè)委外施工項(xiàng)目都成立由施工項(xiàng)目管理員、所轄單位點(diǎn)檢元以及安全看守員組成的安全網(wǎng)絡(luò)。4、重要項(xiàng)目進(jìn)行多次安全確認(rèn),比方煙道清渣,先后進(jìn)行了三次確認(rèn),實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)了存在的問題并進(jìn)行了整頓,危險(xiǎn)性高的項(xiàng)目增添了多層防備舉措,比方修爐塔增添了點(diǎn)檢手段、11m保戶棚的主梁增大等,提高了施工的安全性。經(jīng)過這些手段,本次中修的安全狀況顯然改進(jìn),而且參加人員的安全意識(shí)顯然提高。六、中修存在的不足本次中修整體比較順利,仍有一些項(xiàng)目存在必定的問題,詳細(xì)以下:1、工程師對(duì)設(shè)施的掌握還有短缺,比方轉(zhuǎn)爐主動(dòng)端耳軸在沒有確認(rèn)每個(gè)通道是否正確的狀況下進(jìn)行安全,造成爐體冷卻水沒有,后進(jìn)行了拆卸,重新調(diào)整后再次進(jìn)行裝置,致使?fàn)t體送水比較晚,涉及了很多的施工力量。2、質(zhì)量檢查存在不到位的現(xiàn)象,致使部分項(xiàng)目進(jìn)行返工,比方轉(zhuǎn)爐被動(dòng)端旋轉(zhuǎn)接頭更換密封時(shí)沒有實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)管線變形縮短,直終歸吹打壓時(shí)才發(fā)現(xiàn),重新拆掉旋轉(zhuǎn)接頭辦理變形的管線。3、對(duì)于一些小項(xiàng)目的準(zhǔn)備不充分,重視程度不夠;必定EC斗提機(jī)更換,螺栓沒有準(zhǔn)備,致使施工開始才發(fā)現(xiàn)沒有螺栓,暫時(shí)調(diào)運(yùn)螺栓,對(duì)工期有必定的影響。所以必定比較施工項(xiàng)目,逐條落實(shí)備件和資料,以及方案確實(shí)定。4、方案的準(zhǔn)備不充分,沒有備用方案;比方轉(zhuǎn)爐裙罩的更換,只擬訂一個(gè)方案,在方案受阻后,暫時(shí)在確定方案,存在必定的風(fēng)險(xiǎn)性。原方案是裙罩直接落到轉(zhuǎn)爐托圈上直接轉(zhuǎn)到爐前吊走,但實(shí)質(zhì)著落后發(fā)現(xiàn)根本沒法搖爐,后確定提高固定煙罩后才能轉(zhuǎn)到爐前,影響工期10小時(shí)左右。5、施工組織不到位;比方渣道護(hù)板的更換,固然中修前已經(jīng)擬訂好了方案,但在推行過程中,沒有實(shí)時(shí)調(diào)整施工工序,致使先期大批時(shí)間浪費(fèi),后期11m保戶棚搭設(shè)后在次序漸進(jìn)張開,時(shí)間顯然不足,致使渣道護(hù)板沒有依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)竣工。6、部分小網(wǎng)

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