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FRIPP焦化石腦油加氫技術(shù)的開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用FRIPP焦化石腦油加氫技術(shù)的開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用FRIPP焦化石腦油加氫技術(shù)的開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用xxx公司FRIPP焦化石腦油加氫技術(shù)的開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用文件編號:文件日期:修訂次數(shù):第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計,管理制度FRIPP焦化石腦油加氫技術(shù)開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用前言延遲焦化已成為我國重質(zhì)油加工的重要手段,2007年中國石化開工的延遲焦化裝置實際加工能力達(dá)到30Mt/a,總加工量Mt,占當(dāng)年中國石化原油總加工量的%。延遲焦化過程汽油收率平均為%,而這些焦化汽油含有較高含量的硫和烯烴等雜質(zhì),穩(wěn)定性差,并不適合作為車用汽油,但焦化石腦油經(jīng)加氫處理后可用作乙烯裂解、化肥及重整等單元的原料。蒸汽裂解試驗表明,加氫焦化石腦油作為原料時乙烯產(chǎn)率比直餾石腦油高,因而許多煉廠都設(shè)有焦化石腦油加氫裝置。焦化石腦油本身含有較高的硫、氮、烯烴、膠質(zhì)等雜質(zhì),要作為乙烯裂解、化肥及重整等單元用原料,必須首先進(jìn)行加氫精制。在焦化石腦油加氫精制過程中,一方面,由于焦化石腦油中二烯烴含量高,容易在換熱器和反應(yīng)器頂部聚合結(jié)焦造成裝置壓降快速增加使裝置單次開工周期短(一般小于6個月);另一方面,由于上游焦化裝置添加含硅消泡劑,硅會隨原料油進(jìn)入反應(yīng)器沉積在催化劑上,導(dǎo)致催化劑硅中毒永久失活,也會造成裝置單次開工周期短。國內(nèi)外多個煉油企業(yè)焦化石腦油加氫裝置在生產(chǎn)實踐中也暴露出很多問題。如廣州分公司加氫-B焦化石腦油加氫裝置,該裝置在2007年之前經(jīng)常由于反應(yīng)器床層壓差升高問題而停工。據(jù)統(tǒng)計,該裝置從2004年到2006年,因為反應(yīng)器床層壓差超高而停工消缺6次,平均2次/a。安慶分公司的焦化石腦油加氫裝置也存在類似的問題。停工消缺同時造成對上下游車間的影響并因此造成處理量下降,嚴(yán)重影響煉廠的安全、穩(wěn)定生產(chǎn)。撫順石油化工研究院(以下簡稱FRIPP)根據(jù)焦化石腦油的特點(diǎn)和各煉油企業(yè)在焦化石腦油加氫過程中暴露出來的問題,對焦化石腦油加氫過程進(jìn)行了透徹的研究,并提出了能保證焦化石腦油加氫裝置長周期運(yùn)轉(zhuǎn)的解決方案。1焦化石腦油的特點(diǎn)焦化石腦油加氫過程出現(xiàn)的諸多困難,主要與焦化石腦油原料的特殊性質(zhì)有關(guān),而焦化石腦油性質(zhì)的特殊與焦化過程有關(guān)。焦化石腦油含有大量的SiO2。在焦化過程中,由于原料渣油中存在天然的表面活性劑,容易形成大量泡沫,這些泡沫對生產(chǎn)過程存在諸多不利影響。為了消泡和抑泡,在生產(chǎn)過程中加入了大量消泡劑。這些消泡劑通常含有8%以上的SiO2,消泡劑在焦化過程中部分裂解后形成環(huán)硅氧烷,大部分進(jìn)入了餾程較低的焦化石腦油,導(dǎo)致其中SiO2含量達(dá)到10μg/g以上。焦化石腦油含有大量的烯烴、二烯烴、焦粉,實際膠質(zhì)含量也較高。安慶分公司焦化石腦油烯烴含量達(dá)到%,二烯烴含量達(dá)到5%,實際膠質(zhì)達(dá)到15mg/100mL;金陵分公司焦化石腦油烯烴含量達(dá)到%,二烯烴含量達(dá)到%,實際膠質(zhì)達(dá)到12mg/100mL。這些數(shù)值都大大高于同等餾程的直餾石腦油。焦化石腦油餾程較低,因此,其中含硫組分主要是容易脫除的硫醇硫和噻吩硫。硫醇硫占51%,噻吩硫占42%,硫醚和二硫化物含量較少。焦化石腦油中硫、氮、芳烴、烯烴的含量隨餾分切割點(diǎn)上升而變化。撫順石油化工研究院對這方面進(jìn)行了研究,結(jié)論如下。硫含量/硫含量/餾程/餾程/℃圖1硫含量隨餾分切割點(diǎn)變化情況氮含量/氮含量/餾程/餾程/℃圖2氮含量隨餾分切割點(diǎn)變化情況芳烴含量/芳烴含量/餾程/餾程/℃圖3芳烴含量隨餾分切割點(diǎn)變化情況烯烴含量/烯烴含量/餾程/餾程/℃圖4烯烴含量隨餾分切割點(diǎn)變化情況從圖1和圖2可以看出,隨著餾分變重,焦化石腦油硫、氮含量逐步增加。另外,從圖3可以看出,焦化石腦油芳烴含量分布也遵循相同的規(guī)律,餾分越重,芳烴含量越高。2焦化石腦油加氫面臨的主要困難為了給乙烯裂解、化肥及重整等單元提供合格的原料,焦化石腦油加氫的主要目的是脫除其中的硫和烯烴。從前面的分析可以看出,焦化石腦油中的硫是容易脫除的硫醇硫和噻吩硫,而其中的烯烴也是容易加氫的。焦化石腦油加氫的困難并不在于脫硫和脫烯烴的難度,而在于其中的硅、二烯烴、膠質(zhì)、焦粉等物質(zhì)帶來的新問題。焦化石腦油原料中SiO2含量達(dá)到10μg/g以上,這些硅沉積到加氫精制催化劑上將導(dǎo)致催化劑不可逆失活。因硅中毒而失活的催化劑不能通過常規(guī)的燒炭方式再生。根據(jù)研究,硅沉積到催化劑上將導(dǎo)致明顯的失活,而這種失活對比表面積較小的催化劑來說更嚴(yán)重。如圖5所示,圖中催化劑a與催化劑b的比表面積之差Sa-Sb=100m2/g。當(dāng)催化劑硅中毒失活后,活性下降,要達(dá)到要求的脫硫脫烯烴效果和既定的處理量,就必須提高反應(yīng)溫度,這將導(dǎo)致催化劑失活速率更快,同時將導(dǎo)致烯烴等物質(zhì)結(jié)焦加快。相對活性,%催化劑上硅的沉積量,%圖5催化劑上硅的沉積量與催化劑活性的關(guān)系相對活性,%催化劑上硅的沉積量,%圖5催化劑上硅的沉積量與催化劑活性的關(guān)系a催化劑b催化劑焦化石腦油加氫過程的另一個問題是床層壓降上升過快。工業(yè)裝置上壓降通常在2個部位產(chǎn)生:換熱器和反應(yīng)器上部。反應(yīng)器上部的壓降主要是由于烯烴、膠質(zhì)等不飽和物質(zhì)在催化劑上縮合結(jié)焦而產(chǎn)生,這與原料中的烯烴、二烯烴、膠質(zhì)含量關(guān)系很大。換熱器部位的壓降則主要是由于二烯烴、膠質(zhì)和來源于焦化塔的焦粉在受熱的情況下發(fā)生自由基鏈反應(yīng)聚合而產(chǎn)生,這與原料的管理有關(guān)系。焦化石腦油原料在罐區(qū)儲存時間過長,原料會接觸空氣含有一定的溶解氧,原料中的烯烴在常溫常壓條件下聚合形成能溶解于石腦油的低聚物。經(jīng)加熱爐和換熱器后,在較高溫度下這些溶解氧、硫、氮等雜原子易分解產(chǎn)生活性自由基,從而引發(fā)自由基鏈反應(yīng)形成高分子聚合物,從而造成嚴(yán)重結(jié)垢。換熱器部位的結(jié)垢直接導(dǎo)致該部位的壓降升高。此外,這些結(jié)垢被原料沖刷和攜帶,進(jìn)入反應(yīng)器頂部,部分堆積在分配盤上,部分進(jìn)入催化劑床層。此時將加劇反應(yīng)器上部的壓降上升。分析數(shù)據(jù)還表明,設(shè)備腐蝕產(chǎn)生的硫化鐵等雜質(zhì)也沉積到分配盤等部位。3FRIPP焦化石腦油加氫技術(shù)通過對焦化石腦油原料及其加氫過程的分析,F(xiàn)RIPP推出了成套的焦化石腦油加氫技術(shù)。高容硅能力的捕硅劑原料中的硅會導(dǎo)致加氫精制催化劑快速失活,因此,最好的辦法是采用高容硅能力的捕硅劑。捕硅劑能夠捕集原料中大部分硅,避免下游催化劑因硅中毒失活。FRIPP開發(fā)的高容硅能力捕硅劑FHRS-1,相對活性比常規(guī)加氫精制稍低,但容硅能力是常規(guī)催化劑的4倍,如表1和表2。表1FHRS-1加氫捕硅催化劑與常規(guī)催化劑的活性對比催化劑FHRS-1參比催化劑工藝條件壓力/MPa體積空速/h-1溫度/℃基準(zhǔn)+5精制油硫含量/(μg·g-1)精制油氮含量/(μg·g-1)RVAHDS,%100RVAHDN,%100表2FHRS-1催化劑與常規(guī)催化劑的飽和容硅能力催化劑FHRS-1參比催化劑SiO2,%從表1數(shù)據(jù)可以看出,在相同條件時,F(xiàn)HRS-1催化劑活性相當(dāng)于常規(guī)催化劑的75%~80%,因此,以高容硅能力為目標(biāo)的FHRS-1催化劑仍具有較高的HDS和HDN活性。從表2數(shù)據(jù)可以看出,F(xiàn)HRS-1高容量加氫捕硅劑的飽和容硅能力達(dá)到%,容硅能力是常規(guī)催化劑的4倍,因此采用該捕硅劑能有效保護(hù)下游主加氫精制催化劑。高活性的加氫精制催化劑催化劑活性直接與反應(yīng)溫度相關(guān)。高活性的加氫精制催化劑,能夠降低反應(yīng)器溫度,相應(yīng)可以降低加熱爐和換熱器溫度。這樣可以延緩二烯烴、膠質(zhì)等物質(zhì)的急劇結(jié)焦,讓這些容易結(jié)焦的物質(zhì)在溫度較低的緩和條件下逐步加氫,從而從根本上緩解和解決壓降問題。FRIPP近年來在高活性柴油加氫精制催化劑的研究過程中,開發(fā)了RASS(ReactionActiveSitesSynergy)技術(shù)(見FH-UDS柴油深度加氫脫硫催化劑的研制及工業(yè)應(yīng)用鑒定材料)。其主要特征是反應(yīng)活性位協(xié)同作用,即活性相和載體之間相互促進(jìn),產(chǎn)生適當(dāng)?shù)南嗷プ饔?,協(xié)同增進(jìn)。已經(jīng)采用RASS技術(shù)的催化劑主要有用于柴油超深度加氫脫硫的FH-UDS、FHUDS-2和FHUDS-3等催化劑。TEM研究表明,采用RASS技術(shù)的催化劑可以獲得尺寸更小的活性位,相應(yīng)帶來更多的活性中心。動力學(xué)研究表明,采用RASS技術(shù)的催化劑具有比相應(yīng)未采用該技術(shù)催化劑更高的本征活性。FRIPP針對輕質(zhì)餾分油的加氫開發(fā)了高活性的加氫精制催化劑FH-40C等。這些催化劑采用了FRIPPRASS技術(shù),獲得了比常規(guī)催化劑更高的活性。為考察FH-40C的催化活性,在200mL加氫裝置上進(jìn)行了評價。以沙輕常頂為原料油,以國外參比劑為對比,進(jìn)行了活性評價,結(jié)果見表3。表3FH-40C與國外參比催化劑活性對比結(jié)果催化劑FH-40C國外參比劑工藝條件氫壓/MPa體積氫油比80體積空速/h-1反應(yīng)溫度/℃基準(zhǔn)基準(zhǔn)基準(zhǔn)+10精制油性質(zhì)硫/(μg·g-1)<<從上表可見,F(xiàn)H-40C催化劑比國外參比劑反應(yīng)溫度低10℃,可以很好地滿足石腦油加氫精制的需要。全方位的生產(chǎn)過程優(yōu)化一方面通過高容硅能力的FHRS-1捕硅劑避免下游主加氫精制催化劑的失活,一方面通過高活性的FH-40C加氫精制催化劑緩解和避免床層結(jié)焦,這樣可以大大延長焦化石腦油加氫裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)周期。FRIPP在工藝研究和催化劑開發(fā)過程中,提煉出了整套的全方位生產(chǎn)過程優(yōu)化。下面將對這些優(yōu)化進(jìn)行闡述。避免原料油與空氣的接觸焦化石腦油中硫、氮、烯烴、二烯烴等雜質(zhì)含量高,穩(wěn)定性差。尤其是二烯烴,受熱后易發(fā)生Diels-Alder環(huán)化反應(yīng)和聚合反應(yīng)形成大分子有機(jī)化合物,并進(jìn)一步聚合生焦,造成床層壓差。此外,在儲運(yùn)過程中,原料油與空氣中的氧氣接觸,引發(fā)自由基鏈反應(yīng)形成高分子聚合物,會加快烯烴聚合生焦速度。為了盡可能減少烯烴聚合生焦,應(yīng)加強(qiáng)原料油管理,盡量避免原料油與空氣的接觸,具體措施主要有:延遲焦化裝置焦化石腦油直供給加氫裝置,即采用嘴對嘴進(jìn)料,減少了進(jìn)中間儲罐的環(huán)節(jié),避免焦化石腦油原料與空氣接觸;改變反應(yīng)器出口與原料進(jìn)料的換熱器3通閥的操作,避免焦化石腦油在換熱器內(nèi)生焦。增加反沖洗過濾器原料中含有少量細(xì)小焦粉,這些小焦粉具有很強(qiáng)的吸附性,易與聚合反應(yīng)中形成的有機(jī)大分子化合物粘結(jié)在一起,使焦垢顆粒逐漸長大,并最后沉積在設(shè)備內(nèi)部或催化劑床層頂部。建議增設(shè)反沖洗過濾器,盡量減少原料中細(xì)小焦粉帶入反應(yīng)器的幾率。工藝參數(shù)的優(yōu)化在產(chǎn)品合格的情況下,開工初期盡可能地降低反應(yīng)器的入口溫度。主要原因是焦化石腦油加氫的熱效應(yīng)顯著,裝置反應(yīng)床層總溫升一般在130℃以上,較高的反應(yīng)溫度會加快烯烴縮合結(jié)焦速度,壓降增長快,不利于裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),也不利于催化劑活性及穩(wěn)定性的發(fā)揮。采用適宜的體積空速和氫油體積比。多套裝置工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,體積空速應(yīng)小于h-1,氫油體積比應(yīng)大于300,既便于產(chǎn)品質(zhì)量控制,又有利于減緩裝置壓降增長速度、延長裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期。4FRIPP焦化石腦油加氫技術(shù)在廣州分公司的工業(yè)應(yīng)用2007年1月廣州分公司加氫-B裝置大修期間采用焦化石腦油加氫成套技術(shù),包括換用FRIPP開發(fā)的FHRS-1加氫捕硅劑及FH-40C加氫精制催化劑、優(yōu)化催化劑級配方案、實施原料油優(yōu)化管理,并加強(qiáng)了操作管理。工業(yè)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)5個月后,于2007年6月11日9:00至13日9:00對催化劑進(jìn)行了活性標(biāo)定。下面列出該裝置標(biāo)定時的主要操作參數(shù)和加氫效果。表4標(biāo)定主要操作參數(shù)操作參數(shù)時間2007-06-112007-06-122007-06-13體積空速/h-1反應(yīng)器入口溫度/℃213219220反應(yīng)器出口溫度/℃329356367床層最大溫升/℃127138147反應(yīng)器床層壓差/MPa高分頂壓/MPa氫油體積比1099662523表5加氫效果樣品名稱焦化石腦油原料精制石腦油2007-06-112007-06-122007-06-132007-06-112007-06-122007-06-13密度/(g·cm-3)初餾點(diǎn)/℃3635終餾點(diǎn)/℃194191193收率,%979797989897總硫/(μg·g-1)48504900總氮/(μg·g-1)11811690烯烴,(v)%溴價/(gBr·100mL-1)該裝置連續(xù)運(yùn)行23個月才

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