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供氧制度對冶煉效果影響的分析程亦朱建鋼江西萍鋼實業(yè)股份有限公司萍鄉(xiāng)煉鋼廠作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話摘要】

在轉(zhuǎn)爐煉鋼中,氧槍通過高速氧射流向熔池供氧,并以巨大的動能對熔池起攪拌作用。不同氧壓對噴吹過程有不同的影響,氧氣壓力直接影響吹煉的全過程和效果。

作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話槍系統(tǒng)【關(guān)鍵詞】供氧制度冶煉效果分析作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話引言】在轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)中,轉(zhuǎn)爐冶煉周期是一項很重要的指標,它體現(xiàn)了生產(chǎn)組織和煉鋼水平的高低,縮短冶煉周期可以提高設(shè)備的利用率,提高單位時間的產(chǎn)量,減少輔助材料的噸鋼消耗,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。在縮短冶煉周期的問題上,廣大煉鋼工作者做了大量的工作,其中包括合理組織生產(chǎn),提高操作水平,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,改進生產(chǎn)裝備等很多方法來縮短輔助時間,以期使冶煉周期更短,提高生產(chǎn)率。本文闡述了用合理控制氧壓的方法來獲取少的供氧時間,縮短冶煉周期,并達到好的消耗水平的實踐效果。作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話技術(shù)背景】萍鄉(xiāng)煉鋼廠現(xiàn)有4座35t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐,4臺三機三流方坯連鑄機,使用四孔ф152頂吹氧槍,喉口直徑ф23.3,噴頭夾角10.5°,鐵水入爐量27~29t/爐,廢鋼5~8t/爐,正常吹煉氧壓0.85MPa。

作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話技術(shù)背景】

目前我廠氧壓控制:開吹點火后逐漸減氧到0.85MPa,4分鐘后不高于0.80MPa,5~8分鐘按0.75MPa左右控制,8分鐘逐漸加氧到0.90MPa,補吹氧壓按0.90MPa控制。槍位按三段式槍位控制,即低—高—低。爐鋼平均冶煉時間540~550秒,耗氧量1280~1300m3作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話技術(shù)背景】

為提高產(chǎn)量,增大效益,充分利用本廠現(xiàn)有設(shè)備,取原料條件相對穩(wěn)定的班次,對大量的爐次進行數(shù)據(jù)分析,為研究氧壓的影響,分別取噴吹壓力0.75~0.9MPa的爐次的相關(guān)數(shù)據(jù),提取各項數(shù)據(jù)指標進行比較分析。對結(jié)果進行總結(jié),比較分析后得出相關(guān)經(jīng)驗及效果數(shù)據(jù),來說明氧壓控制對生產(chǎn)工藝的影響。

作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話分析指標】1、供氧時間;2、終點命中,包括終點成份,溫度等;3、終渣∑(FeO)含量;4、過程控制及噴濺的次數(shù);5、除塵效果;6、護爐情況;7、材料消耗及鋼液雜質(zhì)的影響;8、金屬收得率。作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話供氧制度同吹煉時間的關(guān)系】

發(fā)現(xiàn)隨氧壓的增加,吹煉時間呈下降趨勢,但越過一個極值后,放緩,也就是說,隨壓力增加,時間縮短開始不再明顯。相關(guān)數(shù)學(xué)模型中談到的供氣壓力與混勻時間的關(guān)系也符合上述結(jié)果,其關(guān)系式為對數(shù)曲線(如圖1),此值越過峰值后,時間未有明顯縮短,然而卻引起了劇烈的翻騰和噴濺。按照雙膜理論模型表明噴吹壓力增加到一定程度以后,供氧壓力不再是控速環(huán)節(jié),微觀相界擴散是反應(yīng)的控速環(huán)節(jié),說明單靠增大氧壓不能使反應(yīng)加快進行。作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話供氧制度同終點成份的關(guān)系】

終點成份:低于0.80MPa時,終點碳含量較不穩(wěn),忽高忽低,個別爐次出現(xiàn)磷含量超標,表明熔池攪動不充分,氧氣流股未能很好地形成沖擊區(qū)域,氧化渣也未能充分地接觸鋼液而起到精煉作用。0.80~0.85MPa之間各項指標較好,終點C、S、P的合格率在85%以上,高拉補吹在70~75%左右,氧壓超過0.90MPa之后,相同火焰特征的終點碳總體較低,表明攪拌充分,且T[O]較多,提槍后繼續(xù)發(fā)生如下反應(yīng):作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話一步說明此時供氧過剩,而使終點碳過低。作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話度方面,總趨勢如圖2

所示,取相同終點含碳量的爐次,進行比較總結(jié),總的來講,壓力越高,趨勢是溫度越低,尤其是氧壓增加到0.90MPa后,較正常爐次平均溫度約低40℃,表明氧氣利率低,隨爐氣散失,致使散熱量加大,且吹煉不穩(wěn)定性增加,返干和噴濺增多,熱損增多,不利于一次命中,從而延長總的冶煉周期。作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話供氧制度同終渣成分的關(guān)系

】終渣∑(FeO),在0.80~0.85MPa之間由于控制較為平穩(wěn),攪拌力度合適,因而終渣∑(FeO)較為合適,平均值7~8%左右,有利于脫P脫S反應(yīng)的進行。低于0.80MPa時,∑(FeO)較高,平均為9~10%,表明攪力弱,氧氣流股吹射到熔池表面后反射氣流增多,使熔池上部氧含量增加,根據(jù)1600℃時氧在鋼和渣中氧分配公式:作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話知隨∑[O]增加,∑(FeO)增加。同樣氧壓高于0.90MPa時,平均∑(FeO)達到10%以上,表明攪拌力強,且供氧充分,鋼中溶解∑[O]較多,由于相界傳氧速度跟不上,[O]不能及時參加反應(yīng),而殘留在鋼中,進而使∑(FeO)增多,說明氧壓過高時,渣中∑(FeO)較高。作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話供氧制度同其它相關(guān)因素的影響】1)壓力升高后,動能增加,對熔池的攪拌力增強,研究發(fā)現(xiàn)氧壓0.75~0.85MPa之間吹煉較為平穩(wěn),出爐口火焰形狀規(guī)則亮度適中,化學(xué)反應(yīng)能穩(wěn)定進行。氧壓0.90MPa以上的爐次,熔池翻騰劇烈,渣鋼溢出,產(chǎn)生噴濺次數(shù)增多,渣鋼對設(shè)備形成粘結(jié),不僅浪費金屬料,且處理不當(dāng)可能損壞設(shè)備,造成直接經(jīng)濟損失并導(dǎo)致停產(chǎn)。作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話供氧制度同其它相關(guān)因素的影響】2)除塵情況,0.85MPa以下,除塵較好,未有紅煙溢出,超出0.90MPa之后,開始有紅煙溢出罩外,說明發(fā)生反應(yīng)。根據(jù)反應(yīng)式可以看出,增大氧壓有利于反應(yīng)向右進行,此時紅煙增多,表明供氧量過大,反應(yīng)高溫區(qū)擴大,F(xiàn)e2O3增多,溢出煙罩成為紅煙,不利于清潔文明生產(chǎn)。作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話:136079971793)護爐情況,護爐效果取決于吹煉控制的平穩(wěn)程度及終渣的成份,過程吹煉平穩(wěn),熔池升溫均勻可減少對爐襯的侵蝕和沖刷,再加上合適的終渣成份,有利于高熔點的爐渣質(zhì)點在爐襯上的積累。氧壓過高過低對護爐都不利,氧壓過低時會使∑(FeO)增多,難以形成具有一定粘度和熔融點的濺渣層,影響濺渣效果。氧壓高時,金屬液對爐襯的沖刷加劇,以及引起的噴濺嚴重,不但不能起到較好的護爐效果,嚴重的會損壞設(shè)備,造成停產(chǎn)事故?!竟┭踔贫韧渌嚓P(guān)因素的影響】作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話:136079971794)材料消耗量,材料消耗量決定于終點時∑[O],∑[O]高時不僅增加合金及輔料等物料消耗,且增加鋼液中氧化物含量,污染鋼液,鋼水質(zhì)量差,降低鋼材質(zhì)量并增加精煉(爐下吹氣)負擔(dān)。過高的氧氣壓力也會增加制氧消耗,給氧氣的儲備,輸送帶來不安全因素?!竟┭踔贫韧渌嚓P(guān)因素的影響】作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話供氧制度同其它相關(guān)因素的影響】5)鋼鐵比情況,鋼鐵比取決于煙塵含F(xiàn)e2O3量和吹煉中的噴濺,渣中∑(FeO)等,由指標知,過低和過高氧壓均會引起鋼鐵比的增加,尤其是氧壓增加到0.90MPa后,較正常爐次平均溫度約低40℃,表明氧氣利率低,隨爐氣散失,致使散熱量加大,且由于高壓帶來火點區(qū)的擴大,金屬過氧化等使金屬蒸發(fā)量大,降低收得率,鋼鐵料實物消耗偏高,達不到優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗的目標。作者簡介:程亦(1970-),男,江西萍鄉(xiāng)人,工程師,萍鄉(xiāng)煉鋼廠,聯(lián)系電話結(jié)論】

1、過高和過低的氧壓對生產(chǎn)均不利。2、應(yīng)根據(jù)自有設(shè)備的工藝性能,綜合考慮生產(chǎn)效果合

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