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文檔簡介
鍋爐爐膛煙道爆炸事故
/130/70-AⅡ鍋爐有循環(huán)流化床鍋爐共有的特點,多種情況都能造成鍋爐停爐:如受熱面的磨損;床上結焦;給煤系統(tǒng)的堵塞、損壞;除灰系統(tǒng)的損壞;旋風分離器角閥的損壞;附屬機械的故障;供電、電器的故障及損壞都可引起停爐,在這里不再輟述。本文通過該爐型的一起事故的分析提出預防措施,希望能為今后/130/70-AⅡ鍋爐安全運行提供一些幫助。
1鍋爐概況
/130/70-AⅡ單汽包強制循環(huán)M型布置;中溫旋風分離;全鋼結構爐架;爐膛為全膜式水冷壁懸吊的封閉結構,輕質保溫層,額定供熱量58MW、額定出口壓力、額定出口溫度130℃、回水溫度70℃、排煙溫度為137℃、循環(huán)水量為826t/h、設計效率%、使用煤種為二類煙煤的循環(huán)流化床熱水鍋爐。
鍋爐為室內布置,由前部及尾部兩個豎井煙道組成。前豎井采用懸吊結構,其四壁由膜式水冷壁組成,自下而上依次布置有一次風室、布風裝置、爐膛密相區(qū)、稀相區(qū)及煙風轉向室;尾部豎井為支承結構,其內部布置省煤器Ⅰ、省煤器Ⅱ、省煤器Ⅲ及鋼管立式空氣預熱器。兩豎井間通過兩個并列布置的旋風分離器相聯(lián)通。前部豎井采用敷管爐墻,外置金屬護板,后部豎井采用輕型護板爐墻。配置干式板狀臥式電除塵器。
該爐于2003年制造,2004年安裝,2005年11月試運行并開始供暖。鍋爐的設計、制造、安裝、監(jiān)督檢驗符合《特種設備安全監(jiān)察條例》有關規(guī)定。技術資料運行記錄齊全。
2事故經(jīng)過
據(jù)工作人員介紹:2007年01月19日早6點左右發(fā)現(xiàn)爐溫下降,采取了加大給煤,調大鼓、引風措施無效,于是懷疑引風機故障,派人檢查引風機運行正常,爐溫仍在下降,不到20分鐘爐溫下降到600℃,于是采取緊急停爐措施,緊急關停給煤、鼓、引風,后事故發(fā)生了。從發(fā)現(xiàn)故障到煙道爆炸有20分鐘左右。
從上述事實可以判定:這是一起爐膛煙道爆炸事故。
發(fā)生鍋爐爐膛爆炸需要具備三個條件:一是有燃料和助燃空氣的積存;二是燃料和空氣的混合物的濃度在爆炸極限內;三是有足夠的點火能源。通過事故發(fā)生后的現(xiàn)場檢查可以確認當時上述三便條件均同時具備。
3現(xiàn)場檢查情況
電除塵器檢驗查
殼體檢查:
⑴第1室左側距前柱處,殼體爆出破損,檢查門孔平臺脫離原位。
⑵第2室第3室殼體左側保溫層面板及保溫層內板及保溫層整體側倒。
⑶殼體右側各室中心變形量為400~600mm。
殼體工字鋼立柱:
從前往后左右各有四根,左側第1根、第2根爆后變形,中心外拱600mm;左側第3根爆后變形,中心外拱300mm。
各室中有左右兩對放電極、收塵極布置,第1室中的左側放電極‘收塵極變形嚴重,折疊掉落。其它放電極、收塵極變形嚴重。
各室中的振動錘通軸及框架變形嚴重。
電暈極設備;收塵設備變形、破損、折疊;整體報廢。
空氣予熱器檢查
空氣預熱器西側保溫層爆破面積為3000㎜×2100㎜,破口處寬500㎜;空氣預熱器前側保溫層變形凸起,面積為4100㎜×1800㎜,高280㎜;
空氣預熱器空氣入口與送風機出口法蘭連接處被拉開,三根螺栓拉斷,部分螺紋拉脫;兩法蘭開口最大寬度450㎜,法蘭變形。
空氣預熱器東側保溫層變形凸起,面積為1000㎜×1500㎜,高50㎜;
空氣預熱器本體無異常。
后豎井、省煤器,分離器檢查:
后豎井檢查未發(fā)現(xiàn)由于爐膛爆炸墻體變形或損壞。
省煤器檢查未發(fā)現(xiàn)管子變形及管組結構異常。
分離器檢查未發(fā)現(xiàn)澆注料部分、返料系統(tǒng)、旋風筒等損壞或功能失調。
爐膛檢查。
床上部料層厚度,前部約1030mm,后部約880mm,前部煤的表面狀況灰黑色,后部比前部明顯灰度大。
衛(wèi)燃帶,煙風轉向室及測溫裝置連接處等未發(fā)現(xiàn)由于爐膛爆炸而損毀。
水冷壁檢查:
水冷壁密相稀相區(qū)管壁表面無異常,前水冷壁頂棚漏水,爐膛頂部向下滴水。爐膛膜式水冷壁四側無異常。
前水冷壁頂棚管部分兩處爆管第25根頂棚管中間1980mm處管徑下部中心線爆管,長度100mm縱向。第37根頂棚管距前直段起點1765mm處爆管,十字口,環(huán)向15mm,縱向45mm。頂棚管中間表面過燒,有碳化層。第28根至第42根頂棚管中間不同程度變形,變形長度900mm,第35變形量最大為130mm。
破口狀態(tài)特征:
⑴破口不明顯張開,破口處的管子變形較小。
⑵破口處管子周長脹粗。內外壁有明顯的氧化皮。
⑶表面產(chǎn)生脫碳,內壁有四氧化物。
割管檢查,
對爆裂管子做了割管檢查,截取了有爆口管子,管子壁厚無明顯減薄,管內水垢厚度約20mm,水垢顏色為暗紅。
4原因分析
爆炸是由可燃混合物在爆炸界限范圍和點火作用下發(fā)生的。
可燃混合物有以下三種可能:
⑴揮發(fā)物:主要是氫、一氧化碳及多種碳氫化合物,當溫度達400℃以上在遇到氧氣時,便率先著火開始燃燒,當與氧氣的混合物在爆炸界限范圍內時遇點火即爆炸。
⑵爆口的漏水與高溫堆渣在爐內相遇,產(chǎn)生如下化學反應:
C+H2O─→CO+H2
C+2H2O─→CO2+2H2
⑶以上兩種情況同時存在,但可燃混合物主要是氫氣和一氧化碳。氫氣爆炸界限是%-80%;一氧化碳爆炸界限是%-75%。
從電除塵器檢驗可知點火源是在一室左側放電極、收塵極,當電極放電時產(chǎn)生火花。
頂棚管爆管后、漏水量較大使燃煤難以燃燒,爐內溫度下降,當煤繼續(xù)加入時,燃燒條件惡化,爐內壓力升高,流化能力差,煤不能充分地燃燒,也就是燃燒不均勻,停爐時,爐內燃料存在部分揮發(fā)分和可燃物碳,是造成爆炸的直接原因。
爆管是由水垢引起,機理如下:
⑴當循環(huán)水在流過前壁頂棚管時,水流中的泥渣流速小于水流速,泥渣粘附在熱負荷很高的前壁頂棚管內形成水垢。因水垢的導熱性很差,導致金屬管壁局部溫度大大升高,金屬因過熱而蠕變。當溫度超過了金屬的所能承受的允許溫度時,強度降低,在鍋爐工作壓力下,金屬會發(fā)生鼓包、穿孔和破裂。
⑵水垢導致垢下金屬腐蝕:鍋爐受熱面管內有水垢附著的條件下,從水垢的孔、縫隙滲入的鍋水,在沉積的水垢與鍋爐受熱面之間產(chǎn)生劇烈蒸發(fā)。在水垢層下,鍋水可被濃縮到很高濃度。其中有些物質在高溫高濃度的條件下會對鍋爐受熱面發(fā)生嚴重腐蝕,如NaOH等。
⑶結垢、腐蝕過程相互作用,會很快導致金屬受熱面的損壞,以致發(fā)生爆管事故。
水垢產(chǎn)生的原因:
⑴水質監(jiān)督不力,水質監(jiān)督工作是保證鍋爐運行的必要條件,當操作人員發(fā)現(xiàn)回水水質不符合要求時,向單位領導做了匯報,單位領導要求加大排污、加大了補水量、但不準停爐。水質化驗員沒有堅持原則,為事故的發(fā)生埋下了隱患。
⑵領導主觀意志,重生產(chǎn)輕安全,瞎指揮。怕停爐影響居民采暖,主觀是好的,當出現(xiàn)水質問題時,不按規(guī)章辦事,下令采取邊運行邊處理的方法,僥幸心理驅使,使得鍋爐受熱面管子局部結垢嚴重。
⑶集中供熱工程是分批分期交工,不會一次全部完成.這項工程也是一樣。但施工組織與運行是兩個平級單位,沒有有效的制約機制。在支管設計運行前工作不協(xié)調,信息不暢通、準備不充分,沒有做好應該處理的準備工作,當發(fā)現(xiàn)水質不合格到采取措施進行處理,時間就過去了兩天,導致了泥垢的產(chǎn)生。
⑷進入各用戶的支管是邊設計、邊施工、邊投運。在支管的設計中和施工中沒有充分考慮在支管網(wǎng)單獨施工完后,與主管網(wǎng)連接運行前的沖洗,凈化問題,使得支管的泥渣進入主管網(wǎng)循環(huán)到鍋內。
⑸除污器的選用錯誤。除污器就是為了防止系統(tǒng)內的泥渣進入鍋爐影響鍋爐熱循環(huán)。是法定的安全防護設備。但我國沒有將除污器制造列入許可范圍內,在管網(wǎng)的回水管上安裝一個管式除污器,當正常運行時可能是有保證的,但像系統(tǒng)內發(fā)生特殊情況時,根本起不到除污效果。在整個管網(wǎng)中,由于除污器影響整個或部分用戶采暖的事發(fā)生多次。如果主回水管上的除污器選型正確,起到應有的效果,就可有效地防止事故發(fā)生。
點火源的存在是爆炸的直接原因,有以下幾個方面:
⑴設計方面,控制的設計沒有熄火保護、爐膛監(jiān)視裝置及聯(lián)鎖裝置。給煤裝置,鼓風,引風機,電除塵器均為手動操作,當引風機故障停運時,不能同時切斷電除塵器,為點火源存在提供了可能性。
⑵運行指揮失當:當司爐人員向司爐長報告爐膛溫度、壓力不正常時,司爐長常規(guī)性通過調節(jié)給煤量來調整床溫;調節(jié)引風機檔板來調整爐膛的負壓。沒有考慮非常規(guī)運行操作,為了增加運行業(yè)績,減少停爐次數(shù),不影響用戶采暖,違章指揮。
當調整無效后,仍未進行全方位檢查,而是只要求司爐檢查引風機及控制部分。
當知道不是引風機故障,爐膛內溫度將下降到600℃時沒有下令采取緊急停爐,未對司爐人員的錯誤操作方法加以制止。
操作人員缺乏對安全運行規(guī)程的正確理解,不能正確執(zhí)行安全運行規(guī)程,操作不規(guī)范,檢查不到位,判斷錯誤。
⑴當爐溫下降、爐膛壓力上升時,未同時檢查爐床、引風、鼓風及相關位置。
⑵在沒有確定爐溫下降、爐膛壓力上升的原因時,盲目加大了給煤量,鼓、引風量。
⑶當爐膛溫度下降到600℃時,盲目關閉給煤、鼓引風機、煙道擋板,使爐膛產(chǎn)生可燃氣體。
⑷當關閉引風機,煙道擋板時,沒有同時關閉除塵器電除塵器還在運行狀態(tài)下,電極放電,產(chǎn)生火花。
引風機及其控制系統(tǒng)運行特性不良,控制系統(tǒng)檢修不徹底。控制系統(tǒng)是操作人員的眼睛,信息的傳遞影響操作的調控。本次發(fā)生事故前,引風機控制系統(tǒng)曾發(fā)生故障,鍋爐爐膛因引風機誤動作而溫度下降,所以本次當爐膛溫度下降時,司爐長第一命令就是要求司爐人員檢查引風機,而沒有先去檢查爐膛內的火焰。同時加大了給煤,鼓風,引風。
循環(huán)流化床鍋爐煙塵的基本特點是比電阻高;進口含塵量大;灰塵粘度較大。當爐膛頂棚管爆裂,鍋水漏入爐膛后,通過電除塵器煙塵的濕度增加,當爐膛內溫度下降時,隨之通過電除塵器煙塵的溫度下降,使電除塵器內產(chǎn)生電火花,原因:
⑴電場內煙氣的溫度低導致低電壓情況下氣體被擊穿;
⑵陰極、陽極沾灰太厚造成極間距變短;
5預防措施
在集中供熱工程項目中,從工程設計、安裝、調試與用戶管理之間的協(xié)調是非常重要的。為保證循環(huán)流化床熱水鍋爐安全運行,必須建立一個高效、統(tǒng)一的組織機構。鍋爐、主管網(wǎng)、區(qū)域泵站、支管在分期分批設計、安裝、調試、投運中,制定設計啟動計劃,需要各個系統(tǒng)的整體配合,要做好下列幾項工作:
⑴繪制供熱工程系統(tǒng)用的顯示圖;
⑵總的設備、管網(wǎng)、區(qū)域泵站啟動計劃;
⑶編制系統(tǒng)啟動順序用的系統(tǒng)程序邏輯圖;
⑷鍋爐、主管網(wǎng)、支管系統(tǒng)試驗投用程序;
⑸單支管試驗投用程序。
加強熱水鍋爐運行管理
⑴使用鍋爐單位應制定質量保證體系,指定專人負責每臺熱水鍋爐及其采暖系統(tǒng)的安全管理工作,每臺設備有相應的責任人。從安裝驗收開始建立起鍋爐技術檔案,制定好鍋爐運行、檢驗、修理、保養(yǎng)、維護計劃。認真組織司爐工人學習,制定切實可靠的崗位責任制,操作規(guī)程,巡回檢查制度,交接班制度等,并指定專人負責檢查。
⑵鍋爐房主管人員應熟悉熱水鍋爐安全知識,應經(jīng)常對司爐人員進行安全技術教育,組織學習鍋爐和采暖技術知識,大力加強基本功訓練,提高司爐、水處理化驗工、水暖工人隊伍素質,使他們能正確地預防、判斷、處理各種事故。對于強制循環(huán)的熱水鍋爐在運行中,應注意合理分配。通過各循環(huán)支路的水流量,使各循環(huán)支路的熱偏差越小越好。任何領導不得強迫司爐工人違章作業(yè)。
⑶熱水鍋爐運行要嚴格執(zhí)行《熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》,操作人員必須堅持原則,不違章操作;管理人員不準強迫操作人員違章操作
⑷加強操作人員的日常培訓,根據(jù)爐型的特點制定相應的操作規(guī)程及應急處理辦法。如:熱水鍋爐的鍋水汽化汽化、水擊;省煤器管爆破、水冷壁管爆破;空氣預熱器管損壞;高溫結焦、低溫結焦。要分析其形成的現(xiàn)象、原因,制定處理方法,并進行模擬演練。
⑸加強道德修養(yǎng)教育,提高責任意識,榮譽意識,使操作人員感到這項工作的意義重大和無上光榮,積極主動地參加管理,自覺學習,鉆研業(yè)務知識,掌握操作要領,樹立為社會服務的集體主義思想。管理工作加強了,司爐工有了責任心,操作水平提高了,鍋爐的安全就有了保證。俗話說“三分設備,七分管理”,就是這個道理,關鍵在于管理。
6要正確理解和處理安全與生產(chǎn)的關系,安全生產(chǎn)安全是前提,特別是集中供熱工程的冬季采暖,事關企業(yè)、學校、賓館、機關以及千家萬戶的順利過冬,是關系民生、構建和諧社會的一件大事。要詳細制定安全生產(chǎn)考核制度,不能以生產(chǎn)壓安全,不能為了政績而忽視安全??己酥笜艘?,安全指標占的比重要高一些;不要只是考核停爐次數(shù)、時間,不考核停爐操作方法及是否正確停爐,也就是停爐越多,停爐時間越長,就影響了班組長業(yè)績,因此有些該緊急停爐時也采用了臨時壓火方法。但又不符合壓火條件,久而久之使操作人員形成了一種違章操作的壞習慣,爐內含碳量遠超過了3%,很易發(fā)生爐膛及煙道爆炸事故。
停爐操作應引起重視。爐膛爆炸事故,主要發(fā)生在啟動點火階段和停爐階段,在啟動點火階段發(fā)生的比較多,有很多報到,點火的程序方法比較成熟。停爐操作的爆炸事故很少見報到,循環(huán)流化床鍋爐停爐操作尤其重要,對于該爐型應制定停爐操作規(guī)程。停爐操作分臨時停爐,正常停爐,緊急停爐
正常停爐:
⑴逐漸減少給煤量,一二次風量和引風量,將自動改為手動;
⑵調整過程中應特別注意風量的調整,以保持燃燒的穩(wěn)定;
⑶停爐過程中控制減負荷速度要平穩(wěn)。
⑷逐個停止給煤機,石灰石系統(tǒng)二次風機,相應調節(jié)一次風量和引風量,當爐內溫度降低到500℃以下時,可逐漸關小一次風機調節(jié)擋板,停止一次風機的運行;
⑸燃燒室通風5分鐘后,停止引風機,關嚴
一、二次風門和煙道擋風扳及其他有關的風門擋板,停止靜電除塵器的運行;
⑹當爐內溫度降低到100℃以下時,停止循環(huán)水泵運行。并將集氣罐、安全閥打開。
⑺停爐后要監(jiān)視床溫,床溫有升高趨勢時,可開啟風機和一次風機加強通風,待床溫下降后停止風機運行。
⑻停爐后停止除渣機等附屬設備的運行。
壓火停爐:
⑴聯(lián)系管網(wǎng)、區(qū)域泵站、水質分析、電除塵及爐料;
⑵鍋爐壓火前逐漸降低負荷,當床溫略有下降,燃煤揮發(fā)份充分燃燒后,迅速關閉所有風、煙門檔板,以防止漏風引起表面結焦。檢查一二次風機給煤機,確認已掉閘;
⑶盡可能保持較低的風室壓力壓火,過高可排掉部分渣,保持最佳料層厚度,禁止在高料層厚度下壓火;
⑷循環(huán)水泵
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