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影響桿管偏磨的因素分析及治理措施
自油氣田進入高含水開發(fā)階段以來,油壓機井桿管的老化和研磨問題日益嚴(yán)重,油壓機井泵的檢泵率和運行恢復(fù)率仍然很高。這一現(xiàn)象不僅增加了井務(wù)的維護工作量和維修成本,而且直接影響了整個油田的開發(fā)效果。因此,有必要深入剖析檢泵井的構(gòu)成原因,通過制定防治措施,研究實用技術(shù),大力推廣成熟技術(shù),最終達到使油井檢泵率得到有效控制的目的。1影響檢泵率的主要原因分析2011年影響檢泵率的主要原因統(tǒng)計見表1。1.1管壓及壓力管漏失作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的29.2%,是檢泵作業(yè)的主要因素。由于采油井深,平均泵掛在1450m左右,91根以下油管承受的壓力在9MPa以上,同時油管在生產(chǎn)過程中受交變載荷影響產(chǎn)生蠕動,絲扣部位易松動,產(chǎn)生薄弱點,在壓差大的情況下易刺漏損壞。1.2抽油桿與罪犯接觸輸液偏磨作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的16.3%,供液不足是造成偏磨的主要原因,供液不足井產(chǎn)生偏磨占63.4%。沉沒度太低導(dǎo)致供液不足,充滿系數(shù)下降,則活塞下行時不能及時與抽油泵筒內(nèi)的液面接觸進行卸載,需要向下運行一段距離才能接觸液面。當(dāng)抽油桿和活塞向下運行一段距離接觸泵筒內(nèi)的液面時,整個抽油桿和活塞已獲得了一定的速度和動能,于是在活塞接觸抽油泵筒內(nèi)液面的瞬間會發(fā)生撞擊,對活塞產(chǎn)生一個向上的阻力,導(dǎo)致活塞下行受阻;而此時在慣性的作用下,整個抽油桿還要繼續(xù)下行,下行的抽油桿與活塞產(chǎn)生了不同步,導(dǎo)致抽油桿產(chǎn)生彎曲并與油管壁發(fā)生摩擦。每一個沖程產(chǎn)生一次彎曲,與油管壁發(fā)生一次摩擦,引起桿管偏磨,當(dāng)桿、管摩擦不斷地重復(fù)進行時就發(fā)生了抽油桿磨斷或油管磨漏現(xiàn)象。定向井也是造成偏磨的主要原因之一,定向井產(chǎn)生偏磨占27.7%。其中,60%由于扶正器串形成偏磨,40%由于加重桿加不了扶正器形成偏磨。1.3桿脫的原因分析桿脫作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的10.3%,是檢泵作業(yè)的主要因素之一。統(tǒng)計64口桿脫作業(yè)井的功圖類型,52口井下供液不足,占81.3%,是桿脫的主要原因。桿柱下行時,由于泵內(nèi)液體不充滿,下行過程中活塞沖擊液面,造成活塞上部桿柱彎曲,長時間造成桿脫。其次由于抽油桿在井下服役時間長,檢泵周期達到1000天以上井43口,造成桿脫。1.4加強資料不夠及時控制,開展熱洗等泵漏失作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的6.5%,是檢泵作業(yè)的因素之一。今后應(yīng)強化資料錄取管理,在泵漏失較輕時及時發(fā)現(xiàn),并開展加密加藥、超導(dǎo)熱洗及高溫高壓熱洗等措施。泵漏失原因見表2。1.5薄弱點分析應(yīng)用2011年桿斷作業(yè)占檢泵井?dāng)?shù)的4.5%,通過對桿系統(tǒng)薄弱點分析,研究應(yīng)用了組合桿柱、H級抽油桿、加重桿、高強連桿、優(yōu)化扶正、閥罩改進等技術(shù),桿系統(tǒng)強度提升30%以上。2降低井泵檢率的主要措施2.1系統(tǒng)薄弱點應(yīng)用技術(shù)針對桿斷脫問題,加強抽油桿現(xiàn)場報廢、更換管理,優(yōu)化扶正器安裝,強化低沉沒度井降參數(shù)管理。通過桿柱受力狀態(tài)研究,針對桿系統(tǒng)薄弱點應(yīng)用了組合桿柱、H級抽油桿、加重桿、高強連桿等技術(shù),采用上部800m外加厚油管與下部普通油管的二級管柱組合,在保證桿柱強度的同時,降低桿柱載荷。采用?22mm、?19mm二級HY級抽油桿組合,下部使用100m加重桿,堅持“長沖程低沖速”的原則,合理優(yōu)化抽汲參數(shù),降低載荷交變頻率。結(jié)合優(yōu)化扶正、閥罩改進技術(shù),桿系統(tǒng)強度提升30%以上。2.2桿管錨定法油井管桿偏磨應(yīng)采取“防、治相結(jié)合”的措施,主要采取在桿管偏磨段的抽油桿上加扶正器、抽油桿下部加加重桿、油管錨定技術(shù)相結(jié)合的方法。通過扶正器與油管的接觸來避免桿管直接摩擦。對預(yù)測發(fā)生偏磨的高含水、低沉沒度、高抽汲參數(shù)三類井進行配套措施優(yōu)化設(shè)計,通過采取調(diào)小抽汲參數(shù)、優(yōu)化桿柱組合、合理配置扶正器等配套措施,減少因偏磨造成作業(yè)。2.3油管絲扣在線檢測對舊油管進行管體和絲扣的檢驗,檢驗合格的舊油管可以重新進行使用,檢驗不合格的舊油管進行報廢處理,有效避免不合格的舊油管下井造成油井檢泵周期短,增加作業(yè)成本。管體完好,絲扣損壞,需磨擦焊接修復(fù)后下井;在偏磨量界限以內(nèi),做防腐處理下入水井;管體有問題,報廢;井下油管服役期超過5年或起下次數(shù)超過5次井,及時進行全井管更換檢測;應(yīng)用油管絲扣在線檢測技術(shù),針對性指導(dǎo)油管更換,優(yōu)選了TOP-215油管密封脂,入井管柱密封性提高60%以上。油管檢測過程見圖1。2.4壓裂后井筒內(nèi)殘砂、微膠囊的地層該裝置能有效防止間抽井在停抽時井筒內(nèi)采出液雜質(zhì)回落沉積于泵筒造成的泵卡、桿卡,部分緩解油井結(jié)蠟、結(jié)垢。對于壓裂后井筒內(nèi)殘砂、泥漿含量高的油井,雜質(zhì)收集效果明顯,裝置可長期在井下隨抽油桿舉升自動張合,隨時防止泵卡、解除油井堵塞。針對大泵徑井(?56mm、?44mm),泵單位時間內(nèi)經(jīng)過流體多、雜質(zhì)多,盡可能下入保護器,延長高產(chǎn)井檢泵周期,針對泵徑為?28mm易卡泵的機采井應(yīng)用效果明顯,見表3。3管桿錨固井優(yōu)化管井結(jié)構(gòu),提高油管內(nèi)1)管漏、偏磨、桿脫是影響油井檢泵率的主要因素。2)針對不同油井進行入井管桿的優(yōu)化,避免管桿
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