設備故障分析報告與預防措施_第1頁
設備故障分析報告與預防措施_第2頁
設備故障分析報告與預防措施_第3頁
設備故障分析報告與預防措施_第4頁
設備故障分析報告與預防措施_第5頁
已閱讀5頁,還剩33頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、7.2.5設備故障分析報告與預防措施東山礦設備故障、事故案例匯編目 錄序號故障原因分類故障、事故內容1點檢不到位關于氣力輸送作業(yè)區(qū)元月5日旋轉給料器設備故障2關于氣力輸送作業(yè)區(qū)3#泵稱量器故障設備故障、事故分析3關于回轉窯1#窯磨機設備故障分析4 關于1#篩側壓板掉三破堵礦的故障分析5關于氣力輸送系統(tǒng)4#泵停機故障分析6關于氣力篩分作業(yè)區(qū)破碎機事故分析7.87關于破碎10#皮帶梅花彈性連接塊磨損故障分析7.20失控1:408關于10#皮帶驅動滾筒軸承損壞的事故分析7.13失控 10:279關于1#輸灰泵旋轉給料器事故分析7.16失控 8:3010無點檢手段關于3#豎窯提升機近期故障頻繁的分析報

2、告關于3#窯卸料閘板密封圈燒損的故障分析11關于氣力輸送系統(tǒng)中間站彎頭漏灰故障分析12關于氣力輸送系統(tǒng)中間站15-03#直管管道漏灰故障分析13關于氣力輸送系統(tǒng)中間站15-02#直管管道漏灰故障分析14關于氣力輸送系統(tǒng)篩分發(fā)送倉至中間站管道漏灰故障分析15關于1#破碎機同步齒輪脫出事故報告分析6.27失管 8:0316回轉窯2#窯id風機停機故障分析 8.24失管8分鐘17維護不周破碎系統(tǒng)2#皮帶機減速機事故分析18關于一破潤滑油泵電機接線柱的故障分析19關于豎窯3#窯卷揚小車故障分析20關于三燒庫頂切換閥未能正常切倉故障分析21關于2#板喂機槽扳起包卡車設備故障、事故分析22pc1250大臂

3、油缸鉸接銷軸磨損嚴重的故障分析23關于2#破碎機減速機事故分析24關于2#破碎機減速機軸斷事故分析6.25-27失控 56:3425回轉窯1#窯煤粉磨機出口氣動閘板線路故障分析8.25失控2h26氣力三燒庫頂切換閥故障分析 8.19失控3:0027氣力中間站3#輸灰泵故障分析 8.23失控1:30283#窯6#皮帶設備故障分析 8.22失控0:2029備件質量關于3#皮帶液力偶合器的故障分析30關于3#破碎機設備故障、事故分析311#破碎機軟連接磨損事故分析 7.29失控5:2032檢修質量3#豎窯卷揚機料斗墜落的事故分析 8.23失控31:4033工程因素關于四燒管道脫落事故分析 8.19失

4、控17:20關于氣力輸送作業(yè)區(qū)元月5日旋轉給料器設備故障一、故障經(jīng)過:元月5日凌晨1:25分,作業(yè)區(qū)7#發(fā)送倉2#泵突然停機,作業(yè)區(qū)主控室值班人員通知操作工現(xiàn)場查看,操作工檢查發(fā)現(xiàn)2#泵旋轉給料器葉輪卡死,造成設備超負荷斷電停機,經(jīng)過人工盤車處理完畢,3分鐘后合閘送電,設備恢復正常運轉。當班分別又在3:45分和6:05分,連續(xù)發(fā)生兩次給料器葉輪卡死故障,后都經(jīng)過人工盤車恢復正常工作。 影響時間:1小時40分二、故障、事故原因分析:1、施工和生產同步進行,施工廢料(電焊頭、邊角料等)掉入生產在用料倉,后進入旋轉給料器,由于尺寸大,硬度高,造成葉輪卡死停機。2、旋轉給料器使用時間長,軸承磨損嚴重,

5、摩擦阻力大,電機載荷加大,造成超負荷跳閘斷電。三、故障、事故原因分類:1、施工單位管理不規(guī)范。(點檢不到位)2、設備劣化傾向沒有掌控。四、預防措施1、強化施工現(xiàn)場的人員管理。2、跟蹤記錄,了解設備軸承的使用壽命,定期進行更換工作。五、故障、事故性質分類1、對施工單位失管。2、漸發(fā)性故障。失控關于氣力輸送作業(yè)區(qū)3#泵稱量器故障設備故障、事故分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年2月12日13:35 ,氣力輸送作業(yè)區(qū)中間站接收倉3#泵罐稱出現(xiàn)稱量異常,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)旋轉排氣閥堵塞,14:49處理完成排氣閥過濾網(wǎng),3#泵稱量器恢復正常。影響時間:1小時14分二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面

6、)由于罐體中氣體中摻雜石灰粉,導致氣體經(jīng)過旋轉排氣閥造成排氣閥門堵塞。三、故障、事故原因分類:點檢不到位四、防范措施:通知作業(yè)區(qū)加強螺旋排氣閥巡檢頻次,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。五、故障、事故性質分類(隨機、失管、失控?)失控 關于回轉窯1#窯磨機設備故障分析一、故障、事故經(jīng)過:在2010年3月12日晚崗位工聽到磨機聲音異常,在22時31分打開磨機檢查,發(fā)現(xiàn)磨機內磨機防護裝置掉下,隨即進行補焊處理,在23時06分恢復生產,影響時間0:35分鐘。二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)2010年3月10日1#窯定檢,在檢修期間,對1#窯磨機內磨機防護裝置進行補焊,在檢修完畢后,試車未發(fā)現(xiàn)異常

7、。在2010年3月12日晚崗位工聽到磨機聲音異常,在22時31分打開磨機檢查,發(fā)現(xiàn)磨機內磨機防護裝置掉下,隨即進行補焊處理,在23時06分恢復生產,故障原因分析:1、維修人員在補焊防護裝置時焊接不到位,2、點檢員在試車前檢查防護裝置焊接完畢,確認不到位是主要的人為因素。三、故障、事故原因分類:點檢不到位四、防范措施:1、今后在每次定檢檢查磨機時一定要確認,確保焊接牢固2、點檢員對焊接及連接螺栓主要的部件確認到位。五、故障、事故性質分類(隨機、失管、失控?)失控 關于1#篩側壓板掉三破堵礦的故障分析一、故障經(jīng)過:2010年4月5日周世軍和申熱夜班, 19:20分設備聯(lián)鎖停車,中控判定4#皮帶有異

8、常,于是立刻通知二破主崗王文光檢查,發(fā)現(xiàn)2#、3#破的堵料,19:22分辛建平辦理停電處理堵礦,同時王文光從4#皮帶頭部往尾部檢查,中控周世軍從尾部向頭部檢查,兩人在除鐵器處發(fā)現(xiàn)1#篩側壓板(1000*150*40)豎立吸在除鐵器上形成刮子,側壓板已磨損變形,地面灑了一堆石料,同時在除鐵器上有2塊楔形塊,兩人回中控辦理1#篩、4#皮帶的停電手續(xù),1#篩北面鋼盲板相鄰側壓板掉,兩人到4#皮帶除鐵器處取側壓板、楔形塊后安裝好,堵礦在19:58分處理完畢,回去辦理了送電手續(xù)后空轉4#皮帶啟車正常后生產。影響時間:40分鐘二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面) 現(xiàn)象:1#篩北面鋼盲板相鄰

9、側壓板掉;除鐵器處發(fā)現(xiàn)1#篩側壓板(1000*150*40)豎立吸在除鐵器上形成刮子,側壓板以磨損變形,地面灑了一堆石料,同時在除鐵器上有2塊楔形塊。 原因分析:側壓板變形且磨損露出鋼骨架,兩楔形塊脫落引起壓條脫落豎立(除鐵器上吸有雜質)吸到4#皮帶除鐵器上形成鋼板刮子,皮帶運行過程壓條刮掉皮帶上運行石料,下落石料砸到皮帶拉繩開關引起停車,破碎機連鎖停車導致堵礦。三、故障、事故原因分類:點檢不到位。四、防范措施:1. 崗位人員加強點檢。2. 點檢員郭子偉考核100元、巡檢人員各考核200元。五、故障、事故性質分類(隨機、失管、失控?) 失控關于氣力輸送系統(tǒng)4#泵停機故障分析一、故障、事故經(jīng)過:

10、2010年4月14日,甲班帶班長李建忠?guī)ьI三名職工清除中間站倉頂灰面,10:40分開始鏟灰入倉,中午11:23分中間站發(fā)送倉4#泵旋轉給料器突然停止工作。作業(yè)區(qū)立即組織修建公司對4#泵進行檢查,首先進行盤車確認,發(fā)現(xiàn)盤車阻力很大,初步確認旋轉給料器內卡有異物。拆卸旋轉給料器下料溜筒,發(fā)現(xiàn)其中卡住一個120mm長的門把手,經(jīng)過一個多小時搶修,與12:35分恢復正常。影響時間: 停機 1小時10分,但是未影響三燒生產二、故障、事故原因分析: 可能是在清灰過程中,當班人員,在不知情的情況下將無意掉入灰堆的門把手,用大板鍬鏟到了4#輸灰泵料倉中,造成4#泵無法運轉。三、故障、事故原因分類: 點檢不到位

11、四、防范措施:1、為了避免雜物掉入旋轉給料器的事故再次發(fā)生,氣力作業(yè)區(qū)立即在清灰口處增設篩網(wǎng),防止異物再次掉入影響生產保供工作。2、對作業(yè)指導書進行完善,把“清灰環(huán)節(jié)”納入到崗位巡檢工日常工作中。五、故障、事故性質分類:失控 關于氣力篩分作業(yè)區(qū)7.8破碎機事故分析一、事故經(jīng)過:2010年7月8日15時20分,氣力篩分作業(yè)區(qū)操作人員巡檢至新投用破碎機區(qū)域,聽到破碎機運轉機體內部有金屬撞擊異音,操作人員迅速停運設備同時匯報作業(yè)區(qū)侯亮云副作業(yè)長。15時40分,侯亮云責成外協(xié)維修隊伍打開破碎機窺視檢修門,發(fā)現(xiàn):破碎機入口反擊板有一塊斷裂脫落,數(shù)塊反擊板連接螺栓彎曲變形,反擊板嚴重移位。如下圖:已斷裂壞

12、損反擊板。由于反擊板沒有生產準備件,而且破碎機檢修用液壓系統(tǒng)沒有安裝,目前該事故作業(yè)區(qū)仍在處理過程中。影響時間:作業(yè)區(qū)迅速將舊系統(tǒng)破碎機恢復使用,對生產保供未造成影響。二、事故原因分析:1、直接原因:設備制造中存在的缺陷是導致事故發(fā)生的直接原因。該設備由成都運一科技發(fā)展有限公司制作。設備組裝過程中,弧形板與反擊板的螺栓聯(lián)接沒有采用鉆孔形式,直接氣割拉孔,尺寸偏差大同時對拉孔焊渣未進行清理,螺栓根本無法保證緊固聯(lián)接,而且連接螺栓沒有防松裝置,成都運一在設計制造過程中沒有考慮如此重要的環(huán)節(jié)(該公司沒有與我礦合作的業(yè)績)。上述缺陷,導致設備在運轉過程中反擊板連接螺栓松動,反擊板錯位曠動與高速旋轉錘頭

13、發(fā)生撞擊斷裂的重大事故。如下圖示:螺栓已斷裂脫落。氣割孔,無法保正螺栓緊固聯(lián)接。2、間接原因:(1)施工單位未進行投產保駕,新建項目要求施工單位對新安裝設備熱負荷試車后三月內,進行達產達效的保駕工作。(2)沒有安裝檢修用液壓撐桿系統(tǒng)。液壓撐桿系統(tǒng)是破碎機發(fā)生故障進行檢修、搶修的重要裝置,但在設備安裝期間未能配套安裝。該套裝置沒有安裝,對設備內部存在的弧形板氣割拉孔缺陷也未能檢查發(fā)現(xiàn)。(3)未執(zhí)行新點檢標準,在破碎機新點檢標準中,由于反擊板屬殼體內隱蔽項目,要求對反擊板每周通過打開窺視門進行一次檢查,未能實施。(4)沒有進行生產準備件的儲備。反擊板屬破碎機易損件,在新設備投用的同時必須儲備的機旁

14、備件,但破碎機易損備件例如:錘頭、錘臂、反擊板和篩板等未到位。三、事故原因分類:1、主要原因:設備本身缺陷。設備出廠質量較次。2、次要原因:(1)點檢不到位。反擊板有點檢標準,未實施。 (2)施工單位未采取保駕措施。新設備必須在投運后制定保駕措施,對傳動、聯(lián)接等關鍵部位進行運轉一定階段后的檢查緊固。 (3)項目建設中,部分人員存在管理經(jīng)驗不足。機旁關鍵備件未儲備,設備檢修裝置不安裝等問題。四、防范措施:1、破碎機弧形板螺栓孔必須采用鉆孔形式,保證螺栓緊固聯(lián)接。同時在對該設備其它部位檢查中發(fā)現(xiàn):減震平臺彈簧壞損,間隙調整裝置易松動問題要進行妥善處理。2、施工單位要對投產設備采取可靠的保駕措施。3

15、、作業(yè)區(qū)要嚴格按照新點檢標準執(zhí)行。五、事故性質分類1、隨機:設備本身缺陷。2、失控:點檢不到位。3、失管:項目管理人員存在管理經(jīng)驗不足。關于10#皮帶梅花彈性連接塊故障分析一、故障經(jīng)過:2010年7月20日13:20,破碎作業(yè)區(qū)二破巡檢工張玉生報告10#皮帶頭部振動明顯,有異響,13:25趙子華現(xiàn)場查看后確認梅花彈性連接塊破損,14:02帶空原礦停車,同時機動部維修人員到位,更換梅花彈性連接塊。15:42故障結束,恢復生產。影響時間:1小時40分二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)機的因素:2006年使用以來未作更換,該彈性塊老化人的因素:沒有預見彈性塊老化程度,點檢員未作檢查

16、安排三、故障、事故原因分類:備件老化、點檢不到位四、防范措施:定期檢查五、故障、事故性質分類失控關于10#皮帶驅動滾筒軸承的事故分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年7月12日21:33二破巡檢工姚龍告中控梁向陽10#皮帶驅動滾筒軸承(非電機側)異常, 21:36-21:52中控梁向陽和姚龍到10#皮帶頭部確認,發(fā)現(xiàn)該軸承端蓋、透蓋碎裂,軸承滾珠散落。21:56告知值班人員周偉,21:57告知段長范連寶,21:57聯(lián)系機動部代金明,21:59告知機動部劉瑞平段長,22:02告知調度胡海燕,22:08告知工段李永明,22:12告知副段長趙子華, 22:50機動部劉瑞平段長到達現(xiàn)場,23:50機動部其

17、他人員到達現(xiàn)場開始更換10#皮帶頭部非電機側軸承, 2010年7月12日7:00更換完畢啟動10#皮帶帶料試運行正常,故障結束。二、影響時間:10小時27分三、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)人的因素:檢查不細致,所加油脂量不足。法的因素:異常情況下的檢查手段不足,溫度略高于正常情況,但在運行標準范圍內,未引起足夠重視,導致最終損壞。四、故障、事故原因分類:點檢不到位五、防范措施:1、按照標準執(zhí)行,加強加油加脂管理監(jiān)督;2、加強設備異常情況的關注,尋求學習先進的檢測手段;3、做好預知維修。六、故障、事故性質分類失控關于1#輸灰泵旋轉給料器事故分析一、故障、事故經(jīng)過:7月16日上

18、午11:50氣力輸送系統(tǒng)1#輸灰泵出現(xiàn)不下料現(xiàn)象,至下午20:20處理好影響時間:8小時30分 二、故障、事故原因分析:氣力輸送系統(tǒng)1#輸灰泵出現(xiàn)不下料現(xiàn)象后,作業(yè)區(qū)立即進行故障排查。初步判斷氣路堵塞,因此先后對哈氣管、旋轉排氣閥、流化閥分別進行了檢查,結果未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。由于旋轉給料器減速機能正常運轉,而傳動軸不動作,最終判定旋轉給料器內部有問題。經(jīng)過拆卸后,發(fā)現(xiàn)旋轉給料器葉輪內卡有一條長1500*150mm的皮帶機擋皮。由于卡有異物,旋轉給料器轉動而軸不轉,導致軸頭嚴重磨損,鎖緊盤失效。為了盡快恢復生產,對旋轉給料器總成進行了整體更換,下午20:20恢復正常。三、故障、事故原因分類:點檢不

19、到位四、防范措施: 1、針對以上問題作業(yè)區(qū)對皮帶機下料口進行改善,安裝篩網(wǎng),防止異物掉入料倉,避免故障發(fā)生。五、故障、事故性質分類:失控 關于3#豎窯提升機近期故障頻繁的分析報告一、 事情經(jīng)過:6#皮帶提升機壞,造成停窯,共停窯8小時05分鐘時間統(tǒng)計如下:12月28日 11:10-12:30 12月29日 7:30-8:30 12月30日 10:05-10:55 12月30日 14:05-15:45 12月31日 2:50-4:05 12月31日 7:10-9:30 影響時間:共停窯8小時25分鐘二、原因分析:總體上說,3#窯3臺pl提升機已使用39年,設備老化,容易發(fā)生故障。1)鏈條與鏈條的

20、銷子磨損,間距拉伸,造成運行時受力不勻,經(jīng)隨機測量2節(jié)鏈條,數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:部位1#提升機2#提升機3#提升機標準間距東南角640 mm643 mm642 mm640mm東北角641 mm642 mm643 mm640 mm西南角640 mm643 mm642 mm640 mm西北角641 mm642 mm643 mm640 mm經(jīng)對上述數(shù)據(jù)看,3臺提升機鏈條銷子均有不同程度的拉伸,一臺提升機共有316節(jié)鏈條,因此提升機的平均最大延伸量為316*1.5=474mm,造成額外摩擦,負荷加大,鏈輪與鏈條無法正常嚙合,鏈條脫槽,導致絲桿、鏈條彎曲甚至斷裂。2)提升機在運轉過程中,由于設備老化,1#2#

21、3#提升機主動傳動部位發(fā)生偏移,導致鏈輪與鏈條一側發(fā)生擠壓,而另一側間隙經(jīng)測量為5mm,增大了額外摩擦應力,導致鏈板變形甚至斷裂(1#提升機已調整好)。3)對3臺提升機兩側能觀察部位的導軌(角鋼75*8)進行檢測,發(fā)現(xiàn)兩側約1m左右導軌有不同程度的磨損,有些部位只有1-3mm的厚度,軌道全長為24m,因此可推測不易觀察的部位也有不同程度的磨損。三、故障原因分類:無點檢手段四、目前采取的措施:1) 將鏈輪輪緣兩邊各加大5mm,盡量減少摩擦,使鏈輪與鏈條能夠正常嚙合。2)將鏈輪厚度邊緣加寬為7mm,減少鏈輪與鏈條的摩擦應力。3)將絲桿直徑加大6mm,增加絲桿的使用壽命。4)由于鏈條的拉伸,要求維修

22、工在空轉時,調整絲桿的松緊程度;在帶負荷運轉半小時后停車,再次重新調整絲桿的松緊程度,保證兩邊絲桿的受力均勻。5)將2#提升機頂部兩側的導軌變形磨損較大的部位進行了局部更換。五、通過對設備的綜合分析,作業(yè)區(qū)認為采取以下措施可有效應對提升機出現(xiàn)的劣化傾向:1、維修:1)盡快調備件:鏈條及主動鏈輪,進行整體更換。2)對導軌進行拆除,整體更換,并調整垂直度。(需專業(yè)維修隊伍檢修)2、更換:1)利用氣力輸送作業(yè)區(qū)改造空閑2臺dt提升機,用其置換現(xiàn)有3臺pl提升機。(需專業(yè)人員落實現(xiàn)場施工條件)2)調三臺符合本設備工藝技術參數(shù)的鏈板提升機參考說明書提供 提升機型號:ne100斗式提升機 要求:輸送量85

23、-100m3/h 本機總長:24.32m,鏈條節(jié)距:200mm 輸送物料:塊石灰六、故障、事故性質分類:失管關于3#窯卸料閘板密封圈燒損的故障分析一、事故經(jīng)過:1月24日崗位工在電腦顯示中發(fā)現(xiàn)1#膛卸料閘板灰溫高,于14:39分停窯,經(jīng)檢查密封圈燒損,通知鋼建施工方進行搶修,于16:11分更換好后開窯。影響時間:1小時32分鐘二、事故原因:1、密封圈燒損是造成停窯的主要原因。2、由于通道堵塞,造成灰溫高,密封圈燒損。 三:原因分類:無點檢手段四、預防措施:1、加強崗位工的日常點檢,在停窯檢查通道、清理通道時,檢查卸料閘板密封圈有無破損、防爆閥有無裂縫,發(fā)現(xiàn)跑風及時進行更換。2、崗位工只有在停窯

24、時才能打開閘板進行點檢,平時開窯時通過電腦顯示屏進行灰溫觀察,發(fā)現(xiàn)灰溫超過200時及時停窯檢查。3、卸料閘板密封圈和防爆閥破損隨機性很強,不適用于安排定檢,只能發(fā)現(xiàn)跑風后隨時處理。4、維修工必須準備2件密封圈、2件防爆閥以備急用,減少更換時間。五、事故性質分類(隨機、失管、失控?)失管關于氣力輸送系統(tǒng)中間站彎頭漏灰故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年4月5日14時55分,氣力輸送作業(yè)區(qū)篩分發(fā)送倉至中間站16#彎頭磨損漏灰。影響時間:1小時二、故障、事故原因分析: 由于該處彎頭懸空且位置18米高,彎頭下方是綠地、樹木,檢測難度大,無點檢手段。 三、故障、事故原因分類:無點檢手段四、防范措施:

25、1、在未漏灰情況下,及時加蓋補丁,延長使用壽命。 2、現(xiàn)已準備改造,整體下移。五、故障、事故性質分類:失管 關于氣力輸送系統(tǒng)中間站15-03#直管管道漏灰故障分析一、事故經(jīng)過: 2010年4月6日10時53分,氣力輸送作業(yè)區(qū)中間站發(fā)送倉至燒結接收倉15-03#直管磨損漏灰。影響時間:2小時07分二、事故原因分析: 由于該處直管上安裝有2個dn400的半面球閥導致焊縫較多,半徑磨損。 三、事故原因分類:無點檢手段四、防范措施: 1、及時更換管道。 2、加強焊接力度,延長使用壽命。五、故障、事故性質分類:失管 關于氣力輸送系統(tǒng)中間站15-02#直管管道漏灰故障分析一、故障、事故經(jīng)過: 2010年4

26、月11日19時50分,氣力輸送作業(yè)區(qū)中間站發(fā)送倉至燒結接收倉15-02#直管磨損漏灰。影響時間:2小時55分二、故障、事故原因分析:由于該處直管懸空且位置18米,檢測難度大,無點檢手段。三、故障、事故原因分類:無點檢手段四、防范措施: 1、改善作業(yè)場所,增設平臺欄桿,便于維修管道、彎頭。 2、定期檢測,做好記錄臺帳。五、故障、事故性質分類:失管 關于氣力輸送系統(tǒng)篩分發(fā)送倉至中間站管道漏灰故障分析一、故障、事故經(jīng)過: 2010年5月19日11:35,氣力輸送作業(yè)區(qū)篩分發(fā)送倉至中間站氣力輸灰管道16-03#磨損漏灰。影響時間:1小時45分二、故障、事故原因分析:由于該處直管位于運煤通道處且懸空18

27、米,檢測難度大,無點檢手段。三、故障、事故原因分類:無點檢手段四、防范措施: 1、定期檢測加蓋補丁。 2、盡快進行管道下移改造。五、故障、事故性質分類:失管 關于1#破二軸減速機事故分析(1#破碎機同步齒輪脫出)一、故障、事故經(jīng)過:2010年6月27日10:57 發(fā)現(xiàn)粗破碎區(qū)域1#破碎機2軸不轉,立即停1#破碎機,同時告崗位工牛俊高檢查。11:12 告機動部配合檢查。11:18告調度張強、作業(yè)區(qū)主管。12:17崗位將同步齒輪箱內潤滑油排空,發(fā)現(xiàn)同步齒輪端蓋螺栓斷4條,其余的脫落,造成齒輪移位。機動部維修人員其后進行齒輪復位裝配,加注潤滑油后啟動1#破碎機,運行正常。 19:00故障結束。影響時

28、間:8小時03分二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)機的因素:同步齒輪端蓋螺栓斷4條(共8條),其余螺栓松動脫落后同步齒輪脫出。人的因素:沒有認識到該部位會出現(xiàn)故障。環(huán)的因素:點檢存在困難,該部位處于密封隱蔽部位。三、故障、事故原因分類:無點檢標準 四、防范措施:1、裝配時涂抹螺紋鎖固膠,緊固后將螺栓鎖定,防止松動;2、年檢時在同步齒輪箱蓋板上開檢查孔,定期檢查同步齒輪端蓋螺栓,點檢員每月檢查1次五、故障、事故性質分類失管關于2#窯id風機停機故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年08月24日23時15分,回轉窯作業(yè)區(qū)2#司窯區(qū)域id風機軸承溫度高高報警,id風機停機。即刻通知

29、2#司窯工及自動化到現(xiàn)場檢查。經(jīng)自動化人員檢查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場id風機軸承的熱電偶接線松動,現(xiàn)場重新接線并緊固。通知中控工開機,中控在23時23分開啟,運行正常。影響時間:8分鐘二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)由于震動的原因接線端子松動,溫度突然上升到最大值(1370)。造成id風機軸承溫度保護停機。三、故障、事故原因分類:無點檢手段四、防范措施:由于熱電偶為進口設備,接線端相對較小,每次定檢時打開緊固。五、故障、事故性質分類隨機類六、標準修訂情況:無破碎系統(tǒng)2#皮帶機減速機事故分析一、事故經(jīng)過:2010年1月21日,破碎系統(tǒng)白班檢修,19:0019:20,19:2020:00正

30、常下料生產,20:0020:30交接班,20:30帶礦生產,20:39一破崗位工周明旺在點檢時發(fā)現(xiàn)2#減速機溫度高,指令對講通知中控室值班人員周世軍,并通知一破另外值班的牛俊高拿上測溫槍到達2#皮帶機減速機現(xiàn)場,20:45中控通知機動部林志剛,20:56林志剛到中控室待命。期間,20:43周明旺對講告中控室2#皮帶減速機冒煙,中控緊急待料停車,停車后向周明旺詢問情況,停車10分鐘后,讓周明旺檢查油位,在這之間中控向牛俊高詢問加油記錄,確定是否加油,油尺位置有無記錄,隨后中控周世軍趕到2#轉運站協(xié)助崗位檢查,現(xiàn)場檢查看不到油位,拿鐵絲和油尺對比,確認下油位差80毫米,檢查外部設備無異常,周世軍通

31、知中控聯(lián)系有無同型的油準備加油,中控室陳國英也趕到現(xiàn)場協(xié)助加油,經(jīng)調查加油1桶半,加油完成后,中控周世軍聯(lián)系各人員準備啟動設備,22:34皮帶機啟動,空轉10分鐘后無異常,帶料運行后,檢測2#皮帶減速機溫度還是高,板喂機停止給料,大約10分鐘后,檢查減速機溫度降下來,又帶料試車,溫度又升高,這樣反復啟停板喂機,直到23:31,2#皮帶機自動停車,皮帶下滑4米至5米,中控緊急通知趙萬學、范連寶、趙子華并告知詳細情況,組織人員現(xiàn)場處理,22日13:00處理完畢,開始生產,事故停機15小時20分。影響時間:15小時20分二、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)1、經(jīng)事故調查,21日檢修時,一破

32、崗位人員協(xié)同檢修人員共7人,對1#、2#、3#皮帶減速機油全部進行了更換。設備材料科對損壞后的減速機拆解檢查發(fā)現(xiàn),減速機二軸損壞、軸承損壞,逆止器損壞,2、經(jīng)事故調查發(fā)現(xiàn),崗位人員設備點檢時未帶測溫槍,減速機溫度高僅憑手感, 沒有量化的溫度記錄。3、檢查2#皮帶減速機日常點檢表,點檢表中對減速機油溫的點檢標準為“無異溫”,沒有量化,21日以前的點檢記錄中,點檢標記為“”無異常記錄。追朔皮帶機點檢標準,點檢標準中明確規(guī)定減速機溫度標準70。作業(yè)區(qū)崗位點檢作業(yè)表中的標準內容與點檢標準規(guī)定內容不符。三、故障、事故原因分類:1、加油不到位導致軸承潤滑不到位。(維護不周)2、崗位人員點檢方法不規(guī)范。四、

33、防范措施: 加強崗位工的點檢,按照加油脂標準定期注油五、事故性質分類(隨機、失管、失控?)失控關于一破潤滑油泵電機接線柱的故障分析一、故障經(jīng)過: 2010年3月13日9:30,日常維護結束啟動設備時,一破潤滑油泵故障停車不能正常啟動,中控室操作員靳菁通知電工檢查,值班電工王棟、程茹到現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一破潤滑油泵熱繼電器動作,復位后,通知中控室試車,試車時,一破潤滑油泵仍然報故障停車,隨后開始檢查線路,查到電機接線端時,發(fā)現(xiàn)有一相接線柱脫落,電工處理故障后,10:40恢復正常。影響時間:1小時10分鐘二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)1、電機接線柱脫落,主要由于振動造成。潤滑油泵固

34、定在破碎機機體上,破碎機生產運行中振動較大。2、點檢標準規(guī)定,電機接線端子檢查每月進行一次,電工也按規(guī)定實施檢查。點檢按標準沒有根據(jù)現(xiàn)場狀況對于振動較大電機針對性的規(guī)定,點檢周期較長。三、故障、事故原因分類: 故障原因為生產過程中振動造成,點檢標準規(guī)定不細、維護不周也是原因。四、防范措施:1、根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,已對潤換油泵安裝方式進行改善,制作獨立支架,安裝潤滑油泵,使?jié)櫥捅门c破碎機機體脫離,使生產運行中破碎機的振動不影響潤滑油泵。2、針對小型電機電機引線較細,增加檢查的頻次,每月針對性的安排檢查2次以上。五、故障、事故性質分類(隨機、失管、失控?)失控。關于豎窯3#窯卷揚小車故障分析一、故障、

35、事故經(jīng)過:5月19日凌晨0:30司窯工趙銀寶發(fā)現(xiàn)卷揚小車在軌道上升2米后停止不動,立即報告當班調度肖志榮,同時通知外協(xié)電工張福祥;張福祥于0:35分到過現(xiàn)場,和操作工及帶班長張伏虎查找故障原因,初步確認是限位器開關故障,經(jīng)過認真的檢查分析,斷定是下限位失靈,0:50從庫房領限位器進行更換,1:15分更換好限位器,試車運行正常,1:20開窯。影響時間:50分二、故障、事故原因分析:1、開關老化,日常無法檢查。2、開關位置處于露天環(huán)境,尤其在雨季老化更加嚴重。三、故障、事故原因分類:維護不周四、防范措施:1、增加防護罩(改善)2、按照點檢標準,認真開展點檢工作。五、故障、事故性質分類(隨機、失管、

36、失控?) 失控關于三燒庫頂切換閥未能正常切倉故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年6月23日1:13-3:13,中控室操作工在切換三燒庫頂切換閥過程中突然無信號反饋,導致料倉無法切換,影響時間:2小時 二、故障、事故原因分析: 經(jīng)過自動化現(xiàn)場檢查判定,切換閥上的壓力開關(電磁閥)失效,導致信號反饋異常,無法自動切倉。經(jīng)過2小時搶修更換壓力開關,并調整接觸器,設備運行恢復正常。三、故障、事故原因分類:維護不周四、防范措施: 1、巡檢工加強巡檢,密切關注壓力表讀數(shù)。 2、定期檢查更換。五、故障、事故性質分類:失控 關于2#板喂機槽扳起包卡車設備故障、事故分析一、 故障、事故經(jīng)過:2010年5月28

37、日破碎作業(yè)區(qū)二破區(qū)域2#板喂機故障停車,1:29二破崗位工王文光檢查后,告2#板喂機槽扳起包卡車無法運轉,需處理。1:30告調度,1;32告劉段,1:33告代金明2:21機動部到位,對起包部位修整割除。2:41故障結束恢復生產。影響時間:1小時11分二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)人的因素:監(jiān)控不力,未及時清理內腔積石;機的因素:板喂機槽板裙邊弧形板因起包割除共5處,最小50*120mm,最大處50*270mm,因無備件更換,一直觀察運行,內腔體積石增多,導致運行中局部起包卡車不能運轉。三、故障、事故原因分類:1、維護不周2、備件周期長,損壞的槽板不能及時更換四、防范措施:

38、1、及時揀出掉落的滑板,損壞的槽板及時更換2、無備件時因加大監(jiān)控力度,機腔內積石時停車清理五、故障、事故性質分類失控pc1250大臂油缸鉸接銷軸磨損嚴重的故障分析一、 故障、事故經(jīng)過:2010年7月12日,根據(jù)作業(yè)區(qū)檢修安排,處理1#pc1250大臂油缸的漏油缺陷進行處理,此檢修過程,需將大臂油缸鉸接銷軸拆卸,將大臂油缸在地面放平后,將油缸活塞拔出,然后對密封件進行更換,在拆卸過程中,發(fā)現(xiàn)油缸下部鉸接銷軸磨損嚴重,磨損深度達10mm, 經(jīng)作業(yè)區(qū)分析后,確認此故障為潤滑不到位,維護人員長期以來對此潤滑點的注油量不夠而引起的。影響時間: 2010年7月12日13日,影響時間2天。二、故障、事故原因

39、分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面) 作業(yè)區(qū)對此故障進行分析確認,從人的方面來考慮,完全是由于維護人員維護不到位而引起的。三、故障、事故原因分類:維護不周四、防范措施: 預防措施: 1、對于工作裝置部位,非自動潤滑點的潤滑,要求白班司機每天對其進行注油。 2、作業(yè)區(qū)點檢員、當班班長每月必須對注油點進行抽查4次,并有檢查記錄,確保潤滑到位。 3、對于其他非自動潤滑點的潤滑,當班維護人員必須保證所有潤滑點的正常注油,并由點檢員確認簽字,否則視為無注油。五、故障、事故性質分類(隨機、失管、失控?)失控關于2#破碎機減速機事故分析一、故障、事故經(jīng)過:6月14日早上10:49分主控值班人員陳波發(fā)現(xiàn)2#板喂

40、機故障停機,經(jīng)檢查無故障,張雨生、王宏偉發(fā)現(xiàn)2#破碎機堵礦,10:55清理完聯(lián)系試車,發(fā)現(xiàn)1#軸轉,2#軸不轉,但減速機高速軸旋轉,判定聯(lián)軸器故障,打開發(fā)現(xiàn)2#軸聯(lián)軸器破損,11:05 通知值班人員、趙子華、調度值班人員、作業(yè)區(qū)主管范連寶、機動部主任劉瑞平,機動科趙顯盛,11:05維修人員到現(xiàn)場進行維護,11:55經(jīng)商定決定更換聯(lián)軸器,18:06更換完畢,18:26聯(lián)系試車正常,18:30待礦試車正常開始生產。影響時間:7小時19分鐘6月25日凌晨2:11 2#破碎機故障報警停車通知王文光檢查,2:18王文光反映破碎機有堵礦現(xiàn)象隨后清理3:00清理完畢點動試車時聽減速機異響。3:08電話告調度

41、,告范連寶,3:10告機動部代金明,4:20試車發(fā)現(xiàn)減速機輸入軸轉,輸出軸不轉,判斷減速機故障, 4:47機動部到位拆除減速機,等備件回來更換減速機,6月25日早上10:50左右接范連寶電話決定更換破碎機整體,通知機動部拆除舊破碎機,落實齒板、螺栓等備件;下午3:20分新破碎機回來后直接拉回采運院內進行軸的組裝,耦合器的安裝,6月27日中午10:48點安裝完畢試車正常準備下礦生產。影響時間:56小時二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)人的因素:專業(yè)點檢技術差。機的因素:2#破碎機設計選型小,現(xiàn)負荷大,故障頻發(fā),使用壽命有限。料:破碎粒度超標。三、故障、事故原因分類:1、維護不周

42、2、備件周期長,損壞件不能及時更換四、防范措施:1、及時組織備件,損壞后及時更換。2、無備件時應加大監(jiān)控力度。五、故障、事故性質分類失控關于2#破碎機減速機事故分析一、事情經(jīng)過:6月25日凌晨2:11 2#破碎機故障報警停車通知王文光檢查,2:18王文光反映破碎機有堵礦現(xiàn)象隨后清理3:00清理完畢點動試車時聽減速機異響。3:08電話告調度,告范連寶,3:10告機動部代金明,4:20試車發(fā)現(xiàn)減速機輸入軸轉,輸出軸不轉,判斷減速機故障, 4:47機動部到位拆除減速機,等備件回來更換減速機,6月25日早上10:50左右接范連寶電話決定更換破碎機整體,通知機動部拆除舊破碎機,落實齒板、螺栓等備件;下午

43、3:20分新破碎機回來后直接拉回采運院內進行軸的組裝,耦合器的安裝,6月27日中午10:48點安裝完畢試車正常準備下礦生產。影響時間:56小時34分二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)人的因素:專業(yè)點檢技術差。機的因素:2#破碎機設計選型小,現(xiàn)負荷大,故障頻發(fā),使用壽命有限。料:破碎粒度超標。三、故障、事故原因分類:1、維護不周2、備件周期長,損壞件不能及時更換四、防范措施:1、及時組織備件,損壞后及時更換。2、無備件時應加大監(jiān)控力度。五、故障、事故性質分類失控關于1#窯煤粉磨機出口氣動閘板線路故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年8月25日3時10分,1#回轉窯磨機出口閘板故

44、障報警停機,中控馬上通知看火工現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)磨機出口閘板關閉,經(jīng)自動化檢查確認為閘板電磁閥電纜接線頭松動所引起(原線頭直接擰在一起沒有焊接)。緊固后正常,于5:10分開啟,共用時間120分鐘。影響時間:2小時二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面) 由于閘板電磁閥電纜08年鋪設在煤磨熱風管上,溫度高造成電纜損壞,當年處理時,將其移位接線頭沒有焊接,只是直接擰在一起。經(jīng)過兩年的運行此接頭氧化松動,是造成這次故障主要原因。三、故障、事故原因分類:維護不周四、防范措施:已于2010年8月26日定檢時將此接線頭焊接。關于三燒庫頂切換閥故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年8月19日8:00

45、,中控室操作工在切換三燒庫頂切換閥過程中突然無信號反饋,導致料倉無法切換。影響時間:3小時 二、故障、事故原因分析:經(jīng)過自動化現(xiàn)場檢查判定,切換閥上的壓力開關(電磁閥)失效,導致信號反饋異常,無法自動切倉。經(jīng)過搶修更換壓力開關,并調整接觸器,設備運行恢復正常。三、故障、事故原因分類:維護不周四、防范措施: 1、巡檢工加強巡檢,密切關注壓力表讀數(shù)。 2、定期檢查更換。五、故障、事故性質分類:失控六、標準修訂情況:標準齊全、完善,加強日常維護。關于中間站3#輸灰泵故障分析一、故障、事故經(jīng)過:8月23日下午15:19發(fā)現(xiàn)中間站3#輸灰泵旋轉給料器無法運轉,作業(yè)區(qū)立即組織點檢員進行故障排查,之后更換旋

46、轉排氣閥內部密封圈及密封壓蓋,系統(tǒng)16:49恢復正常。影響時間:1小時30分二、故障、事故原因分析:經(jīng)過故障排查,主要原因是由于旋轉排氣閥內部密封圈及密封壓蓋磨損,當輸灰泵充壓時,部分壓縮空氣泄漏,導致壓力不足,旋轉給料器無法正常運轉。三、故障、事故原因分類:維護不周四、防范措施:密切關注輸灰泵充壓情況,若發(fā)現(xiàn)異常及時進行更換。五、故障、事故性質分類:失控六、標準修訂情況:標準完善,加強日常維護。關于 3#窯6#皮帶設備故障分析一、 故障經(jīng)過:2010年8月22日窯體檢修處理窯皮,由于6#皮帶振動電機振幅小,不能及時排料,造成卸料閘板堵塞報警。與17:00停機,電工調整加大電機振幅,與17:2

47、0分處理好后開機,恢復正常。影響時間:20分鐘二、故障原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面)電振振幅小,不能及時排料,造成卸料閘板堵塞。三、故障原因分類:維護不周 四、防范措施:1、根據(jù)生產需求,提前調整振動電機振幅。2、改變電氣控制方式,增加變頻器,便于隨時調整。五、故障性質分類 :隨機六、標準修訂情況:有標準關于3#皮帶液力偶合器的故障分析一、故障經(jīng)過:2010年3月8日21:40一破崗位人員王 健發(fā)現(xiàn)3#皮帶液力偶合器溫度異常(96),準備聯(lián)系主控停車檢查發(fā)現(xiàn)液力偶合器發(fā)生噴油,油脂發(fā)黑,夾雜著明亮的金屬粉末,21:45分張新偉聯(lián)系作業(yè)區(qū)值班人員周偉,通知關仁忠到破碎辦公樓取油,21:5

48、0分通知調度員張強和作業(yè)區(qū)主管范連寶。22:30分加油完畢聯(lián)系試車,22:50下礦試車正常后滿負荷運行電流偏高,降低赫茲運行直到3月9日凌晨7:40分,周 偉到機動科拉上備件同時聯(lián)系代金明準備更換液力偶合器,08:12分備件拉運到檢修現(xiàn)場,14:25分更換完畢聯(lián)系試車正常,14:35分下礦試車正常恢復生產。影響時間:6小時35分鐘二、故障、事故原因分析:(從人、機、法、料、環(huán)方面) 現(xiàn)象:3月25日大連液力偶合器廠家來人打開發(fā)現(xiàn)液力偶合器軸承骨架散架、滾珠破碎、缺失。葉片被打碎,油里摻雜著金屬粉末。 原因分析:軸承質量有問題。運轉過程中液力偶合器軸承骨架、滾珠掉落擊碎葉片導致油溫升高噴油。三、故障、事故原因分類:備件質量 液力耦合器使用說明書規(guī)定:運行3000小時檢查油品質,如發(fā)現(xiàn)油質變壞,應予剛換。該液力耦合器12月26日檢修時安裝,3月8日故障噴油,運轉時間73天,折合運行小時數(shù)為:作業(yè)率*運行天數(shù)*24小時=81.17%*31*24+87.10%*31*24+88.21%*11*24=1485小時3000小時。四、防范措施:1、選用規(guī)格統(tǒng)一的液力偶合器,優(yōu)化液力偶合器拆卸、裝配流程并制定檢修作業(yè)標準。2、發(fā)現(xiàn)液力耦合器部位異常振動、溫升異常、異響時及時檢查油品質。五、故障、事故性質分類(隨機、失管、失控?) 隨機關于3#破碎機設備故障、事故分析一、故障、事故經(jīng)過:2

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論