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文檔簡介
1、橡膠壩施工與安裝技術(禹州市水利局)摘要:本文針對禹州市第二橡膠壩的施工與安裝過程,結合運行屮出現的一些問題,進行深入討論與分析, 并捉出壩高5m施工中常見問題及技術通病的解決方案。使橡膠壩能更好的為改善城市環(huán)境及推動社會經濟 的發(fā)展。關鍵詞:橡膠壩、施工與安裝、問題分析、結論與建議橡膠壩因其升降自由、結構簡單、造價低、施工期短等獨特優(yōu)勢。在水利工程建設中被 逐漸廣泛應用。禹州市第二橡膠壩座于因潁河禹州城區(qū)段,該壩為雙錨充水壩,壩高5111, 長92m.蓄水庫容299.6萬if,設計防洪標準為20年一遇,設計過水能力1932 n?。該壩的 建成,可保護禹州市城鄉(xiāng)13萬畝區(qū)域的防洪安全,綜合防洪
2、效益達7. 6億元。特別是北關 壩至二壩形成水面超過100萬nf的十里長湖一一“潁河湖”和20萬點的綠地成為禹州市新 的亮麗的城市景觀帶,起到美化城市環(huán)境,提高城市品位、帶動沿岸三產發(fā)展的重要作用。1 所在河流概況禹州市位于河南省中部,處于豫西山區(qū)進入豫東南平原的過渡地段,年均降雨量664晌。 所處潁河是淮河的一條重要支流,發(fā)源于登封少室山,經白河水庫進入禹州市。全長263km 流域面積7327k m%潁河在禹州段全長65km,屬于山區(qū)河道向平原河道的過渡河段,流域 面積1842k m%是禹州的重要防洪河道。該壩所在河段屬于u型侵蝕下切河槽,口寬在100200m z間,深一般10-15m,常年
3、 有水,泥沙含量不高;壩軸線上游有1500多m的順直段,軸線處河寬110左右,主河槽靠 左岸,槽深約1.5m,寬20m,灘地靠右岸,河底及灘地高程一般在101.6-103. 5m之間,兩 岸高程一般在110.5114m之間,比較適合建橡膠壩。2. 土建施工2. 1第二橡膠壩工程于2003年12月開工,2005年5月建成并蓄水。如何安排施工導 流是整個工程的關鍵工序之一。該壩的施工導流采用河槽內圍垠導流,工程及導流平均分為 2期。一期工程首先11 2壩基及輸水洞,控制室等右岸工程施工,采用一期圍堰導流;二 期工程為右岸部分采用輸水洞加二期圍堰導流。施工過程中,一期導流圉堰經歷了 2004年 春節(jié)
4、期間口沙水庫泄水、2004年汛期上游fi降雨量160mm造成河道泄洪200m7s (超設計標 準洪水)等險情,采取了在圍堰邊坡上沿底鋪土膜并碼放編織土袋、臨時拆除阻水橫向圍堰 等辦法,有效降低水毀損失。2. 2婭壩底板施工是橡膠壩工程最重要的工序之一。該壩底板確單塊體積約460 m3, 采用磴輸送泵作業(yè),產能約15 m7h,采用分班邊續(xù)不間斷作業(yè)。澆筑順序沿最短距離方向 自上游向下游分層往返澆筑,分5層,每層30cm澆筑。因泵送栓坍落度偏大,一經振搗, 檢便漫倉流淌,加上施工班組移動出料管比較困難,檢作業(yè)間歇時間控制的不是很好,再加 上有吋發(fā)生輸送管堵管現象,若處理不及吋,極易發(fā)生冷縫。拆模后
5、檢查質量尚可,但在 壩段發(fā)現有表層細裂縫。壩底板澆筑過程中,上層網片筋吊在鋼管腳手架上,存在澆筑人 員踩踏、部分變形現象。錨固槽采用模板及下壓板,錨固螺栓等一起懸空,角鐵支架固定, 隨底板磴一起澆筑,成型效果比較不錯,錨固螺栓定位也比較精確。澆筑底板段護坡時需留 在護坡頂預留吊環(huán),可供壩袋安裝使用。3. 壩袋安裝3. 1安裝前檢查:壩袋運到工地后,應由建設方、監(jiān)理、施工、廠方代表成立安裝領 導小組,共同檢查壩袋質量是否符合設計要求,有無脫膠、破損及孔洞,尺寸是否符合要求。 如無異常,對海棉止水及底墊片放樣打孔。與此同吋對壩床進行全面檢查,重點是壩血平整 無雜物、錨固結構是否符合設計要求,螺栓上
6、下游中心線距離及螺栓間距是否準確,槽內壁 是否圓滑,充排水道是否達到設計要求。3. 2壩袋就位與安裝先將底墊片對準錨固槽鋪裝并粘接,然后安裝海棉止水。根據事先制定方案,按先下游 后上游的順序,將壩袋按平行于壩軸線方向卷成筒狀,要注意將下游錨固端卷在外邊,然后 用裝載機或卷揚機配合人力將其拉運至下錨線下游側。展壩袋過程中要安排足夠人力,若遇 拉不動時,將壩袋回折一段繼續(xù)拉。在此過程中,若底墊片磨爛,耍及時粘補。壩袋應均勻 鋪展,嚴禁出現一頭長一頭短現象。壩袋就位后經校驗、打孔、上上壓板,按先中間后兩邊的順序緊固螺母,緊固螺母必須 采用力矩板手,保證每個螺栓受力均勻,上壓板緊密、平順。下游錨固完成
7、后,應對底墊片 及水帽等進行仔細檢查,水帽處應做補強處理。確認無誤后,再錨固上游側,方法與下游側 相同。己緊固的螺母,在第二天均應二次加力。3. 3充脹試壩壩袋安裝完畢后,經安裝領導小組進行全面檢查,無發(fā)現異常。隨即安排專職操作人員 充脹試壩。先充至設計壩高50%左右,停充2小吋,經檢查,一切正常。繼續(xù)充至設計壩高 80%,再停充12小時以上的時間。此間,安排專人檢查并記錄異常情況,結果發(fā)現有少許滲 水現象,經安裝領導小組討論不影響運行,壩袋安裝符合規(guī)范。最后在螺栓螺母上涂抹黃油, 并用一塑料薄膜包扎好,用c20碇封錨,封錨時應注意面層光滑。4. 運行中出現的問題該壩運行已近4年,期間在200
8、6年7月2日經歷了 1300 m7s的洪水考驗。整體上運 行正常、平穩(wěn),達到設計攔水高度,壩袋無振顫現象。但也存在一些問題:一、橡膠壩在風壅壓力作用下洋流管間歇性地向外涌水,導致壩袋內水壓下降,壩高不 斷降低,35天需要充壩一次。二、壩袋在斜坡起坡處存在明顯褶皺,溝深約60cm,此處常有小股溢流。三、充排系統(tǒng)部分閥門啟閉沉重,比較費力。四、輸水洞閘門不很靈活,經常關不嚴。五、壩袋表層污染問題。該壩是天藍色彩壩,因壩前經常聚集許多漂浮物及水質污染等 原因,壩代表面附著大量的綠藻淤泥等,達不到預想景觀效果。六、充排系充中真空泵存在質量瑕疵,操作起來比較麻煩。5問題分析與技術改進施工方面比較成功的是
9、錨固槽施工及壩袋安裝。存在問題諸如壩高不斷下降,可以在溢流管上串聯一個有一定水面面積的水池,即可有 效解決;對于斜坡起坡處有褶皺需設計生產廠家、施工多方結合,降低各方面缺陷,才可能 解決:閥門沉重及真空泵方面須嚴格控制設備采購及安裝,并不斷保養(yǎng),方可保證質量;閘 門啟閉靈活原因可能在于閘槽基礎存在軟弱地基,引起不均勻沉降造成。至于壩袋表面大量 附著物則必須加大水庫污染防治力度,保證水質達標,才能解決。6.結論與建議一、要重視設計工作,提高設計工作深度,加大技術創(chuàng)新,力求從根本上解決橡膠壩技 術通病,減少設計錯誤或瑕疵。二、充分研究當地的水文氣彖特征,科學合理安排工期,躲開主汛期,以減少防洪壓力 和降低臨吋工程投資。三、規(guī)范工程監(jiān)理程序,狠抓工程施工
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