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文檔簡介

1、分隔屏過熱器爆管分析及處理翟德雙(田集發(fā)電廠232098)摘要:分析田集發(fā)電廠1號鍋爐分隔屏過熱器超溫爆管的原因,介紹所采取的針對性運(yùn)行調(diào)整措施及實(shí)施結(jié)果。關(guān)鍵詞:超臨界;直流鍋爐;分隔屏過熱器;爆管;原因分析1 概述田集發(fā)電廠一期工程裝有2臺600MW超臨界燃煤機(jī)組,2臺機(jī)組分別于2007年7月26日和10月15日投產(chǎn)。該機(jī)組鍋爐為超臨界壓力螺旋管圈直流爐,爐膛四角布置直流式噴燃器,配置6臺中速磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),鍋爐采用等離子方式點(diǎn)火(四角A層布置),啟動(dòng)系統(tǒng)采用容量為30%BMCR的不帶循環(huán)泵的內(nèi)置式啟動(dòng)系統(tǒng),汽輪機(jī)設(shè)高低壓兩級串聯(lián)旁路系統(tǒng),旁路容量為35%BMCR。2 鍋爐爆管經(jīng)過2

2、007年5月30日,機(jī)組首次整套啟動(dòng),順利進(jìn)行鍋爐點(diǎn)火、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機(jī)并網(wǎng),機(jī)組帶10%初始負(fù)荷4小時(shí)進(jìn)行暖機(jī),機(jī)組與系統(tǒng)解列后,做汽輪機(jī)超速試驗(yàn),做汽機(jī)主汽門及調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗(yàn)。 2007年5月31日,機(jī)組再次啟動(dòng), 6月1日1時(shí)53分發(fā)電機(jī)并網(wǎng),逐漸加負(fù)荷,14時(shí)22分向調(diào)度申請機(jī)組加負(fù)荷,進(jìn)行鍋爐安全門校驗(yàn), 17時(shí)30分左右,鍋爐轉(zhuǎn)干態(tài)運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)機(jī)組補(bǔ)給水量異常,各系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常情況,在對給水和疏放水系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查和隔離后,機(jī)組補(bǔ)給水量有所下降,于是按計(jì)劃帶負(fù)荷進(jìn)行鍋爐安全門校驗(yàn),23時(shí)20分發(fā)現(xiàn)撈渣機(jī)卡澀現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有疑似受熱面鋼管。即向調(diào)度申請停爐,當(dāng)時(shí)機(jī)

3、組負(fù)荷330MW,分離器壓力22MPa,過熱器出口溫度正常,給水量860920t,燃煤量178t。確定鍋爐爆管,經(jīng)調(diào)度同意,于6月2日1時(shí)42分鍋爐停爐。3 爆管檢查及分析3.1 爆管情況檢查和試驗(yàn)(1)停爐后進(jìn)入爐膛檢查發(fā)現(xiàn)分隔屏過熱器爆管斷裂,部分管屏及定位管變形嚴(yán)重。(2)光譜分析檢查:分隔屏管進(jìn)口段材質(zhì)為T12,出口段材質(zhì)為T23,下部外三圈為T91,T91與T12間用T23短管過渡,通過對現(xiàn)場管光譜分析檢查,材質(zhì)與設(shè)計(jì)圖紙相符。(3)硬度檢查:對爆管管子和現(xiàn)場管子進(jìn)行硬度檢查,T91管子HB基本在170左右,T23管子HB基本在140150左右,T12管子HB基本在120130左右,

4、參考ASTM SA213標(biāo)準(zhǔn),T12管子的硬度標(biāo)準(zhǔn)是不超過163HB,T23管子的硬度標(biāo)準(zhǔn)是不超過220HB,T91管子的硬度標(biāo)準(zhǔn)是不超過250HB。從硬度檢查上看,T91、T23、T12管子存在硬度梯度,數(shù)值符合ASTM SA213標(biāo)準(zhǔn)要求。(4)金相組織檢查:在現(xiàn)場分別對T12、T23、T91三種材質(zhì)管子進(jìn)行金相取樣分析,T12、T91鋼金相組織未發(fā)生明顯變化,晶粒度、組織都基本正常,未發(fā)現(xiàn)組織有球化現(xiàn)象。但爆破的T23管子爆口側(cè)組織呈條形,碳化物嚴(yán)重球化并聚集長大,晶界呈鏈狀;爆口背面組織也嚴(yán)重球化并聚集長大,晶界呈鏈狀。3.2 分隔屏過熱器爆管原因分隔屏過熱器材質(zhì)主要有SA-213 T

5、12、T23 和T91,分別適用于540、580,650工況下運(yùn)行,(額定工況下分隔屏過熱器出口蒸汽溫度為482,管壁溫度為532),機(jī)組啟動(dòng)期間,由于分隔屏過熱器較長時(shí)間超過其額定溫度運(yùn)行,受熱面過熱,個(gè)別時(shí)段甚至超過管材金屬的最高使用溫度,使管材金屬內(nèi)部組織發(fā)生變化,許用應(yīng)力下降,管子在內(nèi)應(yīng)力作用下產(chǎn)生塑性變形,最后導(dǎo)致超溫爆管。(1)爆口分析對上圖爆破管觀察分析,該管子材質(zhì)為T23,從管子上的爆口來看,爆口長度約130mm,寬度約50mm。破口處張開很大,呈喇叭狀。破口邊緣銳利,減薄較多,破口斷裂面較為光滑,呈撕裂狀,破口附近管子有一定的脹粗,破口內(nèi)壁由于爆管時(shí)管內(nèi)汽流急速?zèng)_擊而顯得較光

6、潔。管子外壁呈藍(lán)黑色,破口附近并沒有平行于破口的軸向裂紋。從這些情況可以看出,管子由于在短期內(nèi)即被過熱到較高的溫度,其強(qiáng)度產(chǎn)生了明顯下降,但此時(shí)管子在高溫下有較好的韌性,在內(nèi)部介質(zhì)壓力的作用下,管子隨之產(chǎn)生了較大的塑性變形,管徑脹大,管壁開始減薄,當(dāng)管子厚度滿足不了強(qiáng)度的要求時(shí),就產(chǎn)生了爆破。通常情況下,管子的周向應(yīng)力都是遠(yuǎn)大于軸向應(yīng)力的,所以管子爆口張開較大。(2)對T23管在不同溫度下的最小壁厚計(jì)算分析T23材料在不同溫度下對應(yīng)的許用應(yīng)力參考值如下:溫度()20100300400450500525550575600625650許用應(yīng)力(MPa)12812812512411711110587

7、71563825從上表中可以看出, T23材質(zhì)在525以下時(shí),許用應(yīng)力變化不大,超過550時(shí),許用應(yīng)力下降較快。不同溫度下管子理論壁厚計(jì)算公式(不考慮彎管和氧化等其它因素)S=PD0/(2+2Yp)S:管子理論計(jì)算壁厚(mm)P:設(shè)計(jì)壓力(MPa)D0:管子外徑(mm):相應(yīng)溫度下的許用應(yīng)力(MPa):許用應(yīng)力修正系數(shù),直管取1Y:溫度修正系數(shù),530以上取0.7根據(jù)以上公式計(jì)算,對應(yīng)T23管子外徑為41.3 mm,計(jì)算不同溫度和壓力下管子的最小壁厚值如下:分隔屏出口管壁溫度()壓力(MPa)許用應(yīng)力(MPa)管子理論壁厚S(mm)53025.4954.6555025.4875.0600225

8、66.3662522388.5164022319.79以上計(jì)算結(jié)果可以得知,在當(dāng)時(shí)的運(yùn)行工況下,蒸汽壓力為22MPa時(shí),當(dāng)管壁溫度超過600時(shí),管子計(jì)算的最小壁厚(6.36mm)已超出了原管子設(shè)計(jì)的壁厚(5.59mm),當(dāng)管壁溫度達(dá)到625和640時(shí),其最小壁厚要求遠(yuǎn)大于管子的設(shè)計(jì)壁厚。本次分隔屏過熱器爆管,損壞嚴(yán)重的是T23材質(zhì)的管子。是由于運(yùn)行中管子溫度超過了設(shè)計(jì)使用溫度較多造成的爆管。雖然管壁超溫沒有引起組織發(fā)生相變,但其組織已完全球化,晶界呈鏈狀,強(qiáng)度大幅下降,滿足不了介質(zhì)運(yùn)行工況要求,于是在管子上最薄弱的環(huán)節(jié)發(fā)生了爆管。4 超溫原因分析4.1 運(yùn)行參數(shù)檢查(1)因溫度顯示偏差,運(yùn)行未

9、及時(shí)發(fā)現(xiàn)管壁超溫,通過對歷史數(shù)據(jù)的查詢,分隔屏過熱器管壁溫度以下兩個(gè)時(shí)段出現(xiàn)過超溫報(bào)警現(xiàn)象: 5月31日1時(shí)56到3時(shí)06分,分隔屏過熱器管壁溫度達(dá)580以上,最高點(diǎn)達(dá)602。期間機(jī)組負(fù)荷60MW左右,鍋爐A、B磨、等離子方式運(yùn)行,燃煤量70t/h左右,汽機(jī)高壓旁路調(diào)整門處于全關(guān)狀態(tài)。5月31日8時(shí)38分到11時(shí)10分,分隔屏過熱器管壁溫度達(dá)580以上,9時(shí)27分,管壁溫度達(dá)600以上,最高點(diǎn)達(dá)638,11時(shí)05分,管壁溫度達(dá)600以上,最高點(diǎn)達(dá)650。期間機(jī)組負(fù)荷為零,鍋爐A、B磨、等離子方式運(yùn)行,燃煤量70t/h左右,汽機(jī)主汽門及調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗(yàn),汽機(jī)高壓旁路調(diào)整門開度保持在30%左右。

10、(2)減溫水量使用過大,總量最高達(dá)120 t/h以上。減溫水的使用使得后屏過熱器和末級過熱器未發(fā)生超溫現(xiàn)象。4.2 分隔屏過熱器超溫原因(1)分隔屏過熱器蒸汽通流量偏低,導(dǎo)致分隔屏過熱器冷卻不足。兩次超溫中,一次是機(jī)組帶60MW負(fù)荷時(shí),汽機(jī)旁路全關(guān)時(shí)段,一次是機(jī)組解列后,汽機(jī)做主汽門及調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗(yàn)階段。高旁開度偏小及主汽門及調(diào)速汽門關(guān)閉使鍋爐過熱器蒸汽通流量較少,分隔屏過熱器管內(nèi)蒸汽流速較低,傳熱效果差,冷卻不足而導(dǎo)致超溫。(2)在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),鍋爐采用等離子方式點(diǎn)火,磨煤機(jī)出口溫度70,一次風(fēng)速在30m/s左右,煤粉著火點(diǎn)較遠(yuǎn),燃燒不完全,火焰中心上移,使水冷壁吸熱減少,過熱器吸熱增強(qiáng)

11、。5 采取措施5.1 加強(qiáng)鍋爐啟動(dòng)初期運(yùn)行監(jiān)視和儀表分析(1)保證熱工測量儀表的準(zhǔn)確性和保護(hù)的投入率,運(yùn)行人員要加強(qiáng)對熱工保護(hù)的監(jiān)視和儀表分析,盡早發(fā)現(xiàn)并解決問題,防止誤判斷及誤操作,特別是要密切關(guān)注各受熱面管壁金屬溫度的變化趨勢,一旦出現(xiàn)超溫報(bào)警,應(yīng)立刻停止升溫升壓操作,并可以調(diào)整降低鍋爐燃燒率。(2)正常投用鍋爐爐管泄漏報(bào)警裝置,并加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視和分析,發(fā)生報(bào)警及時(shí)對爐內(nèi)進(jìn)行就地監(jiān)聽檢查。發(fā)現(xiàn)受熱面泄漏時(shí),要及時(shí)停爐,避免事故擴(kuò)大。(3)經(jīng)常關(guān)注機(jī)組補(bǔ)水量, 保持水煤比穩(wěn)定, 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行分析處理。(4)監(jiān)視爐內(nèi)負(fù)壓和排煙溫度變化趨勢,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行分析處理。(5)監(jiān)視水冷壁管壁溫差和

12、啟動(dòng)分離器出口過熱度在允許范圍內(nèi)。5.2 優(yōu)化旁路控制方式,提高過熱器蒸汽通流量鍋爐點(diǎn)火初期和低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),修改旁路控制方式中有關(guān)定值,以達(dá)到提前和開大高壓、低壓旁路調(diào)整門,增加過熱器、再熱器通流量,以保護(hù)過熱器和再熱器運(yùn)行的安全。(1)提前打開高壓旁路,開度控制50%以上。鍋爐點(diǎn)火時(shí),高壓旁路處于關(guān)閉狀態(tài),主汽壓力達(dá)到0.5MPa時(shí),高壓旁路開啟至10%,旁路保持開度不變。直到主汽壓力達(dá)到1.0MPa(原定值為1.2MPa)時(shí),高壓旁路以1.0MPa(原定值為1.2MPa)定壓運(yùn)行,隨著燃燒率增加,逐漸開大,開度到50%(原定值為30%)時(shí)進(jìn)入升壓方式。(2)降低升壓速度,加大升壓過程中高壓

13、旁路開度。進(jìn)入升壓方式控制后,高旁控制升壓速度不高于0.12MPa/min(原定值為0.6MPa/min)。升壓速度高于此值,高旁旁路繼續(xù)開大;升壓速度低于此值時(shí),旁路關(guān)小,提高升壓速度(此時(shí)限制開度不能小于50%),直至主汽壓力達(dá)到汽機(jī)沖轉(zhuǎn)壓力8.4MPa。(3)加強(qiáng)燃燒調(diào)整保證旁路開度50%以上。當(dāng)主汽壓力達(dá)到?jīng)_轉(zhuǎn)壓力8.4MPa后,旁路進(jìn)入定壓運(yùn)行模式,50%最小開度限制自動(dòng)解除。此時(shí)運(yùn)行人員應(yīng)當(dāng)注意不應(yīng)降低燃燒率,避免旁路關(guān)回太多導(dǎo)致主汽流量太小。如果發(fā)生燃燒工況異常,應(yīng)加強(qiáng)燃燒保持主汽溫度穩(wěn)定和旁路至少50%以上開度。(4)低旁控制方式以提高再熱器流量為目標(biāo),提高最小開度限額。機(jī)組啟

14、動(dòng)過程中,高壓旁路開度10%時(shí),低壓旁路開至最小開度50(原定值為20%),主汽壓力未達(dá)到8.4MPa以前保持開度不小于50%。5.3 加強(qiáng)運(yùn)行燃燒調(diào)整控制,提高燃燒穩(wěn)定性(1)等離子點(diǎn)火模式下,降低一次風(fēng)速(保持在2022m/s),增加對應(yīng)層(特別是燃料風(fēng)檔板的開度)和上層二次風(fēng)速,一方面一次風(fēng)可盡快著火,另一方面又能在爐膛充分燃燒。(2)點(diǎn)火初期,提高等離子燃燒器對應(yīng)的A磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物的溫度,維持8085運(yùn)行,使一次風(fēng)的著火點(diǎn)提前,增加爐膛的燃燒率。(3)鍋爐投煤初期,降低鍋爐爐膛燃燒器擺動(dòng)噴嘴的角度,降低爐膛火焰中心高度,從而有效降低分隔屏過熱器底部溫度。(4)點(diǎn)火初期可以考慮燃油和等離子混合燃燒模式,以降低爐膛火焰中心高度。(5)加大燃盡(CCOFA)風(fēng)及上幾層輔助風(fēng)風(fēng)門的開度,降低火焰中心,適時(shí)開啟SOFA風(fēng),消除爐膛出口氣流的殘余旋轉(zhuǎn),減小兩側(cè)煙溫差。當(dāng)投入第二臺磨煤機(jī)(B磨煤機(jī))后逐漸開大一層CCOFA風(fēng)至70%以上,有必要時(shí)可適當(dāng)增開第二層CCOFA風(fēng)。5.4 加強(qiáng)鍋爐濕態(tài)運(yùn)行的給水控制(1)控制給水流量,降低至580t/h左右運(yùn)行,增加鍋爐的蒸發(fā)量比例,降低各級汽溫。(2)提高給水溫度,增加除氧

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