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文檔簡介
3.5m數控銑床C軸進給運動時工件抖動,分度精度超差,檢查發(fā)現C軸傳動鏈中間連接部分傳動失效,同時蝸輪蝸桿對中性出現偏差,經過維修及改造,恢復了機床功能及精度。1.序言本公司購入3.5m數控重型臥式銑床后,用于大型薄壁筒類零件的加工。機床主軸箱具有主傳動及C軸進給功能,共有車削和銑削兩個刀架;采用西門子840D系統(tǒng),全閉環(huán)控制,可實現銑削刀架X、Y、Z三個方向的移動及主軸C軸分度運動的4軸聯動。在近期使用過程中,機床主軸C軸分度運動時工件出現明顯抖動,且分度運動精度嚴重超差,已無法滿足生產要求。2.原因分析與排查機床主軸C軸分度運動與主傳動的切換通過電磁滑閥—油缸實現,主傳動變速油缸采用差動油缸形式,撥叉設有3個位置:一擋、空擋、二擋,空擋時用于C軸分度運動。C軸傳動鏈為伺服電動機—1∶10減速器—蝸桿—蝸輪—梳齒盤(油缸控制)—斜齒圓柱齒輪—主軸。雙電動機分別驅動兩條傳動鏈,通過雙側齒輪消除反向間隙。蝸輪空套在傳動軸上,左側梳齒盤與蝸輪通過螺紋聯接,右側梳齒盤與主軸通過花鍵周向傳動,油缸控制右側梳齒盤軸向的移動。梳齒盤嚙合時,C軸傳動;梳齒盤脫開時,C軸進給停止。經過對傳動鏈的詳細檢查,圓柱齒輪及梳齒盤嚙合可靠無間隙,無磨損情況;蝸輪蝸桿傳動平穩(wěn)未出現異常,但蝸輪齒面單側磨損嚴重,肉眼可見嚙合痕跡偏離中線;減速器輸出軸與蝸桿軸之間采用脹環(huán)聯接,蝸桿軸一端為空心軸,脹環(huán)套在空心軸外,通過脹環(huán)施加的力使空心軸內壁與減速器軸緊密聯接,進行拆解后發(fā)現結合面嚴重磨損。綜上所述,存在的問題有:①蝸桿軸上端空心軸內壁與減速器軸表面均明顯磨損,二者配合尺寸偏差過大,導致C軸傳動控制失效。②蝸輪蝸桿對中性出現明顯偏差,蝸輪齒面單側磨損嚴重,嚴重影響蝸輪蝸桿壽命。3.故障處理及改進措施3.1蝸桿軸與減速器軸脹環(huán)聯接部分磨損失效為消除蝸桿軸內壁與減速器軸的間隙,需先將磨損的蝸桿軸內壁與減速器軸的外表面加工平整,之后在二者之間加薄壁軸套達到過渡配合。減速器軸與空心軸配合的基本尺寸為?75mm,磨損最嚴重處尺寸分別為?74.4mm、?75.5mm??紤]加工成本、加工條件及工藝性,薄壁軸套初加工厚度取3mm最合適,為保證加工后的強度,空心軸加工量應盡量小,薄壁軸套內孔加工至?73+0.03/0mm,減速機軸加工至?73+0.03/0mm,兩者過渡配合,空心軸內孔加工至?75.5+0.03/0mm。如圖1所示。圖1減速機輸出軸及蝸桿軸示意由于該減速機為進口高精度減速機,對裝配條件、裝配方法要求很苛刻,本廠無法滿足裝配要求,不能將其拆卸開加工輸出軸,就要考慮怎樣將減速機軸周向鎖定進行加工。該減速器輸入軸與電動機軸的聯接采用螺紋緊固的形式,用內六角圓柱頭螺釘,緊固縮小空心軸兩部分的間隙,夾緊電動機軸進行傳動??梢岳么私Y構對減速機軸進行鎖緊,將螺釘擰至如圖2所示位置即可鎖死減速機軸轉動。在數控臥式車床上用單動卡盤夾緊減速機殼體,完成減速機軸的加工。圖2減速機輸入軸示意薄壁軸套內孔加工完成后,由于薄壁結構剛度及強度較小,再單獨加工其外圓會導致已加工的內孔變形,故選擇在200℃環(huán)境加熱25min,與減速機軸裝配之后冷卻至常溫,最后車削加工軸套外圓至?75.5+0.03/0mm與空心軸內孔過渡配合??紤]到磨損原因為該部分脹環(huán)聯接滿足不了在機床較高負荷工作條件下傳遞足夠扭矩,導致結合面相對滑動,長時間使用后磨損加劇,使傳動失效,特增加銷聯接結構,在減速機軸和空心軸上加工出銷孔,根據軸徑尺寸,選擇?20mm圓柱銷,保證足夠的聯接強度。3.2蝸輪蝸桿對中性出現明顯偏差蝸輪與主軸部分的聯接如圖3所示,由于床頭箱箱體及蝸輪蝸桿各部分加工過程中有一定超差,累積誤差導致蝸輪蝸桿沒有對正。在圖示方向上蝸輪相對于正確嚙合位置向右偏移,根據對蝸輪表面磨損情況的檢查,偏移量在1mm左右。要恢復正確位置,需要將其軸向定位向左移動,梳齒盤的軸向運動由右側油缸控制,在兩梳齒盤咬合后液壓系統(tǒng)會進行保壓,確保二者嚙合緊密可靠,蝸輪向左移動的量不會影響梳齒盤的傳動可靠性。圖3C軸進給部分蝸輪軸向定位示意如果用加裝軸向隔套等零件來調節(jié),無法保證零件軸向尺寸恰好彌補偏移量,將需要多次修配調整才能保證蝸輪的正確位置。蝸輪部分與角接觸球軸承外環(huán)的配合公差為H7間隙配合,適宜采用軸向可調整的補償方法。根據現有結構特點,考慮到加工成本、加工時間和加工工藝性,最終選擇在蝸輪上打螺紋孔,通過螺釘來調節(jié)蝸輪軸向位置。根據現有結構尺寸,左側推力軸承外徑為?240mm,右側角接觸球軸承外徑為?260mm,為保證軸向定位穩(wěn)定可靠,螺釘端面要與角接觸球軸承有足夠接觸面積,螺釘直徑應稍大一些,螺紋孔所在分度圓直徑應盡量小,但是螺釘頭不能與左側推力軸承產生干涉,綜合考慮之后,決定在?260mm分度圓上加工3個M12沉頭螺紋孔,用內六角圓柱頭螺釘使蝸輪向左移動補償偏差。4.維修及改進效果經過維修與改造,蝸桿軸與減速器軸脹環(huán)聯接處表面質量得到修復,薄壁套筒滿足其過渡配合,保證了傳動平穩(wěn)性和可靠性,增加的銷聯接結構進一步增加聯接強度,滿足高負荷工作時傳遞足夠扭矩。裝配時蝸輪軸向定位通過螺釘可以方便地調整,使蝸輪蝸桿恢復正確嚙合位置,保證了蝸輪蝸桿的使用壽命。5
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