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文檔簡介
1、長嶺分公司1#聯(lián)合催化2003年報(bào)2003年報(bào)1概述2003年是不平凡的一年,在分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,催化裝置順利完成了fdfcc雙提升管的改造,通過不斷的努力逐步使新工藝新技術(shù)的優(yōu)勢發(fā)揮出來,裝置改造達(dá)到了預(yù)期的效果,同時(shí)經(jīng)歷了多次由于設(shè)備、儀表、dcs及fsc系統(tǒng)故障引起的臨時(shí)停工及搶修,保證了安全生產(chǎn),出色地完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù),為公司扭虧增效起到了關(guān)鍵性的作用。從2003年1月開始,1#催化按產(chǎn)氣方案精心組織生產(chǎn),多產(chǎn)液態(tài)烴及丙烯,多摻渣,2月份針對(duì)沉降器催化劑大量跑損,油漿系統(tǒng)磨損嚴(yán)重,裝置在公司統(tǒng)一部署下,于2月8至12日停工搶修,消除了安全隱患。2003年5月1日開始進(jìn)行f
2、dfcc雙提升管的改造和裝置常規(guī)大檢修,檢修改造兩不誤,僅用20天時(shí)間就高質(zhì)量完成了任務(wù),5月29日開車一次成功,改造后的新裝置運(yùn)行平穩(wěn),進(jìn)行了多次的標(biāo)定,不斷地摸索操作條件,優(yōu)化生產(chǎn),使裝置降烯烴降硫、增產(chǎn)液態(tài)烴效果明顯,完全達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。2003年車間各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)完成情況較好,2003年裝置共運(yùn)行325天,加工各種原料996773,其中減壓渣油86246噸,洗滌油63848噸,焦化蠟油244145噸,裝置摻重減油漿達(dá)33.57%,完成輕油收率60.95,液態(tài)烴收率19.07。裝置能耗72.13kg標(biāo)油/t,餾出口合格率99.59%,含油污水排放合格率95.24,煙機(jī)同步運(yùn)行率90%,催化
3、劑單耗0.48kg/t,全年非計(jì)劃停工1次,全年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。2主要生產(chǎn)大事記1月01日煙機(jī)振動(dòng)逐漸上升,振動(dòng)值達(dá)73um,,關(guān)煙機(jī)蝶閥5%。1月02日wc3101大幅波動(dòng),聯(lián)系儀表系塞閥傳感器壞所致,塞閥改液壓手動(dòng)控制。1月03日9:00時(shí)常減壓換管阿:幾拉索為2:1,該油產(chǎn)氣量??;塞閥通過換傳感器已修復(fù)投用;泵308前端泄漏大,停注氨、凈化水,泵檢修;煙機(jī)振動(dòng)持續(xù)上升,通過公司機(jī)動(dòng)處停b101、104,投用b102、103,生產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,煙機(jī)切出送外做高速動(dòng)平衡。1月04日予堿洗系統(tǒng)水洗、換堿,以防堿線因天氣冷堵;泵301/2呲,泵302/2、308因呲檢修。1月05日天氣氣溫突降,要
4、求崗位上加強(qiáng)防凍防凝工作;裝置加快放料,提高系統(tǒng)催化劑藏量;按質(zhì)量處的要求,控制穩(wěn)定汽油干點(diǎn)170。1月06日調(diào)度要求車間日加工量嚴(yán)格控制在2700t/d,按產(chǎn)氣方案生產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)情況,將濾渣改進(jìn)提升管下噴咀,原料油改在上噴咀。1月07日從化工庫收堿至堿罐2m;網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)壞,進(jìn)行重新格式化后好轉(zhuǎn),但仍沒有徹底解決,有時(shí)還有亂碼出現(xiàn)。1月08日配合設(shè)備研究所處理dn600火炬線漏點(diǎn)。1月09日博士試驗(yàn)未通過,通過調(diào)整風(fēng)量、活化劑量已確保合格。1月10日天氣冷,預(yù)堿洗系統(tǒng)多處堵,及時(shí)處理通,確保了汽油質(zhì)量;尾氣去脫硫壓力高,車間與脫硫多次處理后好轉(zhuǎn)。1月11日予堿洗系統(tǒng)水洗、換堿防堵;b101、1
5、04啟用投入運(yùn)行,煙機(jī)投入運(yùn)行,b102、103切出系統(tǒng),操作按大風(fēng)量調(diào)節(jié)正常。1月12日干氣出裝置困難,處理控制閥沒有好轉(zhuǎn)。1月13日繼續(xù)處理干氣出裝置控制閥,系系統(tǒng)硫氫化氨鹽結(jié)晶引起,用熱水、蒸汽處理至晚上7:00時(shí)未見好轉(zhuǎn)。1月14日繼續(xù)用熱水、蒸汽處理,結(jié)晶物溶解,處理通,控制閥投用。1月15日月中掃重污油線,掃通后停汽; p202/1 泄漏嚴(yán)重,停泵處理好后投用。1月17日投用e302/1.2、314/1.2,并停用e202/7.8;煙機(jī)振動(dòng)在持續(xù)上升,關(guān)煙機(jī)蝶閥5%到15%,主風(fēng)機(jī)耗功從2500上升到4500kw,振動(dòng)維持在42至49um;三旋煙氣入出口粉塵分別為124、90mg/
6、m3。1月18日p101/1.2因不上量,連續(xù)檢修,未見好轉(zhuǎn),一是降硫劑內(nèi)雜質(zhì)較多,二是泵本身存在一些缺陷,致使降硫劑一段時(shí)間來沒加好。1月19日油漿過濾泵自停三次,及時(shí)處理好,自停原因不明。1月20日予堿洗系統(tǒng)水洗、換堿。1月21日煙機(jī)振動(dòng)還在上升,關(guān)煙機(jī)蝶閥10%,主風(fēng)機(jī)耗功從4500上升到5500kw,振動(dòng)從49上升至56um;停止v102加料。1月22日油漿過濾系統(tǒng)過濾泵自停一次,及時(shí)處理好;三旋煙氣出口粉塵為281mg/m3;16:30時(shí)常減壓換油:管錢:塞巴油為1:1,并進(jìn)行標(biāo)定。1月23日關(guān)煙機(jī)入口蝶閥5%,主風(fēng)機(jī)耗功從4800kw,振動(dòng)從53um左右;3:15時(shí)塞閥現(xiàn)場失電、鎖
7、位,及時(shí)改液壓手動(dòng)控制,聯(lián)系儀表處理好;投用鈍化劑,停加降硫劑;三旋煙氣入出口粉塵分別為387、182mg/m3。1月24日煙機(jī)振動(dòng)保持高振位,只能關(guān)部分蝶閥減少做功,主風(fēng)機(jī)耗功從在5500kw,振動(dòng)維持在46至48um。1月25日0:20分,塞閥現(xiàn)場失電,原因不明,聯(lián)系儀表處理好;16:30分引五垅輕污油進(jìn)入裝置反應(yīng)下噴嘴,粗汽油回?zé)捔拷?0m3/h,輕污油量為7.5m3/h。1月26日油漿過濾泵自停一次,及時(shí)處理好;11:00時(shí)常減壓換油:純管錢油;p101/1.2連續(xù)檢修,有所好轉(zhuǎn);煙機(jī)振動(dòng)持續(xù)上升,到晚上上升至67um,將主風(fēng)量降到122 knm3/h,主風(fēng)機(jī)耗功5800kw,振動(dòng)維持
8、在52升至67um。1月27日調(diào)度3031號(hào)指令要求車間處理量降到2500t/d以下,車間主要降原料進(jìn)料量,提粗汽油回?zé)捔縼斫鉀Q,生產(chǎn)各參數(shù)相應(yīng)調(diào)整,為了配合搞好煙機(jī)操作,降再生器壓力到180kpa。1月28日20:20分常減壓換油:管輸:塞巴1:1;22:40分引五垅輕污油進(jìn)入裝置反應(yīng)下噴嘴,粗汽油回?zé)捔拷?0m3/h,輕污油量為10m3/h;預(yù)堿洗系統(tǒng)換堿;主風(fēng)機(jī)耗功6100kw,振動(dòng)63um。1月29日反應(yīng)繼續(xù)降量,提粗汽油回?zé)捔亢洼p污油量,操作相應(yīng)調(diào)整。1月30日開煙機(jī)蝶閥8%,主風(fēng)機(jī)耗功從5200kw,振動(dòng)從上午67um降到52um左右;調(diào)度3033號(hào)指令要求車間處理量降到2400t
9、/d以下,車間降原料進(jìn)料量到110m3/h,提粗汽油回?zé)捔康?5 m3/h;三旋煙氣入出口粉塵分別為353、231mg/m3。1月31日煙機(jī)振動(dòng)維持在64um,主風(fēng)機(jī)功率在5200kw;催化劑廠送催化劑裝入容102并用容102催化劑加入系統(tǒng)。2月04日3:30分煙機(jī)振動(dòng)上升到67um,調(diào)整操作后保持在61um。2月05日t304操作于13:00分出現(xiàn)異常,為冷卻水關(guān)的不及時(shí),至使操作至15:00時(shí)才恢復(fù)正常,為了不影響產(chǎn)品質(zhì)量,要求換液態(tài)烴罐,下午8:00時(shí)改至原罐,產(chǎn)品質(zhì)量沒有受到影響。 2月06日煙機(jī)振動(dòng)上升到78um,并報(bào)警一次,降主風(fēng)維持。2月 08日 五垅輕污油進(jìn)反應(yīng)下噴咀回?zé)挘?:
10、30時(shí)常減壓換管阿:迪比油,操作上適調(diào)。2月 08日 b101振動(dòng)一度達(dá)到86 um,經(jīng)調(diào)整后穩(wěn)定在83 um,7:00時(shí)1#主風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行,7:40時(shí)1#主風(fēng)機(jī)重新引入系統(tǒng),由于反再流化不正常,經(jīng)廠部決定停工,反應(yīng)于20:00時(shí)切斷進(jìn)料,分餾保持二路循環(huán),穩(wěn)定 停運(yùn),重油系統(tǒng)掃線。停工待料。2月12日 開主風(fēng)機(jī),18:00時(shí)引主風(fēng)、增壓風(fēng)進(jìn)入系統(tǒng),19:05時(shí)氣密試驗(yàn),20:00時(shí)點(diǎn)爐101,三器升溫。2月13日 9:15時(shí)拆1100盲板,切換汽封,11:00時(shí)向再生器裝劑,14:18時(shí)反應(yīng)噴油,調(diào)整操作;分穩(wěn)建立油漿內(nèi)循環(huán),三機(jī)啟用氣壓機(jī),干氣改出裝置,19:45時(shí)柴油改去七垅,21:45
11、時(shí)穩(wěn)定汽油液態(tài)烴改去脫硫,24:10時(shí)精制汽油改去罐區(qū),裝置生產(chǎn)全面正常。2月14日17:00時(shí)啟用b101、b104,18:00時(shí)并入系統(tǒng)后,停b102、b103,反再壓力適提,操作調(diào)整,提處理量,粗汽油回?zé)捥岬?0 m3/h,常減壓洗滌油引進(jìn)裝置,21:00時(shí)輕烴改入v203。2月15日因堿渣系統(tǒng)線堵,本裝置堿渣退不出去,聯(lián)系堿渣掃線,于 2月17日掃通,加氫在退堿時(shí),未與本裝置聯(lián)系,造成堿渣串入蒸汽線,本裝置及時(shí)聯(lián)系,將串入蒸汽線的堿渣排放,未造成不良后果。2月15日10:30時(shí)開油漿過濾器,運(yùn)行正常。2月16日調(diào)度通知低溫水帶油,本裝置對(duì)有關(guān)換熱器進(jìn)行查漏,未發(fā)現(xiàn)換熱器漏。2月17日四
12、點(diǎn)班在切換油漿泵時(shí),p208/2端面呲,操作人員及時(shí)關(guān)閉出入口閥,泵體給汽掃線,聯(lián)系鉗工處理。2月18日9:30時(shí)油漿外甩控制閥法蘭呲,大量油漿漏出,及時(shí)關(guān)控制閥前后手閥,聯(lián)系建安換墊后重新投用控制閥。2月18日 主風(fēng)機(jī)蒸汽總線出現(xiàn)兩次裂紋,均聯(lián)系建安公司焊好。2月19日 22:00時(shí),常減壓換煉管阿:幾拉索油,2:1. 1月02日wc3101大幅波動(dòng),聯(lián)系儀表系塞閥傳感器壞所致,塞閥改液壓手動(dòng)控制。2月22日主風(fēng)機(jī)主蒸汽總管焊縫7處泄漏,聯(lián)系建安處理,在處理過程中,煙機(jī)入口闡閥不能開關(guān)。19:00時(shí)煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽靠馬路側(cè)法蘭焊縫裂紋達(dá)2/3,建安處理過程中又發(fā)現(xiàn)另一側(cè)蒸汽管線出現(xiàn)裂紋,由于
13、腐蝕歷害,無法焊,只好降低冷卻蒸汽,維持操作。 2月23日10:00時(shí)常減壓換煉管混:阿曼=2:1,操作相應(yīng)調(diào)整。2月24日由于原料中硫含量高,反應(yīng)崗位加降硫劑,分餾塔頂溫度降至96控制。2月25日由于加工原料油硫含量高,要求崗位上將t201頂溫度控制在96左右,同時(shí)加入降硫劑。3月1日9:00時(shí)加氫制氫汽油經(jīng)本裝置汽油不合格線進(jìn)汽油油表后去脫硫裝置;17:00時(shí)氣壓機(jī)軸位移報(bào)警聯(lián)系儀表處理,位移從0.3mm下降到0.2mm,報(bào)警消失。3月2日氧含量表多次聯(lián)系儀表處理,沒有好轉(zhuǎn)。3月3日20:30時(shí)常減壓裝置換管錢:阿曼油3:1;輕柴油水份化驗(yàn)1.05%,將中部溫度適提以降低水份。3月4日過濾
14、器因v4閥故障,聯(lián)系五垅改罐處理,處理后投用;20:00時(shí)重整裝置戊烷油引入容203。3月5日9:00時(shí)引五垅輕污油入粗汽油噴咀回?zé)?,量?m3/h,同時(shí)常減壓換油為純管輸油,生產(chǎn)適當(dāng)調(diào)整。3月6日 預(yù)堿洗系統(tǒng)換堿。3月7日穩(wěn)汽快腐不合格,精汽博士不合格,聯(lián)系化工庫收堿未成,尾氣壓力高,聯(lián)系脫硫未果,改往火炬。3月8日 聯(lián)系化工庫收堿,尾氣壓力正常,改往脫硫,泵307大蓋漏,停電,鉗工處理。3月9日 6.0mpa軟化水壓力低,v108、v109液位低,聯(lián)系調(diào)度,操作調(diào)整,泵p207/1前端有雜音,停止預(yù)熱,聯(lián)系鉗工搶修,v307退堿水洗。3月10日 煙機(jī)振動(dòng)大,適降主風(fēng),泵p307鉗工處理完,
15、預(yù)熱送電,正常作備用,壓劑線堵,未處理通。3月11日 煙機(jī)振動(dòng)82m,煙機(jī)入口粉塵濃度399mg/m3,三旋入口濃度436mg/m3。3月12日 調(diào)度要求處理量不小于2700噸/天,戊烷油改出本裝置,三旋出入口濃度100、242mg/m3。3月13日 煙機(jī)振動(dòng)85m,加強(qiáng)煙機(jī)維護(hù),穩(wěn)汽硫醇高,容v307加堿。3月15日 煙機(jī)振動(dòng)大,高達(dá)96微米,泵208/3前斷密封漏,切換至泵208/1運(yùn)行,泵體掃線。16日15:20開b102b和103,停b102、b103,操作調(diào)整。wi3105失靈,聯(lián)系計(jì)算機(jī)及儀表處理。17日 聯(lián)系鉗工檢修泵208/3,預(yù)熱 。18日 穩(wěn)汽干點(diǎn)高,要求壓干點(diǎn)。19日19
16、:15塞伐跟蹤失調(diào)報(bào)警,聯(lián)系儀表處理未完 。22日 應(yīng)調(diào)度要求,為降烯烴將反應(yīng)溫度降至523,聯(lián)系儀表處理氧含量表,更換氧化鋯探頭。23日17:20準(zhǔn)備開煙機(jī)因煙機(jī)振動(dòng)大 未開,24日10:00開1號(hào)、4號(hào)主風(fēng)機(jī)及煙機(jī) ,煙機(jī)振動(dòng)40微米,反應(yīng)操作調(diào)整,泵208/1切換至泵208/3運(yùn)行。 26日 雙動(dòng)滑閥a跟蹤失調(diào),改手動(dòng)也不動(dòng)作,聯(lián)系儀表處理,發(fā)現(xiàn)sf2撥不動(dòng),聯(lián)系鉗工處理,無配件,匯報(bào)調(diào)度 。27日 7:16 干氣流量沉降器壓力等突然波動(dòng),檢查發(fā)現(xiàn)dn600火炬閥閥位波動(dòng),將dn600改手動(dòng),聯(lián)系儀表處理。機(jī)電公司處理好dn600火炬及雙閥a,均能投自動(dòng)。29日 18:40 dg600火
17、炬伐波動(dòng),約開20%,及時(shí)改手動(dòng)關(guān)嚴(yán),配合儀表更換安全柵及部分儀表線路。4月2日4:20 b101振動(dòng)大,調(diào)整后基本正常。9:40由于常減壓裝置停工,催化單元改進(jìn)冷蠟油和冷渣。21:00熱蠟恢復(fù)。20:20常減壓輕烴進(jìn)催化v203帶重質(zhì)油,造成催化汽油、柴油污染出黑油,被迫改輕污油。4月3日30:30輕柴油合格出裝置。4月04日換管錢:南巴油2:1,加工量提到7200t/d,按200#方案生產(chǎn)。4月06日6:40換管錢:卡賓達(dá)油2:1, 8:30改航煤方案。 4月8日6:40換管錢:西江油2:1,19:40發(fā)現(xiàn)常頂油外觀發(fā)黃,經(jīng)調(diào)度、質(zhì)檢科同意后改輕污油回?zé)挕?0:15常頂油改出裝置,交重整料
18、。4月10日3:55電纜爆引起著火,常減壓裝置緊急停工搶修。22:00裝置循環(huán)。4月11日常減壓開工,引熱蠟、洗滌油。4月13日9:00引熱渣。4月15日因冷料含鹽多、少吃。4月16日1:05開始1.3mpa蒸汽帶水,引起沉降器壓力大幅度波動(dòng),匯報(bào)調(diào)度并處理,4:40情況好轉(zhuǎn)。4月18日4:00p204/1端面呲、大量泄漏,及時(shí)處理。4月20日2#催化停工,反應(yīng)提溫、平衡瓦斯。4月23日冷料帶水,及時(shí)處理。4月24日6:00常減壓換煉管純杰諾油。4月25日22:00停t303。4月26日7:00反應(yīng)降量。4月26日9:00切斷進(jìn)料, 11:30反再系統(tǒng)催化劑基本卸盡,13:00重油線全面掃線,
19、輕油線開始打水頂油。4月27日9:00停主風(fēng)機(jī),10:00開始加dn1100盲板,12:00盲板裝完,三器開始開人孔,舊dcs系統(tǒng)拆除。4月29日5:30穩(wěn)定系統(tǒng),分餾輕油系統(tǒng)停汽,13:00重油線停汽,10:00吸收穩(wěn)定開始化學(xué)清洗,至16:00停止,分餾塔及油漿系統(tǒng)于13:00開始化學(xué)清洗,16:00停止清洗,排放堿液用酸中和, 20:00,裝置人孔全部打開,邊界盲板安裝完畢。4月30日,9:00分餾,穩(wěn)定采氣體樣,分析合格,于15:00驗(yàn)收完畢交給維修單位,裝置檢修全面鋪開。5月1日裝置改造和大規(guī)模檢修全面鋪開。5月21日改造和檢修完成。5月22日裝置開始貫通試壓掃線。5月29日開車一次
20、成功。6月01日r101d引焦蠟作終止劑。21:00時(shí)引重整戊烷油進(jìn)v203。6月04日至05日r101d 進(jìn)料改為本裝置粗汽油進(jìn)行標(biāo)定。6月06日r101d進(jìn)料改為2#催化粗汽油進(jìn)行標(biāo)定。6月08日15:00時(shí)加氫尾氣改進(jìn)v203。6月11日18:00時(shí)配合循環(huán)水廠處理回水總閥裂紋,裝置進(jìn)料降至最低點(diǎn)維持操作,21:00時(shí)投用循環(huán)水,23:00時(shí)操作恢復(fù)正常。6月12日開油漿過濾器,投用后運(yùn)行正常。6月17日因過濾器差壓大停用。6月30日停t801粗汽油直接去2#催化。處理回?zé)捰驼羝麙呔€處四處漏點(diǎn)。7月3日穩(wěn)定劑泵投用,柴油改二壟。7月4日4#機(jī)電源控制部分有接地信號(hào),5日換機(jī)處理。7月6日
21、16:30輕柴油改去七壟。7月9日催化進(jìn)行標(biāo)定,各參數(shù)做調(diào)整,汽油外觀不合格。7月11日14:0012日14:00催化標(biāo)定。12日14:30停2#催化汽油,新提升管改進(jìn)本裝置粗汽油量65m3/h,出口溫度按550控制。14日6:0015日6:00催化標(biāo)定。7月15日催化處理量按3300t/d控制。7月17日催化回?zé)捰透娜ソ够?月18日e209/2頭蓋漏,聯(lián)系處理好。7月20日16:30泵207/2自停,及時(shí)發(fā)現(xiàn)啟動(dòng)207/1,經(jīng)查主電纜接地需更換,至23日處理完。7月22日泵206/1電機(jī)散熱扇壞,23日處理完。22日鈍化劑投用,穩(wěn)定部分制冷水投用。23日引2#催化汽油進(jìn)r101,深冷水二空
22、投用,11:20投用塔801。7月24日8:40 3.5mpa蒸汽壓力下降,9:30恢復(fù)正常。18:30再生器藏量波動(dòng)大,塞閥由自動(dòng)改手動(dòng),19:50正常后改回自動(dòng)。7月25日催化輕柴去七壟,26日t304進(jìn)料由中上改為中下。7月27日電網(wǎng)波動(dòng),制冷機(jī)組停、深冷水停,投用循環(huán)水。7月28日催化低溫水出裝置溫度要求按120控制,20:16 p206/2自停,換至p206/1,p206/2電氣拆走檢修。7月29日調(diào)度要求:將2#fcc汽油改進(jìn)r101/a。7月30日4:18雙動(dòng)滑閥b綜合報(bào)警,現(xiàn)場檢查“a、b”均跟蹤失調(diào),及時(shí)調(diào)節(jié)后自動(dòng)恢復(fù)。8月2日動(dòng)力化水反映,v108、v109、v210水中硅
23、含量嚴(yán)重超標(biāo),加強(qiáng)檢查與適當(dāng)放水。8月3日18:50主風(fēng)總量波動(dòng),及時(shí)處理正常。8月5日油漿過濾器建安處理好,6日油漿過濾器投用正常。8月6日e211換熱器內(nèi)漏,停用,掃線,建安在處理。8月7日e205/3、4查漏、不漏投用。8月8日e211抽芯,堵管一根,于9日4:30處理完。8月11日13:04,1#主風(fēng)機(jī)動(dòng)力油漏停工,裝置作停工處理,于16:00重新開工,22:001#、4#主風(fēng)機(jī)并入系統(tǒng),開煙機(jī),產(chǎn)品于23:00全合格。8月12日油漿過濾器v6閥動(dòng)作不靈活,多次停運(yùn)。v5閥打不開,引起油漿過濾器停運(yùn)二次。8月14日穩(wěn)定汽油部分去重整加氫后返回。8月15日油漿過濾器v5、v6閥調(diào)節(jié)不到位
24、,停運(yùn)四次。8月16日由于加氫尾氣量大,沉降壓力高,被迫降量。8月17日13:30,適開穩(wěn)定汽油去重整閥,17:30主風(fēng)量波動(dòng),聯(lián)系儀表切除自保,21:00儀表處理好,自?;謴?fù)。8月18日,催化汽油干點(diǎn)按175控制。8月19日活化劑泵不上量,聯(lián)系鉗工處理,因無配件,于20日鉗工處理完,投用正常。8月22日塞閥油壓低,換泵加油后運(yùn)行好轉(zhuǎn), 8月23日儀表處理塞閥問題,司服閥更換3次。8月25日調(diào)度要求加工量按1050噸/班控制。8月26日,催化回?zé)捰徒?jīng)冷卻后甩至五壟。v-102裝劑完,再生器卸劑約10噸。8月27日加快卸劑,提高催化劑活性。8月29日,加大催化劑的補(bǔ)入速度,提高催化劑活性,引輕污
25、油回?zé)?,汽油顏色深,停?#催化,停塔801,停輕污油回?zé)?,粗汽油去穩(wěn)定,穩(wěn)定甩輕污油,操作調(diào)整,產(chǎn)品合格。 8月30日發(fā)現(xiàn)輕污油去容203閥內(nèi)漏,消除事故隱患,輕污油繼續(xù)回?zé)挕?月1日,焦化凝縮油改進(jìn)容203,塞筏主油泵漏油,聯(lián)系處理,2日,由于液態(tài)烴量大,引起液面壓力波動(dòng),大罐c5不合格,3日,焦化干氣帶油,提高再吸收劑量。4日,卸劑至166噸,加氫焦化蠟油改進(jìn)裝置。7日,重整戊烷油改進(jìn)v203,11日停戊烷油。16日,為標(biāo)定做準(zhǔn)備,停2#催化粗汽油,汽油提升管回?zé)挶狙b置粗汽油,同時(shí)停老提升管粗汽油回?zé)挘?7:10因計(jì)算機(jī)及失電,聯(lián)鎖啟動(dòng),黑屏,催化緊急切斷進(jìn)料,22:00開始進(jìn)料,因催化
26、劑跑損較大,反再未正常,17日啟用大型加料,及小型加料,共補(bǔ)入新鮮催化劑約60噸,再生器藏量正常,催化劑跑損正常。18日調(diào)整操作,為標(biāo)定做準(zhǔn)備。19日,裝置進(jìn)行第一次標(biāo)定,建安公司處理換熱器205,換熱器211停用,20日改變操作條件,進(jìn)行二次標(biāo)定。21日標(biāo)定完成后恢復(fù)操作,2#催化粗汽油進(jìn)裝置,操作調(diào)整時(shí),引起精汽顏色、腐蝕及博士不合格,22日精汽合格,23日調(diào)度要求提穩(wěn)汽干點(diǎn)至190-195,24日進(jìn)五垅輕污油,發(fā)現(xiàn)粗汽油干點(diǎn)、穩(wěn)汽干點(diǎn)高,檢查發(fā)現(xiàn)輕污油串入容203。9月27日,e205、e211檢修;p203輕污油跨線加盲板;27日,e205、e211管線置換除鹽水;汽油不合格線與輕污油
27、線接臨時(shí)跨線。28日,10:40分,ups并網(wǎng)時(shí),催化單元自保動(dòng)作, 13:00重新進(jìn)料,操作正常后,回?zé)捿p污油;22:30,投用油漿過濾器。29日,12:31,反應(yīng)切斷進(jìn)料, 14:20反應(yīng)重新,調(diào)整操作至正常。30日7:00,開煙機(jī)、輕污油回?zé)?、投用油漿過濾器;維修檢修塞閥,換伺服閥、輔助油泵,調(diào)試正常,但油開關(guān)壞。10月3日9:4510:40,引二垅輕污油到重油提升管回?zé)?;?duì)塞閥油泵進(jìn)行調(diào)試正常。4日9:155日15:00,二垅輕污油到重油提升管回?zé)?,完后改粗汽油回?zé)挕?日,煙機(jī)蝶閥b油泵更新。10日16:40,引五垅輕污油與粗汽油一起到重油提升管回?zé)?回?zé)捔?0m3/h;塞閥主油泵檢修
28、投用正常。12日8:10,停輕污油回?zé)挘臑楸狙b置粗汽油回?zé)挕?5日7:30,重整戊烷油改進(jìn)v203。17日14:00,裝置標(biāo)定,加工量3400t/d,19日14:00標(biāo)定完,降加工量到3000 t/d。19日14:00,引2催化汽油到新提升管回?zé)?裝置粗汽油進(jìn)重油提升管回?zé)挕?0日16:30,主風(fēng)機(jī),裝置停工處理,17:13,引主風(fēng),8:11,噴油,至22:30,裝置生產(chǎn)正常。21日9:15,引2催化汽油到新提升管回?zé)?,裝置粗汽油進(jìn)重油提升管回?zé)挘?5:15,主風(fēng)機(jī)停,切斷進(jìn)料,16:30,開2機(jī),17:00,反應(yīng)噴油,至21:30裝置生產(chǎn)正常。22日,引2催化汽油到新提升管回?zé)挕?3日b1
29、01主風(fēng)機(jī)試運(yùn)行,從放空內(nèi)吹出金屬碎片。24日10:30,主風(fēng)機(jī)切換完,17:00,煙氣粉塵合格,投煙機(jī)。25日19:00,引五垅輕污油到r101回?zé)?停裝置粗汽油回?zé)挕?7日油漿大線掃線,準(zhǔn)備換油漿小線閥。30日油漿小線閥換完11月3日卸劑后補(bǔ)入新鮮劑。5日油漿去焦化線吹掃,c301潤滑油總管壓力信號(hào)故障,聯(lián)系儀表處理好。7日系統(tǒng)瓦斯壓力低,按調(diào)度要求將不凝氣改進(jìn)管網(wǎng)。9日油漿過濾器自停停一次,儀表處理后投用。13日e205投用,汽油干點(diǎn)190195控制。14日油漿改去動(dòng)力。19日e212處理完。21日頂循環(huán)油部分經(jīng)柴油線改去加氫。22日油漿過濾器多次自停,23日處理好投用。23日v101裝
30、劑于27日完,檢尺11.2m。26日重整戊烷油改進(jìn)v203,余熱爐爆管,停爐,氣壓機(jī)停機(jī)一次。27日3.5mpa蒸汽壓力波動(dòng),放火炬兩次。12月1日3:00時(shí)fsc故障,b101安全運(yùn)行,進(jìn)料切斷,7:00時(shí)重新組織進(jìn)料開工,10:00時(shí)粗汽油改去穩(wěn)定,11:00時(shí)穩(wěn)汽改去脫硫,合格后啟動(dòng)p318改精制汽油出裝置;投用t303、t802;到18:00時(shí)發(fā)現(xiàn)油漿固含量高,觀察到22:30分,公司決定停工;23:00時(shí)裝置停工卸劑。12月2日加快卸劑,于16:00時(shí)開始裝dn1100盲板,17:30分盲板裝完,于19:00時(shí)建立原料、回?zé)捰蛢裳h(huán);反再開人孔。12月3日反再做氣體分析合格后進(jìn)人檢查
31、,發(fā)現(xiàn)沉降器內(nèi)單級(jí)旋風(fēng)分離器有一組是翼閥卡、一組是料腿被焦結(jié)死了。12月4日反再檢修,分餾三路循環(huán);裝置在開1#主風(fēng)機(jī)時(shí),因連軸器飛出,使開機(jī)后移。12月5日v106建立水封10:00時(shí)開b102、102引主風(fēng),17:30分f101點(diǎn)火,搞好三器升溫。12月6日 11:18分進(jìn)料開工,17:00時(shí)粗汽油改去穩(wěn)定,20:00時(shí)穩(wěn)汽改去脫硫,合格后啟動(dòng)p318改精制汽油出裝置;投用t303、t802。12月7日e301/3.4有裂紋,停用;19:20分因儀表修理fsc報(bào)警系統(tǒng),引起fsc失電,造成自保起動(dòng),裝置切斷進(jìn)料停工;20:50分重新組織進(jìn)料開工,23:00時(shí)穩(wěn)汽改去脫硫,產(chǎn)品順利合格出裝置
32、。12月8日 投用油漿過濾器,關(guān)e212噴淋水,過濾器因xv12、19多次故障,開停多次,儀表處理后好轉(zhuǎn);引2#催化粗汽油進(jìn)r101d,操作調(diào)整后正常。12月9日 配合查低溫水系統(tǒng)內(nèi)漏,停用e211。12月10日 e211不漏投用;因油漿固含量高,甩開過濾器,加大外甩,含量下來后重新投用油漿過濾器。12月11日 配合查低溫水系統(tǒng)內(nèi)漏,停用e205/3.4,不漏投用。12月12日 9:00時(shí)雙動(dòng)滑閥a報(bào)警,為油泵停用引起,及時(shí)恢復(fù);降處理量,fc3112降10m3/h,引2#催化裝置粗汽油7 m3/h入r101a。12月13日 v102裝催化劑5車;外取熱器的流化風(fēng)閥fc3108,因自關(guān)閉,改現(xiàn)
33、場手動(dòng)控制,修理后不能投用。12月14日 油漿經(jīng)過過濾器后,改去動(dòng)力。12月15日 根據(jù)調(diào)度安排,停吃熱渣油,改吃六垅冷渣油,熱渣油掃線處理;火炬dn600閥回信失真,經(jīng)儀表處理好。12月16日 向系統(tǒng)開始加產(chǎn)氣助劑,投料21桶;18:30分油漿外甩回零,后查明是動(dòng)力關(guān)閥引起;開后恢復(fù)。12月17日 處理量按3200t/d控制,油性較差,開兩組回?zé)捰蛧娋?;外取熱器的流化風(fēng)閥fc3108,經(jīng)多次修理后恢復(fù)。12月18日 e301/3.4先用水頂油,后用汽吹掃,在外單位未處理時(shí),仍灌滿水防硫化鐵自燃。12月19日 液態(tài)烴換泵305/3運(yùn)行。12月22日 10:00時(shí)fc3113進(jìn)輕污油15m3/h
34、;根據(jù)調(diào)度安排,停吃六垅冷渣油,改吃熱渣油,重污油線掃線處理;e301/3.4加盲板,交建安處理。12月23日 液態(tài)烴回?zé)掗y開,改到脫硫線上;17:45分,1#、4#主風(fēng)機(jī)并入系統(tǒng),2#、3#主風(fēng)機(jī)切出,提處理量和粗汽油回?zé)?,操作及時(shí)調(diào)整恢復(fù)。12月26日 外取熱器滑閥上部發(fā)現(xiàn)有過熱,經(jīng)過特殊維護(hù)后于27日由建安作貼板處理;穩(wěn)定汽油腐蝕不合格,提注氨和洗滌水,調(diào)整后合格。12月28日 處理量按3300t/d控制。3 2003年生產(chǎn)情況分析表-12002、2003年裝置生產(chǎn)完成情況項(xiàng) 目2003年計(jì)劃2002年2003年比例差值(%)數(shù)量(t)百分?jǐn)?shù)(%)數(shù)量(t)百分?jǐn)?shù)(%)數(shù)量(t)百分?jǐn)?shù)(
35、%)年加工量10000001039908996773日加工量298529213067減壓蠟油49073447.1945536545.68-1.51冷蠟油976459.39671676.74-2.65焦化蠟油24614623.6724414524.490.82其中:重焦蠟18575718.64 加氫焦蠟583885.86減渣815337.84862468.650.81洗滌油771577.42638486.41-1.01輕污油189311.82158621.59-0.23重整戊烷油92330.8987680.88-0.01重整液態(tài)烴183691.772粗汽油553725.55產(chǎn)品:干氣5.5057
36、9035.57592575.940.37液化氣22.0020759319.9619003919.07-0.89汽油32.5037349935.9233752633.86-2.06輕柴油26.0025747024.7626982827.072.31油漿7.00589235.67596215.980.31焦炭6.50771857.42688916.91-0.51輕污油13020.1264750.650.53系統(tǒng)裝油5000.050.05燃料油15260.151100.01-0.14損失0.5044330.4347020.470.04輕質(zhì)油58.5063096960.6860749060.950.2
37、7lpg+輕質(zhì)油80.5084008880.7879752980.01-0.77摻重-油漿31.0033.2633.570.313.1 2003年裝置原料性質(zhì)、物料平衡及產(chǎn)品收率3.1.1 裝置原料性質(zhì)、物料平衡2003年催化裝置原料結(jié)構(gòu)與2002年有所不同, 5月份改造后2催化的粗汽油作汽油提升管的原料,9月份后焦化的輕焦蠟經(jīng)過了加氫處理,全年的原料組成為常減壓蠟油、洗滌油、渣油、輕重焦蠟、加氫輕焦蠟、2催化粗汽油、輕污油、重整戊烷油。從新鮮原料的性質(zhì)來與看2002年相差不大,全年原料性質(zhì)較好,所以摻渣加洗滌油達(dá)到了15.06%,摻重減油漿為33.57,比2002年提高0.91%。摻重減油漿
38、高的主要原因,除了原料性質(zhì)較好外,一方面是由于裝置改造后加工量降低,有利于多摻渣,另一方面是改造后粗汽油回?zé)挻罅课赵偕鳠崃浚灿欣趽皆?表22003年與2002年混合原料部分性質(zhì)的對(duì)比情況項(xiàng)目2002年2003年混合原料密度 kg/m3917.7921.3混合原料殘?zhí)?%1.761.75混合原料>500含量 %31.3231.57減渣+洗滌油(vr) %15.2615.06焦化蠟油 (cgo) %23.6724.49油漿(so) %5.675.98vr+cgo-hco %32.6633.57混合原料碳含量 %84.3784.35混合原料氫含量%12.4012.26h/c0.147
39、0.145 裝置完全平衡了焦化蠟油和常減壓的洗滌油,在此基礎(chǔ)上盡量多摻渣,努力提高裝置的摻重率,裝置改造后肩負(fù)了降低兩套催化裝置汽油烯烴含量的重任,在正常生產(chǎn)時(shí)完全平衡了2催化的粗汽油,確保降低兩套催化裝置汽油烯烴含量。3.1.2 裝置產(chǎn)品收率2003年產(chǎn)品分布較好,lpg+輕收較高達(dá)80.01,液態(tài)烴收率19.07%,干氣5.94,油漿5.98,生焦6.91。2003年一直堅(jiān)持按多產(chǎn)液態(tài)烴方案組織生產(chǎn),特別是裝置改造后充分發(fā)揮雙提升管新工藝的特點(diǎn),加大粗汽油回?zé)?,使用產(chǎn)氣助劑,改變催化劑配方等措施來提高液態(tài)烴收率高,堅(jiān)持產(chǎn)氣方案,同時(shí)兼顧干氣及焦炭產(chǎn)率,干氣及焦炭產(chǎn)率控制得較低,改善了產(chǎn)品結(jié)
40、構(gòu),增加了裝置的經(jīng)濟(jì)效益。2002年與2003年裝置的部分操作參數(shù)及物料平衡參數(shù)列于下表:表32002年與2003年部分操作參數(shù)對(duì)比項(xiàng)目單位2002年2003年反應(yīng)溫度525525回?zé)挶?0.170.2劑油比7.277.1粗汽油回?zé)捔縯/h31.1758輕污油%1.821.56重碳四%00重整戊烷油+液態(tài)烴%2.660.883.2 2003年1催化在生產(chǎn)上的主要工作3.2.1 完成fdfcc雙提升管工藝裝置改造1催化裝置改造前為常規(guī)的fcc工藝,處理量120噸/年,為了降低催化汽油中的烯烴含量,滿足汽油新配方對(duì)烯烴的要求,同時(shí)為了改善全公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),多產(chǎn)液態(tài)烴及丙烯,為聚丙烯裝置提供充足的丙
41、烯資源,2003年5月份1#催化裝置由fcc改造成fdfcc(靈活多效催化裂化)工藝。改造的主要目標(biāo):1. 降低催化汽油中的烯烴含量,將2套催化汽油烯烴含量降低到35%(v)以下,滿足汽油烯烴含量不大于 35 %。2. 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增產(chǎn)丙烯,丙烯總產(chǎn)率達(dá) 9.44。主要改造內(nèi)容:改造依托原有裝置的能力及公用工程系統(tǒng)設(shè)施,反應(yīng)部分:新增了汽油提升管及其附件。分餾及吸收穩(wěn)定系統(tǒng):分餾塔塔盤由條閥改為adv微分塔盤,穩(wěn)定塔塔盤由條閥改為llc立體傳質(zhì)塔盤,部分冷換設(shè)備及機(jī)泵更新。 其它:新增兩條3500米汽油管線。 開工情況:裝置于5月23日開主風(fēng)機(jī)開始升溫干燥,到29日反應(yīng)器噴油,開工一次成功。
42、從裝催化劑、轉(zhuǎn)劑、三器流化,兩根提升管噴油到切換到煙機(jī)主風(fēng)機(jī)機(jī)組運(yùn)行、提壓操作等關(guān)鍵步驟都十分順利。經(jīng)過一段時(shí)期的摸索和調(diào)整,裝置完全達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求,為分公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及提升產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮了重要的作用。3.2.2不斷摸索fdfcc雙提升管工藝條件,使之達(dá)到設(shè)計(jì)要求裝置進(jìn)行fdfcc工藝改造并開車成功后,進(jìn)行了多次標(biāo)定,分析效果,并不斷調(diào)整操作條件,分析其影響因素,使裝置運(yùn)行平穩(wěn),并達(dá)到了設(shè)計(jì)預(yù)期的效果。首先,降汽油烯烴效果十分明顯將2催化粗汽油作汽油提升管原料,通過改質(zhì),能將1、2催化2套裝置的精制汽油烯烴含量降至35%(v)以下,1催化精制汽油烯烴含量一般在2035%(v), 如果單獨(dú)回?zé)?/p>
43、本裝置粗汽油,能將裝置的精制汽油烯烴含量降至20%(v)左右,可見,fdfcc改造后,能降低汽油烯烴含量2030%(v),對(duì)降低全公司的汽油烯烴含量,減少汽油質(zhì)量成本起到了關(guān)鍵性作用。第二,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯改善改造后裝置液態(tài)烴收率提高56個(gè)百分點(diǎn),由于粗汽油回?zé)?,生成一部分液態(tài)烴,對(duì)增加了液態(tài)烴及丙烯的收率具有重要意義。10月份裝置液態(tài)烴收率達(dá)23.16,11月份22.21。液態(tài)烴中丙烯含量上升,10、11月份平均分別為37.7v、37.2v,丙烯收率提高了1.7-2.1個(gè)百分點(diǎn)。 同時(shí),裝置的柴汽比提高了0.26。第三,裝置運(yùn)行基本平穩(wěn),操作彈性大改造后裝置運(yùn)行基本平穩(wěn),催化劑流化正常,再生器燒
44、焦能力和取熱負(fù)荷均滿足要求,兩器差壓控制平穩(wěn),分穩(wěn)系統(tǒng)基本能滿足要求。再生器燒焦能力能夠滿足燒焦的要求,主風(fēng)量有余地,燒焦效果良好,再生器稀密相溫差小,平衡劑定炭低。再生器外取熱器能有效調(diào)節(jié)再生溫度,能夠適應(yīng)生焦率的變化。操作彈性大,裝置的加工量可以在26003450噸/天調(diào)節(jié),汽油提升管操作靈活,汽油提升管其進(jìn)料可以是本裝置的粗汽油,也可以是來自2#催化裝置的粗汽油。進(jìn)料量調(diào)節(jié)范圍大,最大可到70m3/h,最小可到15 m3/h,以降烯烴為目的,可控制較低的出口溫度,如490510,以降烯烴同時(shí)兼顧增產(chǎn)丙烯為目的,可控制較高的出口溫度如550590。 第四、原料適應(yīng)性增強(qiáng)開工以來裝置的平均摻
45、渣比與改造前提高5個(gè)百分點(diǎn)以上3.2.3努力提高裝置液態(tài)烴及丙烯收率增產(chǎn)液態(tài)烴及丙烯是1催化裝置目前主要目標(biāo)之一,為此采取了一系列的措施,確保裝置液態(tài)烴收率,全年液態(tài)烴收率大高19.07。改造后裝置液態(tài)烴收率可達(dá)2224%,液態(tài)烴丙烯含量3236wt,丙烯收率7.07.8,10、11月份計(jì)劃處平衡后液態(tài)烴收率分別為23.16、22.21,12月份由于一段時(shí)間1主風(fēng)機(jī)未開,影響了液態(tài)烴收率,只有19.1。 . 充分發(fā)揮和利用fdfcc工藝的特長,增產(chǎn)液態(tài)烴及丙烯由于粗汽油回?zé)捀馁|(zhì),能提高裝置液態(tài)烴收率56,同時(shí)液態(tài)烴中的丙烯含量增加,所以要充分發(fā)揮和利用汽油提升管粗汽油回?zé)捲霎a(chǎn)液態(tài)烴,為此兼顧汽
46、油改質(zhì)和增產(chǎn)液態(tài)烴,汽油管反選擇較高的反應(yīng)溫度,保證粗汽油回?zé)捔考捌偷霓D(zhuǎn)化率。過去的經(jīng)驗(yàn)表明老提升管粗汽油回?zé)捲霎a(chǎn)液態(tài)烴的效果也是非常明顯的,老提升管粗汽油回?zé)捯环矫婵梢允挂徊糠制娃D(zhuǎn)化成液態(tài)烴,另一方面增加了老提升管的劑油比,提高了原料油的轉(zhuǎn)化率。在滿足加工量要求的前提下,盡量提高兩邊提升管的粗汽油回?zé)捔?,汽油提升管進(jìn)料量不小于45m3/h,老提升管粗汽油回?zé)捔坎恍∮?5m3/h,總粗汽油回?zé)捔看笥?0 m3/h。 加快催化劑的置換速度,提高催化劑活性催化劑活性對(duì)產(chǎn)品分布有重要影響,催化劑活性低會(huì)使液態(tài)烴收率降低,8月份及10月底因催化劑活性低,液態(tài)烴收率明顯下降,給分公司的效益帶來不利影
47、響。保持較高的平衡活性是增產(chǎn)液態(tài)烴的必要統(tǒng)條件,為此加快新鮮催化劑的補(bǔ)入速度,一般要求平衡劑活性不低于64。 使用losa-1產(chǎn)氣助劑多產(chǎn)液態(tài)烴及丙烯為了增產(chǎn)液態(tài)烴及丙烯,1#催化裝置從10月3日起開始使用losa-1增產(chǎn)輕烯烴助劑,采用快速添加方案,至10月8日,losa-1產(chǎn)氣助劑 已占系統(tǒng)總藏量的3%左右,以后按0.1噸/天加入。從10月4日起其效果已經(jīng)顯現(xiàn)出來,在其它條件基本不變的情況下,液態(tài)烴收率已達(dá)到2527%,比使用前提高23個(gè)百分點(diǎn)。從液態(tài)烴中的丙烯含量來看,9月份的平均值37.77%,10月6日以后的丙烯含量平均值為36.87%,沒有上升,基本上也沒有下降,11月分液態(tài)烴中的
48、丙烯含量開始上升,接近9月份平均值。未能重復(fù)實(shí)驗(yàn)室的結(jié)果,分析其原因可能是由于平衡催化劑活性上升導(dǎo)致氫轉(zhuǎn)移活性增加。9月份的平均活性為63.7,10月份平均活性的為67.0,9月份以前使用的催化劑稀土y分子篩含量為8%,9月份以后稀土y分子篩含量為13%。 開好穩(wěn)定吸收系統(tǒng)及焦化富氣吸收系統(tǒng)控制好干氣c3含量可以盡可能多回收液態(tài)烴,如干氣c3含量體積6v,重量估計(jì)12.5 wt,干氣中帶走的液態(tài)烴約總處理量的0.75。目前由于干氣負(fù)荷達(dá),制冷機(jī)組未開,干氣c3含量含量很難控制到較低的水平,還有潛力可挖。焦化富氣中c3c4組份約為3040wt%,c5及以上組份約為611wt%,富氣流量610kn
49、m3/h,通過 吸收,氣體流量減少約34knm3/h,但焦化干氣中c3、c4、c5及以上組份含量仍然很高,c3及以上組份含量1025 v,如果能將焦化干氣c3含量降至8 v以下,可回收更多的液態(tài)烴,對(duì)提高裝置液態(tài)烴收率也是不不可忽視的。為此,在焦化氣壓機(jī)出口壓力允許的前下,將t802的壓力提高到1080kpa,對(duì)降低焦化干氣c3含量有一定效果。3.2.4努力降低裝置降烯烴含量、硫含量情況汽油烯烴硫含量與許多因素有關(guān),如原料性質(zhì)、操作條件、粗汽油回?zé)捔?、催化劑性質(zhì)、汽油干點(diǎn)等。67月份2套催化精制汽油的烯烴含量在3742v,以后經(jīng)過不斷的摸索、調(diào)整,2套催化精制汽油的烯烴含量大幅度的下降,101
50、1月份1催化精汽烯烴含量2130,2催化精汽稍高。在控制汽油烯烴方面采取的主要措施是:第一,充分發(fā)揮汽油提升管改質(zhì)和老提升管粗汽油回?zé)挼淖饔?催化未改質(zhì)的粗汽油的烯烴含量很高,在5055v,要求2催化未改質(zhì)的粗汽油必須全部進(jìn)1催化進(jìn)行回?zé)捀馁|(zhì),這樣才能保證2催化的精汽烯烴回含量。 降烯烴以汽油提升管為主,汽油提升管回?zé)捔坎恍∮?0m3/h,一般4055m3/h。第二,提高催化劑活性,提高劑油比汽油提升管的改質(zhì)效果與催化劑的活性及劑油比有關(guān),催化劑的活性及劑油比大有利于粗汽油改質(zhì),烯烴轉(zhuǎn)化率高,67月份汽油的烯烴含量高的一個(gè)原因就是催化劑的活性底低,汽油提升管粗汽油烯烴轉(zhuǎn)化率低。3.2.5消化全
51、部焦蠟,努力提高裝置摻重能力 2003年裝置努力多摻渣油,完全平衡1#常減壓洗滌油和焦化裝置焦化蠟油 ,全年平均摻渣率15.07%,摻煉焦化蠟油率24.49%,摻重率33.57%。焦化裝置擴(kuò)能改造后處理量增加到1.2mt/a, 1#催化裝置必須全平衡焦蠟,為了改善原料性質(zhì),降低硫含量,焦蠟一部分去加氫再進(jìn)催化,這樣焦蠟性質(zhì)變好,可以多摻渣,同時(shí)由于原料油的總硫含量降低,精制汽油硫含量也低,摻渣不必收汽油硫含量的制約。裝置改造后,由于粗汽油回?zé)捔看?,再生器剩余熱量減少,氧含量有余地時(shí)多摻渣,這樣提高了裝置的摻重能力。3.2.6 繼續(xù)開好油漿過濾器系統(tǒng)催化油漿取代瓦斯作鍋爐燃料,效益可觀,然而油漿
52、固含量很高易堵塞火嘴,因此,開好油漿過濾器對(duì)全廠資源有效利用來說意義重大。為了確保油漿過濾器的運(yùn)行效果,兩次對(duì)慮芯進(jìn)行了專業(yè)清洗,同時(shí)處理好多個(gè)閥的故障,停開泵401,改為自壓,確保了油漿過濾器不間斷無故障運(yùn)行。3.3 焦化蠟油加氫對(duì)裝置的影響9月份分公司投用了焦化蠟油加氫裝置,焦化裝置的輕焦化蠟油到加氫裝置經(jīng)過加氫改質(zhì)后做催化原料,改質(zhì)的目的是降低焦化蠟油的硫含量、堿氮含量、金屬含量和改善焦蠟的可裂化性。表-4 焦蠟加氫前后性質(zhì)分析數(shù)據(jù)(10月17日標(biāo)定數(shù)據(jù))樣品名稱未加氫輕焦蠟: 加氫后輕焦蠟密度/kg/m3910.0889.1初餾點(diǎn)/<305<30510%/36334220%
53、/38537030%/39538540%/40639450%/41440660%/42341870%/43042980%/44144090%/45445595%/466469350含量%/8.513.0500含量%/-殘?zhí)?%0.030.01總硫/%1.040.18堿氮/ppm13101004粘度/50 mm2.s-114.0710.42粘度/80 mm2.s-16.0204.840從分析數(shù)據(jù)來看,焦化蠟油經(jīng)加氫處理后有較大的改質(zhì)效果,餾分變輕,密度變小,脫硫率達(dá)到82.7。加氫后的焦化蠟油作催化原料后,有效地降低了催化混合原料的硫含量,從而降低產(chǎn)品中的硫含量,特別是焦化蠟油加氫作催化原料較加氫前汽油硫含量可下降300400ppm,催化汽油硫含量一般在600700ppm,低于指標(biāo)要求,在此情況下可多摻煉渣油,并且可以提高汽油干點(diǎn)增加汽油收率而不必考慮汽油硫含量超標(biāo)。焦蠟加氫后堿氮降低近300 ppm,脫堿氮率為23.35,降低原料的堿氮,有利于減
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