萬ta硫鐵礦制酸系統(tǒng)沸騰焙燒爐的改造設(shè)計_第1頁
萬ta硫鐵礦制酸系統(tǒng)沸騰焙燒爐的改造設(shè)計_第2頁
萬ta硫鐵礦制酸系統(tǒng)沸騰焙燒爐的改造設(shè)計_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2014.08.01720萬t/a硫鐵礦制酸系統(tǒng)沸騰焙燒爐的改造設(shè)計楊洪忠1,2,3,杜修埔1,2,3,徐學(xué)佳1(1.招遠市招金貴合科技有限公司,山東招遠 265406;2.中國科學(xué)院大學(xué),北京 100190;3.中國科學(xué)院 過程工程研究所,北京100190)摘要:詳細介紹了20萬t/a硫鐵礦制酸系統(tǒng)沸騰焙燒爐的改造設(shè)計,重點闡述排渣口、沸騰層面積、布風(fēng)系統(tǒng)、下料方式等的改造情況。改造后基本解決了沸騰層溫度和爐底壓力波動大、渣殘硫高、操作環(huán)境惡劣等問題。關(guān)鍵詞:硫酸;沸騰爐;改造中圖分類號:TF062文獻標志碼:A文章編號:1007-7

2、545(2014)08-0000-00Reconstruction Design of Fluidized Bed Roaster of 200 kt/a Acid Making System from PyriteYANG Hong-zhong1,2,3, DU Xiu-pu1,2,3, XU Xue-jia1(1. Zhaoyuan City Zhaojinguihe Science and Technology Ltd, Zhaoyuan 265406, Shandong, China;2. University of Chinese Academy of Sciences, Beiji

3、ng 100190, China;3. Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)Abstract: Reconstruction design of fluidized bed roaster of 200 kt/a acid making system from pyrite was introduced. The transformations of slag discharge hole, fluidized bed areas, air distributi

4、on system, and feeding method were elaborated. The results show that a series problems are addressed after reconstruction including big fluctuation of fluidized beds temperature and pressure of furnace bottom, high sulfur content in slag, and severe operating environment.Key words: sulfuric acid; fl

5、uidization furnace; reconstruction1 背景招遠市招金貴合科技有限公司20萬t/a硫鐵礦制酸系統(tǒng)于2009年建成,原料為黃金冶煉過程產(chǎn)生的氰化尾渣,該原料性質(zhì)比較復(fù)雜,粒度-0.037 mm占94.80%,含Au 0.8 g/t、Ag 20 g/t,其他化學(xué)組成(%):TFe 23.00、S 24.00、Cu 0.36、Pb 0.20、Zn 0.65、CN- 0.08、TiO2 0.37、SiO2 42.45、Al2O3 0.32、CaO 1.60、MgO 0.83、K2O 0.60、Na2O 0.40、As 0.01。沸騰爐設(shè)計沸騰層面積為56.75 m2,焙

6、燒強度(35%S)10.168 t/(m2·d),在試生產(chǎn)過程中,由于沸騰爐與原料性質(zhì)不匹配,導(dǎo)致屢次開車不成功。后來在設(shè)計院的幫助下,將沸騰爐內(nèi)又砌上一圈爐墻,使沸騰面積縮為45 m2,焙燒強度(35%S)增加至12.824 t/(m2·d)。焙燒強度增加后,盡管沸騰爐勉強能夠運行,但仍然存在以下問題:1)焙燒后的渣殘硫高達1%,遠高于行業(yè)要求的0.5%;2)爐底壓力極不穩(wěn)定,波動范圍高達5 kPa;3)沸騰爐進料口處經(jīng)常顯正壓,往外倒煙、冒塵,操作環(huán)境極其惡劣;4)沸騰層溫度波動大。我們通過分析計算,認為造成以上問題的原因主要有2個:一是沸騰爐本身設(shè)計不完善;二是原料性

7、質(zhì),主要是粒度太細、硫含量不穩(wěn)定以及雜質(zhì)含量過高等。本文僅介紹沸騰爐的設(shè)計方面所進行的改造情況。2 改造情況2.1 沸騰爐后室排渣口改造原沸騰爐的后室排渣口為固定式,高度1 100 mm。在實際運行中,因為排渣口較低,爐底壓力只有11 kPa,造成沸騰爐內(nèi)沸騰層過低,熱容太小,入爐礦在沸騰爐內(nèi)停留時間過短,燒不透,渣殘硫高。遇上料量變化大或者原料水分增大都會導(dǎo)致爐內(nèi)的熱平衡失調(diào),從而導(dǎo)致爐溫、爐底壓力的急劇變化,如果此時得不到有效的調(diào)節(jié)將直接導(dǎo)致滅爐事故的發(fā)生1。收稿日期:2014-01-16作者簡介:楊洪忠(1974-),男,山東招遠人,碩士研究生.因為排渣口高度不合理,沸騰爐后室經(jīng)常有排不

8、出渣的現(xiàn)象,此時只能從爐底往外放,造成了嚴重的環(huán)境污染和安全隱患。針對這一情況,我們通過計算,最終確定后室排渣口的高度,并將原來的固定式排渣口改造為活動式排渣口(圖1)。 圖1 改造后的排渣口簡圖Fig.1 Diagram of slag discharge hole after reconstruction這樣系統(tǒng)在不停車的情況下可以從爐外降低排渣口高度,以保持爐底壓力的穩(wěn)定。通過改造,爐溫和爐底壓力始終保持在一個很窄的范圍內(nèi)波動,渣殘硫降低,極大地改善了工人的勞動環(huán)境,降低了工人的勞動強度,保證了企業(yè)的清潔生產(chǎn)。2.2 沸騰爐焙燒強度改造通過一系列的計算及現(xiàn)場的操作經(jīng)驗,我們認為原設(shè)計的沸

9、騰面積及焙燒強度完全能夠滿足生產(chǎn)的需要,但還需要在其它方面做一些改動,同時若不減小焙燒強度,則渣殘硫指標不可能達標,所以我們將后砌的一圈爐墻重新扒掉,同時在沸騰爐內(nèi)部的一些地方做了一些調(diào)整2-3。通過改造,現(xiàn)在的沸騰爐運行穩(wěn)定,下料口無倒煙、冒塵現(xiàn)象發(fā)生,且焙燒質(zhì)量很好,渣殘硫低于0.3%,在同行業(yè)中處于較高水平。2.3 沸騰爐布風(fēng)系統(tǒng)改造通過冷沸騰試驗,我們發(fā)現(xiàn)原沸騰爐存在布風(fēng)不均的現(xiàn)象,針對這一情況,我們對沸騰爐布風(fēng)系統(tǒng)進行了以下改造:1)對沸騰爐風(fēng)室內(nèi)的進風(fēng)管及布局結(jié)構(gòu)進行了改造,使之布風(fēng)更加均勻,保證了沸騰爐內(nèi)每個風(fēng)帽的進風(fēng)量都是均勻的;2)對風(fēng)帽進行了改造,通過計算,發(fā)現(xiàn)沸騰爐下料口

10、處風(fēng)帽分布過多,導(dǎo)致此處的風(fēng)量過大,不能維持住爐內(nèi)的風(fēng)量平衡,因此對沸騰爐下料口處的風(fēng)帽進行了重新布置;3)對沸騰爐底澆注料進行了重新澆筑,保證爐底無裂紋,避免了爐底風(fēng)短路現(xiàn)象;4)對風(fēng)帽與花板的連接方式進行了改動,延長了風(fēng)帽的使用壽命,保證了進風(fēng)穩(wěn)定。從開車運行情況來看,改造后從根本上解決了沸騰爐布風(fēng)不均的問題。2.4 沸騰爐下料方式改造我公司沸騰爐原設(shè)計下料方式為經(jīng)過給料皮帶將入爐礦送入沸騰爐下料口,然后通過溜槽自流進入爐內(nèi)。這種下料方式的缺點在于入爐礦容易堆積在下料溜槽中,需要人工去清理下料口,如果料水分稍大,則清理下料口的次數(shù)就很頻繁,而且清理下料口也容易造成下述問題:1)清理下料口時

11、,沸騰爐進料量不僅要比平時大很多,而且集中,這樣就造成系統(tǒng)氣濃瞬間的升高,造成升華硫的產(chǎn)生,升華硫容易附著于煙道內(nèi)壁,時間稍長,則會造成煙道堵塞,從而導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常生產(chǎn)。因為氣濃的升高,勢必會對轉(zhuǎn)化工段造成一定的影響,短期來看只是對轉(zhuǎn)化率影響,從長期來看,它能嚴重地影響觸媒的使用壽命;2)清理下料口時,人需要站在下料口處,當(dāng)堆積在溜槽的原料落入爐內(nèi)后,勢必要引起爐內(nèi)壓力的波動,從而引起下料口處向外冒煙、噴火,引發(fā)安全事故。為了改變這種現(xiàn)狀,保證入爐礦在下料溜槽不產(chǎn)生堆積,結(jié)合本單位的實際情況,我們在下料口處設(shè)計加裝了圖2所示的一套類似振動篩的裝置。圖2 下料口振動裝置簡圖Fig.2 Diag

12、ram of vibration device of feed opening改造后的給料流程為:皮帶運送過來的料先進入振動板上,然后再通過振動板給入沸騰爐內(nèi),因為振動板是時刻振動的,這樣就保證了進入爐內(nèi)的料是分散的,不易產(chǎn)生堆積。從使用情況看,因為安裝了振動裝置,再也不用人工清理下料口,且系統(tǒng)氣濃穩(wěn)定,現(xiàn)在系統(tǒng)內(nèi)幾乎沒有升華硫的產(chǎn)生,且產(chǎn)出的燒渣殘硫穩(wěn)定,幾乎不產(chǎn)生波動。改造前后的運行指標對比結(jié)果見表1。表1 改造前后指標對比Table 1 Index comparison before and after transformation序號指標名稱改造前改造后1入爐總風(fēng)量/(m3·h-1)49 06133 7322沸騰層操作氣速/(m·s-1)0.740.513擴大層氣速/(m·s-1)0.660.454風(fēng)帽孔眼氣速/(m·s-1)58.4140.165爐氣停留時間/s14.4521.026沸騰層溫度/7508808809007渣殘含硫/%1.00.33 結(jié)語沸騰爐改造完成后,系統(tǒng)運行正常,生產(chǎn)能力及各項經(jīng)濟技術(shù)指標均達到設(shè)計要求,操作環(huán)境得到極大的改善,工人的勞動強度大幅降低

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論