石灰石-濕法脫硫系統(tǒng)石膏漿液品質(zhì)對(duì)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的綜合影響分析_第1頁(yè)
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1、石灰石 - 濕法脫硫系統(tǒng)石膏漿液品質(zhì)對(duì)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的綜合影響分析翟學(xué)軍摘要: 通過(guò)對(duì)目前鍋爐燃燒煤種含硫量偏高,射陽(yáng)港發(fā)電有限責(zé)任公司的石灰石一石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的主要性能指標(biāo)進(jìn)行分析,對(duì)石膏漿液品質(zhì)參數(shù)進(jìn)行分析,找出最佳石膏漿液運(yùn)行參數(shù)與系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,對(duì)脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化。分析結(jié)果表明,脫硫系統(tǒng)為公司創(chuàng)造了非??捎^的經(jīng)濟(jì)效益。關(guān)鍵詞:石灰石 -石膏濕法煙氣脫硫;石膏漿液品質(zhì);運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性分析;系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化一、概述:1、石灰石一石膏濕法煙氣脫硫(fgd ) 技術(shù)具有運(yùn)行可靠、脫硫效率高,同時(shí)還能脫除部分煙塵的特點(diǎn),脫硫效率可達(dá) 9 5 以上,在燃煤電廠煙氣脫硫中得到廣泛應(yīng)

2、用。但是, 石灰石一石膏濕法煙氣脫硫裝置不僅投資大、系統(tǒng)復(fù)雜,其運(yùn)行、維護(hù)成本也非常昂貴。fgd系統(tǒng)主要運(yùn)行費(fèi)用包括:電、水、脫硫劑石灰石及運(yùn)行人員費(fèi)用,其中主要是系統(tǒng)電耗,占機(jī)組發(fā)電量的1.5%以上。尤其在當(dāng)前燃煤價(jià)格不斷上漲、煤質(zhì)下降,燃煤灰份、硫份不斷增大的情況下,運(yùn)行、 維護(hù)費(fèi)用也在同步增加。因此,只有不斷提高運(yùn)行、維護(hù)水平,加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理,才能實(shí)現(xiàn)石灰石一石膏濕法煙氣脫硫裝置經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行。本文主要根據(jù)江蘇省射陽(yáng)港發(fā)電有限責(zé)任公司二期脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況,闡述石膏漿液品質(zhì)對(duì)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的綜合影響。2、 、江蘇省射陽(yáng)港發(fā)電有限責(zé)任公司二期脫硫系統(tǒng)概述江蘇省射陽(yáng)港發(fā)電有限責(zé)任公司#3、4

3、 機(jī)組設(shè)計(jì)配備一套100煙氣處理量的石灰石石膏濕法煙氣脫硫裝置( 簡(jiǎn)稱 fgd),采用二爐一塔,同時(shí)提供脫硫系統(tǒng)所需的石灰石儲(chǔ)存、制粉系統(tǒng)。脫硫效率設(shè)計(jì)不低于95。序號(hào)指 標(biāo) 名 稱數(shù)值備注1 fgd 進(jìn)口煙氣量( nm3/h,濕, 5.61%o2 )1020989 2 fgd 進(jìn)口so2 濃度( mg/nm3,干, 6.32%o2 )1595 3 fgd 出口so2 濃度( mg/nm3,干, 6.32%o2 )80 4 fgd 出口含塵濃度( mg/nm3, 干, 6.32%o2 )39 5 fgd 進(jìn)口煙氣溫度()138 6 fgd 出口煙氣溫度()80 7 系統(tǒng)脫硫效率() 95 8

4、系統(tǒng)可用率() 95 9 石灰石耗量( t/h )2.611 10 鈣硫比 ca/s(mol)1.03 此前#3 機(jī)組退出運(yùn)行,二期脫硫系統(tǒng)為#4機(jī)組對(duì)一套脫硫系統(tǒng),脫硫系統(tǒng)運(yùn)行工況與設(shè)計(jì)工況發(fā)生了較大的變化,且因鍋爐燃燒煤種的變化, 煙氣含硫量大幅增加,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性受到很大影響, 脫硫系統(tǒng)存在耗電量大、 石灰石用量超標(biāo)、淡水耗量大等問(wèn)題。 本文以石膏漿液品質(zhì)調(diào)整為主要內(nèi)容,綜合分析其對(duì)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行成本的影響。因鍋爐燃燒煤種偏離設(shè)計(jì)值較多,煙氣含硫量增幅較大, 脫硫運(yùn)行人員為了適應(yīng)煤種的變化,追求較高的脫硫效率,石膏漿液ph值運(yùn)行在較高水平,高值達(dá)到 6.5 左右,這就需要加大石灰石漿液供給量。

5、長(zhǎng)期運(yùn)行, 易造成石膏漿液品質(zhì)惡化,主要表現(xiàn)在石膏漿液反應(yīng)速度慢、ph值變化緩慢、 ph值與脫硫效率沒(méi)有良好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,反映在石膏漿液運(yùn)行參數(shù)上,主要為ph值高、效率未到理想值、石膏漿液密度高、系統(tǒng)用水量大、循泵電流偏高、制粉電耗高等,反應(yīng)在系統(tǒng)設(shè)備上,主要表現(xiàn)噴淋塔結(jié)垢、噴嘴堵塞、除霧器積垢等現(xiàn)象。最終造成脫硫系統(tǒng)運(yùn)行不夠經(jīng)濟(jì),運(yùn)行成本增加。以下是二期脫硫系統(tǒng)改善石膏漿液品質(zhì)前的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù):脫硫系統(tǒng)平均日耗電量(萬(wàn) kwh)脫硫系統(tǒng)平均日耗電率( % )石灰石耗量 (t/h) 耗水量(t/d )4.72 1.87 2.59 587 二、改善石膏漿液品質(zhì)1、石膏漿液品質(zhì)惡化的化學(xué)機(jī)理分析,找

6、出最佳改善其品質(zhì)的方法。ph值不僅影響 so2的吸收和亞硫酸鈣的氧化,同時(shí)也會(huì)影響石灰石的溶解,因此對(duì)石灰石在脫硫系統(tǒng)中的反應(yīng)活性有極重要的影響。下面是石灰石溶解化學(xué)反應(yīng)式:caco3+h+=ca2+hco3-hco3-+h+=h2co3=h2o+co2從化學(xué)反應(yīng)式可以看出,石灰石漿液h+擴(kuò)散驅(qū)動(dòng)力與漿液的ph值成比例關(guān)系,ph值越低, h+深度越高,液相阻力越低,越有利于石灰的溶解(很多學(xué)者也建立了石灰石溶解的數(shù)學(xué)模型,如h+拿云傳質(zhì)控制模型和傳質(zhì)/ 表面反應(yīng)共同控制模型,計(jì)算結(jié)果能很好地與以上理論吻合)。另外, ph值達(dá)到 5.5 以上, hso3-離子很不容易被氧化,通常在fgd工藝上會(huì)

7、采用氧化風(fēng)機(jī)向吸收塔石膏漿液中鼓入空氣的方法,加強(qiáng)氧化hso3-離子,以保證下面反應(yīng)正常進(jìn)行:hso3-+1/2o2=hso4-=h+so42-但 ph值越高, hso3-越不容易氧化,造成漿液中形成大量的亞硫酸鹽,不易進(jìn)一步氧化生成硫酸鹽。 同時(shí),石灰石在漿液中的濃度過(guò)高,會(huì)產(chǎn)生大量來(lái)不及反應(yīng)的過(guò)剩caco3 ,極易與漿液中的亞硫酸鹽相應(yīng)相互吸附,阻礙它們的進(jìn)一步反應(yīng)。2、根據(jù)以上化學(xué)反應(yīng)機(jī)理,在脫硫運(yùn)行中進(jìn)行如下石膏漿液品質(zhì)的改善措施。一是在運(yùn)行中通過(guò)降低ph值,最低降至4.1 ,并根據(jù)漿液的具體情況,保持相應(yīng)時(shí)間,在漿液中產(chǎn)生大量h+離子,以使過(guò)剩caco3充分反應(yīng)。二是在低ph值條件下

8、,一般在4.2 以下,加大氧量,以促進(jìn)亞硫酸根離子充分氧化,進(jìn)而形成硫酸根離子。三是通過(guò)以上方法,進(jìn)一步減少過(guò)剩caco3 與亞硫酸鹽相應(yīng)相互吸附的物理過(guò)程。 四是在調(diào)整漿液品質(zhì)過(guò)程中, 增加石灰石粉的細(xì)度, 以使進(jìn)入漿液的石灰石能夠充分反應(yīng)。該公司編制了二期脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中改善石膏漿液品質(zhì)方案,進(jìn)行了三次較大幅度的改善石膏漿液品質(zhì)試驗(yàn),很好地改善了石膏漿液的品質(zhì)。三、石膏漿液品質(zhì)改善前后的脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析比較1、前期石膏漿液運(yùn)行在高濃度(一般在1160kg/m3) 、高 ph值( 一般在 6.30以上) 參數(shù)時(shí),石膏漿液循環(huán)泵運(yùn)行電流偏高,通過(guò)改善石膏漿液品質(zhì)后,石膏漿液密度運(yùn)行在低值

9、, 即能滿足高硫煤、 高負(fù)荷運(yùn)行要求, 從而降低石膏漿液循環(huán)泵的運(yùn)行電流,運(yùn)行參數(shù)對(duì)比如下表(煤種未變化,選取吸收塔漿液池同等高度 11.1m,數(shù)據(jù)為平均值 ) :#1 循泵電流(a) #2 循泵電流(a) #3 循泵電流(a) 石膏漿液密度(kg/m3)ph值脫硫效率(%) 改善前40.1 35.8 38.8 1160 6.45 94.6 改善后38.5 35.1 37.5 1090 5.71 93.8 2、同時(shí),因石膏漿液品質(zhì)的改善,脫硫能力增強(qiáng),石膏循環(huán)漿液泵的運(yùn)行方式也發(fā)生了較大改變 (2009 年 5-10 月份循泵的運(yùn)行方式如下表), 由原來(lái)高負(fù)荷時(shí)需三臺(tái)循泵同時(shí)運(yùn)行, 改變?yōu)橐淮?/p>

10、一小兩臺(tái)循泵即能滿足機(jī)組脫硫要求,進(jìn)而在低負(fù)荷時(shí)只運(yùn)行一臺(tái)大泵 (#1)即能滿足脫硫效率要求, 進(jìn)一步降低了脫硫用電率。5 月份6 月份7 月份8 月份9 月份10 月份石膏漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式兩臺(tái)大泵運(yùn)行,高負(fù)荷時(shí)增開(kāi)第三臺(tái)泵一大一小泵運(yùn)行,高負(fù)荷時(shí)改為兩臺(tái)大泵運(yùn)行一大一小泵運(yùn)行,高負(fù)荷時(shí)改為兩臺(tái)大泵運(yùn)行一大一小兩臺(tái)泵運(yùn)行能夠滿足滿負(fù)荷要求一大一小兩臺(tái)泵運(yùn)行能夠滿足滿負(fù)荷要求一大一小兩臺(tái)泵運(yùn)行,低負(fù)荷時(shí)單臺(tái)泵運(yùn)行3、因石膏漿液的活性增加,石膏漿液濃度運(yùn)行在較低值,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中所需的石灰石量相應(yīng)大幅減少, 降低了脫硫運(yùn)行成本, 同時(shí)相應(yīng)降低了脫硫制粉系統(tǒng)的日平均用電量。 下表為 2009年 5

11、-10 月份,脫硫系統(tǒng)石灰石用量、 制粉系統(tǒng)日平均用電量對(duì)比表:5 月份6 月份7 月份8 月份9 月份10 月份石灰石耗量 (t/h) 2.59 2.28 1.82 1.91 1.93 1.75 制粉系統(tǒng)日平均用電量(kwh) 2849 2508 2002 2101 2123 1925 4、石膏漿液品質(zhì)改善后,杜絕了吸收塔噴淋層積垢及噴咀堵塞現(xiàn)象,除霧器也未發(fā)生積垢,除霧器差壓也由70pa 左右降低到 20pa 左右。同時(shí),改善了ggh 換熱器的運(yùn)行工況,積灰的現(xiàn)象明顯減少,降低了運(yùn)行阻力,使fgd出口煙氣溫度運(yùn)行在設(shè)計(jì)值以上,保證了石膏漿液溫度在50-60,也是最佳脫硫化學(xué)反應(yīng)溫度,最終升

12、壓風(fēng)機(jī)電流在同等負(fù)荷工況下,降低了1.5a 左右。5、石膏漿液品質(zhì)改善后,也會(huì)相應(yīng)降低石排出泵、吸收塔攪拌器等400v輔機(jī)運(yùn)行電耗。脫硫系統(tǒng)中有石膏漿液介質(zhì)的管道發(fā)生積垢的幾率也大大下降,降低了檢修維護(hù)工作成本。6、 、 射陽(yáng)港發(fā)電有限責(zé)任公司脫硫系統(tǒng)石膏漿液改善后脫硫系統(tǒng)耗電對(duì)比分析,如下表:5 月份6 月份7 月份8 月份9 月份10 月份總耗電量(萬(wàn)kwh)117.51 111.05 127.13 62.58 - - 月運(yùn)行時(shí)間( h)555.5 542.4 668.2 332 46.9 449.7 每天 (24h) 平均耗電量 ( 萬(wàn) kwh) 5.194 4.93 4.57 4.53 4.38 4.14 月平均耗電率(% )2.07 1.95 1.93 1.91 1.85 1.77 注:具體各項(xiàng)節(jié)電計(jì)算省略。由上表可以看出,石膏漿液品質(zhì)改善后,脫硫系統(tǒng)用電量和耗電率大幅下降,每天節(jié)電約 1 萬(wàn)多 kwh。四、結(jié)束語(yǔ):綜上所述,石膏漿液的品質(zhì)高低對(duì)石

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