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文檔簡介

1、.2012年度造氣三車間大修總結(jié) 2012年度大修是我公司成立以來時(shí)間最長、任務(wù)最重、參與人數(shù)最多的一次大修,這次大修能否順利完工,直接關(guān)系到公司生產(chǎn)系統(tǒng)能否穩(wěn)定安全連運(yùn),公司能否完成全年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),責(zé)任重大。在廣大干部員工的共同努力下,總體上實(shí)現(xiàn)了安全優(yōu)質(zhì)高效節(jié)約、一次開車成功的目標(biāo),是我車間生產(chǎn)裝置全系統(tǒng)停車檢修、新增半脫裝置碰頭和系統(tǒng)技改相結(jié)合的一次年度檢修,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,也得到了各機(jī)關(guān)部門車間的大力支援,車間全體人員全部參加了這次大修。裝置大修后運(yùn)行狀況良好,新增半脫項(xiàng)目按計(jì)劃投入運(yùn)行,制約裝置穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸問題得到了較好的解決。 本次大修我車間主要任務(wù)有三部分:1、系

2、統(tǒng)檢修任務(wù);2、新增技改半脫裝置試車、開車任務(wù);3、系統(tǒng)化工清理任務(wù)。車間克服人手緊張、大部分為新員工、時(shí)間緊、任務(wù)重的種種困難,自8月25日停車起,按照公司制定的大修進(jìn)度安排,齊心協(xié)力,發(fā)揚(yáng)不怕苦不怕累的職工主人翁精神,圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn),就這次大修任務(wù)完成情況向大修辦總結(jié)如下:1、 系統(tǒng)檢修1、項(xiàng)目落實(shí)情況:本次大修計(jì)劃檢修項(xiàng)目有:機(jī)械項(xiàng)目7項(xiàng),閥門48臺,土建防腐5項(xiàng)。新增檢修項(xiàng)目有:機(jī)械項(xiàng)目10項(xiàng),土建防腐2項(xiàng)。技改項(xiàng)目有7項(xiàng)。全部項(xiàng)目編制有檢修方案、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人等。2、方案落實(shí)情況:全部檢修項(xiàng)目編制有詳細(xì)全面的施工方案,并檢修前與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場

3、技術(shù)交底。3、物資落實(shí)情況:根據(jù)大修項(xiàng)目逐項(xiàng)統(tǒng)計(jì)填報(bào)大修材料、備件計(jì)劃并大修前出庫,物資落實(shí)到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。4、人力資源落實(shí)情況:根據(jù)車間大修項(xiàng)目及進(jìn)度,車間內(nèi)部檢修項(xiàng)目11項(xiàng),對車間內(nèi)部檢修力量合理安排、精心組織。車間外委項(xiàng)目20項(xiàng),及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門落實(shí)項(xiàng)目施工隊(duì)伍,按計(jì)劃進(jìn)度監(jiān)督檢查實(shí)施。5、專用工器具落實(shí)情況:大修前及時(shí)填報(bào)計(jì)劃并出庫大修車間檢修工器具,并落實(shí)到車間檢修小組。2、 大修過程 1、安全教育:大修前對車間內(nèi)部檢修力量和外委施工隊(duì)伍分別按照公司要求進(jìn)行了專項(xiàng)安全教育,每個(gè)項(xiàng)目都制定專門安全責(zé)任人,對項(xiàng)目逐項(xiàng)安全預(yù)想并采取措施,保證了大修安全進(jìn)行,車間大修期間安全零事故。 2、質(zhì)量

4、進(jìn)度:大修前編制詳細(xì)方案,對質(zhì)量進(jìn)度高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求;大修中嚴(yán)格監(jiān)督檢查,保證大修高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求、保質(zhì)保量按進(jìn)度圓滿完成。 3、環(huán)保控制:對大修中檢修垃圾及時(shí)清理,保證現(xiàn)場清潔,三廢不亂排放,達(dá)到了公司環(huán)保要求。 4、大修費(fèi)用:本著節(jié)約大修的精神,合理控制大修物資材料的發(fā)放,盡量減少大修費(fèi)用,能拆的不割,能用廢舊物資代替的不用新的。檢修結(jié)束后的廢舊物資及時(shí)規(guī)整并修舊利廢。3、 新增技改半脫裝置試車、開車9月14日20:00開始,半脫循環(huán)水裝置開始試車,分別對3臺冷、熱水泵進(jìn)行了試運(yùn)行,并打通了循環(huán)水流程,對試車過程中暴露出來的問題進(jìn)行了及時(shí)整改。9月16日9:00,半脫循環(huán)水裝置正式開車,并逐漸加至

5、滿負(fù)荷-運(yùn)行2臺熱水泵,2臺冷水泵。2臺洗氣塔、2臺洗滌塔、2臺冷卻塔的循環(huán)水循環(huán)量也都調(diào)至正常滿負(fù)荷生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。整套循環(huán)水裝置一次開車成功,截止到目前運(yùn)行基本正常。煤氣溫度(滿負(fù)荷狀態(tài)下)基本在35以下,循環(huán)水溫度控制在30左右,冷卻效果顯著。但也暴露出不少問題,如:旁濾系統(tǒng)不能正常投用;冷卻塔濺水嚴(yán)重;沉淀池?fù)跛哼^高;加藥裝置未安裝等,這些問題目前正在逐步整改之中。半脫裝置自9月17日16:00開始試車,單臺泵逐一試,10臺貧、富液泵運(yùn)行正常,隨后二系列建立水循環(huán),9月19日14:00,一系列開始建立水循環(huán),液相流程全部打通。半脫裝置在水循環(huán)過程也暴露出以下問題,如:液位調(diào)節(jié)器行程過小,沒

6、法調(diào)節(jié)循環(huán)量;貧液槽放空閥過?。幻摿蛞嚎偣苷駝哟螅徊糠珠y門閥體漏或存在安裝故障;缺少部分遠(yuǎn)傳溫度計(jì)、流量計(jì);預(yù)脫硫器不能投用等,這些問題目前正在逐步整改之中。試車、開車過程,車間組織新員工進(jìn)行操作,車間職能人員全程監(jiān)護(hù)并技術(shù)指導(dǎo),大大提高了新員工的業(yè)務(wù)技能,很好的鍛煉了隊(duì)伍。為今后穩(wěn)定安全連運(yùn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。雖然新員工也暴露出來經(jīng)驗(yàn)不足、業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高、面對問題應(yīng)變處理能力不足等問題,但車間通過扎實(shí)開展好培訓(xùn),加強(qiáng)管理,嚴(yán)格帶好隊(duì)伍,相信新員工各方面都會有飛速進(jìn)步。4、 系統(tǒng)化工清理本次大修我車間化工清理項(xiàng)目共有13項(xiàng),具體內(nèi)容如下表所示:序號項(xiàng) 目工時(shí)1清理冷水池168h2清理熱水池

7、168h3清理沉淀池(南邊3個(gè))360h4檢查更換微渦流填料,清理踏板澄清器上面淤泥240h5清理1#冷卻塔塔底48h6清理2#冷卻塔塔底48h7清理1#洗氣塔塔底48h8清理2#洗氣塔塔底48h9清理地溝24h10氣柜水封內(nèi)部檢查清理24h11一級電除塵塔底清理24h12二級電除塵塔底清理24h13清理1#冷卻塔填料144h其中共有4項(xiàng)外委,分別為:清理冷水池、清理2#冷卻塔塔底、清理1#洗氣塔塔底、清理2#洗氣塔塔底,都比預(yù)定時(shí)間安排要早完工。清理微渦流項(xiàng)目因?yàn)槭┕ぶ芷谳^長、清理池底淤泥工作量較大,經(jīng)公司批準(zhǔn)暫不投用微渦流,與造氣循環(huán)水系統(tǒng)隔離出來,該項(xiàng)目未施工完。其余8項(xiàng),全部按時(shí)完工,

8、質(zhì)量驗(yàn)收全部合格。其中清理1#冷卻塔填料被公司確定為職工主人翁工程項(xiàng)目,該項(xiàng)工程的主要內(nèi)容:清理完塔內(nèi)兩層分布,總高度為8米,總量為170立方米的瓷質(zhì)規(guī)整填料,清理干凈塔底約20立方米的淤泥。從9月1日8時(shí)開工,9月6日23時(shí)完工。該項(xiàng)工程的主要特點(diǎn)具體體現(xiàn)在以下幾方面: 1、工程量大、作業(yè)空間狹小由于工程量大且無法借助機(jī)械化設(shè)備作業(yè)只能依靠人工清理、工期比較緊、現(xiàn)場大修交叉作業(yè)多,所以出現(xiàn)小空間、多人、多類作業(yè)同時(shí)進(jìn)行的場面。針對此種狀況,我車間在做好詳盡而周密的計(jì)劃和組織安排的同時(shí),組織足夠的人力與物力,并且認(rèn)真做好內(nèi)部統(tǒng)籌科學(xué)安排,為確保順利完工奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 2、安全要求嚴(yán)格在作業(yè)

9、過程中,1#冷卻塔四周不足100平米的區(qū)域內(nèi),同時(shí)有山東四方DN2000煤氣總管的吊裝、焊接作業(yè),山西輕工、包頭蒙星9#羅茨機(jī)出口管線的拆裝檢修作業(yè)、造氣二、三車間清理1、2#冷卻塔填料作業(yè),共五家單位同時(shí)趕工、交叉作業(yè)的情況。在確保安全的前提下,針對交錯復(fù)雜的現(xiàn)場環(huán)境,車間結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,仔細(xì)研究科學(xué)統(tǒng)籌,做到了既不耽誤其他施工單位的大修作業(yè),又能確保本工程的進(jìn)度和安全,體現(xiàn)了較高的統(tǒng)籌管理水平,以及作業(yè)人員過硬的安全意識和素質(zhì)。為保證進(jìn)度,車間克服種種困難,從1日開始,每天將勞動力進(jìn)行科學(xué)分配,8點(diǎn)-20點(diǎn)為常規(guī)施工時(shí)間,安排大部分人員作業(yè),20:00至第二日8:00為 加班時(shí)間,安排6

10、名人員作業(yè),從而確保了人員休息工作不停。施工過程中,始終以安全作業(yè)為出發(fā)點(diǎn),高質(zhì)量正點(diǎn)完工為目標(biāo),將專項(xiàng)方案中的安全措施逐條認(rèn)真落實(shí),提前編寫好應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行了學(xué)習(xí),施工中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)消除,確保了整個(gè)施工過程安全零事故。清理熱水池也是本次大修化工清理工作的又一重點(diǎn),由于距離上次大修超過兩年半的時(shí)間,池底淤泥較多,原定清理方案采用吊車吊裝抓斗清理,發(fā)現(xiàn)效果不佳后,車間群策群力,積極想辦法,及時(shí)調(diào)整方案,改用大型長臂挖掘機(jī)清理,效率大大提高,僅僅4天時(shí)間全部清理完畢,比原計(jì)劃少用時(shí)3天。5、 存在問題、教訓(xùn)、不足本次化工清理工作雖然圓滿完成各項(xiàng)任務(wù),但仍然暴露出不少問題,如:1、 大修預(yù)想不足,特別是對系統(tǒng)關(guān)鍵裝置設(shè)備檢查不到位,在大修中需要不斷調(diào)整檢修方案,增加了大修難度和費(fèi)用。2、 大修立項(xiàng)存在漏項(xiàng),對整個(gè)裝置系統(tǒng)檢查不徹底,考慮不充分,雖不影響正常生產(chǎn),但也為今后安全穩(wěn)定運(yùn)行留下了隱患。3、 過程監(jiān)督檢查不仔細(xì),質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)密,大修結(jié)束后還存在漏點(diǎn)隱患,需要在今后的工作中不斷處理。4、 對部分清理工作量估算偏差較大,對困難預(yù)判不到位,面對困難應(yīng)對辦法不多,大修前物資準(zhǔn)備不充分,多任務(wù)展開時(shí)人員調(diào)配不合理,這些問題值得車間吸取教訓(xùn)認(rèn)真總結(jié)。6、 結(jié)束語本次大修結(jié)束后,煤鼓

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