
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文檔簡介
1、120222022年年5 5月月2525日星期三日星期三 一、質(zhì)量完成情況一、質(zhì)量完成情況21、2012年年112月份質(zhì)量完成情況月份質(zhì)量完成情況缺陷結(jié)疤成分冷彎不合O超標(biāo)總計(jì)重量43210045118695占比62.16%14.39%6.47%16.98%100.00%(1)12月份質(zhì)量合格率99.90%,主要缺陷為8、9號(hào)機(jī)Q235B2、Q345B2結(jié)疤,詳細(xì)情況見下表:一、質(zhì)量完成情況一、質(zhì)量完成情況3(1)12月份質(zhì)量合格率99.90%,按缺陷分結(jié)疤占中間裂紋占折彎開裂占主要缺陷為8、9號(hào)機(jī)Q235B2、Q345B2結(jié)疤,通過12月10日調(diào)整8、9號(hào)機(jī)結(jié)晶器水量,結(jié)疤得到有效控制。(2
2、)公司對(duì)我廠制定的質(zhì)量指標(biāo)為99.85%,2012年質(zhì)量合格率平均為99.86%,其中有4個(gè)月未完成,3月份未完成主要是因?yàn)榻Y(jié)疤退次較多,4月份主要是含B鋼邊裂,7、8月份仍集中在2150帶鋼結(jié)疤退次,含B鋼角裂、含B鋼結(jié)疤、Q345B2冷彎不合是二煉鋼2012年面臨的主要質(zhì)量問題。 (3)2012年通過含B鋼加鈦、調(diào)整結(jié)晶器水量,含B鋼角裂和結(jié)疤得到有效控制。一、質(zhì)量完成情況一、質(zhì)量完成情況42 2、20122012年年112112月廢次品量月廢次品量 (1)從上圖可以看出,3月份退次量最多,共計(jì)退次2099噸,其中因8#機(jī)結(jié)疤退次805噸,占退次總量的38.35%,其次為邊裂退次,退次重量
3、591噸,占退次總量的28.16%; (2)5月份退次最少,為2012年質(zhì)量完成最好月份。一、質(zhì)量完成情況一、質(zhì)量完成情況5 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)比例結(jié)疤0 378 805 178 0 149 891 424 90 319 279 432 3513 31.45%邊部裂紋0 0 591 265 117 162 252 204 90 209 120 0 2010 18.00%角裂48 49 224 211 0 49 0 0 0 0 0 580 5.19%表面裂紋25 0 112 166 0 66 0 0 0 0 0 639 5.73%中間裂紋49 0 54
4、 59 109 0 37 49 34 0 0 390 3.49%端面裂紋108 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 2.90%成分超標(biāo)0 0 118 276 0 0 53 208 0 0 0 100655 5.86%表面縱裂0 208 90 0 0 0 0 0 0 0 0 298 2.67%拉窄0 0 42 0 0 134 65 0 0 0 0 241 2.16%鼓肚0 0 0 42 0 0 0 24 0 0 0 67 0.60%凹坑0 0 0 23 0 0 0 49 0 0 0 72 0.64%穿孔0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0.26%冷彎不合33 0
5、 63 224 -33 90 30 94 24 161 151 45838 7.51%氧含量超標(biāo)0 118 0 0 0 0 118 118 149 118 0 118621 5.56%性能不合23 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 123 1.10%開平裂紋0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0.13%夾雜超標(biāo)0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 59 0.53%合計(jì)合計(jì)285 285 969 969 2099 2099 1445 1445 193 193 650 650 1534 1534 1169 1169 502 502 808 808 819 819
6、694 694 11168 11168 100.00100.00% %3 3、20122012年年112112月缺陷分類月缺陷分類6一、質(zhì)量完成情況一、質(zhì)量完成情況20122012年年112112月各種缺陷比例分布月各種缺陷比例分布 結(jié)疤和邊裂是影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要缺陷類型,分別占到31.45%和18% 。一、質(zhì)量完成情況一、質(zhì)量完成情況 (1)結(jié)疤 產(chǎn)生結(jié)疤的主要原因?yàn)榻砻娴闹虚g裂紋。主要是由于含硼鋼裂紋敏感性和設(shè)備精度兩方面原因?qū)е潞痄撨B鑄坯內(nèi)部質(zhì)量不穩(wěn)定。 采取的措施: 1)提高結(jié)晶器水量,由2800L/min提高到3400L/min。 2)適當(dāng)降低拉速,由1.35m/min降到1.3
7、0m/min。 3)降低含B鋼B、S含量,B按0.010-0.015%、S按0.010%控制。 效果:通過采取以上措施,含B鋼結(jié)疤得到了有效控制。9月份更是達(dá)到全月含B鋼無結(jié)疤的最好水平。 74、2012年主要質(zhì)量問題一、質(zhì)量完成情況一、質(zhì)量完成情況(2)含B鋼邊裂 原因:主要是碳氮化硼在晶界析出,造成結(jié)合力降低,受外力擴(kuò)展形成裂紋。 采取的措施: 1)優(yōu)化二冷水、邊部堵噴嘴。 2)試驗(yàn)倒角結(jié)晶器。 3)開發(fā)專用保護(hù)渣等。 4)含B鋼切角。 5)調(diào)整成分,進(jìn)行含B鋼加鈦。 特別是含B鋼加鈦工作,對(duì)鑄坯角裂得到了根本性的控制。自11月份全面調(diào)整A36B2、SS400B2成分以來,該鋼種的切角率由
8、調(diào)整前的切角率50%降低到0.91%。目前僅有極個(gè)別厚規(guī)格的還需要切角。下一步還需把含B鋼加鈦工作推廣到Q235B(B)、 Q345B(B)上來。 8一、質(zhì)量完成情況一、質(zhì)量完成情況9(3)Q345B2折彎開裂質(zhì)量異議原因:一是鑄坯存在中間裂紋,形成帶鋼局部小的分層;二是帶鋼存在貝氏組織,韌塑性差。采取的措施:1)成立設(shè)備攻關(guān)團(tuán)隊(duì),提高設(shè)備精度。2)進(jìn)行二冷水對(duì)比試驗(yàn)。3)降低S含量,按0.015%以下控制。4)降低過熱度,按15-25控制。5)針對(duì)客戶有冷彎要求的Q345B2 ,開發(fā)了冷彎專用的Q345B2。效果:目前冷彎專用的Q345B2還沒接到不良反饋。二、鋼種煉成率二、鋼種煉成率10鋼
9、種SPHCA36BQ345BQ235B2 SS400B2成分C高6爐無B 1爐、鈦低1爐 Mn低2爐,P高1爐C高1爐 Ti 1爐2012年12月份鋼種煉成率為99.78%,按責(zé)任劃分轉(zhuǎn)爐車間6爐,精煉車間7爐,按鋼種及成分劃分見下表:11 2012年全年鋼種煉成率為99.75%,其中5月份最好為99.85%,9月份最低為99.60%,主要是由于為降低冷軋基料成本,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量有目的的提高后,轉(zhuǎn)爐、LF精煉操作適應(yīng)過程中出現(xiàn)SPHC因碳含量超標(biāo)改判Q215、Q235量有所增加。三、重點(diǎn)指標(biāo)三、重點(diǎn)指標(biāo)121、2012年112月轉(zhuǎn)爐一倒率 2012年轉(zhuǎn)爐一倒率為90.21%,其中12月份達(dá)到最
10、高位96.10%,7月份最低為83.38%,主要是由于開展“提鐵耗、吃燒結(jié)礦”攻關(guān),轉(zhuǎn)爐鐵水消耗量、燒結(jié)礦消耗量不斷增加,轉(zhuǎn)爐操作調(diào)整頻繁,穩(wěn)定性降低一倒率出現(xiàn)波動(dòng),8月份后轉(zhuǎn)爐一倒率基本趨于穩(wěn)定,并逐步升高。三、重點(diǎn)指標(biāo)三、重點(diǎn)指標(biāo)132、2012年112月中包溫度合格率 2012年中包溫度合格率總體趨于穩(wěn)定,6月份開展低過熱度澆鑄后中包溫度過熱度標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化(原過熱度按1530計(jì)算,6月分開始按1025計(jì)算),導(dǎo)致中包溫度合格率發(fā)生波動(dòng)。開展低過熱度澆鑄后,連鑄機(jī)拉速逐步提高,產(chǎn)量明顯增加,其中7月份產(chǎn)量為68.56萬噸,創(chuàng)單月產(chǎn)量歷史最高紀(jì)錄;連鑄坯內(nèi)部質(zhì)量逐步好轉(zhuǎn),含硼鋼角裂問題逐步減
11、少,到年底基本杜絕。三、重點(diǎn)指標(biāo)三、重點(diǎn)指標(biāo)143、2012年112月品種鋼生產(chǎn)情況 2012年品種鋼比例達(dá)到41.18%,其中低合金鋼占14.29%,冷軋基料占11.53%,管線鋼占0.43%,船板鋼占1.87%,汽車結(jié)構(gòu)用鋼占0.32%,耐候鋼占2.70%,高碳鋼占0.04%;普碳鋼比例達(dá)到58.82%。三、重點(diǎn)指標(biāo)三、重點(diǎn)指標(biāo)152012年各種系列鋼種比例(%)四、成本完成情況四、成本完成情況 (1 1)成本控制成本控制措施措施 二煉鋼跟隨公司降本增效大思路開展全面降本工作,主要從“提鐵耗、吃燒結(jié)”攻關(guān)入手,加大爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,開展降本攻關(guān)工作,同時(shí)加快新產(chǎn)品研發(fā),進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),
12、使煉鋼成本保持穩(wěn)定降低的趨勢,為公司創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。 (2 2)成本成本節(jié)約情況節(jié)約情況 1)開展“提鐵耗、吃燒結(jié)礦”攻關(guān),轉(zhuǎn)爐通過爐料調(diào)整,增加鐵水消耗、燒結(jié)礦消耗,石灰、氧氣等消耗降低;推進(jìn)轉(zhuǎn)爐高拉碳工作,金屬料消耗較低等進(jìn)一步降低鋼鐵料消耗。 2)開展以連鑄為中心恒拉速、低過熱度澆鑄,提高連鑄坯內(nèi)外質(zhì)量,提高金屬收得率。 3)鐵水硅錳含量降低,鐵含量增加,也給轉(zhuǎn)爐穩(wěn)定操作創(chuàng)造了良好的條件。 161、降本措施及成本節(jié)約情況四、成本完成情況四、成本完成情況172、2012年112月份各月節(jié)約成本(與2011年相比)四、成本完成情況四、成本完成情況183、2012年112月Q235B加工
13、成本 2012年通過開展“提鐵耗、吃燒結(jié)礦”攻關(guān),并逐步優(yōu)化轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄等工序工藝,生產(chǎn)加工成本逐步降低,以Q235B加工成本為例,從年初的478.41元/噸降低到440元以內(nèi),降低了38元/噸 。四、成本完成情況四、成本完成情況194、2012年112月Q235B鋼鐵料消耗 2012年通過“提鐵耗、吃燒結(jié)礦”攻關(guān)后,鋼鐵料逐步走低,到12月份倒罐間投入生產(chǎn)使用,鐵水量穩(wěn)定后,給轉(zhuǎn)爐操作提供了有利條件,裝入量穩(wěn)定,加上部分爐座實(shí)現(xiàn)全鐵煉鋼后,鋼鐵料消耗由年初的1080.24kg/t降低到12月份的1053.15kg/t,降低了27.09kg/t,成功實(shí)現(xiàn)了“破八進(jìn)五”。四、成本完成情況四、
14、成本完成情況205、2012年112月鐵水消耗 2012年鐵水消耗累計(jì)959.10kg/t,其中12月份達(dá)到歷史新高為1013.57kg/t,成功實(shí)現(xiàn)了“噸鋼噸鐵”的目標(biāo),為有效提高鐵水消耗,降低鑄鐵成本,二煉鋼逐步優(yōu)化轉(zhuǎn)爐操作模式,鐵水消耗有大幅提高,到12月份倒罐間投入生產(chǎn)使用,鐵水量穩(wěn)定后,給轉(zhuǎn)爐操作提供了有利條件,部分爐座實(shí)現(xiàn)全鐵煉鋼后,鐵水消耗量明顯提高,同時(shí)也為轉(zhuǎn)爐爐前生產(chǎn)組織提供了良好條件,轉(zhuǎn)爐作業(yè)率有了較大的提升。四、成本完成情況四、成本完成情況216、2012年112月燒結(jié)礦消耗 2012年開展燒結(jié)礦攻關(guān),從轉(zhuǎn)爐入爐金屬料配比到整個(gè)過程造渣制度、供氧制度、溫度制度等方面入手,
15、全面開展工作,燒結(jié)礦的消耗量逐步提高,回收率逐步穩(wěn)定提高。其中5月份達(dá)到最高為47.07kg/t,下半年由于鐵水硅錳含量逐步走低,鐵水熱量不足,燒結(jié)礦消耗逐步走低,隨著鐵耗的逐步提升,燒結(jié)礦消耗逐步穩(wěn)定增加。全年燒結(jié)礦消耗由2011年33.44kg/t提高到43.88kg/t,實(shí)現(xiàn)“破三進(jìn)四”,下一步結(jié)合“全鐵煉鋼”,實(shí)現(xiàn)“破四進(jìn)五”。四、成本完成情況四、成本完成情況227、2012年112月份各月自循環(huán)消耗 自循環(huán)作為煉鋼過程中回收利用的物料,能有效的降低煉鋼過程成本,2012年二煉鋼積極開展自循環(huán)回收利用,并結(jié)合爐料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定消耗自循環(huán),煉鋼成本得到穩(wěn)定降低,自循環(huán)量控制在20-25kg/t
16、之間。四、成本完成情況四、成本完成情況238、2012年112月氧氣消耗 2012年氧氣消耗量隨著轉(zhuǎn)爐工藝的優(yōu)化,供氧時(shí)間逐步降低,呈現(xiàn)逐步走低的趨勢,實(shí)現(xiàn)的“由五進(jìn)四”,即由年初的56.61m3/t,降低到了12月份的48.94 m3/t,全年累計(jì)消耗量為50.71 m3/t。四、成本完成情況四、成本完成情況249、2012年112月份各月石灰消耗 石灰消耗量是轉(zhuǎn)爐煉鋼水平的重要標(biāo)志之一,2012年二煉鋼大力開展石灰消耗量攻關(guān),石灰消耗量實(shí)現(xiàn)了較大的突破,實(shí)現(xiàn)了“破四進(jìn)三”,石灰消耗量由40kg/t以上降低到38kg/t左右,有了較大的突破,2012年累計(jì)消耗為41.06kg/t,達(dá)到較好水
17、平。五、五、20122012年技術(shù)中心指標(biāo)完成情況年技術(shù)中心指標(biāo)完成情況25指標(biāo)名稱單位基本目標(biāo)優(yōu)秀目標(biāo)卓越目標(biāo)實(shí)際值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均綜合合格率%99.9 99.9 100 99.95 99.8499.69 99.78 99.9799.999.78 99.81 99.83 99.88 99.88 99.90 99.85 鋼種煉成率%99.6 99.8 99.9 99.81 99.8399.73 99.64 99.85 99.78 99.81 99.68 99.71 99.75 99.73 99.76 99.76 指標(biāo)名稱 單位 目 標(biāo) 值實(shí)際值1月2月
18、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均氬站P合格率(內(nèi)控)% 一檔85 二檔90 三檔9583.86 97.22 94.19 95.27 97.2592.688.88 97.34 95.61 95.18 96.63 98.3394.36 內(nèi)部氣體控制達(dá)標(biāo)情況爐O、N55ppm(5爐)10235436564434.58 成分超標(biāo)廢品爐00000000000000硼鋼板坯角部裂紋導(dǎo)致軋后邊角部缺陷次低于全月產(chǎn)量的0.03%00.053 0.065 0.00800.035 0.0130.020.008 0.024 0.018 0.014 0.02151、2012年各月重點(diǎn)指標(biāo)完成情況2、
19、2012年各月過程參數(shù)指標(biāo)完成情況五、五、20122012年技術(shù)中心指標(biāo)完成情況年技術(shù)中心指標(biāo)完成情況26(1)綜合合格率平均99.86%,有4個(gè)月份沒有完成考核指標(biāo)。(2)鋼種煉成率平均99.76%,全部完成考核指標(biāo)。(3)氬站P合格率(內(nèi)控)平均94.36%,有1個(gè)月份沒有完成考核指標(biāo)。(4)氣體達(dá)標(biāo)情況平均4.58爐,有3個(gè)月份沒有完成考核指標(biāo)。(5)硼鋼板坯角部裂紋導(dǎo)致軋后邊角部缺陷平均0.0215%,有3個(gè)月份沒有完成考核指標(biāo)。六、六、20122012年質(zhì)檢部指標(biāo)完成情況年質(zhì)檢部指標(biāo)完成情況27項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月綜合合格率99.95% 99.8
20、4% 99.68% 99.78% 99.97% 99.90% 99.78% 99.78% 99.92% 99.88% 99.88%99.90%計(jì)劃鋼種煉成率 99.81% 99.23% 99.73% 99.64% 99.85% 99.78% 99.81% 99.69% 99.60% 99.75% 99.73%99.76%Q235、Q345板坯中間裂紋2支02支62支89支SPHC內(nèi)控成分目標(biāo)達(dá)標(biāo)率(C)(%)96.20% 95.75% 95.22% 94.50% 95.83%93.59% 84.38%Q235、Q345夾雜物級(jí)別控制5支4支7支5支7支1支5支5支1支5支7支5支鋼水純凈度1爐
21、2爐6爐3爐4爐2爐6爐4爐6爐5爐4爐1爐SS400B板坯一次檢驗(yàn)合格率(%)74.45% 87.36% 75.06% 67.50% 75.06% 50.46% 46.09%99.87% 99.21% 99.74% 100.00%Q235、Q345板坯冷彎開裂18帶鋼結(jié)疤控制5卷31卷6卷3卷1卷9卷32卷Q235B、Q345B帶鋼酸洗冷彎合格率45%68.30% 63.50% 52.78% 71.64%73.49%Q235B質(zhì)量異議噸鋼損失0.06Q345B質(zhì)量異議噸鋼損失0.85七、七、20132013年質(zhì)檢部質(zhì)量考核計(jì)劃年質(zhì)檢部質(zhì)量考核計(jì)劃28項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃指標(biāo)計(jì)劃指標(biāo)考核措施考核措施檢
22、驗(yàn)頻次檢驗(yàn)頻次備注備注扣罰扣罰完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)基本基本優(yōu)秀優(yōu)秀卓越卓越基本基本優(yōu)秀優(yōu)秀卓越卓越合格率99.86 99.92 99.97低于基本指標(biāo)每0.01,扣工資2000元;400010000 20000按爐檢驗(yàn)計(jì)劃鋼種煉成率(%)99.799.77 99.85低于基本指標(biāo)每0.1,扣工資5000元;400010000 20000按爐檢驗(yàn)SPHC成分AL0.025-0.04穩(wěn)定率454953低于基本指標(biāo)每0.1,扣工資1000元;2000500010000Q235、Q345板坯中間裂紋內(nèi)控中間裂紋2.0級(jí)中間裂紋級(jí)別2.5級(jí),相鄰2支板坯判廠次。月抽板坯不低于10支/Q345帶鋼酸洗
23、偏析率(抽檢帶鋼1/4處無分層)403228高于基本指標(biāo)每1,扣工資1000元;2000500010000月抽帶鋼不低于100卷Q345帶鋼折彎質(zhì)量異議噸鋼損失(元/噸鋼)0.40.250.15高于基本指標(biāo)每0.1元/噸鋼扣工資2000元;600015000 30000質(zhì)量異議噸鋼損失按異議結(jié)案計(jì)Q235B鋼水純凈度氣體O60ppm完成計(jì)劃指標(biāo),獎(jiǎng)勵(lì)工資20000元,氣體O60ppm,每爐罰煉鋼2000元;O100ppm另判廠次。月抽帶鋼不低于40卷加B帶鋼邊部缺陷(煉鋼責(zé)任)一次檢驗(yàn)合格率(%)98.599.799.9低于基本指標(biāo)每1,扣工資3000元;400010000 20000全檢月產(chǎn)
24、大于10000t帶鋼結(jié)疤(煉鋼責(zé)任)控制0卷完成計(jì)劃指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)20000元,每出現(xiàn)1卷結(jié)疤,扣工資2000元。/八八、20132013年技術(shù)中心質(zhì)量考核計(jì)劃年技術(shù)中心質(zhì)量考核計(jì)劃29項(xiàng)目單位標(biāo)準(zhǔn)考核品種鋼合格率%基本:99.78優(yōu)秀:99.9卓越:99.95未完成基本目標(biāo),罰款10000元完成基本目標(biāo),獎(jiǎng)勵(lì)10000元完成優(yōu)秀目標(biāo),獎(jiǎng)勵(lì)12000元完成卓越目標(biāo),獎(jiǎng)勵(lì)15000元冷軋料煉成率%基本:98.8優(yōu)秀:99.3卓越99.8未完成基本目標(biāo),罰款10000元完成基本目標(biāo),獎(jiǎng)勵(lì)10000元完成優(yōu)秀目標(biāo),獎(jiǎng)勵(lì)12000元完成卓越目標(biāo),獎(jiǎng)勵(lì)15000元Q345B過熱度25的合格率%一檔80,二檔85,三檔95完成一檔獎(jiǎng)8000元,完不成一檔考核8000元,完成二檔獎(jiǎng)10000元,完成三檔獎(jiǎng)12000元?dú)怏w控制達(dá)標(biāo)情況爐O55ppm(5爐) 每降低1爐獎(jiǎng)1000元,每增加1爐考核1000元硼鋼板坯角部裂紋導(dǎo)致軋后邊角部缺陷%低于全月產(chǎn)量的0.03%每超出超出0.005%,罰款1000元;每降低0.00
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