循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流_第1頁
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文檔簡介

1、 循環(huán)流化床鍋爐長周期 運行經(jīng)驗交流神華國神神東熱電廠 谷振全 9月循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第1頁匯報提要 企業(yè)概況介紹1 嚴(yán)控基建質(zhì)量 2 完善激勵制度3 優(yōu)化運行調(diào)整4 嚴(yán)格檢修管理 5 主動技術(shù)革新6循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第2頁 企業(yè)概況介紹1循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第3頁神東熱電廠介紹 神華國神神東熱電廠作為國家億噸級礦區(qū)坑口資源綜合利用熱電廠,擔(dān)負(fù)著為神華神東礦區(qū)供熱主要使命,燃料主要采取原煤和煤矸石,水源為礦井疏干水,灰渣廢水全部再利用,屬于經(jīng)典節(jié)能環(huán)境保護(hù)工程。企業(yè)在陜西和內(nèi)蒙古境內(nèi)各有一個熱電廠,即大柳塔熱電廠和上灣熱電廠,總裝機容量330MW。上灣機

2、組于年4月開工建設(shè),20底雙機投產(chǎn),裝機容量2150MW。爐型為DG520/13.7-1型自然循環(huán)、單汽包、超高壓循環(huán)流化床鍋爐,20被中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會授予“中國電力優(yōu)質(zhì)工程獎”。上灣熱電廠大柳塔熱電廠循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第4頁多年實踐啟示 神東熱電從大柳塔熱電廠1992年運行20t/h鼓泡床到以后35t/h、75t/h、520 t/h循環(huán)流化床鍋爐,我廠員工見證了CFB鍋爐運行發(fā)展過程,期間也經(jīng)歷了艱難探索與挑戰(zhàn),從剛開始“禮拜爐”,到“月爐”、“季度爐”,再到現(xiàn)在上灣兩臺鍋爐長周期運行,讓熱電員工逐步從機組穩(wěn)定運行中得到啟發(fā)、享受實惠,真正了解機組穩(wěn)定運行主要意義,經(jīng)過多年

3、經(jīng)驗技術(shù)積累,為上灣兩臺520噸循環(huán)流化床鍋爐基建、調(diào)試、運行打下了堅實基礎(chǔ),為上灣兩臺520噸循環(huán)流化床鍋爐長周期積累了豐富經(jīng)驗。 圍繞我廠機組長周期運行目標(biāo),經(jīng)過抓“一把手”(企業(yè)、部門、班組),全方面落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任,各級技術(shù)和管理人員不停提升管理水平,創(chuàng)新管理理念,改進(jìn)管理辦法,確保機組長周期安全穩(wěn)定運行目標(biāo)實現(xiàn)。循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第5頁上灣機組長周期運行 多年來,我廠認(rèn)真開展循環(huán)流化床應(yīng)用技術(shù)研究工作,培養(yǎng)出了一批優(yōu)異技術(shù)骨干,經(jīng)過精細(xì)化管理,創(chuàng)出了國內(nèi)同類型機組運行領(lǐng)先水平。上灣兩臺機組連續(xù)多年分別長周期運行351天、377天、381天、384天,屢次刷新該廠

4、機組保持全國同類型機組長周期運行紀(jì)錄。兩臺機組大修后均實現(xiàn)“全優(yōu)”工程。機組開啟時間停運時間運行天數(shù)備注#1機組10月30日10月15日35108月23日09月08日38106月16日07月05日384#2機組08月14日08月24日37709月02日08月21日354循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第6頁2 嚴(yán)控基建質(zhì)量 2循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第7頁重點管控基建質(zhì)量 神東熱電廠上灣項目基建早期以 “創(chuàng)建國內(nèi)同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)”為目標(biāo),牢靠樹立精品意識。基建期間嚴(yán)格控制系統(tǒng)設(shè)計、主輔機選型、安裝及檢驗、調(diào)試、維護(hù)等各個步驟,實施了“建管結(jié)合,無縫交接”管理模式。針對造成CFB鍋爐“四管

5、”爆漏主要原因進(jìn)行重點管控,規(guī)范安裝焊接工藝,防止了不規(guī)范鰭片包含不對中、缺焊、咬邊、表面成形不良產(chǎn)生,要求鍋爐廠對受熱面焊口進(jìn)行100射線檢驗,防止設(shè)備制造過程中存在應(yīng)力集中、焊縫缺點超標(biāo)等缺點,同時現(xiàn)場將制造質(zhì)量監(jiān)檢項目中無損檢驗百分比由5提升至1%。經(jīng)過嚴(yán)格管控基建質(zhì)量, 為機組投產(chǎn)后穩(wěn)定運行奠定了良好基礎(chǔ)。鍋爐鋼架施工焊口打磨檢驗循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第8頁 完善激勵制度3循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第9頁創(chuàng)新激勵機制 機組穩(wěn)定運行不但是電廠提升運行效率根本和關(guān)鍵, 也是成為電網(wǎng)可靠電源點、爭取電量有力依據(jù),要讓廣大員工逐步從機組長周期穩(wěn)定運行中享受實惠、得到啟發(fā),在思想

6、上高度統(tǒng)一,在行動上主動靠攏。 為了使機組長周期穩(wěn)定運行形成長期有效機制,針對循環(huán)流化床鍋爐運行現(xiàn)實狀況,企業(yè)出臺了神東熱電廠機組長周期運行管理要求,提出了150天確保目標(biāo)、300天中期目標(biāo)以及380天奮斗目標(biāo),廠里拿出專題獎金用于考評獎勵。當(dāng)前這個目標(biāo)也是逐年進(jìn)行提升。 鍋爐連續(xù)運行周期為150天,每超出運行周期一天,獎勵元。達(dá)不到運行周期每欠一天考評元,鍋爐連續(xù)運行周期超出300天,每增加一天,獎勵3000元。機組無非停年底獎勵10萬元。 要求明確了與運行天數(shù)相對應(yīng)獎罰金額,同時在要求中還深入明確各部門職責(zé)及獎罰百分比。為機組能長周期、安全、經(jīng)濟(jì)運行奠定了制度支持。循環(huán)流化床鍋爐長周期運行

7、經(jīng)驗交流第10頁 優(yōu)化運行調(diào)整4循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第11頁(一)強化運行管理 沒有一支紀(jì)律嚴(yán)明、技術(shù)過硬運行隊伍談機組長周期運行是不現(xiàn)實。所以必須要強化運行管理: 1、 主動推進(jìn)運行標(biāo)準(zhǔn)化工作,扎實運行基礎(chǔ)管理,全方面提升運行管理水平。嚴(yán)厲執(zhí)行“三票三制”做為運行管理關(guān)鍵內(nèi)容,到達(dá)“杜絕誤操作,實現(xiàn)零非?!卑踩繕?biāo)。 2、 果斷執(zhí)行重大操作到崗到位,確保運行操作風(fēng)險“可控、在控、能控”。 “三權(quán)人”培訓(xùn)考試工作票安全辦法審核到崗到位檢驗循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第12頁(一)強化運行管理 3、認(rèn)真開展運行分析和崗位分析,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)廠內(nèi)及集團(tuán)企業(yè)各類非停案例,“舉一反三”,

8、提升運行員工事故處置能力。 4、扎實開展員工安全、技術(shù)培訓(xùn)工作,經(jīng)過崗位練兵、事故應(yīng)急演練、青年微課堂、現(xiàn)場考問、師帶徒、技術(shù)比武等各種伎倆,努力提升運行員工操作技術(shù)水平。青年微課堂事故演練循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第13頁(二)優(yōu)化運行參數(shù) 近幾年,我廠一直依據(jù)機組運行情況,每年開展機組優(yōu)化運行試驗工作,對機組運行過程中出現(xiàn)問題進(jìn)行全方面梳理和診療,有針對性地進(jìn)行治理,依據(jù)集團(tuán)企業(yè)對機組優(yōu)化運行、節(jié)能減排工作總體要求,為扎實有效落實執(zhí)行“班班優(yōu)化、天天優(yōu)化”工作精神,特制訂并出臺了機組優(yōu)化運行實施方案、機組小指標(biāo)競賽方法及考評細(xì)則。經(jīng)過指標(biāo)競賽、細(xì)化考評,提升機組經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)指標(biāo)水平

9、,降低石灰石用量;經(jīng)過優(yōu)化運行,降低鍋爐受熱面磨損速率,實現(xiàn)機組長周期安全穩(wěn)定運行目標(biāo)。鍋爐燃燒調(diào)整指導(dǎo)上灣電廠主控室循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第14頁(二)優(yōu)化運行參數(shù) 運行調(diào)整過程中為降低鍋爐受熱面磨損速率,做到主動防磨減磨,經(jīng)過不停進(jìn)行燃燒調(diào)整等試驗,特制訂以下辦法: 1、依據(jù)機組負(fù)荷改變,合理控制一次風(fēng)量和爐內(nèi)料層厚度,預(yù)防一次風(fēng)量大和風(fēng)速高使循環(huán)倍率升高,加劇管子磨損而爆漏。下表為我廠制訂一次風(fēng)量和爐內(nèi)料層厚度指導(dǎo)卡,經(jīng)過運行調(diào)整主動減磨。 循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第15頁(二)優(yōu)化運行參數(shù)鍋爐燃燒調(diào)整指導(dǎo) 2、控制入爐煤粒度,進(jìn)行了粒徑級配調(diào)整試驗。 因為我廠煤揮發(fā)份

10、偏高(35%),初始氮氧化物偏高(沒有脫硝設(shè)施,僅靠脫硫脫硝一體化調(diào)整)。假如煤粒徑偏細(xì),床溫升高,氮氧化物不易控制,煤顆粒過大,加劇管子磨損,又會排渣困難,造成結(jié)焦風(fēng)險。 所以粒徑調(diào)整首先要確保安全降低磨損,同時確保脫硫脫硝最正確床溫要求。我廠經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化,控制3mm粒徑在45%左右,不超50%,3mm5mm在30%左右,5mm8mm在10%左右。每日運行部依據(jù)煤質(zhì)化驗匯報及底渣中大顆粒情況,要求輸煤專業(yè)及時調(diào)整碎煤機篩板,使煤粒度符合級配要求。 循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第16頁(二)優(yōu)化運行參數(shù) 3.控制爐內(nèi)溫度均衡,減小溫度偏差,防止超溫及降低“四管”承受溫差應(yīng)力。 因為設(shè)計煤種

11、和實際煤種偏差較大,投產(chǎn)早期,屏過、屏再均存在超溫現(xiàn)象。我廠依據(jù)不一樣部位上下層床溫、左右側(cè)煙氣溫度改變,經(jīng)過差異化給煤調(diào)整,優(yōu)化上下二次風(fēng)擋板開度,有效控制了超溫,尤其是機機組啟停及變負(fù)荷時嚴(yán)格控制升溫升壓速度,均勻爐內(nèi)溫度場分布,減小受熱面因溫度不均產(chǎn)生熱偏差、熱應(yīng)力。燃燒調(diào)整循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第17頁 嚴(yán)格檢修管理 5循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第18頁(一)建立健全檢修規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 我廠一直堅持“應(yīng)修必修,修必修好”、“逢停必查,查必細(xì)致”檢修管理標(biāo)準(zhǔn),對防磨防爆工作以管理為突破口,建立完善組織防御體系,成立了以生產(chǎn)副總經(jīng)理為組長防磨防爆小組,制訂了管理制度和實施細(xì)則,建

12、立了鍋爐防磨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、鍋爐防磨檢驗卡、防磨防爆檢驗臺賬和焊接工藝等系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化文件。 要求做到“計劃項目科學(xué)化、檢驗驗收標(biāo)準(zhǔn)化”機組大修檢驗發(fā)電機抽轉(zhuǎn)子循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第19頁(二)深化設(shè)備點檢工作 我廠選拔了一批含有實踐經(jīng)驗和理論知識點檢隊伍,經(jīng)過嚴(yán)格考評和培訓(xùn),作為設(shè)備“主人”,推行設(shè)備管理職責(zé);充分利用精密點檢儀、SIS系統(tǒng),經(jīng)過對運行參數(shù)“日對比、周分析、月總結(jié)” ,實現(xiàn)設(shè)備劣化傾向分析,提前預(yù)控、及時提醒,為設(shè)備維護(hù)、檢修提供決議依據(jù)。經(jīng)過強化設(shè)備點檢管理,杜絕因點檢不到位而造成設(shè)備事故。現(xiàn)場點檢檢驗現(xiàn)場點檢檢驗現(xiàn)場點檢檢驗現(xiàn)場點檢檢驗循環(huán)流化床鍋爐長周期運行

13、經(jīng)驗交流第20頁(三)嚴(yán)格防磨防爆專題管理 一、計劃項目科學(xué)化 計劃周密性非常主要。只有想不到,沒有做不好。檢驗計劃及治理計劃要長久與短期結(jié)合,循序漸進(jìn),持之以恒。 1、制訂年度及三年滾動計劃 生產(chǎn)技術(shù)部和防磨防爆檢驗組,結(jié)合歷史數(shù)據(jù),進(jìn)行趨勢分析,總結(jié)規(guī)律,對各個受熱面、各澆注料區(qū)域存在缺點及隱患,有針對性地提出逐年治理方案,并按照技術(shù)導(dǎo)則要求,明確檢驗項目和周期。 按照滾動規(guī)劃,從投產(chǎn)至今已經(jīng)完成了四大管道(主給水、主蒸汽、過熱器、再熱器)全部金屬檢驗。高溫集箱已經(jīng)完成50%金屬檢驗,計劃再利用3年,完成高溫集箱全部排查。爐外小管當(dāng)前已經(jīng)完成65%,計劃再利用3年,完成全部普查。 2、詳細(xì)

14、實施計劃制訂,即細(xì)化防磨防爆檢驗卡 在每次停爐前,依據(jù)“四管”檢修臺賬,以測厚數(shù)據(jù)及趨勢分析結(jié)果為依據(jù),結(jié)合運行過程中各壁溫情況及金屬監(jiān)督檢驗計劃進(jìn)行制訂。 循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第21頁(三)嚴(yán)格防磨防爆專題管理 檢驗卡內(nèi)容:檢驗卡要有較強針對性、操作性和可追溯性。要求A、B、C、D級檢修檢驗部位明細(xì),明確檢測伎倆和驗收標(biāo)準(zhǔn)。包含經(jīng)過觀察、觸摸、測厚、割管、焊口無損檢驗等不一樣伎倆。要求檢修用管材、焊絲全部進(jìn)行光譜確認(rèn)并進(jìn)行三級驗收,對更換管子焊口進(jìn)行100%射線探傷。 檢驗卡要求:要讓檢驗人和驗收人簽字并留存,落實過程管控及質(zhì)量責(zé)任追溯制。 二、檢驗驗收作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 全員參加,分片

15、承包。建立系統(tǒng)全方面防御體系。(我廠A級檢修防磨防爆外委和自營結(jié)合,B、C、D級檢修自營完成) 1、B、C、D級自營檢修 防磨防爆項目實施三級覆蓋檢驗制度,層層把關(guān)。維護(hù)部檢修班組作為第一級要全方面進(jìn)行檢驗,維護(hù)部專業(yè)主管、點檢員作為第二級循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第22頁(三)嚴(yán)格防磨防爆專題管理檢驗對第一級檢驗效果進(jìn)行驗收、考評,企業(yè)分管生產(chǎn)責(zé)任人、生產(chǎn)技術(shù)部、企業(yè)防磨防爆組組員作為第三級檢驗對第一級和第二級檢驗效果進(jìn)行監(jiān)督和考評。每一級檢驗均按照不一樣區(qū)域和部位,責(zé)任到人,落實過程管控及質(zhì)量責(zé)任追溯制。經(jīng)過復(fù)查機制,交叉驗收等防止漏查。對數(shù)據(jù)及檢驗結(jié)果及時進(jìn)行匯總并進(jìn)行趨勢分析,并

16、以圖片、數(shù)據(jù)形式進(jìn)行立案,為下次檢修計劃、方案制訂提供有力依據(jù)。 生產(chǎn)副總經(jīng)理帶隊防磨防爆檢驗“四管”防磨防爆檢驗循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第23頁 2、我廠A修防磨防爆外委和自營結(jié)合。分四個階段,分級把控、檢驗。 第一階段:承修單位和我廠防磨防爆檢驗小組共同對受熱面磨損情況、蠕脹、變形情況以及磨損部位測厚,進(jìn)行檢驗。 第二階段:專業(yè)金屬檢測單位和我廠防磨防爆檢驗小組對受熱面全方位進(jìn)行管壁測厚、對蠕脹、變形情況進(jìn)行檢驗,焊口無損檢驗,并對第一階段檢驗進(jìn)行查對。經(jīng)過技術(shù)監(jiān)督伎倆完成爐內(nèi)受熱面0點測厚,并進(jìn)行趨勢分析?!八墓堋狈滥シ辣瑱z驗(三)嚴(yán)格防磨防爆專題管理循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗

17、交流第24頁第三階段:我廠防磨防爆檢驗小組和監(jiān)理單位再次全方位進(jìn)行檢驗、數(shù)據(jù)測量,并對第一、第二階段檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行查對。并將上次檢修數(shù)據(jù)和此次檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,對當(dāng)前存在問題進(jìn)行分析,制訂處理意見。第四階段:我廠防磨防爆檢驗小組人員組織召開專業(yè)技術(shù)會議,確認(rèn)防磨防爆檢驗匯報及處理意見,由生技部鍋爐專工及金屬專工將問題處理方法及標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)交底,并落實整改后驗收。檢驗標(biāo)識檢驗標(biāo)識(三)嚴(yán)格防磨防爆專題管理循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第25頁(四)嚴(yán)格澆注料專題管理 循環(huán)流化床鍋爐澆注料檢修施工質(zhì)量是流化床鍋爐長久穩(wěn)定運行關(guān)鍵。我廠重點對澆注料施工工藝和質(zhì)量進(jìn)行管控,從材料進(jìn)廠驗收、銷釘選

18、擇和焊接、施工配料攪拌、膨脹縫預(yù)留、施工振搗等步驟都嚴(yán)格把關(guān);細(xì)化修前分析、修后總結(jié),留存修前修后帶標(biāo)注尺寸照片,便于對磨損趨勢分析及修后質(zhì)量追溯。經(jīng)過召開專題會議研究鍋爐不一樣部位使用澆注料特征及施工工藝,在部分主要部位采取新型耐磨高溫涂料。經(jīng)過研究耐火耐磨材料磨損機理,分析澆注料裂紋產(chǎn)生原因,為優(yōu)化啟停溫升、溫降曲線,為確保澆注料長周期運行尋找了依據(jù)。循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第26頁 主動技術(shù)革新6循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第27頁(一)強化行業(yè)交流 上灣兩臺520t/h循環(huán)流化床鍋爐年投運以來,機組在運行過程中出現(xiàn)過一些疑難問題,為我們機組長久連續(xù)穩(wěn)定運行帶來了一定困擾,我

19、廠經(jīng)過向弟兄單位、同行交流學(xué)習(xí),取人之長,補己之短,加強設(shè)備升級改造工作,不停吸收應(yīng)用行業(yè)新技術(shù)、新工藝,使問題得到了很好處理,深入提升設(shè)備管控技術(shù)水平,提升了機組運行安全性和經(jīng)濟(jì)性。誠邀CFB行業(yè)著名教授到廠進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)誠邀CFB行業(yè)著名教授到廠進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第28頁(二)技術(shù)改造 1、爐膛四角防護(hù)改造: 在原設(shè)計中為防止鍋爐四角磨損,在爐膛四角采取耐磨可塑料進(jìn)行防護(hù),而且每隔3米留一個防磨凸臺,經(jīng)過運行發(fā)覺,在運行至200-220天左右,凸臺處水冷壁磨損嚴(yán)重甚至爆管。經(jīng)現(xiàn)場檢驗和判定,對爐膛四角進(jìn)行改造,取消防磨凸臺,將可塑料進(jìn)行篩分,用細(xì)料對四角重新進(jìn)行搗打

20、,并將四角邊收齊。改造后使用377天后,無顯著磨損,防止水冷壁管束使用噴涂防磨干燒而造成蠕變。 改造前改造后循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第29頁(二)技術(shù)改造 2、鍋爐吹灰器改造: 機組投運后鍋爐吹灰器吹灰效果不夠理想,尾部煙道過分積灰,省煤器支吊構(gòu)件實際工作溫度經(jīng)常比設(shè)計值高約80以上(最高達(dá)約700),致使支吊構(gòu)件金屬強度降低;因為省煤器受熱面管段積灰過多,支吊構(gòu)件承重過載而被損壞,省煤器受熱面管組位移,影響鍋爐安全運行。將原來省煤器吹灰器“一拖二”布局改成“一帶一” ,吹灰效果顯著改進(jìn),提升換熱效率同時也可防止積灰對受熱面腐蝕,降低爆管率,降低機組非停次數(shù) 。 改造前改造后循環(huán)流化床

21、鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第30頁(二)技術(shù)改造 3、輸煤粗碎機改造: 為合理控制燃煤粒徑,優(yōu)化燃燒條件,降低受熱面、澆注料磨損,我與設(shè)備廠家共同研發(fā)制造了雙腔型錘式破碎機,上腔破碎小于600毫米大塊矸石,下腔把由上腔破碎后小塊矸石(100毫米)二次破碎成小于30毫米矸石塊,即由一臺破碎機完成大塊矸石破碎和小塊矸石破碎工藝。一臺機器粗碎、細(xì)碎完成,使入爐煤粒徑得到有效管控,有利于鍋爐排渣,減弱了爐內(nèi)密相區(qū)磨損,為鍋爐長周期運行創(chuàng)造了有利條件。 改造前改造后 改造后粗碎機循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第31頁 4、汽包水位計改造: 將電接點水位計、雙色水位計排水管引致下降管,平衡容器內(nèi)置,處理了溫

22、度對汽包水位影響,真實反應(yīng)了汽包水位運行狀態(tài),實現(xiàn)了汽包水位精準(zhǔn)側(cè)量,徹底處理了云母水位計不清楚、電極和組件泄露、差壓水位飛升現(xiàn)象,尤其免沖洗雙色水位計紅綠分明、十分清楚,從一定程度上有效防止了水位事故發(fā)生,尤其是防止了沖洗時因為驟冷驟熱引發(fā)云母片頻繁爆裂事故發(fā)生,大大提升了機組運行安全性。本項目于年11月經(jīng)過神東電力企業(yè)科技創(chuàng)新項目驗收,得到與會教授一致好評。改造前:云母水位計觀察不清楚改造后:水位顯示真實、清楚、可靠。改造前:云母水位計觀察不清楚改造前:差壓水位計結(jié)構(gòu)存在缺點,易出現(xiàn)飛升現(xiàn)象。改造前:云母水位計觀察不清楚(二)技術(shù)改造循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第32頁 5、高壓廠用變

23、壓器高壓側(cè)封閉母線TA段改造: 因為微正壓裝置氣源濕度過大、空壓機除水能力下降、環(huán)境溫差大、封閉母線密封不嚴(yán)、TA段母線結(jié)構(gòu)存在問題等原因,造成高壓廠用變壓器高壓側(cè)封閉母線TA段結(jié)露、積水,引發(fā)放電現(xiàn)象出現(xiàn)。依據(jù)以上原因采取處理辦法:更換空壓機氣源,更換微正壓裝置干燥劑,加裝氣體加熱裝置,并對高壓廠用變壓器高壓側(cè)封閉母線TA段進(jìn)行改造等。采取以上辦法后,封閉母線TA段結(jié)露、積水得以消除,確保了機組安全穩(wěn)定運行。(二)技術(shù)改造循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第33頁(二)技術(shù)改造 6、石灰石輸送系統(tǒng)改造: 我廠兩臺循環(huán)流化床鍋爐石灰石給料系統(tǒng)在運行中頻繁出現(xiàn)輸送管道堵塞現(xiàn)象,二氧化硫排放波動較大

24、,達(dá)不到環(huán)境保護(hù)要求。針對堵管原因,采取提升石灰石輸送氣源壓力、定時疏水、嚴(yán)格控制石灰石粒度和濕度、改用柱式物料分配器、增加石灰石輸送主管道長度、縮短支管長度,提升運行人員操作水平等辦法后,基本消除了石灰石給料系統(tǒng)輸送管道堵塞問題,提升了系統(tǒng)運行可靠性,排放二氧化硫質(zhì)量濃度到達(dá)環(huán)境保護(hù)要求。循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第34頁(二)技術(shù)改造 7、落煤管改造: 我廠兩臺循環(huán)流化床鍋爐爐前給煤系統(tǒng)在運行中存在漏風(fēng)、噴煤問題,在檢修時易出現(xiàn)煙氣反竄現(xiàn)象,給檢修工作帶來安全隱患。對給煤系統(tǒng)落煤管進(jìn)行改造,將其設(shè)計為負(fù)壓落煤管,徹底處理了漏風(fēng)、噴煤問題,消除了給煤機開蓋檢修過程中出現(xiàn)煙氣反竄現(xiàn)象,提升了檢修施工安全性,縮短了檢修時間,為同類型給煤系統(tǒng)技術(shù)改造提供借鑒。循環(huán)流化床鍋爐長周期運行經(jīng)驗交流第35頁(

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