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文檔簡介
預分餾塔重沸器E3103泄漏分析及應對措施
Summary:通過對換熱設備泄露原因進行分析,針對換熱設備目前存在的實際問題進行分析,提出解決辦法和應對措施。Keys:換熱設備;泄露;原因分析;應對措施
一、設備簡介預分餾塔重沸器E3103為浮頭式換熱器型號:BJS1000-2.5-270-6/25-4;管程材質:10#
殼程材質:16MnR設計溫度:管程275℃,殼程245℃設計壓力:管程2.45MPa,殼程2.45MPa操作溫度:管程235℃,殼程160℃操作壓力:管程0.6MPa,殼程0.3MPa管程介質:潤滑油基礎油殼程介質:汽油該設備于2002年安裝同年9月投入運行,2016年8月檢修更換管束。
二、工藝流程原料由原料罐區(qū)自流(埋地)入裝置,經預分餾塔進料泵P3101A/B升壓后,經預分餾塔進料換熱器E3101A/B與預加氫產物換熱后進入預分餾塔T3101。T3101頂餾出物經預分餾塔空冷器A3101A/B、預分餾塔后冷器E3102A/B冷凝冷卻后進入預分餾塔回流罐V3101。V3101不凝氣經壓控排入裝置燃料氣系統(tǒng);液相物流(輕石腦油)-部分經預分餾塔回流泵P3102A/B送回T3101頂作回流,另一部分經P3102A/B送出裝置或經輕石腦油泵P3103A/B/C升壓后送至脫戊烷塔T3201(當裝置以生產汽油為目的時),預分餾塔回流罐V3101水包產生的廢水,經廢水外送泵P3110A/B加壓后,送入酸性水裝置。E3103為T3101塔底重沸器,其殼程與T3101相連,塔底油經E3103加熱再沸返回至T3101內。三、泄露原因分析1、檢查結果殼程中,屬于由外向內造成的管束腐蝕穿孔,現(xiàn)場管束腐蝕情況如下圖,由圖可以看出,管束表面附有垢層和大量銹皮,并且出現(xiàn)大量非常明顯的局部腐蝕(腐蝕穿孔部位處于蝕)。2、原料組成情況:原料油中的硫含量平均值為278.4mg/kg,遠遠大于設計值58mg/kg,從圖中的數據可以看出,原料油中還含有水和氯,雖然含量在合格范圍內,但是這也是腐蝕的潛在條件。3、腐蝕原因分析
3.1隨著原油劣質化及加氫改質、異構脫蠟和柴油加氫等裝置的先后建成投產,導致酸性石腦油陸續(xù)作為重整原料送至重整裝置,造成腐蝕環(huán)境迅速惡化。隨著設備運行時間的加長,腐蝕環(huán)境惡化造成管壁逐漸減薄,這也是導致腐蝕泄漏的原因之一。原料中硫含量在280ppm,大于設計值58ppm。汽油中含有少量水,在重沸器殼程發(fā)生腐蝕。3.2從原料油組成來看,重沸器管束有一定的HCl-H2S-H2O腐蝕。裝置2021年停工檢修后,在開工初期階段,預分餾塔底(T3101)溫度在100℃左右,殼程中有大量硫化物(設計值為58mg/kg,實際值為200-300mg/kg),同時還含有少量水和氯,這為硫化物和氯化物的電離產生創(chuàng)造了條件,形成HCl-H2S-H2O腐蝕體系。3.3由現(xiàn)場管束腐蝕情況來看,管束表面積累了大量垢物。據了解,在2021年裝置停工期間,預分餾塔T3101進行了水運和蒸汽吹掃,同時為了防止硫化亞鐵自燃對預分餾系統(tǒng)進行了鈍化,鈍化后塔內會產生大量垢物,塔底在排出鈍化液過程中,垢物隨鈍化液落入塔底重沸器殼體,沉積在管束表面,形成了鈍化垢物。但其密度、厚度和化學組成為不均勻狀態(tài),造成金屬表面電位的高低不同,從而形成微小原電池發(fā)生電化學反應,鈍化垢物中雜質的電位較高,對于管束表面形成陰極,金屬管束電位較低則成為陽極,這種電化學反應會腐蝕金屬管束,對管束造成局部腐蝕,導致管束逐漸減薄最后穿孔泄漏。3.4l-H2S-H2O腐蝕和垢下腐蝕機理HCl和H2S相互促進構成循環(huán)腐蝕:Fe+2HCl→FeCl+H2↑
FeCl2+H2S→FeS↓+2HClFe+H2S→FeS↓+H2↑
FeS+2HCl→FeCl2+H2S
陽極反應:Fe-2e→Fe2+
陰極反應:2H++2e→H2↑3.5原料油中的硫含量遠遠大于設計值,而且原料油中還含有水和氯,雖然含量在合格范圍內,但是這也是腐蝕的潛在條件。
預分餾系統(tǒng)腐蝕硫化物多,部分硫化物隨塔回流進入預分餾塔內,在塔底堆積計入重沸器E3103殼程內部,造成殼程堵塞,2021年裝置停工期間,預分餾塔T3101進行了水運和蒸汽吹掃,同時為了防止硫化亞鐵自燃對預分餾系統(tǒng)進行了鈍化,鈍化后塔內會產生大量垢物,垢物隨鈍化液落入塔底重沸器殼體,沉積在管束表面,形成了鈍化垢物,又會造成垢下腐蝕,加劇了管束管壁的減薄,由于2021年窗口檢修期間熱載體沒有退出,E3103沒有安排檢修。2022年2月E3103檢修時,對管束腐蝕產物、積垢進行了清洗,檢修完成后管束管壁已腐蝕減薄嚴重。綜上分析,可以得出如下結論:此次泄露預分餾塔重沸器管束泄漏。屬于HCl-H2S-H2O腐蝕和垢下腐蝕。四、應對措施
1.對于經過鈍化后的設備,應創(chuàng)造條件設備打開進行檢查,換熱器將殼程內積垢清理干凈,避免產生電化學腐蝕。2.加強裝置的脫水操作,破壞腐蝕壞境的形成。3.定期檢測重整裝置原料油組成:總硫含量、含水量、氯等。4.預分餾塔重沸器E3103管束更換。
4.1管箱、外頭蓋、浮頭拆卸外頭蓋、浮頭、管箱密封面及管箱接管法蘭密封面依據《GB151-2014》。4.2檢查無徑向貫通劃痕、麻點、腐蝕等;嚴格按照操作規(guī)程、技術方案操作,防止劃傷密封面。4.3螺栓清洗檢查,涂抹防咬合劑,檢查是否有螺栓損壞、缺少或影響使用。4.5設備試壓,壓力表最高點與最低點各安裝一塊壓力表,且在檢定有效期內,量程為1.5-3倍試驗壓力。4.6泄露量觀察,試驗壓力穩(wěn)壓時間不少于10分鐘,然后降至最高操作壓力恒壓時間不低于30分鐘,無泄露及異常變形為合格,如有泄露檢查管束泄露情況,對漏點進行封堵處理。4.7殼程試壓、管程試壓,檢查管束與殼體密封面及管箱、浮頭、外頭蓋密封面,試壓完后填寫《設備試壓記錄》。4.8管箱、浮頭、外頭蓋回裝墊片墊片規(guī)格型號一致、無影響密封性能的缺陷:如徑向劃痕、凹凸不平、折斷痕跡;檢查墊片是否對中,壓偏,嚴格按照操作規(guī)程、技術方案操作,防止劃傷密封面。4.9緊固螺栓采用兩同步定力矩扭矩扳手對法蘭螺栓進行緊固,分四步進行(30%、60%、100%和100%),緊固后的螺栓兩端露出螺紋要均勻。七、結束語通過以上措施,可以加強換熱設備運行管理,延長冷換設備壽命,增強冷換設備的換熱效率,有效控制冷換設備泄漏,杜絕
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