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案例分析題:

1.某年夏末秋初,某電化廠液氯工段發(fā)生液氯鋼瓶爆炸。使該工段414m2廠房全部摧毀,相鄰的冷凍廠廠房部分倒塌,兩個廠房內(nèi)設(shè)備、管線全部損毀,并造成附近辦公樓及廠區(qū)周圍280余間民房不同程度損壞。液氯工段當(dāng)班的8名工人當(dāng)場死亡。更為嚴(yán)重的是爆炸后氯氣擴(kuò)散7krn2,由于電化廠設(shè)在市區(qū),與周圍居民區(qū)距離較近,事故共導(dǎo)致百余人氯氣中毒,數(shù)十人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)63萬元(時值)。最初爆炸的一只液氯鋼瓶是由用戶送到電化廠來充裝液氯的。由于該用戶在生產(chǎn)設(shè)備與液氯鋼瓶連接管路上沒有安裝逆止閥、緩沖罐或其他防倒罐裝置,致使氯化石蠟倒灌人液氯鋼瓶中,這屬于違章行為。而且在送來此鋼瓶時也未向充裝單位聲明情況,留下重大事故隱患。負(fù)責(zé)充裝鋼瓶的電化廠液氯工段工人違章操作,在充裝液氯前沒有按照操作規(guī)程對欲充裝的鋼瓶進(jìn)行檢查和清理,就進(jìn)行液氯充裝。充裝時,鋼瓶內(nèi)的氯化石蠟和液氯發(fā)生化學(xué)反應(yīng),溫度、壓力升高,致使鋼瓶發(fā)生爆炸,并導(dǎo)致周圍鋼瓶相繼爆炸,造成嚴(yán)重后果,影響惡劣。經(jīng)調(diào)查,雙方工人均未經(jīng)特種作業(yè)人員培訓(xùn)和考核,當(dāng)?shù)卣突S均沒有事故應(yīng)急救援預(yù)案或措施。問題:(1)試根據(jù)上述材料,分析該起事故的直接原因和間接原因。(2)根據(jù)《安全生產(chǎn)法》,試提出處理建議。(3)試提出防范措施。[33分]

2.某水泥廠擬新建一條新型干法水泥生產(chǎn)線及其配套設(shè)施。生產(chǎn)設(shè)施主要包括:廠房建筑、壓縮空氣站、物料儲運(yùn)系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、新建道路、一座12000km余熱發(fā)電機(jī)組等。水泥生產(chǎn)過程主要分為三個階段:生料制備、熟料煅燒和水泥粉磨。生料制備是將生產(chǎn)水泥的各種原料按一定的比例配合,經(jīng)粉磨制成料粉(干法)的過程;熟料煅燒是將生料粉在水泥窯內(nèi)熔融得到以硅酸鈣為主要成分的硅酸鹽水泥熟料的過程;水泥粉磨是將熟料深加工適量混合材料(礦渣),共同磨細(xì)得到最終產(chǎn)品——水泥的過程。其生產(chǎn)工藝流程主要包括如下幾個方面:(1)石灰石儲存、輸送及預(yù)均化:卸車后的石灰石由膠帶輸送機(jī)送到碎石庫儲存,按一定比例出庫送至預(yù)均化堆場的輸送設(shè)備上。預(yù)均化堆場采用懸臂式膠帶堆料機(jī)堆料,采用橋式刮板取料機(jī)取料。(2)原料調(diào)配站及原料粉磨:原料調(diào)配站將原料按一定比例配和后由膠帶傳送機(jī)送入原料磨。原料粉磨采用輥式磨,利用窯尾預(yù)熱器排出的廢氣作為烘干熱源。(3)生料均化,儲存與人窯。(4)原料輸送與煤粉制配。(5)熟料燒成與冷卻:熟料燒成采用回轉(zhuǎn)窯,窯尾帶五級旋風(fēng)預(yù)熱器和分解爐,熟料冷卻采用篦式冷卻機(jī),熟料出冷卻機(jī)的溫度為環(huán)境溫度的+65%。為破碎大塊熟料,冷卻機(jī)出口處設(shè)有一臺錘破碎機(jī)。(6)廢氣處理:從窯尾預(yù)熱排出的廢氣,經(jīng)高溫風(fēng)機(jī)一部分送至原料磨作為烘干熱源,另一部分送入增濕塔增濕降溫后,直接進(jìn)入電收塵器凈化后排人大氣。(7)熟料儲存及運(yùn)輸。(8)水泥調(diào)配:熟料、石膏、礦渣按比例配合經(jīng)膠帶輸送機(jī)送至水泥磨。(9)水泥粉磨:采用球磨機(jī),磨好的水泥料送入高效洗粉機(jī),送出的成品隨氣流進(jìn)入布袋收塵器,收不來的成品送人水泥庫。(10)水泥儲存及散裝。(11)輔助工程:余熱發(fā)電系統(tǒng)和壓縮空氣站。本項目所涉及的主要設(shè)備包括:原料立磨、膠帶輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、螺旋輸送機(jī)、刮板取料機(jī)、堆料機(jī)、烘干兼粉碎煤磨、五級旋風(fēng)預(yù)熱器、窯外分解回轉(zhuǎn)窯、分解爐、冷卻機(jī)、燃煤鍋爐、余熱發(fā)電機(jī)組、壓縮空氣罐(壓縮空氣站)、袋式收塵器、電除塵器等。請根據(jù)給定的條件,解答以下問題:(1)對該建設(shè)項目存在的主要危險、有害因素進(jìn)行辨識,并分析其產(chǎn)生原因。(2)試針對該建設(shè)項目存在的主要危險、有害因素提出安全對策措施。(3)試分析安全檢查表法、道化學(xué)公司火災(zāi)、爆炸指數(shù)評價法和作業(yè)條件危險性評價法中不適用于該建設(shè)項目安全驗收評價的方法,并說明理由;指出適用于該項目安全驗收評價的方法說明理由。[33分]

3.某鄉(xiāng)辦煤礦。設(shè)計年產(chǎn)量3萬噸,實際年產(chǎn)量6萬噸。立井開拓,中央邊界式通風(fēng)。該礦礦長和特種作業(yè)人員無證上崗,三違現(xiàn)象嚴(yán)重。沒有班前會和交接班制度,井下作業(yè)任務(wù)和人員安排沒有統(tǒng)一布置和記錄。該礦井下物料及滅火器材存放混亂;一貫使用煤面和煤塊封堵炮孑L;用電纜明接頭放炮的現(xiàn)象時有發(fā)生。該礦煤塵具有爆炸性。井下沒有防塵灑水設(shè)施,也沒有按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全規(guī)程》采取防塵措施,造成井下煤塵積存?!聊辍猎隆寥?,早8時30分停電后,使用柴油發(fā)電機(jī)向井下送電。由于電力不足,北翼工作面及南翼工作面輪流生產(chǎn)。下午l4時,班共下井72人。南翼工作面工人下井后,打眼放第一炮后出煤。l5時30分左右開水泵,停南翼電,當(dāng)時主扇風(fēng)機(jī)和局扇都沒有開啟。17時30分全礦來電,主扇和局扇仍沒有開啟。瓦斯檢測員空班漏檢。北翼工作面打眼后放第二炮時,工作面口2m處掛在背板上折11個電雷管拖地引腳線被拖動的電纜明接頭引爆,引起瓦斯煤塵爆

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