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文檔簡介

1、蘇州馬運大橋QC成果 鋼管拱拼裝及浮運架設(shè)蘇州馬運(寒山)大橋QC成果發(fā)表人:牛祝平 王 成二四年二月五日發(fā)表程序序號內(nèi) 容頁次一概況21、工程概況22、QC小組概況3二選題理由4三現(xiàn)狀調(diào)查與目標(biāo)確定5四問題分析與制定對策71、方案比選72、方案實施9五實施效果評價11六總結(jié)和下一步打算12F概 況P 工程概況蘇州市馬運(寒山)大橋東接北環(huán)路,西連馬運路,跨越京杭大運河,是連接蘇州中心城區(qū)和新區(qū)的城市橋梁,該橋的建設(shè)將極大的改善蘇州市城西的交通狀況,進(jìn)一步優(yōu)化蘇州的投資環(huán)境。馬運(寒山)大橋主橋采用三跨24+84+24米鋼管混凝土無推力中承式系桿拱橋,其主跨鋼管拱的施工是該橋最有技術(shù)含量和施工

2、難度的部分之一。鋼管拱跨徑為68.684米,矢高13.859米,單片拱凈重71.573噸,拱頂高程25.697米,拱頂距水面為24.497米,兩拱肋中距32.2米。主橋橋面設(shè)一道豎曲線,變坡點在主橋跨中,豎曲線半徑R=2500米,切線長T=75米,E=1.125米。主跨鋼管拱跨越京杭大運河,河道寬70米左右,通航等級為內(nèi)河三級。大橋位于兩高壓輸電線路之間,線路總寬約80m。P QC小組概況小組名稱馬運大橋鋼管拱QC小組成立時間2002年6月20日課題名稱鋼管拱拼裝及架設(shè)施工小組類型攻關(guān)型注冊編號活動日期2002.6.202003.5.31活動次數(shù)8次小組成員10人組長安愛軍序號姓名年齡性別職稱

3、文化程度組內(nèi)分工TQC學(xué)習(xí)1安愛軍31男工程師大本組長已取證2牛祝平32男工程師大本副組長已取證3陳學(xué)文35男工程師大專組員已取證4藺炳輝39男工程師大專組員已取證5強新偉34男助工中專組員已取證6馬鳳華36男工程師大專組員已取證7王 成25男助工大專組員已取證8張華強25男助工大專組員48小時9宋 翔45男裝吊高中組員48小時10楊浩乾54男裝吊初中組員48小時F選題理由頭腦風(fēng)暴鋼管拱施工工序繁多,工程工期緊迫,目前施工進(jìn)度滯后施工場地狹小,河道通航繁忙,橋兩側(cè)存在高壓輸電線路我處首次施工鋼管拱橋,施工難度大,工程質(zhì)量難保證施工中不可預(yù)見因素多,施工安全難以保證F現(xiàn)狀調(diào)查及目標(biāo)確定 現(xiàn)狀一原

4、施工計劃定于2003年1月10日鋼管拱運輸至現(xiàn)場,組拼成形后于1月28日進(jìn)行架設(shè),實際施工進(jìn)度滯后一個月。 現(xiàn)狀二京杭運河航運繁忙,上下游平均通過量為32艘/小時。 現(xiàn)狀三橋址處高壓輸電線路與主橋南側(cè)凈距27.045m,北側(cè)凈距20.466m,高壓輸電線與水面凈空約21米。西岸引橋處于蘇州市南新水泥廠內(nèi),南側(cè)建筑及北側(cè)道路均未拆遷;東岸引橋兩側(cè)有較大空地。 現(xiàn)狀四鋼結(jié)構(gòu)存在加工誤差及焊接變形,節(jié)段拼裝及安裝過程中會產(chǎn)生不利變形。E 目標(biāo)確定|工程質(zhì)量優(yōu)良,爭創(chuàng)“揚子杯”優(yōu)質(zhì)工程獎|加快施工進(jìn)度,確保2003年3月5日架設(shè)鋼管拱|制定的方案可靠性高,易于實施,施工安全|利用現(xiàn)有施工場地、減少對河

5、道通航的影響PF問題分析與制定對策方案比選A 方案一:拼裝法方案簡述: 鋼管拱分兩聯(lián)五節(jié)段加工,在運河中南北兩側(cè)接縫處各搭設(shè)4個臨時支墩,鋼管拱分節(jié)段吊裝就位后進(jìn)行現(xiàn)場焊接,結(jié)構(gòu)成形后拆除臨時支墩。主要優(yōu)點: 方案簡單,易于實施;結(jié)構(gòu)尺寸便于控制,質(zhì)量易保證。存在問題: 影響通航;安全性極差;需處理水中地基,不經(jīng)濟A 方案二:纜索吊架設(shè)方案簡述: 在引橋東西兩岸用N式萬能桿件拼裝80t雙塔可橫移纜索吊,跨度150m,鋼管拱拼裝場地設(shè)在西岸引橋上,將兩聯(lián)鋼管拱焊接成形后分別進(jìn)行吊裝。主要優(yōu)點: 方案安全、可靠性高;不影響通航。存在問題: 不易實施;安裝質(zhì)量不易保證;制約引橋施工;臨時工程量大,極

6、不經(jīng)濟。A 方案三:拖拉法架設(shè)方案簡述: 鋼管拱拼裝場地設(shè)于西岸引橋上,在河兩岸拱腳處設(shè)立支墩及工作平臺,將鋼管拱及K形風(fēng)撐整體拼裝為剛性體系,利用鋼浮箱進(jìn)行拖拉就位。主要優(yōu)點: 方案新穎,對航道影響小,投入少,較經(jīng)濟。存在問題: 不可預(yù)見因素多;鋼管拱易變形,影響安裝質(zhì)量;鋼浮箱穩(wěn)定性差,較難實施。A 方案四:轉(zhuǎn)體架設(shè)方案簡述: 在鋼管拱拱腳設(shè)置轉(zhuǎn)向鉸座,將鋼管拱分段安裝完成后實施轉(zhuǎn)體就位,然后浮運吊裝風(fēng)撐構(gòu)件。主要優(yōu)點: 方案新穎,極少影響通航,能保證安裝質(zhì)量,較經(jīng)濟。存在問題: 不可預(yù)見因素多;不便實施;因主橋兩側(cè)高壓線未拆遷無法采用。A 方案五:浮運架設(shè)方案簡述: 在引橋一側(cè)設(shè)鋼管拱拼

7、裝場地,搭設(shè)拼裝支架,焊接成形后分兩聯(lián)由42t龍門吊配合浮吊運至岸邊,再由兩臺浮吊進(jìn)行吊裝。主要優(yōu)點: 方案可靠性高,簡單易行,對航道影響小,投入少,較經(jīng)濟。存在問題: 鋼管拱易產(chǎn)生變形,質(zhì)量不易控制。綜合考慮以上各方案,經(jīng)QC小組全體成員多次討論,結(jié)合目前施工情況,決定采用方案五浮運架設(shè)方案。方案實施B 對策表序號主要環(huán)節(jié)預(yù) 期 目 標(biāo)主 要 措 施實 施完成人完 成日 期1鋼管拱加工加工尺寸符合設(shè)計圖紙要求,質(zhì)量符合現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)驗收規(guī)范;無殘余加工變形;分兩聯(lián)、五節(jié)段加工;嚴(yán)格按鋼管拱制造工藝加工;每聯(lián)完成后進(jìn)行廠內(nèi)預(yù)拼裝;牛祝平王 成2003年1月28日2選定拼裝場地及拼裝方案場地開闊,地

8、基良好;不影響鋼管拱拼裝及提升設(shè)備作業(yè);避開高壓線路;便于吊裝;選定主橋東岸南側(cè)作為鋼管拱拼裝場地;采用立拼方案;藺炳輝馬鳳華2002年11月5日3拼裝場地處理硬化面積20m80m;地基穩(wěn)固,臨時支架處沉降量5mm;臨時支架處采用5m5m1m砼基礎(chǔ);軌道處夯實后回填筑60cm石碴;陳學(xué)文楊浩乾2002年12月20日4提升龍門的設(shè)計、拼裝龍門吊起重量38t,起吊高度2m,天車可橫移,穩(wěn)定; 采用N式萬能桿件拼裝;龍門吊設(shè)計為單軌門式,高20.6m,最大吊重42t,起重凈空3.8m; 牛祝平陳學(xué)文2003年1月10日5鋼管拱支架設(shè)計、拼裝鋼管拱支架穩(wěn)定,可抗8t的水平推力,使鋼管拱豎立后穩(wěn)定,拱腳

9、無位移;支承點合理,無不利變形;拱架支承軸線與鋼管拱幾何線型一致;拱架頂設(shè)固定楔塊及凹形托架使鋼管拱密貼,保證拼裝線型及相鄰兩管段順接,兩側(cè)設(shè)限位支架與纜風(fēng)配合保證穩(wěn)定;拱腳支架設(shè)三角楔塊與凹形托架使鋼管拱固定,不產(chǎn)生位移;馬鳳華強新偉2003年1月10日序號主要環(huán)節(jié)預(yù) 期 目 標(biāo)主 要 措 施實 施完成人完 成日 期6鋼管拱現(xiàn)場拼裝及焊接拱管組拼對接準(zhǔn)確;各節(jié)段拱管軸線、線型、垂直度符合公路橋涵質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)要求;拼裝時各拱管穩(wěn)定,無傾斜;拱管段起吊及焊接后無殘余變形;鋼管拱跨度與拱腳實際跨度相符;采用立拼方案;各拱管對接口焊接承插件,其形位尺寸與對接拱管形位吻合;拱管逐段起吊就位,吊點設(shè)于各

10、管段幾何中心;用纜風(fēng)繩調(diào)整拱管軸線和垂直度;拱架設(shè)支撐桿件與纜風(fēng)共同控制拱管豎立穩(wěn)定,不致傾覆;對鋼管拱拼裝跨距及拱腳實際跨距測量并用電腦模擬,割除余量;藺炳輝陳學(xué)文強新偉2003年2月20日7鋼管拱浮運架設(shè)選擇合理吊點,使拱腳處橫豎向位移均10mm;對接位置準(zhǔn)確無錯臺;制定詳細(xì)的吊裝方案并按照實施;吊裝過程順利,安全;鋼管拱就位后與預(yù)裝拱腳連接牢固、穩(wěn)定;拱軸線、拱頂高程及垂直度滿足公路橋涵施工規(guī)范要求;計算吊點位置為距跨中水平距離19.761m以內(nèi),拱腳橫向變形5mm,豎向變形8mm;鋼管拱對接口焊接承插件;吊裝方案分七步:1、實施斷航,80t浮吊與龍門吊駛?cè)胫鞴扒昂蟮觞c位置起吊;2、拆除

11、拱架;3、浮吊與龍門吊吊拱沿橋縱軸線西移;4、50噸浮吊就位起吊鋼管拱后吊點,龍門吊脫鉤;5、兩浮吊吊拱前移就位;6、鋼管拱緩慢落位,拱腳準(zhǔn)確對位,迅速安裝穩(wěn)定纜風(fēng);7、拱腳臨時固接,浮吊卸鉤并撤離航道,恢復(fù)航運。拱腳臨時固接采用焊接加勁肋的方法,兩側(cè)系四道纜風(fēng)以保證鋼管拱穩(wěn)定;施工全過程對拱軸線、拱頂高程及垂直度進(jìn)行跟蹤測量安愛軍牛祝平藺炳輝宋 翔強新偉王 成張華強楊浩乾2003年3月8日8風(fēng)撐安裝安裝位置準(zhǔn)確;焊接質(zhì)量滿足鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)范要求在主拱肋上放樣出風(fēng)撐焊接位置并焊接承插管段,安裝時用以控制風(fēng)撐鋼管的安裝位置;焊縫處鋼管口打磨干凈并打出坡口,按焊接規(guī)程施焊。安愛軍牛祝平張華強楊浩乾2

12、003年3月12日F實施效果評價通過QC小組成員的努力,不僅順利完成了原定目標(biāo),并且產(chǎn)生了長久的社會效益和巨大的經(jīng)濟效益。 原定目標(biāo)完成情況鋼管拱分項工程質(zhì)量等級達(dá)到優(yōu)良,正在申報“揚子杯”優(yōu)質(zhì)工程。鋼管拱吊裝架設(shè)施工比原計劃提前2天實施。施工過程安全、順利,所制定方案合理、可靠。施工占用航道時間受控,且比計劃提前完成。 社會效益在原施工進(jìn)度滯后的情況下,由于主橋鋼管拱架設(shè)方案先進(jìn)合理,技術(shù)實力得到了充分體現(xiàn)。方案實施后效果良好,工程質(zhì)量優(yōu)良,施工過程安全,在極其困難的情況下爭取了工期,得到了業(yè)主及監(jiān)理單位的一致肯定和好評,為我局、處贏得了榮譽。 經(jīng)濟效益所采用方案投入較少,施工過程簡單,為我處節(jié)約了 %的工程預(yù)算,節(jié)省資金約 萬元。F總結(jié)和下一步打算通過這次QC活動,我們小組運用科學(xué)的理論和方

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