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文檔簡介
本文格式為Word版,下載可任意編輯——苯酐裝置國內同類裝置事故案例事故案例
案例一
哈爾濱石油化工廠,于1988年4月11日開始進行預投料試車。8月15日苯酐裝置投料,開始全系統(tǒng)化工投料試車工作,在投料試車的一個半月中,由于國外供貨的關鍵設備氣體冷卻器出現泄漏,高壓給水順其正反流程曼延至氧化反應器、切換冷凝器及鼓風機機殼內,造成氣冷卻器內纏繞管束報廢,導致催化劑污染,裝置全面停車。
發(fā)生事故后,哈爾濱石油化工廠馬上組織與原西德Davy公司進行索賠談判,明確了事故原因系由于國外供貨的設備焊接不良所致,責任完全由賣方承受,賠償總費用為300萬馬克,占合同總值的13.7%,并就再次開車前的檢修工作達成了協(xié)議。
案例二
哈爾濱某化工廠,1989年8月25日開始,廠外高壓輸電線路(6KV,PVC交聯(lián)電纜二根)連續(xù)三次出現接頭處絕緣擊穿事故,致使當面停車。
案例三
氧化鐵及催化劑粉塵引起的爆炸事故
1972年國內某苯酐生產廠發(fā)生了薄壁捕集器爆炸,換熱器出口防爆膜爆破的事故。經檢查是由于換熱器底部積存的氧
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化鐵和催化劑粉塵引起著著火所致。當時條件,鹽熔溫度420℃,換熱器出口溫度大于350℃,經試驗證明氧化鐵在350℃時即與鄰二甲苯—空氣混合物發(fā)生反應,375℃即可發(fā)生燃燒,在有催化劑粉塵時,在340℃即可與鄰二甲苯、苯酐氣體發(fā)生反應并燃燒。
認識到氧化鐵和催化劑粉塵反應發(fā)生的條件后,采取了如下對策:
1)、整個工藝流程中凡超過350℃的部位都避免氧化鐵生成。2)、裝填催化劑前,反應管必需沖刷清白或采取化學除銹的方法清除氧化鐵。
3)、鄰二甲苯一空氣混合氣體進入催化劑床層前不能超過350℃。
4)、反應器出口部位不應殘存催化劑粉塵。
5)、苯酐焦油簡單在氣體冷卻器出口沉積,實踐證明,反應溫度過高會造成的深度氧化生成焦油,所生成的焦油燃點較低約為180℃;反應溫度過低會促進焦油生成,在催化劑活性下陣時即是如此,這時由于反應不完全而生成樹脂狀物,自燃點較高,約為295℃以上,這些物質在氣體冷卻器出口超過300℃時即發(fā)生著火。
案例四
由于汽化不完全造咸的事故
國內某廠開車初期,提負荷后反應溫度迅速上升到700℃以上,停料后熔鹽溫度仍持續(xù)上升約15℃。事故后經檢查,反應管上部有近400mm的催化劑被燒毀,其中兩根測溫管(CP8
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×l不銹鋼)被燒斷,估計當時溫度高達1300℃以上。經分析認為,由于開車初期,汽化器溫度較低,加之空速低,有部分鄰二甲苯液料未完全汽化,殘存在汽化器底部,突然提負荷后,液體鄰二甲苯被帶入反應器所致。
案例五
反應器的著火爆炸事故
固定床反應器是最易發(fā)生爆炸的部位,特別在采用熔鹽為熱載體時,熔鹽遇到固體或液體有機物甚至會造成著火或爆炸。國外關此類的報道是駭人聽聞的。國內有蘭化公司丙烯腈反應器著火,就是由于反應管泄漏,造成有機物與高溫熔鹽反應,進而引起熔鹽與鋼鐵反應并燃燒(當溫度超過590℃時熔鹽即可與鋼管發(fā)生反應),事故發(fā)生后,直徑4m的反應器,有1.3m的鋼管被熔化。東北某廠也曾因反應管泄漏而使反應器出口管線被炸毀。
因此,對反應器應建立嚴格的設備檢查制度,在催化劑裝填時應制定嚴格的檢查方法并定期檢查反應管;應嚴格控制熔鹽中氧化物的含量。
案例六
沙市合成樹脂總廠,93年3月29日夜晚,氣體冷卻器第六組因焊接質量問題造成翅片漏水,水與在翅片管上的苯酐、順酐接觸,在170℃下生成易自燃的順酸鐵鹽,此時系統(tǒng)阻力逐漸上升,加之氣體冷卻器溫度失控,使氣體冷卻器出口溫度達到180℃,導致順酸二鐵鹽自燃,燒毀了第七組翅管,大
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量水蒸汽倒流到反應器下封頭。緊急停車后,由于下環(huán)板鹽溫較高,水大量蒸發(fā),產生一定蒸汽壓,引起下封頭防爆膜爆破,有一百三十根管的催化劑被震落,經過72小時緊張搶修后,再次投料開車獲得成功。
案例七
沙市市合成樹脂總廠,精制工段水鍋爐是由外單位加工,因爐內缺水,引起鍋爐炸裂。
案例八
1989年9月3日天津衛(wèi)津化工廠苯酐車間氧化工段著火事故的分析
1、事故發(fā)生的經過
89年9月3日晚21:20,氧化控制間操作人員突然聽到類似安全閥開啟的聲音,他們馬上查看廢熱鍋爐和水冷卻器的壓力表,發(fā)現壓力為0.8MPa,而安全閥的開啟壓力為1.2MPa,便排除了是安全閥開啟的可能性。于是馬上到現場查看,發(fā)現熱交換器出口處的防爆膜破碎,反應氣體夾帶著火星由裂口處冒出,并發(fā)出響聲。他們馬上停料、停風,緊急停車;當班班長和熱熔崗位操作人員馬上關閉了熱熔箱的進料節(jié)門;然后在防爆膜的裂口處,插入蒸汽管滅水,為了確保安全,所通蒸汽直到4日早才停。2、著火原因
檢查記錄紙,發(fā)現在上次停車前熱交換器進口、出口及熱
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熔箱箱體和尾氣的溫度都很正常。停車后,熱交換器出口溫度由147℃上長到290℃,然后便下降了;熱交換器進口溫度由220℃上升到240℃便下降。由此可見,著火點在熱交換器的出口處;經分析,著火的原因是苯二甲酸鐵鹽和順酸鐵鹽自燃;8月26日,3#熱熔箱進料節(jié)門角閥閥體保溫焊口處有裂縫,當時是發(fā)現3#、4#熱熔箱進汽存水,同時,熱交換器出口處也有大量存水,9月1日0:50氧化開車,反應產物中的苯酐和少量的順酐溶于熱交換器出口所存水中,生成了苯二甲酸和順酸的水溶液;酸水便與鐵制的管道發(fā)生反應,生成了苯二甲酸鐵鹽和順酸鐵鹽。此時該處溫度為150℃(左右),過一定時間后,所存的水便被蒸干了,苯二甲酸鐵鹽和順酸鐵鹽便暴露出來,它們在150℃時便可發(fā)生自燃,當條件具備時,發(fā)生了自燃。由于自燃的發(fā)生,引起了反應物料氣體中可燃物質的燃燒,在短時間內,產生了大量的熱,由于著火部位離熱交換器出口的防爆膜較近,燃燒產生的熱量使防爆膜部分烤化,破碎為直徑約50mm的孔洞。
由于事故發(fā)現及時,處理得當,未引起大面積的著火,熱交換器的后系統(tǒng)熱熔箱也未著火。在可能存在的隱患處清理完畢后,下午便正常開車了。3、這次事故應吸以的教訓
①、在氧化系統(tǒng)中,假使在發(fā)生漏汽及水的現
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